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第一届铸造工艺设计大赛

“永冠杯”首届中国大学生铸造工艺设计大赛

作品名称:

气动水泥卷钉枪枪头精铸

工艺设计与优化

参赛人姓名:

指导老师:

气动水泥卷钉枪枪头精铸工艺设计与优化

本次大赛所选零件来自于某精铸企业,由于零件尺寸小,结构复杂,壁厚较小且不均匀,材料为铸钢,故采用熔模铸造工艺进行生产。

首先针对零件的结构进行工艺分析,初步制定工艺方案,然后应用Procast对工艺方案进行数值模拟,根据模拟结果对初始方案进行优化设计,并进行数值模拟。

由模拟结果可知优化方案可以继续被优化,优化之后进行模拟验证,得到最终工艺方案。

1.产品信息

零件名称:

气动水泥卷钉枪枪头

用途:

用于气动水泥卷钉枪枪头(如图1所示)

图1.气动水泥卷钉枪枪头

材质:

ZG40Cr

零件要求:

基本上受力较大,不能出现缩孔缩松。

而且由于是气动工具,法兰端面与气缸配合,所以,气密性要求较高,零件加工后不能出现缩孔缩松。

工艺方法:

熔模铸造

 

2.产品模型及工艺设计

产品模型见图2.1。

铸件最大长度为100mm,宽度为100mm,壁厚为15mm,位于铸件上部法兰端面,最薄处为3mm,位于铸件中部。

该铸件结构复杂,壁厚不均匀,材料为ZG40Cr。

铸件不允许出现缩孔、缩松,内外表面不允许有气孔、砂眼、夹砂等缺陷,质量要求较高。

浇注系统为顶注式,生产中设计为一模4件,见图2.2。

采用顶注式浇注系统,有利于金属液的充型和补缩,但金属液对型壁冲击力较大,易飞溅,使铸件产生夹渣和气孔等缺陷。

考虑到该铸件高度较低,结果复杂,金属液对型壁的冲击力较小,飞溅倾向小。

浇注位置位于铸件圆形法兰端面,该面为较大平面,易于浇道的清理,对铸件表面质量影响不大。

图2.1产品模型

图2.2工艺方案

 

3.凝固过程数值模拟流程

Procast模拟流程如图2.1所示。

 

4.凝固模拟前处理

4.1建立模型及网格划分

为了便于分析,将实际生产时的浇注系统进行简化,取单个铸件进行模拟分析,如图4.1。

首先使用Pro/E软件进行铸件的三维建模。

建模完毕以后,将文件转换为可被Procast接受的文件格式,如STEP(STP)。

将STEP(STP)文件导入Procast软件自带的网格划分工具MeshCAST,进行网格划分的剖分,见图4.2和图4.3。

铸件与型壳总结点数为77511个,总单元体数为343461个。

从图4.2可以看到,零件网格划分比浇注系统部分致密,这是为了保证零件部位模拟的准确性。

图4.1简化模型

图4.2铸件网格模型

图4.3型壳网格模型

4.2热物性参数

模拟中铸件材料为40Cr,其热物性参数主要包括热导率λ、比热C、热焓H、密度ρ等,见表4.1。

这些参数一般均随温度的变化而变化,所以称为变热物性参数。

40Cr的液相线温度为1491℃,固相线温度为1429℃。

耐火材料是制造型壳的主要材料。

型壳的一些主要性能都与耐火材料的物理、化学性质有关。

实际生产及模拟分析时,表面层和加固层的型壳材料分别选为锆英石和莫来石,其材料的物理、化学性质如表4.2所示。

表4.140Cr热物性参数

物性参数

200℃

400℃

600℃

800℃

1000℃

1200℃

1400℃

1600℃

密度/(kg/m3)

7690

7670

7660

7640

7635

7620

7610

7275

热焓/(KJ/Kg)

70

195

295

580

630

795

930

1310

比热/(KJ/Kg/K)

0.52

0.61

0.75

0.96

0.65

0.66

0.71

0.79

热导率/(W/m/K)

49

42

35

26

28

30

31

24

 

表4.2制壳所用耐火材料的物理、化学性质

材料名称

分子式

化学性质

熔化温度

(℃)

比重

(g/cm3)

线膨胀系数

a(1/℃)

20~1000℃

导热系数λ

(K/cm·s·℃)

400℃

1200℃

锆英石

ZrO2·SiO2

两性

1810

3.16

4.5x10-6

0.0029

0.0037

莫来石

3AL2O3·2SiO2

弱酸性

1775

4.5

5.1x10-6

0.005

4.3初始条件及边界条件

模拟的初始条件和边界条件与工厂实际生产相同,具体数据如下:

金属液浇注温度为1550℃;型壳焙烧温度为1000℃;浇注时间为3s;重力加速度9.8m/s2。

铸件与型壳的传热系数为300W/m2/K。

型壳与周围空气的传热系数为10W/m2/K。

 

5模拟分析结果与生产实际结果对比

5.1铸件充型时的固相率分析

图5.1为铸件凝固过程中内部金属液的固相率分布图。

从图5.1中可以看出,当time=42.9s时,铸件左侧金属液通道被隔断。

当time=48.4s时,铸件左侧底部出现了孤立的液相区,将此部位称为1处。

该处金属液凝固时,体积收缩无法得到补缩,易产生缩孔、缩松缺陷。

同样,当time=92.6s时,铸件右侧金属液通道被隔断。

当time=96.9s时,铸件右侧底部出现孤立的液相区,将此部位称为2处。

该处金属液凝固时,体积收缩无法得到补缩,易产生缩孔、缩松缺陷。

(a)time=42.9s

(b)time=48.4s

(c)time=92.9s

(d)time=96.9s

图5.1铸件充型时的固相率变化

5.2模拟结果与实际生产的对比

从模拟结果分析可知,图5.2(a)中铸件左侧两壁相接处即1处,易产生缩孔、缩松缺陷。

而从图5.2(b)中箭头所指部位,实际生产中产生缩松缺陷概率相当大,已达到60%。

由模拟结果分析可知,图5.2(c)中铸件右侧底部即2处,易产生缩孔、缩松缺陷。

对铸件做剖切处理,从图5.2(d)中白线圈处,产生了缩孔缺陷。

可以得出:

此次数值模拟分析结果与实际生产结果基本吻合。

(a)模拟结果1处

(b)实际结果1处

(c)模拟结果2处

(d)实际结果2处

图5.2模拟结果与实际结果对比

 

6工艺方案改进

6.1方案改进

针对1处缩孔、缩松缺陷,开设补缩浇道困难,则可从其冷却方式入手。

因为在凝固过程,铸件中部薄壁处金属液凝固过快,致使与1处相连的金属液体通道被隔断,无法对该处进行补缩。

可在型壳表面如图6.1红色部位包裹石棉等保温材料,减缓薄壁处的冷却速度,保证补缩通道的畅通。

对于2处缩孔、缩松缺陷,可从浇注系统入手,开设补缩浇道,专门对其补缩,如图6.2。

由于与2处相接的部分为较大平面,且距离直浇道较近,在此处开设分浇道易于清理和补缩。

图5.1包裹石棉

图6.2开设补缩浇道

 

6.2改进方案边界条件

此次模拟只需改变模拟的边界条件,其他工艺参数如材料设置、初始条件等都不变。

由于型壳1处部位包裹石棉,见图4.1红色部位,此处型壳传热速度比周围部位要慢,则该部分石棉与空气之间的换热系数为3W/m2/K,而其它部分与空气之间的换热系数仍为10W/m2/K。

6.3改进方案模拟结果与原方案模拟结果比较

图6.3为改进方案模拟结果与原方案模拟结果对比图,其中图6.3(a)、(c)为原方案模拟结果,图6.3(b)、(d)为改进方案模拟结果。

由图6.3(a)箭头和圆圈标示处可知,当time=42.9s时,原工艺方案的铸件由于薄壁处优先凝固,致使中部金属液体通道被割断,即模拟过程中出现断流现象,产生孤立液相区。

而从图6.3(b)箭头和圆圈标示处可知,当time=50s时,在1处并没有出现孤立的液相区,主要是因为改进方案中包裹石棉的部位,冷却慢,基本达到顺序凝固。

由图6.3(c)箭头和圆圈标示处可知,当time=92.9s时,原工艺方案的铸件在2处出现孤立的液相区。

而从图6.3(d)箭头和圆圈标示处可知,当time=102s时,优化方案的铸件从底部自下而上顺序凝固,在2处并没有出现孤立的液相区。

由以上两种方案的对比分析可知,采用优化方案,1处和2处的孤立液相区明显消失,缩孔、缩松倾向得到有效的控制,这也说明优化工艺措施是合理有效的。

(a)time=42.9s

(b)time=50s

(c)time=92.9s

(d)time=102s

原方案

改进方案

图6.3优化工艺结果与原始工艺结果对比

 

6.4试验验证及生产应用

基于数值分析的改进工艺措施,进行熔模铸造工艺试验,对改进后的模拟结果进行验证。

图6.4为试验方案所增加的保温石棉及增设的补缩浇道。

图6.5为优化工艺后的铸件。

从图6.5(a)可以看出,1处部位缩孔、缩松明显消失,表明在型壳表面包裹石棉,确实能够减缓铸件该部位冷却速度,保证其周围补缩通道的畅通。

同样,从图6.5(b)剖面图,可以看出缺陷2处的缩孔、缩松被消除,表明开设补缩通道确实有效,能够对该部分进行补缩。

该厂采用优化方案,铸件废品率由原来的60%减少到8%,大大减少企业生产成本。

图6.4(a)型壳包裹石棉

图6.4(b)增加的补缩浇道

图6.4改进方案

图6.5(a)表面质量

图6.5(b)内部质量

图6.5改进方案生产的铸件

 

7工艺方案优化

7.1方案优化

图7.1.1补缩浇道补缩作用的分析

由模拟分析结果可知:

改进工艺方案中所加的补缩浇道并没有起到补缩的作用,而是起了蓄热,调节铸件温度场的作用,使铸件达到顺序凝固,因此可以对工艺继续优化,即改变补缩浇道的结构。

如图7.1.2所示,将补缩浇道改为贴片,即在原补缩浇道下端所在部位增加一个贴片。

改进方案

优化方案

图7.1.2优化方案

7.2优化方案数值分析

图7.2优化方案数值分析

由图7.2优化方案数值分析结果可以看出:

优化方案中的贴片在铸件凝固过程中起了蓄热,调节铸件温度场,使铸件达到顺序凝固的作用,因此优化方案合理,这也说明了改进方案中补缩浇道的作用是蓄热,调节铸件温度场。

7.3试验验证及生产应用

图7.3优化方案生产的铸件

对基于数值分析的优化工艺措施进行熔模铸造工艺试验,对优化后的模拟结果进行验证。

图7.3为按优化工艺方案生产的铸件。

图7.3中的剖面图可以看出缺陷2处的缩孔、缩松被消除,表明优化方案有效,贴片的作用明显。

优化方案节省了材料的用量,节约了熔炼的成本,降低了去除浇口的难度。

因此优化方案既降低了成本又提高了生产效率。

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