商业街配变.docx
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商业街配变
工 程 名 称:
昆山中茵世贸广场10KV商业街工程电气装置安装
单位工程名称:
配变、变压器安装
单位工程竣工资料
编制依据:
1.电气装置安装工程质量检验及评定规程
(DL/T5161-2002)
2.建设工程文件归档整理规范
(GB/T50328-2001)
编制单位:
上海科大智能科技股份有限公司
编制日期:
2010年11月30日
1#、2#配变设备安装单位工程竣工资料
卷内目录
序号
文件
编号
责任者
文件题目
日
期
页
次
备
注
1
单位工程资料核查项目表
2
设备、材料出厂试验报告及合格证登记表
3
施工、检验及安装调整记录
4
质量评定、验收记录
5
调整试验记录
另存一册
1#、2#、配变、变压器设备安装
单位工程资料核查项目表
序号
资料名称
应有
份数
实有
份数
备注
1
设备、材料出厂试验报告及合格证登记表
2
施工、检验及安装调整记录
1
变压器安装记录
3
1
质量检验及评定记录
2
单位工程质量验评表
3
分部工程质量验评表
4
分项工程质量验评表(可由施工单位归档不移交)
4
1
调整试验记录
列入调整试验
记录表中
2
一次设备试验记录
3
二次设备试验记录
4
仪表校验记录
5
保护校验及整定记录
质检机构
核查结论:
合格签 名
施工单位
合格
2010年11月30日
监理
合格
2010年11月30日
建设单位
合格
2010年11月30日
单位工程设备、材料出厂试验报告及合格证登记表
序
号
设备、材料名称
及试验报告内容
出报告单位
报告
总页数
归档
编号
备注
1
1#配电变压器合格证明书
顺特
2
2#配电变压器合格证明书
顺特
合格证等
昆山中茵世贸广场0.4KV商业街
1#配电变压器安装记录
第1页
第1版
共2页
主要数据:
变压器型号:
SCB10-1250/10
制造厂名:
顺特
额定电压:
10//0.4kV
额定电流:
72.2/1804A
阻抗:
6.16%
分接头档数:
/
出厂编号:
201009426
出厂年月:
2010年8月
安装日期:
2010年10月
序号
检查项目
标准
自检结果
抽验结果
1.
安装前状况检查
1.1
运输时器身压力值
应有微正压或带有运输
/
1.2
冲击记录值
<3g
符合
1.3
器身外观
无变形、无严重油漆脱落、以装附件完整
符合
1.4
铁芯、夹件对地绝缘电阻
与出厂值一致
符合
符合
1.5*
附件及随机文件
齐全
符合
符合
2
本体固定状况检查
符合要求
符合
3
套管式流变(升高座)检查
/
3.1
流变固定情况
牢固、流变处在升高座中心
/
3.2
次级引线端子密封情况
小瓷套完好、密封良好
/
3.3
次级引线检查
接线正确、不使用的次级圈短路接地
/
3.4
铭牌位置
朝向外侧
/
4.
套管
实际安装的套管编号
高压套管
中压
套管
低压套管
220KV中性点套管
110KV中性点套管
A
/
/
/
/
/
B
/
/
/
/
/
C
/
/
/
/
/
4.1
油位检查
油位正常,油标朝外
/
4.2
外观检查
瓷质完好,无渗漏
符合
符合
4.3
套管与线圈引线连接情况
符合规定
符合
4.4
套管与线圈连接情况
接地良好
/
5.
储油柜
/
5.1
内部检查
胶囊袋或隔膜应完整无损、储油柜内清洁无杂物
/
5.2
油位表检查
浮球完好
/
/
5.3
呼吸器检查
玻璃罩完好、油封油位正常
/
/
6.
气体继电器
/
/
上海科大智能科技股份有限公司
上海科大智能科技股份有限公司
昆山中茵世贸广场0.4KV商业街
1#配电变压器安装记录
第2页
第1版
共2页
序号
检查项目
标准
自检结果
抽验结果
6.1
外观检查
无裂缝、无渗油现象
/
6.2
油流方向检查
箭头指向储油柜
/
6.3
接点引线检查
接线正确牢固
符合
7.
冷却器及管道
冷却器只数
/
7.1
冷却器内壁清洁度
无杂质、锈蚀
/
7.2
冷却器外观检查
散热片完整、无压扁
/
7.3
风扇
转动灵活、无阻卡
符合
7.4
管道
内壁情节连接牢固密封良好
/
8.
油流指示器
/
8.1
油流方向
箭头指向变压器
/
8.2
接点动作检查
正确
正确
正确
9.
油泵检查
内部清洁
/
10.
压力释放器检查
接点动作正常
/
11
测温装置
符合
11.1
温度计型号检查
与温度表配
符合
11.2
温度计指示检查
正确
符合
11.3
温度计毛细管检查
无扭曲、无压扁现象、弯曲半径≥50mm
符合,弯曲半径60mm
符合
12*
调压装置
动作正确、指示正确
符合
符合
13
阀门位置检查
与运行状态一致
/
14
接地检查
本体铁芯、夹件分别接地
符合
15
变压器抽真空
继续抽24小时以上
/
16*
油位检查
符合油位、温度曲线
/
17
变压器热油循环
按制造厂技术要求或48小时以上
/
18
整体外观检查
油漆完好、清洁、无渗漏
符合
19
二次线检查
二次电缆有防损措施、接地正确
符合
20*
相位检查
符合设计
符合
符合
21*
整体密封试验
使油箱盖承受力0.03MPa压力,持续24小时应无渗漏
/
备注:
有“*”为主要项目
施工班组:
科大智能安装班
施工人员:
施维杨、姚翔、李密
施工负责人:
苏伟
施工交付日期:
2010年11月30日
复检等级:
复检负责人:
复检日期:
年月日
终评等级:
验收负责人:
验收日期:
年月日
昆山中茵世贸广场0.4KV商业街
2#配电变压器安装记录
第1页
第1版
共2页
主要数据:
变压器型号:
SCB10-1250/10
制造厂名:
顺特
额定电压:
10//0.4kV
额定电流:
72.2/1804A
阻抗:
6.16%
分接头档数:
/
出厂编号:
201009465
出厂年月:
2010年8月
安装日期:
2010年10月
序号
检查项目
标准
自检结果
抽验结果
1.
安装前状况检查
1.1
运输时器身压力值
应有微正压或带有运输
/
1.2
冲击记录值
<3g
符合
1.3
器身外观
无变形、无严重油漆脱落、以装附件完整
符合
1.4
铁芯、夹件对地绝缘电阻
与出厂值一致
符合
符合
1.5*
附件及随机文件
齐全
符合
符合
2
本体固定状况检查
符合要求
符合
3
套管式流变(升高座)检查
/
3.1
流变固定情况
牢固、流变处在升高座中心
/
3.2
次级引线端子密封情况
小瓷套完好、密封良好
/
3.3
次级引线检查
接线正确、不使用的次级圈短路接地
/
3.4
铭牌位置
朝向外侧
/
4.
套管
实际安装的套管编号
高压套管
中压
套管
低压套管
220KV中性点套管
110KV中性点套管
A
/
/
/
/
/
B
/
/
/
/
/
C
/
/
/
/
/
4.1
油位检查
油位正常,油标朝外
/
4.2
外观检查
瓷质完好,无渗漏
符合
符合
4.3
套管与线圈引线连接情况
符合规定
符合
4.4
套管与线圈连接情况
接地良好
/
5.
储油柜
/
5.1
内部检查
胶囊袋或隔膜应完整无损、储油柜内清洁无杂物
/
5.2
油位表检查
浮球完好
/
/
5.3
呼吸器检查
玻璃罩完好、油封油位正常
/
/
6.
气体继电器
/
上海科大智能科技股份有限公司
上海科大智能科技股份有限公司
昆山中茵世贸广场0.4KV商业街
2#配电变压器安装记录
第2页
第1版
共2页
序号
检查项目
标准
自检结果
抽验结果
6.1
外观检查
无裂缝、无渗油现象
/
6.2
油流方向检查
箭头指向储油柜
/
6.3
接点引线检查
接线正确牢固
符合
7.
冷却器及管道
冷却器只数
/
7.1
冷却器内壁清洁度
无杂质、锈蚀
/
7.2
冷却器外观检查
散热片完整、无压扁
/
7.3
风扇
转动灵活、无阻卡
符合
7.4
管道
内壁情节连接牢固密封良好
/
8.
油流指示器
/
8.1
油流方向
箭头指向变压器
/
8.2
接点动作检查
正确
正确
正确
9.
油泵检查
内部清洁
/
10.
压力释放器检查
接点动作正常
/
11
测温装置
符合
11.1
温度计型号检查
与温度表配
符合
11.2
温度计指示检查
正确
符合
11.3
温度计毛细管检查
无扭曲、无压扁现象、弯曲半径≥50mm
符合,弯曲半径60mm
符合
12*
调压装置
动作正确、指示正确
符合
符合
13
阀门位置检查
与运行状态一致
/
14
接地检查
本体铁芯、夹件分别接地
符合
15
变压器抽真空
继续抽24小时以上
/
16*
油位检查
符合油位、温度曲线
/
17
变压器热油循环
按制造厂技术要求或48小时以上
/
18
整体外观检查
油漆完好、清洁、无渗漏
符合
19
二次线检查
二次电缆有防损措施、接地正确
符合
20*
相位检查
符合设计
符合
符合
21*
整体密封试验
使油箱盖承受力0.03MPa压力,持续24小时应无渗漏
/
备注:
有“*”为主要项目
施工班组:
科大智能安装班
施工人员:
施维杨、姚翔、李密
施工负责人:
苏伟
施工交付日期:
2010年11月30日
复检等级:
复检负责人:
复检日期:
年月日
终评等级:
验收负责人:
验收日期:
年月日
1#、2#变压器系统设备安装 单位工程质量验收评定表
序
号
分部工程名称
质量
等级
备注
1
1#、2#变压器安装
优良
2
1#、2#主变压器系统附属设备安装
优良
3
1#、2#主变压器带电试运
优良
(投产以后出报告)
应有资料
三份
实有资料
三份
资料核查结论
资料完整
有未因施工的原因造成设备严重损坏
无
有未发生过因接地及短路事故造成设备严重损坏
无
有未发生过电动机烧毁事故
无
分部试运中,有未因电气的原因而造成设备严重损坏
无
验收结论:
合格
质检机构
质量验收评定意见
签名
工地
合格
2010年 11月30日
质检部
合格
2010年 11月30日
监理
合格
2010年 11月30日
建设单位
合格
2010年 11月30日
1#、2#变压器安装 分部工程质量验收评定表
序号
分项工程名称
性
质
质量
等级
备注
1
1#、2#主变压器本体安装
合格
2
1#、2#主变压器检查
主要
合格
3
1#、2#主变压器整体检查
主要
合格
验收结论:
合格
质检机构
质量验收评定意见
签名
工地
合格
2010年 11月30日
质检部
合格
2010年 11月30日
监理
合格
2010年 11月30日
建设单位
合格
2010年 11月30日
1#变压器本体安装 分项工程质量检验评定表
工序
检验项目
性
质
单
位
质量标准
质量检验结果
单项
评定
基
础
安
装
预埋件
按设计规定
基础水平误差
mm
<5
3mm
合格
轨道间距误差
mm
<5
就位前检查
密性
封能
充气运输气体压力
MPa
0.01~0.03
带油运输
不渗油,顶盖螺栓紧固
不渗油
合格
油绝缘性能
标准规定值
见试验报告
合格
本
体
就
位
滚装
轮配
滚轮安装
能灵活转动
制动器安装
牢固,可拆
支墩与变压器及预埋件连接
牢固
本体接地
主要
牢固,导通良好
牢固、导通良好
合格
冲击值和次数
按制造厂规定值
符合
合格
其它
油箱顶部定位装置
无变形,无开裂
无变形、无开裂
合格
验收结论:
合格
质检机构
质量检验评定意见
签 名
班 组
合格
2010年 11月30日
工 地
合格
2010年 11月30日
质检部
合格
2010年 11月30日
监理
合格
2010年 11月30日
2#变压器本体安装 分项工程质量检验评定表
工序
检验项目
性
质
单
位
质量标准
质量检验结果
单项
评定
基
础
安
装
预埋件
按设计规定
基础水平误差
mm
<5
3mm
合格
轨道间距误差
mm
<5
就位前检查
密性
封能
充气运输气体压力
MPa
0.01~0.03
带油运输
不渗油,顶盖螺栓紧固
不渗油
合格
油绝缘性能
标准规定值
见试验报告
合格
本
体
就
位
滚装
轮配
滚轮安装
能灵活转动
制动器安装
牢固,可拆
支墩与变压器及预埋件连接
牢固
本体接地
主要
牢固,导通良好
牢固、导通良好
合格
冲击值和次数
按制造厂规定值
符合
合格
其它
油箱顶部定位装置
无变形,无开裂
无变形、无开裂
合格
验收结论:
合格
质检机构
质量检验评定意见
签 名
班 组
合格
2010年 11月30日
工 地
合格
2010年 11月30日
质检部
合格
2010年 11月30日
监理
合格
2010年 11月30日