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探伤组QC小组攻关课题

加强电力机车轮箍探伤,确保行车安全

---探伤组QC小组活动报告

课题:

加强电力机车轮箍探伤确保行车安全

小组概况

名称

天水机务段检修设备车间探伤QC小组

接受QC小组教育时间

攻关课题

加强电车轮箍探伤,确保行车安全

每月有活动,年均学习48小时

成立日期

1984.1

注册日期

2003.1

注册号

小组成员

性别

年龄

文化程度

职别

组内分工

组内职务

政治面貌

杨帆

23

大专

探伤工

全面组织

组长

团员

杨雯

33

中专

探伤工

资料收集

组员

群众

张桂玲

33

中专

探伤工

资料汇总

组员

群众

活动宗旨

加强业务学习,提高职工素质,确保轮箍探伤质量。

截至日期

QC小组自2003年1月登记开始攻关活动,2003年11月全面总结成果。

选题理由:

去年3月份以来,不动车轮箍探伤即在我段投入了使用,但在探伤实践过程中我们也遇到了一些问题。

如对数字式探伤仪的操作不够熟练,不能和计算机结合起来发挥其应有的优势、对波形判断没有经验,往往形成误判等。

另一个重要的原因是,这种探伤方法和以往动车探伤法相比,可靠性到底有多少,没有任何现成的经验可循,对出现的特殊问题,只能由现场探伤操作者不断的去摸索,总结经验,和技术人员一起逐渐地完善这种较为先进、快速的探伤方法。

第三,从去年全路由于大配件裂损导致的安全事故来看,崩箍现象占了很大比例,即使在我局,也已发现轮箍从字头处裂开的现象,基于以上原因,我们将加强轮箍探伤,确保行车安全作为我们的攻关课题。

二、原因分析

为了更好的分析问题,解决阻碍技术提高的瓶颈,我们QC小组集思广益,收集数据,反复查找资料,对影响电车轮箍探伤质量的各种因素,进行了分类归纳,现用“鱼翅分析图”分析如下:

 

 

 

从以上鱼翅图来看,对问题有了一个粗略的认识,但不能找出问题关键点,难以形成有较强指导意义的对策和措施,仍需进一步分析,找出影响轮箍探伤质量的主要因素。

三、影响探伤质量主要原因和因素

现依据各种影响因素的原始记录,以图表显示如下:

 

序号

影响

因素

频数

累计

频数

频率

(%)

累计频率(%)

1

设备

14

14

42

42

2

人员

13

27

39

81

3

工艺

4

31

13

94

4

管理

2

33

6

100

合计

/

33

/

100%

/

 

由以上巴雷特曲线种可看出,影响电车轮箍探伤的主要因素是:

设备和人员两方面因素。

四、对策与措施

根据我们QC小组实际情况和日常工作特点,特制定以下对策措施

序号

存在问题

措施

负责人

检查人

时间

1

探伤设备性能不稳

1.对新配KW-4A数字式探伤仪严格遵守日常保养规定。

2、对常用探头要有所区分,尽量使用同一探头或性能相近的探头。

3.遇到不可排除的故障,切勿打开。

4.经常测试仪器各项性能指标,发现问题及时处理。

5.长时间不用,应开机通电4小时。

6、对实物试块进行打磨,并做好日常保养工作。

杨帆

王春林

长期

2

人员素质与探伤工作发展仍有差距

1.加强日常学习,认真贯彻路局26号文件标准和嘉峪关探伤工作会议精神。

2.继续组织人员参加铁道部举办的探伤培训,保证人人持双证上岗。

3.与同行保持密切的业务交流。

4、利用业务学习时间,对新颁工艺进行系统、细致的学习,并加强实作练习,提高业务水平。

杨帆

上级

领导

长期

3

个别工艺条文不能完全落实

1、向技术室专职干部汇报,针对我们工作实际决定操作方法。

2.加强对工艺的学习,深刻理解其深刻意义。

全员

王春林

长期

4

管理上仍需加强

1.明晰责任范围,尤其注重培养职工的责任意识。

2.加强横向和纵向沟通,创造良好氛围。

3.实际作业中严格贯彻落实责任制。

杨帆

王春林

长期

五、为了确保以上各项措施能落到实处,产生实效,切实提高电力机车轮箍探伤质量,我们制定了以下进度计划,并予以严格贯彻执行。

----

实际

计划

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

QC基础知识学习

----

仪器、工艺学习

----

分析问题,制定对策

----

实际作业,突破难点

----

总结提高

----

为了更好地、有步骤,分阶段地攻克各个技术难题,我们小组进行了三次PDCA循环。

 

第一个循环:

教育培训阶段

A1

P1

C1

D1

A2

C2

P3

D3

第二阶段:

作业攻关阶段

2003年4-9月

第三阶段:

总结反思阶段

2003年10-11月

P2

D2

A3

C3

 

2003年1-3月

第一个循环,在教育培训阶段,我们一方面针对组员对QC知识普遍较为缺乏的现状,组织成员认真学习全面质量管理的作用、意义、主要工具等知识,使大家对其有了一个基本的了解。

同时以轮箍不动车探伤工艺为教材,深入开展学习,对其中不能完全理解和吸收的部分及时向技术人员请教,对存在的实践经验不足,对工艺理解不透彻问题,送入下环。

第二个循环,在本阶段,我们在实际作业过程中,坚决按照工艺进行操作,同时针对巴雷特曲线中所反映出的几个影响因素,利用对策表中列出的对策和措施,尽量减轻其影响。

同时认真做好资料的收集工作,针对资料较为零乱,不够系统的问题,送入下环。

第三个循环,对收集到的数据,资料进行汇总,利用各种行之有效的工具进行分析,形成文字材料

六、经验总结

1.必须加强对新颁工艺和KW-4A数字型探伤仪的学习。

工艺是对一段时间工作实践经验的总结和提高。

尤其新颁工艺,是在不动车轮箍探伤方法投入使用两年来,针对存在的问题不断组织专家进行研究和解决,同时广泛针求一线探伤工的意见的基础上出台的,较为贴近生产实际,所以必须尽可能地遵守和执行。

2.加强对试块的保养

试块在探伤工作中是十分重要的,它就好比一个参照物,探伤仪器就好比眼睛,两者缺一不可,必须保持良好的工作状态。

我们组织人员对TS-1透声试块LG系列试块,荷兰标准试块等,进行了重新摆放,使其与软橡胶直接接触,使用过程中轻拿轻放,防止刮伤。

对实物试块表面进行了打磨处理,使其表面尽量与实际作业箍相近,提高其参考价值,并在日常及时进行涂防锈油,打扫调试台,清除孔内油污,确保试块质量。

3.在实际作业中要注意操作要领,处理好扫查灵敏度和核查灵敏度之间的关系。

扫查灵敏度要高,在轴端面沿顶针孔方向探头作锯齿形移动时,若没有较高灵敏度,就难以保持较高的发现率。

在这种较高灵敏度状态下,当发现了可疑波形后再回复核准灵敏度进行细查;探头移动速度要慢,压力适当,着力部位准确,必须要有高度的责任心和耐心,坚持“慢工出细活”,不可一味图快,想当然地认为问题不大而忽视探伤质量;在发现可疑波以后,在进行定性定量分析时一定要严格按工艺标准定标,尤其水平定位应十分准确。

确保分清波形出现是否正常,是否为裂纹区,在计算当量时,在准确计算的基础上还应综合考虑各方面因素。

4、当在字头位置使用多晶探头,在80DB时仍发现存在波高超过50%的波形,就必须改用64度探头,进一步确定其性质,如果有双峰现象,必须存盘,对相应位置脱漆磁探,并做好监探工作。

同时,输入的工艺参数要经过实际测量,和实际值保持一致,主要要认真测量并输入轮箍厚度、半径两个参数。

5.做好记录:

探伤记录作为一种原始凭据,较为系统,全面地反映了探伤情况,而且在时间上形成延续链,能清晰地反映车轴材质变化状况,因此我们对这项工作严格落实责任制,不定期地进行检查,发现问题及时处理,并做好保管存档工作,使其发挥了其应有的作用。

七、攻关成果

在上级领导的严格管理和指导帮助下,我们QC小组本着团结、协作的精神,在电车轮箍探伤上倾注了大量心力,使作业质量有了明显提高,截止11月20日,共探测电力机车轮箍526只,发现缺陷轮箍15只,经过跟踪监测探伤排除5只,目前对存在缺陷的其他轮箍均制定了详细的跟踪监探制度,以确保行车安全。

同时也积累了波形分析和探伤操作的实际经验,为今后工作打下了良好的基础

八、下一步打算

电力机车车轴探伤一直是我们工作的重点,它在运行过程中,即有动载荷,以有静载荷,极度易形成疲劳裂纹,如果不能有效发现,就会酿成重大事故。

去年双小修检测中,我们发现部分车轴超声反射杂乱,显现其内部晶相组织已发现较大变化,同时,我们开展电力车轴探伤较晚,经验有所不足,因此拟将提高电力车轴探伤质量作为来年攻关课题,请上级组织予以审核。

 

探伤组

2003年11月20日

 

加强电力机车轮箍探伤

确保行车安全

--探伤QC小组活动报告

 

探伤组

 

2003年11月20日

 

加强电力机车轮箍探伤

确保行车安全

--蓄电QC小组活动报告

 

蓄电池组

 

2003年11月20日

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