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降低丁二烯装置能耗

QC小组成果报告书

 

降低乙腈抽提法生产丁二烯装置能耗

 

小组名称:

**丁二烯装置节能降耗QC小组

单位:

**(**)石化丁二烯车间

时间:

2012年4月

发表人:

***

一、QC小组概况

小组名称:

**丁二烯装置节能降耗QC小组

小组成立时间:

2011年1月

本次课题登记时间:

活动时间:

2011年1月---2011年10月

活动类型:

攻关型

注册号:

受QC教育时间:

人均100小时

------

序号

姓名

性别

年龄

职务

文化程度

组内分工

1

**

32

车间主任

大本

组长(制定目标)

2

**

36

工艺工程师

大学

副组长(对策实施)

3

**

28

工艺员

大本

副组长(对策实施)

4

**

42

安全员

大本

组员(对策实施)

5

**

28

工艺员

大本

组员(对策实施)

6

**

41

工艺员

大本

组员(资料整理)

7

**

27

设备员

大本

组员(对策实施)

 

二、选题理由

1、集团公司对装置能耗有创新性要求

2010年1月份**(**)丁二烯装置一次性开车成功,2010年丁二烯装置平均能耗260千克标油/吨丁二烯,2011年车间丁二烯能耗指标251千克标油/吨丁二烯,车间面临很大挑战。

2、国内同类装置横向对比表明我们在能耗优化方面有很大潜力

2010年国内其他乙腈抽提法生产丁二烯装置,能耗可以达到240~250千克标油/吨丁二烯,我们装置规模更大在节能降耗上更有优势。

三、现状调查

2010年丁二烯平均能耗260Kg标油/吨丁二烯,小组成员统计了2010年5到12月份丁二烯能耗分布情况,结果见下图。

从以上图表可以看出,2010年丁二烯平均能耗260Kg标油/吨,最小的10月份能耗只有246Kg标油/吨丁二烯,最大的6月份能耗为296Kg标油/吨丁二烯,能耗的分布差异很大。

四、确定目标及可行性分析

1.目标确定

根据我们装置的现状,及完成年度指标的要求,我们将小组活动目标订为:

2011年平均能耗250千克标油/吨丁二烯

2.可行性分析

从装置现状可以看出,我们在某些月份能耗可以达到目标值以下,表明装置具备达到目标值能耗的潜力,只是存在某些因素使装置的能耗不稳定,我们如果能够找出这些主要的影响因素,并且加以控制就可以完成目标。

五、原因分析

1.能耗计算公式说明

丁二烯装置能源包括以下种类:

蒸汽、电能、循环冷却水、氮气、仪表风、压缩空气。

计算能耗时用“单位时间内各种能源的消耗量”乘以“各类能源对应的系数”求和后除以“单位时间内丁二烯产量”。

2.先使用数学论证的方法进行初步原因分析

根据能耗公式,导致能耗大的原因:

①“公式分子”部分大,即蒸汽、循环水、氮气、仪表风消耗大。

②“公式分母”部分小,即当公用工程正常消耗时丁二烯产量小。

3.对公式的分子部分进行“分类分析”并使用头脑风暴法进行原因查找

①将分子部分能源按装置操作方式分为两类:

一是蒸汽(可以由操作人员主动控制,消耗量大且不稳定),二是电、水、氮气、仪表风(不受操作人员直接控制,消耗量小且使用量稳定)。

②头脑风暴法分析蒸汽用量大的原因

4.对公式的分母部分使用头脑风暴法进行原因查找。

5.并按照“5M1E”的原则对分析结果进行初步分类、筛选、汇总得到如下关系图

 

六、确定主要原因

确认一:

塔底再沸器换热效率低

在2010年11月中旬,先后对丁二烯一萃塔底蒸汽再沸器E-103和原料罐容剂再沸器E-101进行了切换,切换前后随即抽取10天装置能耗数据见右表。

对表中两组数据进行双总体T检验

①假设两总体平均数相同即:

μ1=μ2

②计算T值,T=0.2618

③查表T(9)0.05=2.62

④结论0.2618<2.62,故两组数据差异不显著,原假设成立。

结论一:

“塔底再沸器换热效率低”非要因。

确认二:

操作工水平参差不齐

对操作技能由高向低排列的四名内操A、B、C、D的操作能耗数据进行统计,平均差值在0.05%以内,没有明显。

统计数据见下表

结论二:

目前操作工技能水平差异对装置影响很小,非要因!

确认三:

操作参数未达到最优

2010年底开始,对装置的腈烃比、回流比、塔塔底操作温度等参数进行了一系列的优化,以下是优化前后装置能耗对比。

结论三:

经过优化调整后装置能耗有了较大幅度的下降。

因此,“操作参数未达到最优”是要因!

确认四:

设备检维修消耗蒸汽多

对装置中大型换热器E-203C检修过程中消耗的蒸汽进行计算,结果如下表。

装置界区蒸汽总表读数

各个蒸汽再沸器消耗蒸汽总和

校正值

(校正系数-0.063)

检修蒸汽消耗

1672.4t

1685t

-106.16t

93.56t

计算检修蒸汽消耗对月能耗均值的贡献仅为0.43千克标油/吨丁二烯因此:

结论四:

设备检修消耗蒸汽多,非要因!

确认五:

防冻防凝蒸汽消耗量大

对2010年冬季伴热投用前后日蒸汽消耗量进行统计,见右图。

从图表可以看出,伴热投用前后日能耗消耗无明显上升。

结论五:

防冻防凝蒸汽消耗非要因!

确认六:

电能、循环水、仪表风消耗量大

计算各种能源在总能耗中所占比例见下图:

从图表可知,各能源中蒸汽所占比例最大,其次是循环水和电能,其余能源由于所占比例太小,对节能降耗意义不大,目前不做进一步研究。

由于蒸汽消耗受操作人员主动控制,电、水、氮气、仪表风不受操作人员直接控制,下面是电和循环水每月用量。

从图中可以看出循环水和电能的消耗在每个月中基本维持稳定。

因此:

结论六:

电能循环水、仪表风消耗大,非要因!

确认七:

现场跑冒滴漏

对2011年第一季度着重对现场跑冒滴漏进行了治理,治理后现场物料泄漏降至很低水平,现场基本闻不到物料的味道。

但是治理前后装置总物衡无明显变化,能耗也无明显降低,因此

结论七:

现场跑冒滴漏非要因!

确认八:

产品不合格切循环

丁二烯月切循环累计时间时见和当月能耗数据如下表:

以切循环时间为X轴,月平均能耗为Y轴建立直角坐标系,得到以下散点图;

由散点图可以看出:

产品切循环时间和月能耗存在明显的正相关,因此:

结论八:

产品不合格切循环,是要因!

七、制定对策

针对影响丁二烯能耗的主要因素,制定了以下对策

八、对策实施

实施一、装置参数优化

2011年4月开始对装置的操作参数进行了一些列的节能降耗优化,至2011年9月这些参数逐渐趋于稳定,优化前后对比见下表:

序号

优化指标

优化前

优化后

1

腈烃比

7:

1

6:

1

2

T-102釜温

(溶剂含水量)

139.3℃

138.5℃

3

T-203回流量

112t/h

104t/h

4

T-302釜温

108.1℃

107.5℃

5

T-302塔回流量

13.5t/h

11.2t/h

优化前后装置正常生产时能耗对比如下图

优化效果:

优化后蒸汽消耗比优化前降低了64吨/天,折合8千克标油/吨丁二烯。

效果检查:

经过参数优化降低了正常生产时的绝对蒸汽消耗,完成了活动目标。

实施二、精细化管理消除装置隐患延长装置平稳运行周期

1.加强重要设备监控

►完善机泵运行状态记录、定期切换备台、机泵清理记录、滤网自聚物称重记录

►一萃二萃及精制两塔压差、温度点跟踪记录

►丁二烯高浓度冷却器换热效率曲线监控、定期取样分析循环水中丁二烯

►塔釜再沸器壳程压力曲线监控

2.加强培训

►车间技术人员定期给操作人员讲课培训

►班组内部师带徒

►月岗位练兵在线答题、季度考试、年度技能比武

3.装置隐患排查

►技术人员定期对装置进行“体检”

►鼓励车间全体人员查找装置隐患,并及时整改

►对每周隐患发现及整改情况进行记录,并给予责任人加分奖励

3.系统“平稳”参数监控

►每周取溶剂留样,建立循环溶剂变化跟踪档案

►定期对过滤器进行清理,记录系统自聚物情况

►监控系统氧含量,并定期对管线死点、容易积聚氧的部位进行排放

效果检查:

经过车间精细化管理及隐患排除工作,装置月累计切循环时间明显降低,见下图:

对策实施后月累计切循环时间明显下降,2011年6月份以后,每个月累计切循环时间都小于3小时,完成了活动目标。

九、效果检查

经过小组活动后,丁二烯装置能耗变化见下图

2010年丁二烯装置平均能耗260千克标油/吨丁二烯,2011年丁二烯装置平均能耗244千克标油/吨丁二烯,完成了活动目标!

十、总结及下一步打算

1、小组活动总结

本次活动从优化工艺和精细管理两方面进行攻关,有效减少装置能耗取得了可观的经济效益,同时,积累了很多操作经验及管理经验。

2、下一步打算

进一步对装置进行优化及精细化管理,降低能耗的同时实现更长周期平稳的运行。

 

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