01湘澧盐矿输卤系统改造研究.docx

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01湘澧盐矿输卤系统改造研究

湘澧盐矿输卤系统改造研究

樊传忠

(湖南省湘澧盐矿矿区415516)

[摘要]湘澧盐矿矿山生产的卤水,经40Km管道,5级泵站加压输送至制盐厂。

笔者通过对现有输卤系统进行水力学分析,提出新的选线方案,旨在缩短管线长度,充分利用位差水头形成的重力流输卤,达到减少建设投资,最大限度地降低输卤成本,保持生产稳定性的目的。

[关键词]输卤管道重力流水头

1、前言

湘澧盐矿是一家有30多年生产历史,年产精盐40万吨的大型真空制盐企业。

每年所需1850000m3卤水,由长达40km的管道,从矿山经五级泵站输送至制盐厂。

现使用的40Km输卤管,是八十年代初敷设的第二代承插式铸铁管,基本上是沿建矿的第一代铸铁管敷设,于1986年投入运行。

一般铸铁管输卤的使用寿命仅为15年,现已超期服役,经常出现爆管、穿孔,造成泄卤事故,给沿线的农林业生产都带来一定影响,农林赔偿及环境治理又给企业带来了沉重的经济负担。

输卤管道更新改造,目前已列入湘澧盐矿2001年技改工程项目。

基于上述原因,笔者分析了现有输卤系统的水力学情况,提出新的选线方案,并进行初步水力学计算,供领导及有关部门决策参考。

2、管道选材

就湘澧盐矿两代铸铁输卤管的使用情况来看,存在以下几个严重问题:

①不耐腐蚀,使用寿命短,易造成爆管和穿孔,卤水中的H2S与Fe发生反应生成Fe2S,严重影响成品精盐和芒硝的质量。

②机械性能差,地面沉降区多次出现剪切断裂,停产期亦出现过冻裂。

③笨重,运输安装不便,沿公路敷设管段几乎全部被民房和城镇埋压住,检修困难。

④管道内表面粗糙度大,沿程阻力大,运行成本高。

笔者考察与搜集了多家盐卤矿山的输卤管道使用情况。

主要有如下几种:

①钢管;②铸铁管;③石棉水泥管;④玻璃钢(FRP)管;⑤RFP/PVC复合管;⑥PVC—U管。

其中钢管的寿命最短,成本高于铸铁管;石棉水泥管更笨重,机械性能最差,安装不便;玻璃钢(FRP)管成本高,安装不易,结构不密实,据有关使用厂家介绍有卤水渗透现象,这三种材料首先应该被子排除。

下面对铸铁管、FRP/PVC、PVC—U三种管材进行比较(表1)。

管材性能比较表

铸铁管

RFP/PVC复合管

PVC—U管

(硬聚氯乙烯)

耐腐性

承压强度

适中

走向选择性

表面强度

适中

重量

安装维修

一次投资

1

1.06

1.12

摩擦阻力

较大

合理使用年限

15

20

>30

上表可以看出,FRP/PVC复合管和PVC—U管具有明显优势,虽然一次性投资略大,但使用寿命长,线路选择性大,可穿越农田直线敷设,管线总长度可以减少。

考虑到伸缩补偿,及安装工程量巨大,以选用PVC—U管材,采用橡胶密封圈承插接口(R-R接口)方式为好。

3、管线方案

目前运行的管道,在设计中,一、二管段强调短距离选线(图1)而忽略了地形的起伏。

从管道纵断面线及总水头线判断,有近8Km管道居于自然总水头线之上。

所以通过一泵房水泵加压提高水头,仍不易达到输卤要求,后又增设二泵房再次提高水头,才得以将卤水送至三泵房(图2)。

位置水头没有被利用,而耗能增加成本。

管道起伏过多,凸起部分管内易形成负压区,甚至隔断管内卤水柱,卤水中高达2—3%的溶解气逸出并聚积,形成气囊,减少过流断面面积,造成气堵,降低输卤效率,影响制盐生产,增加输卤成本。

曾经试图利用排气阀排气,但由于卤水腐蚀,导致排气阀失灵,而不能达到目的,并造成污染。

三、四管段沿公路敷设,由于城镇的不断扩建,公路两旁民房的大量建筑,管道大部分被埋压在房屋下面,无法实施检修。

此外,管线敷设于地形高的地方,泄卤时扩散面积大,赔偿费用要增加几倍乃至数十倍。

因此,确定以下选线原则:

①遵循国家现行土地使用、森林保护、环境保护等有关法规。

尽可能将管线布置在地势较低的位置,一旦泄卤能够尽可能减少污染面积。

②尽可能缩短管线长度,节省建设投资和运行费用。

③尽可能避开丘陵山冈,使管线居于总水头线以下[2],充分利用重力流节省运行费用,减少起伏,避免气堵,有利于均衡运行。

④避开城镇,以免城镇扩建埋压管线。

笔者用1:

10000地形图室内作业,后经实地踏勘,选线结果如图1、图2,管线从桂竹园出发,经分水岭沿盐井水库东北边沿,翻越洈水干渠,沿同心峪西岸,再经棉种场到雷公塔西北穿过雷公塔河,直线进入涔南乡,穿越涔水到三泵房。

然后从三泵房直插东田堰,经优周,新渡穿越澹水,至五泵房。

这一方案起伏小,总长度比现有管道缩短了3Km,充分利用了PVC—U管材质轻,检修方便的特点。

管线从桂竹园至雷公塔段,靠近公路,雷公塔、曾家河至五泵房,为直线段,穿越澧阳平原,平原中也有密集的公路网,运输通行仍然十分便利。

选线避开了盐井镇、雷公塔镇、曾家河、澧县城、向阳桥等城镇。

4、运行分析

选线方案是否合理,在技术上是否可行,经济上是否最省,必须进行理论分析。

4.1.水力计算

输送卤水为压力管道运行,且管径在300mm以上,一般经济流速1m/s左右[3]。

我矿最高日输卤量为7200m3,即流量为0.0833m3/s,选取D355的管道较合适,其内径d=325.4mm。

卤水20℃时动力粘性系数μ=1.798×10-2Pa·s,重度γ=11760N/m3,代入

vdγ

Re=

(1)

μ

计算出雷诺数Re=212534>2320,证明输卤过程中卤水属于紊流状态[1]。

根据尼古拉池公式[1]:

12.51

—=-2lg————

(2)

√λ√λRe

计算出沿程阻力系数λ=0.016,在一定范围都可取该值。

对不同管径不同流量进行分析。

表1流速计算表

管径

(mm)

内径

(mm)

面积

(m2)

流速(m/s)

6000m3/d

6400m3/d

6800m3/d

7200m3/d

355

325.4

0.08316

0.835

0.890

0.946

1.002

315

285.0

0.06379

1.089

1.161

1.234

1.306

根据巴西一魏斯巴赫公式:

Lv2

hf=λ———(3)

d2g

hf=JL(4)

v2

有:

J=λ-----(5)

2dg

水力坡度J计算结果如下(表3):

表2水力坡度计算结果

管径

(mm)

水力坡度J×103

6000m3/d

6400m3/d

6800m3/d

7200m3/d

355

1.75

1.99

2.25

2.51

315

3.39

3.86

4.36

4.89

同时根据PVC—U管材的糙率n=0.009,运用谢才公式计算与上述结果相近,取(表3)结果进行下一步沿程阻力运算(表4)。

 

表3沿程阻力计算结果

管段

长度

管径

(mm)

沿程阻力损失(m)

6000m3/d

6400m3/d

6800m3/d

7200m3/d

A段

18.9km

355

33

38

43

48

315

64

73

82

92

B段

15.4km

355

27

31

35

39

315

52

60

67

75

C段

2.74km

355

5

5.45

6.2

6.9

315

9.3

10.6

12

13.4

根据各泵站参数(表5)计算扬程(表6):

表4计算点参数表

泵站

管长(km)

高程(m)

高差(m)

位置水头(m)

一泵站

18.9

99.0

-59.17

71

三泵站

15.4

37.53

-3.73

4.5

五泵站

2.74

33.80

39.16

-47

制盐卤池

72.96

由计算结果(表6)看出,若选用D355管道,一泵房可用重力流输卤还有23--38m富余水头,三泵房只需加压0.23--0.35MPa,五泵房只需要加压0.52--0.54Mpa就能完成输卤。

而选用D315管道,扬程将高出许多,运行费用也将很高,下文还将述及。

表5泵站所需扬程计算结果

管段

位头(m)

管径(mm)

所需扬程(m)

6000m3/d

6400m3/d

6800m3/d

7200m3/d

A段

71

355

-38

-33

-28

-23

315

-7

2

11

21

B段

4.5

355

23

27

31

35

315

48

56

63

71

C段

-47

355

52

53

53.5

54

315

56

58

59

60

根据计算结果可以作出总水头线和测压管水头线(图2)。

从测压管水头就可以看出各处管线在运行时的内压情况,是选择管道压力等级的主要依据。

对一至三泵房(A段)管道,运行时由于形成重力流,管道压力小,而末端关闭时,静压可达0.71MPa,压力等级应以此为据。

三至五泵房(B段)若选D315管道,需提高压力等级至1.25MPa,造价也不会低.因此,笔者主张最后选取用D355管道。

4.2.系统改造

从上述计算结果来看,整个管路系统选线是十分合理的,泵站设置可利用现有一、三、五泵房也较合理,取消了二、四泵房,一泵房可以利用重力流输卤。

但是一泵房还有23--38m富余水头未能充分利用,对系统还可以适当的改造(图3)。

如图,在一、三泵房增设直通管路,三、五泵房主管上各设置一个密闭罐,与吸水管连接,既可以充分利用上游泵房的剩余水头减少输卤能耗。

在需卤量不大的情况下,可采用纯重力流输卤。

或者利用一泵房加压机械输卤(三泵房停机),直通送往五泵房。

三、五泵房也可串联运行。

密闭罐还可以起到减少水击破坏的作用,增加管段延长后的运行安全性。

4.3.经济效益

现有的输卤管道一管段全部,二管段部分用双管并联运行,且一、二、三、四泵房全部更新为IH化工泵。

1996年二、三泵房已更新为IH化工泵。

为准确比较日后的单管运行效果,选取单管运行时参数列表(表7)。

系统改造后,仅需一、三、五三个泵站,据

γQH

N=————(kW)(6)

1000η

进行功率计算,结果如表8:

表6改造前各泵站运行实际功率

泵站

1996年

功率(kW)

2001年

功率(kW)

备注

1

68

80

表中所列为单管运行时6000m3/d的实际功率。

2001年1管段向桂竹园延长1000米。

2

47

35

3

80

80

4

74

45

5

83

90

合计

352

330

 

 

预计改造后各泵站运行功率

表8

泵站

管径

(mm)

功率(kw)

6000m3/d

6400m3/d

6800m3/d

7200m3/d

三泵站

355

38

48

59

71

315

81

101

121

144

五泵站

355

88

90

91

92

315

95

99

100

103

*γ=11760N/m3,η=50%

改造后输卤总功率仅126--163kW,比现在的功率可以减少60%,全年节电1.56×106kWh,电费54.8万元。

减少泵站两座,年节省人员工资10万元,设备及检修费5万元,两座泵站附近赔偿费1万元。

输卤系统年节省开支70.8万元,该管道使用寿命为30年,即可节省开支2100万元,相当于整条管道的造价。

但是,如果选用D315P1.25的管道,三、五泵站设备要更换,选型也将十分困难。

5.结束语

综上所述,选用D355P1.0的PVC-U管道,选择起伏小,线路短,居于总水头线下的敷设方案,投资与运行都比较合理。

本方案是一种理想运行状态的理论计算,实际敷设的管道,仍然会有一些起伏,逸出的溶解气体仍会造成一些气囊,不可能满管输卤。

因此一泵房完全实行重力流输卤可能满足不了生产要求,必须具备机械输卤条件,适时运行。

上述计算结果没有考虑局部阻力损失及其他的能量消耗,可能比日后的实际运行参数小,具体设计时应留有一定余量。

本方案实施后,运行的可靠性、稳定性、经济性肯定会优于目前的输卤运行系统。

[参考文献]

[1].《水力学》黄文鍠人民教育出版社1980年

[2].《给水排水新技术》许京骐等中国建筑工业出版社1988年

[3].《给水工程基本知识》同济大学水暖系给排水教研室中国建筑工业出版社1978年

 

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