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度经济活动分析报告

大连泰山热电有限公司

2012年1月份经济活动分析会议材料之一

大连泰山热电有限公司

2011年度经济活动分析报告

2012年2月17日

各位领导、同志们:

2011年,在公司领导班子的正确带领下,在全体干部员工的共同努力下,紧紧围绕公司年度工作报告精神,以安全生产为基础,以经济效益为中心,以强化绩效管理为手段,努力克服上网电量空间大幅萎缩,燃料成本不断上涨,央行连续加息,融资环境急剧变化等不利因素,实现利润总额1853万元。

下面,我就公司2011年经济活动情况进行通报。

一、辽宁省发供电形势

1.辽宁省用电需求情况

2011年,辽宁省用电负荷继续保持增长的态势,但从下半年开始,增长幅度有所回落。

截止到年末,全省全社会用电量完成1861.53亿千瓦时,同比增长8.53%,比上半年增幅回落0.98个百分点。

2.辽宁电网装机容量情况

截止2011年末,辽宁电网装机容量3400.4万千瓦,同比增长5.36%。

其中,火电机组装机容量2851.29万千瓦,同比增长2.86%。

3.辽宁省发电量完成情况

2011年,辽宁省发电量累计完成1423.33亿千瓦时,同比增长6.20%。

其中,火电机组完成发电量1315.79亿千瓦时,同比增长6.43%。

辽宁省发电量增长幅度低于用电量2.33个百分点,其中火电机组发电量增长幅度低于用电量2.10个百分点。

4.省间联络线受入电量情况

2011年,省间联络线累计受入电量455.16亿千瓦时,同比增长14.14%,影响发电设备利用小时同比下降166小时。

5.辽宁省发电设备利用小时情况

2011年,全省发电设备利用小时完成4398小时,同比下降225小时。

其中火电机组设备平均利用小时为4790小时,同比降低118小时。

东北公司火电机组设备平均利用小时为4999小时,比辽宁省火电机组平均利用小时数多209小时。

6.省内统调10万以上火电机组设备利用小时情况

2011年,省内24家统调火电机组设备平均利用小时4824小时,其中东北公司下属5家发电企业,发电设备平均利用小时为5015小时,比省内24家统调火电机组设备平均利用小时多191小时。

二、公司2011年主要生产经营指标完成情况

1.发电量

实际完成131349万千瓦时,同比减少23784万千瓦时,降幅为15.33%,完成泰山公司及东北公司年中调整计划137700万千瓦时的95.39%,较计划值减少6351万千瓦时。

2.供热量

实际完成314.38万吉焦,同比增加21.57万吉焦,增幅为7.37%,完成泰山公司及东北公司年度计划303万吉焦的103.75%,较计划值增加11.38万吉焦。

3.供电煤耗

实际完成303克/千瓦时,同比下降18克/千瓦时。

较泰山公司及东北公司年中调整计划310克/千瓦时下降7克/千瓦时。

4.入炉综合标煤单价

实际完成603.48元/吨,同比上升32.63元/吨,涨幅5.72%。

较东北公司计划指标620.06元/吨下降16.58元/吨。

5.资产及经营质量

截至12月末,公司资产总额12.05亿元,负债8.81亿元,权益总额3.25亿元。

资产负债率73.05%,同比下降1.90个百分点;流动资产周转率6.84次,同比提高0.4次;EVA累计完成1036.75万元,完成东北公司考核指标(-2139万元)的-48.47%。

6.利润总额

实际完成1853万元,同比减少利润3286万元,减幅为63.94%。

三、公司2011年生产经营情况分析

(一)安全生产情况

1.安全情况

发生非计划停运一次,未发生人身轻伤以上不安全事件。

截止12月31日实现年度连续安全生产365天。

机组等效可用系数完成93.93%,较同期升高2.84个百分点,较东北公司年度计划88.36%升高5.57个百分点。

2.设备计划检修情况

1号机组运行6726.32小时,备用2033.68小时,机组利用小时5001小时,负荷率74%。

2号机组运行6533.87小时,临检80.08小时,备用1179.05小时,大修967小时,机组利用小时4729小时,负荷率72%。

3.设备缺陷情况及分析

各专业共发现设备缺陷2206件,同比增加134件,已处理2109件,同比增加134件,缺陷消除率95.60%,同比降低1.99个百分点。

发现的缺陷中锅炉专业缺陷最多,占缺陷总量的23.12%,其次是燃料专业和电气专业,分别占缺陷总量的22.76%和18.90%。

各专业缺陷比例同比增幅最大的是电气专业,同比增加6.14个百分点,同比减幅最大的是化学专业,同比下降8.55个百分点。

各专业发现设备缺陷数量及消除率详见表1。

表1设备缺陷情况分析表

单位:

件、%

专业

缺陷

已处理

未处理

消除率%

各专业缺陷占缺陷总数的比例%

各专业缺陷比例%同比

汽机

221

175

46

79.19

10.02

3.12

锅炉

510

501

9

98.24

23.12

3.40

电气

417

405

12

97.12

18.90

6.14

燃料

502

498

4

99.20

22.76

0.64

化学

229

221

8

96.51

10.38

-8.55

热工

327

309

18

94.50

14.82

-4.74

合计

2206

2109

97

95.60

100

全年发生影响负荷的事件共28件,影响少发电量40153.35万千瓦时,其中:

主汽门门杆断裂造成停机临检1次,影响少发电量729万千瓦时;2号机组大修1次,影响少发电量9670万千瓦时;1、2号机组各停备2次,共计停备3212.76小时(单机),影响少发电量29490.7万千瓦时;因热电偶泄漏、高压流化风机故障、水冷壁泄漏、汽包水位故障、给煤机故障、低压缸胀差大等问题造成降负荷运行22次,影响少发电量263.65万千瓦时。

设备缺陷问题反映出设备治理仍需加强,尤其是给煤机故障频繁,全年共发生14次,仅9月份就连续发生7次,生产部门要引起高度重视,进一步加强设备检修维护管理。

(二)主要生产指标完成情况分析

1.发电量

实际完成131349万千瓦时,同比减少23784万千瓦时。

同比减少的主要原因:

一是受省经信委下达的年度发电计划和电网调电计划影响,机组停备时间同比增加;二是设备缺陷影响。

2.上网电量

实际完成117217万千瓦时,同比减少21652万千瓦时,降幅为15.59%。

完成省经信委年度调整计划119764万千瓦时的97.87%,较计划值减少2547万千瓦时。

同比减少的主要原因:

一是发电量同比减少,影响上网电量减少21291万千瓦时,二是综合厂用电率同比上升0.28个百分点,影响上网电量减少361万千瓦时。

3.供热量

实际完成314.38万吉焦,同比增加21.57万吉焦。

同比增加的主要原因:

一是2010-2011年供暖期增加头道沟供热面积32.11万平方米,同比增加供热量4.06万吉焦;二是新建蒸汽管网3月15日投入运行,增加供热量23.31万吉焦;三是大发及直供单位供热量完成282.66万吉焦,同比减少5.80万吉焦。

4.发电设备利用小时

实际完成4865小时,同比减少881小时。

比东北公司系统发电设备平均利用小时4999小时低134小时,在省内统调24家10万千瓦等级机组中排名第十二位,比平均值4824小时高41小时。

2011年发电设备利用小时数各月完成情况及同比情况详见图1。

图1发电设备利用小时数各月完成情况及同比

从图中我们可以清楚的看到,一、四季度由于供暖期“以热定电”的运行方式影响,发电设备利用小时同比略有升高,但二、三季度受电网供电形势影响,基本一直保持单机运行状态,发电利用小时同比分别减少509小时和566小时,影响全年发电利用小时同比减少881小时,降幅高达15.33%。

5.供电标准煤耗率

实际完成303克/千瓦时,同比下降18克/千瓦时。

同比下降的主要原因是:

一是热电比完成74.50%,同比上升15.93个百分点,影响供电煤耗下降16克/千瓦时;二是烟气含氧量、真空、主汽压力、端差等小指标同比有所改善,影响供电煤耗同比降低5.38克/千瓦时;三是综合厂用电率、排烟温度、飞灰可燃物、再热器减温水量、机组运行负荷等小指标完成情况不好,影响供电煤耗同比升高3.18克/千瓦时。

6.综合厂用电率

实际完成10.76%,同比升高0.28个百分点,较公司年度计划10.68%升高了0.08个百分点,较东北公司年度计划11%降低了0.24个百分点。

同比升高的主要原因:

一是发电量同比减少23784万千瓦时,影响综合厂用电率升高1.90个百分点;二是发电厂用电量同比减少2374万千瓦时,影响综合厂用电率降低1.81个百分点;三是供热厂用电量同比增加268万千瓦时,影响综合厂用电率升高0.21个百分点;四是非生产用电及变损同比减少26万千瓦时,影响综合厂用电率降低0.02个百分点。

7.发电厂用电率

实际完成7.81%,同比降低0.33百分点。

同比降低的主要原因:

一是机组运行负荷同比降低0.96MW,同比增加点炉防腐一次,进行煤中添加石灰石试验等因素,影响给水泵耗电率同比升高0.08个百分点,脱硫系统耗电率同比升高0.07个百分点,输煤系统耗电率同比升高0.02个百分点,化学制水系统耗电率同比升高0.03个百分点,凝结水泵耗电率同比升高0.01个百分点,一二次风机耗电率同比升高0.01个百分点;二是供热量同比增加,热电分摊比同比上升5.06个百分点,影响发电厂用电率下降0.55个百分点。

8.供热厂用电率

实际完成11.57千瓦时/吉焦,同比上升0.06千瓦时/吉焦。

同比上升的主要原因:

一是供热量同比增加21.57万吉焦,影响供热厂用电率同比下降0.79千瓦时/吉焦;二是2010-2011年供暖期增加头道沟供热面积及供暖期延长,热网循环水泵耗用电量同比增加77万千瓦时,影响供热厂用电率同比增加0.24千瓦时/吉焦;三是非供暖期新增工业抽汽负荷,分摊厂用电量191万千瓦时,影响供热厂用电率同比增加0.61千瓦时/吉焦。

9.发电水耗率

实际完成20.4吨/万千瓦时,同比增加0.1吨/万千瓦时,较公司年度计划22吨/万千瓦时,降低1.6吨/万千瓦时。

同比增加的主要原因:

一是发电量同比减少;二是新增工业抽汽负荷,影响凝汽器补水增加;三是供暖期供热面积增加,热网补水量增加;四是1号机循环水塔盆清淤排水一次;五是2号机组大修管道冲洗打压、锅炉上水找漏;六是1号机组进行胶球清洗系统试验;七是地下消防水及闭冷水系统有漏点;八是厂内施工用水。

10.供热标准煤耗率

实际完成39.32公斤/吉焦,同比减少0.08公斤/吉焦。

11.供热水耗率

实际完成0.24吨/吉焦,同比增加0.01吨/吉焦。

12.石灰石消耗量

实际消耗51525吨,同比增加4543.61吨。

同比增加的主要原因:

一是燃煤含硫量(St,d)同比升高0.01个百分点;二是石灰石品质不符合脱硫要求;三是进行煤中添加石灰石脱硫试验。

13.非生产用电量

办公楼累计耗用电量12.8万千瓦时,用电率为0.01%;宏泰公司及非生产三能累计耗用电量49.54万千瓦时,用电率为0.04%。

14.脱硫系统耗电量

实际耗用电量200.90万千瓦时,耗电率为0.15%。

(三)小指标完成情况及分析

1.主汽温度完成536.96℃,同比降低0.1℃,影响煤耗同比升高0.01克/千瓦时;

2.主汽压力完成13.08Mpa,同比升高0.35Mpa,影响煤耗同比降低1.16克/千瓦时;

3.再热温度完成536.91℃,同比升高0.74℃,影响煤耗同比降低0.06克/千瓦时;

4.真空完成-95.38KPa,同比降低0.91kpa,影响煤耗同比降低2.06克/千瓦时;

5.过冷度完成0.39℃,同比降低0.23℃,影响煤耗同比降低0.01克/千瓦时;

6.端差完成6.94℃,同比降低1.49℃,影响煤耗降低1.34克/千瓦时;

7.烟气含氧量完成2.64%,同比下降0.56个百分点,影响煤耗同比下降0.72克/千瓦时;

主汽压力、再热汽温度、烟气含氧量、真空、过冷度、端差等小指标均好于去年同期。

主要原因:

一是开展小指标竞赛,加强各运行参数的监视和调整,促进主汽压力、再热汽温度、烟气含氧量等各项指标同比完成较好;二是根据天气变化,及时拆装循环水冷却塔挡风板,使真空、过冷度、端差等小指标好于去年同期;三是加强对汽机低压缸进汽量监视和调整,规定低压缸进汽量最低限值,使过冷度、端差等指标有所提高。

8.综合厂用电率完成10.76%,同比升高0.28个百分点,影响煤耗同比上升1.06克/千瓦时;

9.给水温度完成235.87℃,同比下降0.68℃,影响煤耗同比上升0.09克/千瓦时;

同比降低的主要原因:

发电平均负荷完成99.06MW,同比降低0.96MW,影响给水温度同比降低。

10.排烟温度完成153.87℃,同比升高3.1℃,影响煤耗同比上升0.54克/千瓦时;

同比升高的主要原因:

一是供热量同比增加,影响锅炉负荷升高,排烟温度升高;二是2号炉春季停备消缺期间尾部烟道受热面未冲洗干净,影响排烟温度升高;三是8、9月份进行煤中添加石灰石颗粒试验,石灰石投入比例增加,使烟尘浓度增大,换热系数减弱,排烟温度升高。

11.飞灰可燃物完成1.17%,同比升高0.19个百分点,影响煤耗同比上升0.23克/千瓦时。

同比升高的主要原因:

一是因锅炉尾部烟道飞灰取样装置故障,飞灰取样点改为宏泰公司三个灰库,所取灰样不能及时反应锅炉运行状态;二是7月份燃料更换二级碎煤机锤头后,使入炉煤颗粒度变化较大,导致飞灰可燃物增加;三是8、9月份进行入炉煤掺混石灰石颗粒脱硫试验,石灰石投入量大幅增加,导致飞灰量有所增加,使飞灰含碳量同比升高;四是锅炉烟气含氧量完成2.64%,同比降低0.56个百分点,使一二次风机、吸风机单耗分别同比降低0.18千瓦时/吨汽、0.39千瓦时/吨汽,同时影响飞灰可燃物升高。

12.炉渣可燃物完成0.22%,同比升高0.02个百分点。

影响煤耗同比上升0.01克/千瓦时;

同比升高的主要原因:

一是锅炉烟气含氧量同比降低0.56%,影响炉渣可燃物同比升高;二是1、2号炉个别冷渣器故障,导致锅炉不能均匀轮换排渣,影响炉渣可燃物增加。

13.过热器减温水量完成23.2吨/小时,同比减少1.12吨/小时,影响煤耗同比降低0.03克/千瓦时。

同比减少的主要原因:

2010年二季度锅炉加装防磨瓦,使今年锅炉换热面积同比减少,以及今年发电平均负荷同比降低,使过热器减温水量同比降低。

14.再热器减温水量完成13.91吨/小时,同比增加3.47吨/小时,影响煤耗同比上升0.59克/千瓦时;

同比增加的主要原因:

一是一季度发电平均负荷及供热量同比升高,影响再热蒸汽减温水量增加;二是入炉煤灰分(Aar)同比升高0.69个百分点,影响烟尘浓度增加,换热系数增大;三是2号炉再热器减温水流量计量不准,影响再热器减温水量统计偏差大。

15.补给水率完成2.15%,同比升高0.11个百分点,影响煤耗同比上升0.13克/千瓦时;

同比升高的主要原因:

一是1-3月份由于1、2号机组热网加热器泄漏严重,疏水品质恶化,使锅炉排污量大幅增多,影响补水率增加;二是冬季厂内暖气疏水不能回收,影响补水率增加;三是对外供热负荷增加,新增工业抽汽负荷,影响补水率增加;四是5月份2号机组启动后发现部分疏水系统阀门内漏,影响补水率增加;五是化学补水至启动炉除盐水管道泄漏一次,影响补水率增加;六是非供暖期机组基本处于单机运行,并切换频繁,使补水量相对锅炉蒸发量增加,影响补水率同比升高。

16.炉排污率完成0.44%,同比升高0.13个百分点,影响煤耗同比升高0.14克/千瓦时;

同比升高的主要原因:

一是2010年12月发现热网加热器开始泄漏,由于供暖期无法停止加热器进行处理,导致泄漏量增逐渐增大,热网加热器疏水品质恶化,影响炉水水质,使锅炉排污率大幅升高;二是今年5月份以来,机组每次启动前停备时间较长,使炉水水质从锅炉点火到水质合格时间较长,影响排污率升高。

17.机组运行负荷完成99.06兆瓦,同比降低0.96兆瓦,影响煤耗同比升高0.36克/千瓦时。

以上各项小指标合计影响煤耗约为20.75克/千瓦时,较同期下降2.20克/千瓦时。

由于加强了各种运行参数的监视和调整,烟气含氧量、真空、主汽压力、再热蒸汽温度、端差、过热器减温水量等小指标同比有所改善,影响供电煤耗同比降低5.38克/千瓦时;由于机组停备时间增加、供暖期延长、尾部烟道受热面未冲洗干净、进行煤中添加石灰石试验、阀门内漏等设备缺陷,造成综合厂用电率、排烟温度、飞灰可燃物、补给水率、排污率、再热器减温水量、机组运行负荷等小指标完成情况不好,影响供电煤耗同比升高3.18克/千瓦时。

各项小指标变化情况及影响煤耗情况详见表2。

表2小指标影响煤耗分析表

序号

参数名称

单位

2010年1-9月份

影响煤耗值

2011年1-9月份

影响煤耗值

指标完成值同比

影响煤耗值同比

1

主汽温度

537.06

-0.26

536.96

-0.25

-0.1

0.01

2

主汽压力

MPa

12.73

1.69

13.08

0.53

0.35

-1.16

3

再热温度

536.17

-0.10

536.91

-0.16

0.74

-0.06

4

真空

KPa

-94.47

2.62

-95.38

0.57

-0.91

-2.06

5

过冷度

0.62

0.00

0.39

0.00

-0.23

-0.01

6

端差

8.43

3.99

6.94

2.65

-1.49

-1.34

7

烟气含氧量

3.2

0.26

2.64

-0.46

-0.56

-0.72

8

综合厂用电率

10.48

-0.99

10.76

0.08

0.28

1.06

9

给水温度

236.55

1.00

235.87

1.09

-0.68

0.09

10

排烟温度

150.77

2.23

153.87

2.78

3.1

0.54

11

飞灰可燃物

0.98

-0.39

1.17

-0.16

0.19

0.23

12

炉渣可燃物

0.2

-0.13

0.22

-0.12

0.02

0.01

13

过热器减温水

t

24.32

0.21

23.2

0.19

-1.12

-0.03

14

再热器减温水

t

10.44

0.48

13.91

1.07

3.47

0.59

15

补给水率

2.04

0.05

2.15

0.18

0.11

0.13

16

炉排污率

0.31

-0.77

0.44

-0.62

0.13

0.14

17

机组运行负荷

MW

100.02

13.05

99.06

13.41

-0.96

0.36

合计

 

 

22.96

 

20.75

 

-2.20

四、燃料指标完成情况分析

(一)燃煤来、耗、存情况

1.入厂煤量及重点合同到货率

实际来煤111.79万吨,同比减少14.84万吨,降幅11.72%。

全年入厂煤全部为计划内霍林河煤,重点合同到货率完成86.57%。

2.发电、供热耗用原煤量

实际耗用原煤109.91万吨,同比减少16.88万吨。

其中发电耗煤82.13万吨,同比减少19.36万吨,降幅19.08%,主要原因:

发电量同比减少影响;供热耗煤27.78万吨,同比增加2.49万吨,增幅9.83%,主要原因:

供热量同比增加影响。

3.库存煤量

年月末库存煤量1.38万吨,全部为霍林河煤。

(二)入厂煤质变化情况

2011年入厂煤质整体变化不大,从图2我们可以看到,1月份最低,完成3069大卡/千克,7月份最高,完成3173大卡/千克,差值104大卡/千克,变化幅度3.39%。

图2入厂煤质变化情况

2011年入厂热值累计完成3126大卡/千克,同比下降39大卡/千克,较考核指标下降24大卡/千克。

(三)入厂入炉煤热值差完成情况

实际完成2大卡/千克,同比下降2大卡/千克,节约燃料成本21万元。

较考核指标下降48大卡/千克,节约燃料成本429万元。

(四)入厂煤采购成本完成情况

1.车板价完成情况

实际完成167.24元/吨,同比下降0.77元/吨,降幅0.46%,减少煤炭采购成本86万元。

2.运杂费完成情况

实际完成123.19元/吨,同比上升9.96元/吨,增长8.8%,增加煤炭采购成本1113万元。

同比上升的主要原因:

铁路运费同比上涨7.98元/吨。

3.盈亏情况分析

2011年来煤票重111.47万吨,累计盈吨1.55万吨,盈吨率1.39%,同比上升0.34个百分点;累计亏吨1.24万吨,亏吨率1.11%,同比上升0.05个百分点,索赔亏吨运费152万元。

4.入厂标煤单价(含税)完成情况

实际完成650.34元/吨,同比上升28.37元/吨,升幅4.56%,增加燃料成本1416万元。

较考核指标下降6.37元/吨,下降0.97%,节约燃料成本318万元。

同比上升的主要原因:

一是煤价影响标煤单价下降1.73元/吨;二是运杂费影响标煤单价上升30.1元/吨。

其中:

运杂费同比上升9.96元/吨,影响标煤单价上升22.34元/吨;入厂热值同比下降2大卡/千克,影响标煤单价上升7.76元/吨。

(五)入炉综合标煤单价完成情况

实际完成603.48元/吨,同比上升32.63元/吨,上升5.72%,增加燃料成本1602万元。

较考核指标下降13.55元/吨,下降2.2%,节约燃料成本665万元。

同比上升的主要原因:

1、入厂标煤单价(不含税)全年累计完成576.61元/吨,同比上升26.16元/吨,影响入炉综合标煤单价(不含税)同比上升25.57元/吨。

主要原因:

铁路运费同比上涨。

2、全年累计耗用燃料油89吨,同比减少67吨,影响入炉综合标煤单价(不含税)同比下降0.84元/吨。

3、厂内费用(含入厂入炉煤热值差)全年累计完成25.43元/吨,同比上升7.92元/吨,主要原因:

由于燃料检修维护管理方式发生改变,增加燃料运行及检修维护费用影响。

较考核指标下降12.24元/吨。

(六)燃料油来、耗、存情况

实际来油80吨,累计耗用89吨,同比减少67吨,减幅42.95%,其中点火用油62吨,同比减少57吨,减幅41.18%;助燃用油0吨,与同期持平;大修用油27吨,同比增加27吨;同期2#油罐清底损失37吨。

年末存油73吨。

五、主要财务指标情况分析

(一)主营业务收入

实现51982万元,比去年同期减少5245万元,减幅9.16%,完成东北公司全年预算的98.41%,少1.59个百分点。

主要因素影响

1、售电量完成117217万千瓦时,同比减少21652万千瓦时,影响收入减少7243万元;

2、售电价格339.17元/千千瓦时,同比增加4.65元/千千瓦时,影响收入增加545万元;

3、售热量完成314.38

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