提高砼桥面铺装施工综合合格率qc成果.docx

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提高砼桥面铺装施工综合合格率qc成果

提高砼桥面铺装施工综合合格率QC成果

中交二航局G1501上海绕城高速(北段)大修工程土建1标项目部翼

一、工程概况

G1501绕城高速公路(北段)西起同三国道与沪宁高速公路相交处,起点桩号为

K168+140;向北、向东至宝山区境的同济路,沿同济路向南至双城路,终点桩号为

K206+920。

本次大修工程围为K168+140〜K180+000和K184+190〜K206+920,全

长34.59km;其中道路长21.32km;主线桥梁共39座,全长13.27km。

北环土建1标段起点位于跨沪宁立交桥(K168+140),终点位于塘桥西侧

(175+200),全长为7.06km,其中桥梁8座。

本标段塘桥、长安墓园桥、顾浦河桥、上跨沪宁铁路桥、上跨沪宁立交桥、漕塘

桥、前炬路桥、新安公路桥进行桥面铺装混凝土施工。

主要施工容为前炬路桥、新安公

路桥更换板梁后,重做桥面铺面结构层,长安墓园桥为重做全桥桥面铺装层,其余桥梁为部分重做桥面铺装。

铺装层采用C50钢锭铣削式钢纤维混凝土,厚度为12cm,铺设R12@100X100双层钢筋网片。

重做损坏的桥面铺装结构层采用C50钢锭铣削式钢纤维混凝土,厚度为8cm,钢筋采用①12钢筋,纵横向间距均为10cm。

二、选题理由

高速公路桥梁大修工程,主要施工容为桥面维修。

桥面沥青铺装施工质量直接影响到后期开放交通后,公路运营及管理过程中的安全。

作为沥青铺装施工的前道工序,桥面混凝土铺装施工质量显得尤为重要。

本工程桥梁桥面混凝土采用了C50钢纤维混凝土,此为我单位首次接触到,经验较少,施工难度大。

同时,桥梁大修时间紧,全线围全部翻除重做的工作量大,同时交

警部门批复的封交时间短,工期安排尤为紧。

为确保大修工程质量,通过QC小组活动提高前期的混凝土桥面铺装施工质量,为后续大面积的桥面铺装施工质量打下基础。

同时,避免桥面砼铺装质量影响后期沥青摊铺施工质量。

制表人:

翼制表时间:

2015-7-15

三、现状调查

2015年7月份,随着沪宁立交桥K80桥面铺装混凝土施工已基本完成,通过现场

施工完成后的质量验收情况,桥面铺装混凝土施工质量控制主要存在以下问题:

(1)桥面单次浇筑面积大,平整度控制较差;

(2)桥面标高定位在施工中不容易控制,导致桥面厚度偏差较大;

(3)养护不及时或不规,造成桥面开裂;

(4)桥面砼振捣不到位,造成部分区域蜂窝麻面;

(5)桥面混凝土部分区域存在色差。

桥面铺装层缺陷统计表表二

序号

缺陷项目

检查

频数

缺陷频数

频率

累计

频率

调查法

备注

1

平整度

50

12

35.29%

35.29%

三米塞尺

2

桥面厚度

50

8

23.53%

58.82%

施工后高程与施平整度工前相对咼差

3

开裂

50

6

17.65%

76.47%

观察

4

蜂窝麻面

50

4

11.76%

88.24%

观察

5

其他

50

4

11.76%

100.00%

观察

色差

6

合计

250

34

13.6%

7

合格率(250-34)-250X100%=86.4%

制表:

袁峰日期:

2015年7月20日

根据桥面铺装层缺陷统计表,绘制柱状图如下

缺陷频率柱状图

ice,

i

90.00%

80DO%

7000%

GO00%

5000%

40.00%

30.00%殆沁

10.00%

一玦陷额敎一廉计取率

u.uc^

 

桥面铺装缺陷统计柱状图

1、确定质量目标

2015年7月25日,小组对上述问题进行统计,并讨论研究。

现状调查中混凝土桥

面铺装综合合格率为86.4%,混凝土桥面缺陷主要是平整度差、桥面高程偏差大,两者

累计频率为58.82%,如果我们能将这两个问题解决,则能将合格率提高58.82%X

13.6%=8.00%,所以桥面铺装质量的综合合格率为:

86.4%+8.0%=94.4%,故目标确

定为:

钢纤维混凝土桥面铺装质量合格率达到92%以上

□标

现状及目标柱状图

2、可行性研究

(1)小组成员认真调查了现场钢纤维混凝土桥面质量,仔细分析了主要原因是现场砼施工不够精细,桥面铺装混凝土施工机械落后。

设定目标实现虽有难度,但只要配备有责任心的熟练技术工人,替换落后的施工机械格执行施工技术案和细部交底,充分发挥小组成员和技术工人的主观能动性,齐心协力,精心施工,实现目标是完全有可能的。

(2)小组有3位15年以上的丰富桥梁施工经验的人员,可为小组目标的实现提供技术和经验支持。

五、原因分析

2015年7月30日,小组成员用“头脑风暴法”对影响的问题,对影响桥面铺装混凝土平整度控制的原因进行了集中讨论,分人、机、料、法、环等五个面得出因果分析图,具体分析如下:

人机

 

因果分析图

制图:

时间:

2015-7-30

六、要因确认

通过从人机料法环等面的末端因素进行讨论,影响桥面铺装混凝土平整度控制的

末端因素有7项,QC小组针对这些末端因素制定了要因确认计划,并根据检查情况进行要因确认。

要因确认表表二

序号

末端因素

确认容

确认法

确认标准

负责人

完成时间

结论

1

技术交底及培训不到位

检查技术交底记录及培训记录

业现场

交底及培训记录齐全

阮安翼

2015

.08.0

5

2

仪器未按规定时间标定

检查测量仪器标定证书及标定时间

业检查

水准仪标定时间为1年

翼昌兵

2015

.08.0

5

3

砼施工机械落后

施工机械是否满足现场砼浇筑、收面要求

业现场

施工法满足规要求,

浦玉龙

昌兵

2015

.08.1

0

4

塌落度不满足施工要求

检查塌落度测试记

现场业

商品混凝土塌落度是否

在12±3围

昌兵

2015

.08.1

0

5

标咼点设置不合

标高点是否起到控制标高的作用

现场

标咼点在施工过程中始终清晰可见,并为控制标高提供依据

伟昌兵

2015

.08.1

0

6

人工抹面拉毛时间过早

现场观察抹面拉毛

效果

现场

拉毛时是否将表面水泥浆带成团状

昌兵袁峰

2015

.08.0

8

7

施工完成后未进行围挡、人员踩

现场察看施工完成后的围封情况

现场

施工完成后围封是否到位,是否有无关人员进入现场

昌兵袁峰

2015

.08.0

8

制表:

翼时间:

2015-8-02

通过上表分析可知,影响混凝土桥面平整度的要因确认为以下几条:

(1)技术交底及培训不到位

标准:

交底及培训记录齐全

通过项目部对现场施工及管理人员的调查,项目部总工阮安组织了对桥面混凝土施工的培训,共2批82人次的培训,技术交底一次,对桥面铺装混凝土施工做了详细的交底,交底容涵盖桥面砼铺装凿除、钢筋安装、模板支立、混凝土浇筑及养护等工序流程、施工注意事项、质量标准等,交底手续完备、齐全。

技术交底及培训

拍摄:

翼时间:

2015-8-04

结论:

非要因。

(2)仪器未按规定时间标定

标准:

测量水准仪每年标定一次

检查测量部仪器标定记录,发现水准仪标定初始时间为2014年9月3日,预计于

2015年9月1日进行第二次标定,满足规规定要求

校准证书

校准证书

时间:

2015-8-03

拍摄:

结论:

非要因

(3)砼施工机械老旧落后

混凝土采砼输送车运输至现场,卸料至三轮斗车,从桥面铺装钢筋上运输至浇筑地点。

砼转手过程中,造成粗骨料下沉,不利于振捣。

混凝土振捣采用振动棒振捣,收面采用人工收面,施工法较为落后,无法满足大面积砼施工时的平整度控制要求。

结论:

是要因

(4)塌落度不满足施工要求

砼配比设计要求塌落度为12±3cm,在商品混凝土站由监理和我部取样员对出站砼进行了塌落度测定,施工现场由我部取样员和现场监理对塌落度进行了检测,对不满足要求的商品砼采取退场处理。

保证我部的砼塌落度满足施工要求。

结论:

非要因

(5)标高点设置不合理

现场桥面铺装中部采用钢筋头焊接作为标高点,两侧通过在砼护栏上绘制标志作为标高点。

在砼浇筑过程中,两侧的标高点极易在施工过程中遭受水泥浆的污染,导致标高点模糊不清,从而影响标高的定位。

造成标高控制错误,最终导致桥面铺装厚度不合规要求。

结论:

是要因

(6)人工拉毛时间过早

由于施工开始时间多集中在傍晚进行,夜间浇筑完成。

负责振捣施工、收面的工人施工完成后即回宿舍休息。

留一人进行拉毛处理,拉毛的工人急于回去休息,并不注重拉毛时间,导致桥面水泥浆粘连。

结论:

是要因

(7)施工完成后未进行围挡、人员踩踏

通过对已浇筑桥面巡查发现,现场确实存在此类情况。

但发生较少,每次出现此种

情况,均已被项目部日常巡查人员记录在案,并进行罚款处理。

桥面平整度并未受此影

响。

 

针对成品保护的罚款单

 

根据以上要因确认,小组确认了以下两个要因:

(1)施工机械老旧落后

(2)桥面标高点设置不合理

七、制定对策

要因对策表表四

序号

要因

对策

目标

措施

实施地点

负责人

完成时间

1

施工机械

更换落后的、不

减少因施工机械不合

更换砼浇筑、振捣及收面等涉及到的

施工现

浦玉龙

2015

.08.2

5

老旧、落后

合理的施工机械

理影响桥面铺装施工

昌兵

机械

2

桥面标咼点设置不合理

改进桥面标高点

设置

使标高设置满足现场施工要求

变标高点设

置为标咼带

设置

施工现场

伟昌兵

2015

.09.0

5

3

人工拉毛

时间不合

对负责拉毛的工人进行教育

拉毛时间控制在初凝

由现场技术员督促现场拉毛工序

施工现场

昌兵袁峰

2015

.09.1

5

制表:

袁峰制表时间:

2015815

八、对策实施

通过对上述问题进行了讨论,小组成员确定了混凝土桥面平整度综合合格率较低的

主要原因,并确定了下一阶段的目标,制定了对策。

各小组成员根据各自的分工,积极开展了活动,实施了对策表中的各项措施

(1)针对施工机械老旧、落后的情况

①采用泵送混凝土代替原三轮斗车运输的式,对于浇筑长度较长的,采用拖泵进行泵送。

浇筑长度短的,采用汽车37m泵车进行泵送

泵送砼

制图:

袁峰时间:

2015年8月20日

②桥面采用小型振动梁进行收面,采用磨光机进行抹面收平。

振动梁必须有足够的刚度,振动梁行走速度不宜过快,边振动边找平。

在振动梁拖振找平过程中出现凹陷

处要停止前进,从罐车处铲来混凝土补上,禁在振动梁通过后用砂浆填补。

 

磨光机轻型振动梁

拍摄:

袁峰

时间:

2015年8月20日

此措施实施后,由浦玉龙带领工段相关施工班组,通过加强现场振捣、收面等施工

过程控制等,对对14联60~64跨桥面铺装进行了测量。

测量结果3mm点数出现概率

为8%,较原统计结果中的24%有大幅提升。

平整度检测

拍摄:

袁峰时间:

2015年8月25日

平整度测量记录表表五

部位

检测点数

超3mm点数

频率

L14-K60

10

1

L14-K61

10

2

L14-K62

10

0

L14-K63

10

0

L14-K64

10

1

合计

50

4

8%

(2)针对桥面标高点设置不合理的情况

改进现场标咼点设置,米用标咼带代替标咼点。

标咼带设置米用钢筋头焊接底座,

标高带采用刚度较大的钢管,可重复利用。

同时,标高带作为振动平板收面器的轨道。

改进后,由伟、昌兵和测量部至现场对已浇筑完成的L13联K55-K59跨桥面标高

进行了复测,并计算了厚度。

结果不合要求点数为6%,较原16%有较大提升。

标高带设置及收面控制

拍摄:

袁峰时间:

2015年8月30日

厚度测量记录表表六

部位

检测点数

超(+10,-5)点数

频率

L13-K55

10

1

L13-K56

10

1

L13-K57

10

0

L13-K58

10

0

L13-K59

10

1

合计

50

3

6%

制表:

袁峰制表时间:

2015.9.05

(3)针对人工拉毛时间过早的情况

收浆抹面完成后,待表面混凝土已基本失去塑性达到一定强度后进行刷毛处理,时

机由现场技术员在混凝土初凝后,手指摁下砼表面出现较为清晰边缘时通知工人进行拉

毛处理。

拉毛时如有带出混凝土浆团,粘连在砼表面,影响混凝土铺装平整度的,则推

迟拉毛时间。

通过控制拉毛时间,对已完成桥面铺装混凝土桥面进行平整度测量,检测

点中超3mm点概率为10%,较原24%有较大提升。

桥面铺装拉毛控制

 

拍摄:

袁峰时间:

2015年9月07日

平整度测量记录表表七

部位

检测点数

超3mm点数

频率

L16-K70

10

1

L16-K71

10

2

L16-K72

10

0

L16-K73

10

1

L16-K74

10

1

合计

50

5

10%

制表:

袁峰制表时间:

2015.9.15

九、效果检查

1、目标检查

2015年9月20日,QC小组对活动后桥面铺装质量进行检查,经过统计,此次共

检查250个点,其中合格点92个,合格率达到92%,已超出原定目标值90%,实现了课题目标,为工程创优打下基础

缺陷统计表表八

序号

缺陷项目

检查

频数

缺陷频数

频率

累计

频率

调查法

备注

1

平整度

50

4

21.05%

21.05%

三米塞尺

2

桥面咼程

50

3

15.79%

36.84%

水准复测

3

开裂

50

5

26.32%

63.16%

观察

4

蜂窝麻面

50

3

15.79%

78.95%

观察

5

其他

50

4

21.05%

100.00%

观察

裂缝、色差

6

合计

250

19

7

合格率(250-19)-250X100%=92.4%

制表人:

翼制表时间:

2015-9-20

2015年9月25日,小组召开了本次活动效果检查阶段总结会议,本次活动基本实

现了小组既定的各项目标,现场桥面混凝土铺装质量得到了很好的控制。

各项目标实

现对比见下图表。

实施前目标实邇后

完成口标对比图

91,00%

90.0096

89.00%

S&00%

S7.00%

蚯00%

a5.00%

S4.OQ36

JO.00%

完成目标对比图

制图:

时间:

2015年9月25日

2、社会效益

本次活动实现了桥面混凝土铺装施工质量的有效控制,为后续沥青混凝土铺装施工

打下了基础。

上海市领导在本项目视察时,高度评价了本项目作为上海绕城高速大修的排头兵的示作用。

制图:

翼时间:

2015年9月25日

3、经济效益

通过QC活动,采用先进的砼整平机,不仅提高了工程质量,加快了施工进度,节省了劳动力,提高了劳动生产率,集振捣、提浆、刮平、整平于一体,大大提高了混凝土的整体性。

减少桥面铺装的破坏程度和使用阶段的修复次数,减少资源消耗和能源浪费,间接创造了经济效益。

4、无形效益

通过本次QC小组活动,小组成员在各面的水平均有明显的提高。

在专业技术

面,小组成员均掌握了桥面砼铺装施工质量控制要点,对QC知识有了更深了解,加

强了质量意识,培养了一批大修工程桥面铺装施工熟练操作人员,为以后施工提供了技术保障。

在综合能力面,小组成员不但提升了自身管理水平及解决问题的能力,还加强了组员团队协作精神,增强了团队凝聚力,激发成员学习热情,同时也大大提升了组员的进取精神。

总结中,小组自我综合评价见下表及雷达图。

自我评价表表九

序号

项目

自我评价

活动前

活动后

1

质量意识

4

5

2

个人能力

2

3

3

QC知识

3

5

4

解决问题能力

2

4

5

团队协作精神

3

4

6

进取精神

2

4

制表人:

翼时间:

2015年9月30日

制图:

卜一、巩固措施

由于措施到位,桥面铺装混凝土施工质量通过一系列的施工措施得到了保证。

组认为必须巩固取得的成果。

首先计划将本次取得的成果编制成《桥面砼铺装施工法》,在项目部推广学习,让更多人了解和运用

G150I(I梓

桥面栓铺装施工方法

桥面铺装施工法

拍摄:

时间:

2015年10月2日

2015年10月15日,小组再次对现场正在施工的K10联桥面铺装砼进行检查,桥

面平整度、厚度等施工质量均得到了较好的巩固,具体检查情况见下表:

缺陷统计表表十

序号

缺陷项目

检查频数

缺陷频数

频率

累计频率

1

平整度

50

3

18.75%

18.75%

2

桥面咼程

50

3

18.75%

37.50%

3

开裂

50

4

25.00%

62.50%

4

蜂窝麻面

50

3

18.75%

81.25%

5

其他

50

3

18.75%

100.00%

6

合计

250

16

7

合格率

(250-16)-250X100%=93.6%

制表:

翼时间:

2015年10月15日

活动前后综合合格率对比图:

92.00%

9000%

SB00%

和00%

S2.00%

活劫前目标活动后巩園期

活动前后综合合格率对比图

制图:

时间:

2015年10月16日

已完工段桥面

拍摄:

翼时间:

2015年10月30日

十二、总结

通过此次活动,已经基本解决本课题关于混凝土桥面平整度的问题,也取得了良好

的效果。

在小组活动过程中,小组成员积极学习和运用QC知识,对解决现场施工质量控制提高了相应的处理能力。

在处理过程中能够依靠规、网络论坛等寻求解决问题的办法,并虚心向现场一线工人请教,将质量控制落到实处。

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