建筑QC整装大模板施工梁板墙接缝处理.docx
《建筑QC整装大模板施工梁板墙接缝处理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑QC整装大模板施工梁板墙接缝处理.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![建筑QC整装大模板施工梁板墙接缝处理.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-10/9/8c60c252-f795-4b19-936e-81bb6f8013c6/8c60c252-f795-4b19-936e-81bb6f8013c61.gif)
建筑QC整装大模板施工梁板墙接缝处理
整装大模板施工梁板墙接缝处理
QC小组名称:
单位名称:
编制日期:
目录
一、工程概况----------------------------------------------------1
二、小组概况----------------------------------------------------2
三、选题理由----------------------------------------------------2
四、现状调查----------------------------------------------------3
五、制定目标及可行性研究----------------------------------5
六、因果分析及要因确定-------------------------------------5
七、制定对策----------------------------------------------------6
八、组织实施----------------------------------------------------7
九、效果检查---------------------------------------------------12
十、巩固措施---------------------------------------------------12
十一、遗留问题及今后打算---------------------------------12
整装大模板施工梁板墙接缝处理
发布人:
刘某职务;组长
1.0工程概况
国际广场工程,位于高速公路东南侧,占地面积10万㎡。
由商业广场、汽车展示及休闲影视城、B型公寓式组成,建筑面积45万㎡。
开工日期日期2003年12月31日,竣工工期2014年11月31日。
投资单位:
商业广场有限公司;设计单位:
建筑工程设计院;监理:
建设工程监理咨询有限公司;施工单位:
建筑工程总承包有限公司。
本工程为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,剪力墙采用整装大钢模施工,工程质量合同要求为确保***市“**”奖,争创“鲁班奖”。
2.0QC小组概况
为了优质、高速建成******国际广场工程,结合工程实际,成立了******国际广场工程大模板施工梁板墙接缝处理QC小组,力争通过精心的组织、科学的管理,以达到预期的质量目标。
本次报告前我们小组已经完成了二个课题。
2.1QC小组概况表表:
1
小组名称
******国际广场工程QC小组
注册编码
NZS-0102
课题名称
大模板施工梁板墙接缝处理
注册时间
2014-4-11
课题活动时间
2014年3月1日—2014年10月10日
小组类型
攻关型
小组平均受QC教育
32小时以上
出勤率
100%
小组人数
9
制表人:
沈某制表日期:
2014年3月1日
2.2小组成员简介表:
2
姓名
性别
年龄
文化程度
职称
组内职务
刘某
男
33
大专
工程师
组长
陈某
男
28
本科
工程师
副组长
边某
男
28
本科
工程师
李某
男
40
高中
助理工程师
组员
厉某
男
38
高中
助理工程师
组员
田某
男
28
中专
助理工程师
组员
戴某
男
40
高中
助理工程师
组员
花某
男
45
高中
助理工程师
组员
沈某
男
28
中专
助理工程师
组员
制表人:
沈某制表日期:
2014年3月1日
3.0选题理由
3.1客观理由
本工程规模宏大是**区重点工程,也是公司发展史上规模最大的总承包的工程,合同要求确保***市“**”奖,争创“鲁班奖”。
3.2主观理由
“质量是企业生命”,确保工程质量,创造品牌效益。
鉴于上述原因,我们选此课题,攻克难关,创质量品牌,树企业形象,提高社会信誉。
4.0第一次PDCA循环
4.1现场调查
2014年3月5日对已施工的负二层剪力墙墙板与平台接缝、梁头与墙的接
缝处检查了400个点,其中合格305点,不合格95点,合格率76.3%。
不合格
频数统计结果见表3。
梁板墙接缝处混凝土外观质量调查表表3
序号
项目
频数
累计频数
频率
累计频率
项目代号
1
漏浆
58
58
61.1%
61.1%
A
2
蜂窝、麻面
6
64
6.3%
67.4%
D
3
胀模、错台
24
88
25.2%
92.6%
B
4
夹渣
5
93
5.3%
97.9%
C
5
其它
2
95
2.1%
100%
E
合计
95
95
100%
制表人:
沈某制表日期:
2014年3月1日
4.2根据统计结果绘制排列图,如图1
频数(N=95)
100-92.6%97.9%100
90
80-67.4%80
61.1%70
60-5860
50
40-40
2430
20-20
65210
0-0
ABCDE
图1.梁板墙接缝处混凝土外观质量排列图
制图人:
沈某制图日期:
2014年3月1日
结论:
出现问题最严重的是A类因素:
1)接缝漏浆2)胀模、错台。
5.0制定目标及可行性研究
5.1制定目标
目标:
确保每道工序受控,保证砼外观质量,实测项目合格率达到92%。
5.2可行性研究
1)要满足合同要求,确保区优质结构工程,则砼外观质量必须达到上述指标。
2)两项主要问题占整个问题的86.3%,虽然彻底解决有一定难度,但通过对主要问题的论证,解决其中的85%有较大把握。
3)本小组是以有关领导、技术骨干及一线施工人员组成的三结合形式的QC小组,对该问题有较强的解决能力。
6.0因果分析及要因确定
6.1产生漏浆的因果分析如图2所示。
管理
人员
技工比例偏低奖罚未兑现
质量意识教育不足
梁板墙接缝处漏浆
整体技术素质差制度不严
质量意识差
合同工期紧模板接缝材料易脱落砼振捣时振动模板
模板边角损坏严重
模板边角不平直、方正对砼工交底不详
环境
方法
材料
拆模后未及时清理残浆、保养
图2.梁板墙接缝处漏浆因果分析图
制图人:
沈某制图日期:
2014年3月1日
6.3产生胀模、错台的因果分析如图3所示。
管理
人员
技工比例偏低奖罚未兑现
梁板墙接缝处胀模错台
质量意识教育不足
整体技术素质差制度不严
质量意识差
合同工期紧模板配件老化砼振捣时振动模板
模板整体刚度不足
螺杆滑丝严重对砼工交底不详
山型卡、回行销变形
环境
方法
材料
螺杆、龙骨间距偏大
图3.梁板墙接缝处胀模、错台因果分析图
制图人:
沈某制图日期:
2014年3月1日
6.3根据因果分析图,我们对9条末端因素进行要因确认,如表4所示。
要因确认表表4
序号
末端因素
调查内容
标准
调查结果
是否要因
1
质量意识教育不足
统计质量教育培训次数
每月≥1次
2次/月
否
2
技工比例偏低
熟练工所占比例
≥50%
45%
否
3
奖罚未兑现
财务处调查兑现比例
奖罚公布后三日内兑现
兑现比例25%
是
4
合同工期紧
/
/
属不可抗因素
否
5
接缝材料易脱落
对比其他材料
相差≤10%
相差40%
是
6
模板边角不平直、方正
调查现场用于工程的大模质量
质量不合格不得进场
采用新购优质大钢模
否
7
对砼工交底不详
检查交底记录
应详细明确
符合要求
否
8
拆模后未及时清理、保养
现场查看模板
清理、保养情况
拆模后立即清理保养
不及时甚至不执行该工序
是
9
螺杆滑丝
检查模板配件保养情况
及时校正保养
基本符合
否
10
螺杆、龙骨设计间距偏大
对比间距调整后情况
相差≤10%
相差30%
是
制表人:
沈某制表日期:
2014年3月10日
7.0制定对策
7.1根据确认的主要原因,制定对策,如表5。
对策措施表表5
序号
要因
对策措施
目标
负责人
完成时间
1
奖罚未兑现
严明纪律奖罚兑现
奖罚通知公布后三日内兑现
刘某
陈某
2014.3
2
接缝材料易脱落
重新选择接缝材料
粘结牢固便于施工
边某
2014.3
3
拆模后未及时清理、保养
包干到人按章执行
随拆随清
厉某
李某
2014.3
4
螺杆、背楞、木方设计间距偏大
重新设计
确保模板整体刚度
戴某
花某
2014.3
制表人:
沈某制表日期:
2014年3月10日
8.0组织实施
实施一:
严明纪律,奖罚兑现
1、立即兑现自开工以来的所有质量奖罚款项;
2、从2014年4月份起,对支模的木工8个班组实行优奖劣罚制度。
每月项目经理部组织一次质量检查评比,由项目经理、技术负责人、质量员、工长、班组长一起到现场实测实量,对质量最优的班组每人奖励20元,最差的班组每人罚款20元;当实测分均大于95分时,只奖励质量最优班组,不再罚款。
3、设立质量奖罚专项用款,专款专用,确保奖罚能在通知公布后三日内全部兑现。
这个措施大大激发了职工质量创优的积极性,有一个班组以前一直因质量问题而被项目部警告,实施后3月份、4月份已连续两次拿了第一名。
实施二:
接缝材料改用片状泡沫胶条
原来的接缝材料选用的是胶粘柱状泡沫条,最大的弊病在于支模时难以固定、易脱落,未能真正起到作用。
从4月份起改用自粘性片状泡沫胶条,从现场使用情况来看,不但施工方便,而且粘贴牢固,漏浆问题有了明显改善。
实施三:
模板的清理、保养实行包干到人制度
从4月份起,模板的清理、保养工作,严格实行“谁拆模谁清理谁保养”的制度,明确责任,避免互相推诿、扯皮现象发生。
实施四:
螺杆、龙骨间距重新设计,确保模板整体刚度
2014年3月,小组重新对墙模所受的侧压力进行计算,并结合多年施工经验,由大模板厂将主次龙骨和螺杆间距作相应调整,确保模板整体刚度。
9.0第一次PDCA循环效果检查
9.1第一次PDCA循环后2014年4月30日对已施工的2层剪力墙墙板与平台接
缝、梁头与墙的接缝处检查了400个点,其中合格358点,不合格42点,合格
率89.5%。
不合格频数统计结果见表见表6。
表6
序号
项目
频数
减少比例
(%)
第一次循环前
第一次循环后
1
漏浆
58
18
69.0
2
蜂窝、麻面
6
5
16.7
3
胀模、错台
24
13
45.8
4
夹渣
5
4
20.0
5
其它
2
2
0
制表人:
沈某制表日期:
2014