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QC小组活动记录1

 

QC小组活动记录

课题名称:

 站外采气管线焊接工艺

小组名称:

   施工一队质量小组   

小组成立时间:

   2012.3.1      

小组注册号:

             

部  门:

  第七工程处施工一队 

说  明

一、QC小组活动记录本是QC小组的原始记录和成果(材料)评审的依据,请注意保存。

二、QC小组在开展活动过程中应如实、按时做好记录。

三、有关证明材料,补充材料可作附件。

目  标:

提高焊接工艺质量(确认后填写)

完成时间:

   年月日  (活动完成填写)

活动次数:

      次   (活动完成填写)

小组概况

序号

姓名

性别

文化

程度

职务

组内

分工

QC培训

情况

1

董伦

大学

队长

协调

已培训

2

梁伯锦

高中

书记

数据分析

已培训

3

郭靖

大学

质检员

工艺质量

已培训

4

郝军

高中

焊工

设备操作

已培训

5

李民

初中

火焊

设备操作

已培训

5

张宏凯

初中

保管员

材料

已培训

活动计划和实际进度表

序号

项  目

时间(日)

01

选择课题

3.1

02

现状调查

3.15

03

确定目标

3.20

04

原因分析

4.1

05

确定要因

4.9

06

制定对策

4.30

07

实施方案

5.10

08

验证结果

5.30

QC小组活动记录

活动次数编号:

012012年3月1日

主持人

董伦

记录人

郭靖

组长

董伦

参加人员

梁伯锦、郭靖、郝军、李民、张宏凯

活动内容

选择课题

活动记录:

车架线束制造工艺落后,无法实现机械化.

 

活动小结:

经讨论分析,调整车架线束制造工艺做为攻关项目。

 

QC小组活动记录

活动次数编号:

022011年3月15日

主持人

董伦

记录人

郭靖

组长

董伦

参加人员

梁伯锦、郭靖、郝军、李民、张宏凯

活动内容

现状调查

活动记录:

手工下线,线束尺寸难以保证;叉子线U型卡手钳压接,

拉力值难以控制;手工齐头,浪费电线;剥头尺寸,长短不一致;包管后压接端子,中间环节易造成端子损伤.

 

活动小结:

正常下线,长度尺寸,质量无保证.

 

QC小组活动记录

活动次数编号:

032012年3月20日

主持人

董伦

记录人

郭靖

组长

董伦

参加人员

梁伯锦、郭靖、郝军、李民、张宏凯

活动内容

确定目标

活动记录:

调整车架线束制造工艺,加强机械化程度,减轻职工劳动强度.

 

活动小结:

1.领导高度重视

2.小组成员有丰富的理论知识和实践经验

我们一定能实现目标

 

QC小组活动记录

活动次数编号:

042012年4月1日

主持人

董伦

记录人

郭靖

组长

董伦

参加人员

梁伯锦、郭靖、郝军、李民、张宏凯

活动内容

原因分析

活动记录:

我们对车架线束加工工艺的各个环节进行逐一

的分析,就提高加工质量及生产效率提出意见和看法,

经分析有六个末端原因。

 

活动小结:

对六个末端原因逐一分析。

 

QC小组活动记录

活动次数编号:

052012年4月9日

主持人

董伦

记录人

郭靖

组长

董伦

参加人员

梁伯锦、郭靖、郝军、李民、张宏凯

活动内容

确定要因

活动记录:

对六个末端原因逐一分析,确定要因。

 

活动小结:

要因确定:

工艺不合理,

 

QC小组活动记录

活动次数编号:

062012年4月30日

主持人

董伦

记录人

郭靖

组长

董伦

参加人员

梁伯锦、郭靖、郝军、李民、张宏凯

活动内容

制定对策

活动记录:

工艺调整为电脑下线机分段下线,

U型卡端子机压接,

顺线台流水作业.

 

活动小结:

工艺调整后效果明显。

 

QC小组活动记录

活动次数编号:

072012年5月10日

主持人

董伦

记录人

郭靖

组长

董伦

参加人员

梁伯锦、郭靖、郝军、李民、张宏凯

活动内容

实施方案

活动记录:

电脑下线机分段下线,有效地保证了下线尺寸,

省去齐头环节;U型卡端子机压接,

拉力值得到有效控制;压接端子后顺线台

流水作业,周转车流转,避免端子损伤.

 

活动小结:

 

QC小组活动记录

活动次数编号:

082012年5月30日

主持人

董伦

记录人

郭靖

组长

董伦

参加人员

梁伯锦、郭靖、郝军、李民、张宏凯

活动内容

验证结果

活动记录:

1工序质量提高

U卡及端子压接力.下线长度得到有效控制.

包管专人分段包扎,一致性较好.

2节省原材料

省去齐头序.每套按80头,每头3CM,每年8万台套机,

可节省电线9.6万元.

 

活动小结:

改进后达到了预期制定的责任目标。

 

效果总结:

通过调整车架线束制造工艺,我们得出如下几个结论:

1、工艺质量提高;

2、提高了生产效率,降低了工人的劳动强度。

 

巩固措施:

1将更改后的工艺纳入标准的工艺文件。

2加强现场工艺纪律管理。

 

总结回顾及打算:

通过本次QC小组活动,我们解决了制作车架线束的陈旧工艺,基本实现机械化,提高了整车线束质量.同时,在本次QC小组的活动中,小组成员分工协作,充分发挥了各自的主观能动性和团队精神,个人的设计与工艺技能也得到了提高。

产品质量一直是我们工作中的重点,特别是工艺工作与质量更是密切相关,以后我们将继续开展QC活动,积累丰富的经验,不断提高自身的管理和技术水平,为质量工作贡献自己的力量!

 

QC小组活动考勤表

出勤:

√缺勤:

×

时间  地点

小组成员

姓名

董伦

梁伯锦

郭靖

郝军

李民

张宏凯

活动出勤率(%)

8/24

施工一队

100%

3/1

施工一队

100%

3/15

施工一队

100%

4/1

施工一队

100%

4/9

施工一队

100%

4/30

施工一队

100%

5/10

施工一队

100%

5/30

施工一队

100%

 

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