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提高库房表计周转效率

优秀QC小组活动成果

提高库房表计周转效率

国网荆州供电公司客户服务中心

计量室资产班QC小组

二〇一六年六月

提高库房表计周转效率

一、小组概况

计量室资产班QC小组成立于2015年3月5日。

小组成立以来,多次开展QC课题活动,针对目前成品库房内周转环节处理问题耗时长,表计周转效率低的问题,进行了现场调查、统计分析等工作。

从改良货架部件、优化库房布局等方面开展新的思考与突破,提高库房计量表计周转工作效率,取得了显着成果。

制表人:

肖燕婷时间:

2015.3.5

小组名称

计量室资产班QC小组

活动课题名称

提高库房表计周转效率

小组注册号

Jzjlqc-2015-03

注册时间

2015年3月

课题类型

现场型

活动次数

21次

课题起止时间

2015.3-2016.1

姓名

性别

学历

职务

组内分工

刘蓉

大学

组长

设计制作采购

刘敏

大学

督导

指导设计分析

肖燕婷

大学

组员

统计分析资料

裴涛

大学

组员

现场测试调试

杨敏

大学

组员

统计分析资料

表1—小组概况

二、选择课题

随着国家电网智能化建设的推进,用电信息采集全覆盖工作的全面开展,智能电能表需求量逐年递增。

2014年度计量室在满负荷工作情况下,周转能力为465000只(29509箱)。

2015年度计划配送量为600000只,按目前库房表计周转能力无法完成全年任务。

如何提高表计周转效率确保全年任务完成成为现阶段工作的重中之重。

因此,小组将本次活动课题确定为“提高库房表计周转效率”。

图1—QC课题选定图

三、目标设定

设定目标之前,先介绍一下电能表在表计库房里是如何进行周转的。

图2—库房表计周转流程图

智能电能表出厂运输至计量表计库房,由库房工人卸车,使用平板车拖至待检库房。

表计需要检定时,库房工人将表计从纸箱分装至库房专用(塑料)周转箱,同时进行扫表建档入库(通俗一点就是把表计录入到电力公司营销系统)。

已建档表计由库房传输带运输到检定室待检区。

检定员用平板车将待检表计拖至每台检定装置进行检定。

检定合格的电能表用平板车拖至成品区,经传输带运转回成品库房。

库房工人将合格电能表摆入密集式成品货架。

待有电能表安装需求时,库房工人将电能表从密集式成品货架取出,逐一进行扫表出库(也就是将电能表在系统里从计量库房移出),最后装车配送至需求地点。

表计周转过程中,均以周转箱作为载体进行周转。

承载量为6只三相表或24只单相表,外形及箱内摆放方式如图3、4。

此后表计数量均折算成周转箱数量进行运算。

图3—单相表周转箱摆放示意图图4—三相表周转箱摆放示意图

为方便统计、计算和验证,小组以库房表计周转效率来体现周转能力,用周转耗时进行衡量。

2015年3月6日至2015年3月10日,小组成员对当前库房表计箱数及耗时情况进行统计。

见表2:

日期

2015.3.6

2015.3.7

2015.3.8

2015.3.9

2015.3.10

平均值

每日周转表计箱数(箱)

88

91

90

93

91

90.6

库房表计周转总耗时T(min)

420

423

422

421

419

421

平均每箱表计周转耗时T0(min)

4.77

4.65

4.69

4.53

4.60

4.65

表2—库房周转总耗时

由表2可知表计库房周转的单箱耗时T0(min/箱)为:

4.65min/箱。

要将表计库房年周转能力从465000只提高到600000只,库房表计周转效率需提高:

即表计周转的每箱耗时需降低:

则降低后表计周转的每箱耗时为:

TO=4.65*(1-22.5%)=3.61(min/箱)。

因此小组将本次活动目标设定为,表计周转的单箱耗时T=3.61(min/箱)。

图5—库房周转耗时目标设定图

四、目标可行性分析

目标是否可以达到?

为方便调查分析,小组成员将库房表计周转流程进行分类,归纳为四个主要环节。

并对每个环节的周转方法进行了调查与分析。

见表3:

环节名称

周转方法

装卸车环节

用平板车将待检品卸车建档入库

用平板车将成品装车配送

检定出入库环节

传输带将表计传输到待检区

传输带将成品输送到库房

检定室周转环节

用平板车将待检品输送到检定室检定

检定完毕后用平板车将成品输送到成品区

成品库房周转环节

货架周转

地面周转

表3—库房周转环节分析表

小组成员在2015年3月16日至2015年3月20日,对每日表计周转箱数与四个环节耗时进行了统计,见表4:

日期

平均值

每日周转表计箱数(箱)

86

92

90

94

94

91.2

装卸车环节T1(min)

48

47

51

46

53

49.00

传输带环节T2(min)

52

52

49

51

48

50.40

待检品周转环节T3(min)

69

69

65

72

69

68.80

成品库房内周转环节T4(min)

253

255

260

257

256

256.20

表4—库房周转主要环节调查表

小组根据表4制作出排列图,如图6:

图6—成品库房周转要环节耗时调查排列图

从排列图中可以看出,成品库房周转环节耗时最长。

小组决定将该环节作为本次课题活动重点,即症结所在成品库房周转环节耗时长。

接下来小组对该环节作进一步的统计分析。

见表5:

日期

平均值

每日周转表计箱数(箱)

86

92

90

94

94

91.2

成品库房周转环节T4(min)

成品库房内周转总时间

总耗时T4

253

255

260

257

256

256.2

单箱耗时T41

2.94

2.77

2.89

2.73

2.72

2.81

问题处理时间

总耗时T42

128

130

128

125

126

127.4

单箱耗时T43

1.47

1.41

1.42

1.33

1.34

1.39

表5—成品库房周转处理问题耗时统计

由表5可成品库房周转环节中问题处理耗时为1.39分钟。

若将其缩短80%,则表计周转的单箱耗时T(min/箱)为:

T=T0-T44*80%=4.65-1.39*80%=3.54

因此,将本次活动表计周转单箱耗时T设定为:

T=3.61(min/箱)是可行的。

五、原因分析

给大家介绍一下成品库房内的主要设施——密集式成品货架。

货架上下分为三层,由多根铝合金轨道通过连接体,采取入口处略高于出口处的方式,倾斜固定在货架杆上,形成多个间隔放置表箱。

每根铝合金轨道内铺设塑料滑轮,方便表箱滑动。

货架满载可存放三万多只单相电能表。

图7—密集式成品货架图8—铝合金轨道

小组成员针对症结所在,多次到现场观察分析、讨论,从人机料法环五个方面进行原因分析,并制作出因果图,如图9:

 

库房光源不足

 

图9—原因分析因果图

小组从图9中找出了十三个末端因素:

1、货架各间隔使用不均衡;

2、设备未定期保养、维修;

3、塑料轨道连接体损坏;

4、铝合金轨道变形;

5、人员操作不熟练;

6、应急措施不全;

7、库房布局不合理;

8、库房光源不足;

9、地面维护不到位;

10、表计未分类摆放;

11、无减速措施;

12、塑料滑轮破损;

13、周转箱与轨道不匹配。

6、要因确认

1、为了找出主要原因,小组成员首先制定出要因确认表,见表6:

序号

末端因素

确认方法

标准

负责人

完成日期

1

货架各间隔使用不均衡

现场检查

要求:

有合理机制均衡货架使用率

刘蓉肖燕婷

2015年3月25日

2

设备未定期保养、维修

查找资料

要求:

货架每季度保养超过一次

裴涛杨敏

2015年4月1日

3

塑料轨道连接体损坏

查找资料

要求:

货架轨道连接体故障导致的修理时间,平均每箱小于0.09(单位:

min/箱)

刘蓉肖燕婷

2015年3月27日

4

铝合金轨道变形

现场检查

要求:

铝合金轨道变形导致的故障处理时间,平均每箱小于0.09(单位:

min/箱)

裴涛杨敏

2015年3月27日

5

人员操作不熟练

查找资料

要求:

库房人员从事库房搬运资质两年及以上,且考试合格

刘蓉肖燕婷

2015年4月2日

6

应急措施不全

现场检查

要求:

存在有效应急措施与方案

裴涛杨敏

2015年3月27日

7

库房布局不合理

现场检查

要求:

表计搬运重复往返时间小于0.09min/箱

刘蓉杨敏

2015年3月27日

8

库房光源不足

查找资料

要求:

《建筑采光设计标准》GB50033-2001要求精密机电产品计量室建筑采光标准值大于225lx

刘蓉肖燕婷

2015年4月2日

9

地面维护不到位

查找资料

要求:

定期进行库房地板保养

裴涛杨敏

2015年4月1日

10

表计未分类摆放

现场检查

要求:

表计分类有序摆放

刘蓉肖燕婷

2015年4月3日

11

无减速措施

现场检查

要求:

因无减速措施导致故障处理时间,平均每箱小于0.09(单位:

min/箱)

刘蓉杨敏

2015年3月27日

12

塑料滑轮破损

查找资料

要求:

因滑轮破损导致故障处理时间,平均每箱小于0.09(单位:

min/箱)

裴涛杨敏

2015年3月27日

13

周转箱与轨道不匹配

现场检查

要求:

表计周转箱与轨道尺寸相符,滑动流畅,无侧落情况

刘蓉肖燕婷

2015年4月3日

表6—要因确认表

注:

小组在目标可行性分析中,只需将成品库房周转环节内故障处理时间1.39min/箱缩短80%,便可达到目标。

因各个未端素为正交关系,小组将20%余度时间的1/3作为要因判断临界值。

末端因素影响时间超过临界值,便将其确定为要因。

要因临界值=1.39*20%*1/3=0.09(min/箱)

2、逐项确认

小组成员按照要因确认表对十三个末端因素进行逐条确认。

(1)末端因素一:

货架各间隔使用不均衡

标准:

是否有合理机制均衡货架各间隔使用率。

确认:

根据表计先进先出的周转原则,实际工作中采取浮动标识方式进行标注,同时以首尾连续、尾入首出的方式进行表箱的周转(如图10),货架各间隔使用均衡,未发生由于使用率差异导致的部分货架老旧、故障频发的状况。

图10—货架表箱周转图

结论:

非要因

(2)末端因素二:

设备未定期保养、维修

标准:

货架每季度保养一次。

确认:

小组对2014年货架的养护记录进行了检查,检查记录见表7:

制表人:

杨敏时间:

2015.4.1

类别

月份

货架

运行问题

故障处理

维护人

2014年1月

裴涛

2014年2月

有声响

已上机油

裴涛

2014年3月

裴涛

2014年4月

连接体松动

已更换

裴涛

2014年5月

裴涛

2014年6月

裴涛

2014年7月

连接体松动

已更换

裴涛

2014年8月

滑轮松动

已上紧

裴涛

2014年9月

裴涛

2014年10月

轨道变型

已修理

裴涛

2014年11月

裴涛

2014年12月

油漆脱落

已刷漆

裴涛

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