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液压基本回路故障分析

四、液压基本回路故障分析

液压基本回路的故障很多,有由元件本身故障引起的,也有由于回路设计不当造成的,这里就几个典型的故障实例进行分析,希望能起到举一反三的作用。

例1:

有一回油节流调速回路,该回路中液压泵异常发热。

该系统采用定量柱塞泵,工作压力为26

系统工作时,回路中各元件工作均正常。

检查:

发现油箱内油温为45℃左右,液压泵外壳温度为60℃。

另发现液压泵的外泄油管接在泵的吸油管中,且用手摸发烫。

原因:

液压泵的温度较油温高15℃左右,这是由于高压泵运转时内部泄漏造成的。

当泵的外泄油管接入泵的吸油管时,热油进入液压泵的吸油腔,使油的粘度大大降低,从而造成更为严重的泄漏,发热量更大,以致造成恶性循环,使泵的壳体异常发热。

措施:

排除液压泵异常发热的措施是将液压泵的外泄油管单独接回油箱。

另外,还可以扩大冷却器的容量。

例2:

某双泵回路中液压泵产生较大的噪声。

检查:

发现双泵合流处距离泵的出口太近,只有10

原因:

在泵的排油口附近产生涡流。

涡流本身产生冲击和振动,尤其是在两股涡流汇合处,涡流方向急剧变化,产生气穴现象,使振动和噪声加剧。

措施:

排除故障的方法是将两泵的合流处安装在远离泵排油口的地方。

例3:

有一双泵系统,如图7.5.1所示。

该系统有两个溢流阀,它们的调定压力均是14

,当两个溢流阀均动作时,溢流阀产生笛鸣般的叫声。

图7.5.1溢流阀回路

检查:

溢流阀产生笛鸣般啸叫声的原因是两个溢流阀产生共振。

原因:

因为两个阀调定压力一样、结构一样,所以固有频率相同,从而产生共振。

措施:

排除故障的方法有三个。

第一个处理方法是将两个溢流阀的调定压力错开,一个为14

,一个为13

一般来说,调定压力错开1

就可以避免共振。

但液压缸工作在13

以下时,液压缸速度由两个泵供油量决定。

若缸的工作压力在13

~14

之间时,缸的速度由一个泵的供油量决定;

第二个处理方法是用一个大流量的溢流阀代替原来的两个溢流阀,其调定压力仍为14

,见图7.5.2所示;

图7.5.2改进后的溢流阀回路

第三个处理方法是增加一个远程控制阀3,将远程控制阀与溢流阀远控口相连通。

图中阀3的调定压力比阀1、2的调定压力低1

以上,并在两上溢流阀的远控口处安装节流元件4、5,用以增加溢流阀的调压稳定性,见图7.5.3所示。

图7.5.3改进后的溢流阀回路

例4:

现有如图7.5.4所示减压回路。

图中缸4为工作缸,缸5为夹紧缸。

缸5将工件夹紧后,由缸4带动刀具进行切削加工,加工完毕,发现零件尺寸超差。

图7.5.4减压回路

检查:

现场了解的情况是:

溢流阀1调定压力为10

,减压阀3调定压力为3

,缸4的动作循环是快进-切削加工-快退。

从压力表6上所见,快进时,只有0.5

原因:

减压阀3的入口压力太低,所以阀的出口压力更低,造成工件窜位。

措施:

排除故障的方法有二个。

第一个处理方法是在缸4的进油路上,安装一个顺序阀2,其调节压力为3.5

,这样不管液压缸4是什么工况,均能保证减压阀工作所需要的进油压力,见图7.5.5所示;

图7.5.5改进后的减压回路

第二个处理方法是在减压阀3前安装一个单向阀8,而不安装顺序阀。

当缸4压力小于减压回路的压力时,单向阀封死,从而保证夹紧缸5所需的压力,见图7.5.6所示。

图7.5.6改进后的减压回路

这两个措施对比而言,后者的经济效益更好些。

例5:

图7.5.7为液压平衡回路。

该回路要求液压缸工进到位,立刻停止。

但操作才发现,当工进到位,换向阀处于中位时,液压缸并不停止,仍向下偏离指定位置一小段距离。

碰伤刀具与工件。

图7.5.7液压平衡回路

检查:

该系统中采用O型机能的换向阀。

原因:

当液压缸加工到位,换向阀处于中位时,因为是O型机能,所以将液压缸无杆腔的压力油封住,在此压力油作用下,液控单向阀被打开,使活塞下降一小段距离,偏离接触开关,这样下次发讯时,就不能正确动作,并将刀具、工件碰伤、造成事故。

措施:

为排除此故障,可将O型机能换向阀换成Y型即可。

例6:

图7.5.8所示为进油节流调速回路。

该回路要求完成快进-加工-快退。

希望动作转换时平稳、无冲击、转换时停位准确。

但液压缸由加工转为快退时,停位不准确,有瞬时前冲,然后才快退,影响了加工精度,有时还损坏工件与刀具。

图7.5.8进油节流调速回路

检查:

该系统出现这个故障是由于油路设计不合理造成的。

原因:

当液压缸进行慢速加工时,二位四通阀1与二位二通阀2均处于右位。

当转为快退时,由于二通阀与四通阀的动作不同步,如二位二通阀先动作,已换为左位工作。

二位四通阀尚未动作,仍在右位,这样就造成了液压缸瞬时前冲,造成事故。

措施:

排除故障的方法有二个。

第一个处理方法是增加一个单向阀,改进后的油路见图7.5.9所示。

当工进转快退时,只让三位四通换向阀换位即可完成,避免了图7.5.8中两阀不同步的问题。

图7.5.9改进后的进油节流调速回路

第二个处理方法是当工进转快退时,通过延时电路保证二位四通阀动作后,二位二通阀再动作。

例7:

图7.5.10所示为顺序动作回路。

图中A、B两缸动作顺序为A缸动作到位,B缸执行相应的动作。

但工作中发现A缸作低速运动时,A、B缸同时动作。

图7.5.10顺序动作回路

检查:

现场调查发现,A缸负载为B缸负载的一半,溢流阀的调定压力比顺序阀高1

原因:

故障产生的原因是A缸作低速运动时,节流阀起节流作用,即开口较小,泵出口压力升高,打开溢流阀实现溢流。

同时泵出口压力超过了顺序阀的调定压力,所以缸A动作的同时,缸B也动作。

措施:

故障排除的方法是采用外控顺序阀来代替图中的内控顺序阀,外控顺序阀的控制口与图中b点相连。

外控顺序阀直接由缸A的负载压力来控制。

因为缸A的负载只有月的一半,所以外控顺序阀的调定压力比缸A的负载压力高0.5

以上。

这样,缸A运动时,缸B绝对不会运动,只有缸A运动到位,压力升高,才能打开顺序阀,使缸B运动,从而保证了缸A先动缸B后动的顺序,见图7.5.11所示。

图7.5.11改进后的顺序动作回路

思考题

7.1现有进油节流调速回路如图所示。

该回路中液压缸完成快速进给、慢速加工、快速退回工作循环,液压缸的负载大,负载变化也很大。

工作中发现液压缸在慢速加工时速度变化太大,需要对原回路进行改进,如何改进该回路,才能保证液压缸在工作进给时速度不发生变化,说明原因。

题7.1图

答案:

把换节流阀为调速阀,如下图所示。

7.2减压回路如图所示。

缸1和缸2分别进行纵向加工和横向加工。

现场观察发现,在缸2开始退回时,缸1工进立即停止,直至缸2退至终点,缸1才能继续工进。

试分析故障原因并提出解决办法。

题7.2图

思考:

在减压阀入口前加装一个单向阀是否可以?

——不行!

为什么?

缸1不动。

答案:

缸2右端处加一个单向顺序阀,如下图所示。

 

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