井下直流电机车实施变频技术改造效益显著黄儒林.docx

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井下直流电机车实施变频技术改造效益显著黄儒林

 

淮北矿业集团公司

合理化建议、技术改进项目申报表

 

项目名称井下直流电机车实施变频

技术改造效益显著

项目建议人

申报单位

申报时间2009年3月5日

编号

 

淮北矿业集团公司合理化建议办公室制

申报说明

一、本申报表为集团公司统一格式。

本表申报项目,只限于个人或班组、科区(车间)集体提出的单项合理化建议、技术改进项目。

二、申报项目实行基层和集团公司二级评审制,基层评审项目必须符合下列规定:

1、符合集团公司文件中规定视为合理化建议和技术改进项目。

2、评审项目要坚持“三性”统一的原则。

3、年创造经济价值计算系指该项目年创造纯经济价值。

三、基层向集团公司申报评审项目,除符合第二条规定外,还必须符合以下规定:

1、一个项目年创造纯经济价值在10万元以上。

2、本单位对申报项目要有具体的评审、处理或推荐意见。

四、申报项目类型指:

创造发明、技术改进、新技术推广。

五、申报项目所属范围指:

生产技术、机电运输、一通三防、地测防治水、安全管理、环境保护、煤质选煤、经营管理、精神文明。

六、项目来源:

上级指令性计划项目和科研项目不列入本表范围。

七、项目建议人,是指完成项目起主要作用的人员,一般不得超过三人。

 

1

合理化建议或技

术改进项目名称

井下直流电机车实施变频技术改造效益显著

2

项目来源

各矿自筹

3

申报项目类型

技术改进

4

项目所属范围

机电运输

5

建议人姓名

工作单位

职务

职称

提出人

黄儒林

朔里矿业企管科

高工

完善人

协助人

6

实施单位(人)

100多

实施时间

2009年开始

7

建议或改进项目应用范围、对象:

井下直流架线电机车和蓄电瓶电机车在每个矿都有15台以上,容量从5吨到12吨不等。

目前这些电力机车多数还是有级调速方式,其调速运行不平稳,消耗插件等较多,蓄电瓶电机车更换电瓶的频率高,消耗电能高。

改造成变频调速,实现无级运行,可省司控器、节约电能、降低更换蓄电瓶频率、减少维护插件等费用,其效益可观。

8

建议或改进项目存在问题与现状:

现在井下使用的直流架线电机车和蓄电瓶电机车,目前的控制方式是靠司控器,调速为有级方式。

这种方式运行的电机车,平时能耗高、消耗插件等材料维护费用大、蓄电瓶更换次数太快(蓄电瓶电机车)。

实施变频方式改造后,可实现无级调速运行,节省相当可观的电能和零部件更换与维护费用。

全集团公司电机车数量较多,有必要对直流电车实施变频技术改造。

9

建议或改进项目创新或改进的主要特点:

现有井下直流架线电机车和蓄电瓶电机车,调速控制方式由司控器控制改为变频方式自动控制;调速由有级变为无级。

主要运用大功率模块这种先进技术对电机车实施变频技术改造,也是技术上的一种创新。

改造后,能耗显著降低、节能了大量的插件等材料消耗,减少维护费用。

对于蓄电瓶电机车而言,还能节省蓄电瓶的更换次数,从而减少电瓶费用投入。

全集团公司电机车数量较多,将直流电车实施变频技术改造能节省相当可观的日常运行费用。

注:

本表1-12项、14项由建议人填写

10

建议或改进项目实施方案、方法、措施说明:

(应附必要图纸、模型、技术及经济论证材料)

见附件:

《井下直流电机车实施变频技术改造效益显著》。

11

建议或改进项目实施费用计算:

直流电机车(主要指蓄电瓶电机车)由司控器控制改为变频控制,每台需要的改造费用约8万元,全集团公司改造100台,投资800万元。

详见附件。

12

建议或改进项目年节约或创造纯经济价值计算:

改造后单台年创造的经济效益为14.61万元,投资8万元,净争利润6.61万元。

改造100台年创纯利润661万元。

详见附件。

13

财务部门对年节约或创造经济价值审核意见:

负责人签章

审定日期

14

建议人对项目实施后(或暂未实施)的意见:

直流电机车改造为变频控制,需要由专业公司统一进行,以便统一掌握技术标准,并能保障质量。

再者,其具有比较高的先进性,改造要保障可靠成功,达到预期的效果。

建议人

 

15

矿(厂、处、公司、院、校)合理化建议评审委员会,对该项目技术、经济、实用性的评价(论证)及采纳、实施等具体处理意见:

负责人签章

审定日期

16

集团公司合理化建议专业评审组初评意见:

评定负责人

审定日期

17

集团公司合理化建议评审委员会终评意见:

18

集团公司合理化建议评审委员会评定等级和奖金额的决定:

集团公司总评委主任签章

审定日期

 

附件:

井下直流电机车实施变频技术改造效益显著

一、概述

井下架线电机车和蓄电瓶电机车在每个矿都有15台甚至以上,有的瓦斯高的矿井纯用蓄电瓶电机车,一般矿井都有架线电机车和蓄电瓶电机车两种,使用的都是直流电源。

电机车的容量从5吨到12吨不等。

目前这些电力机车多数使用的还是有级调速方式,即通过司控器来调节运行速度。

如此以来,电机车调速运行就不平稳,关键的是消耗插件等较多,其次是能耗较高。

因此,在全集团公司内开展电力机车变频调速改造很有必要。

改造后节电和节省材料与电瓶更换费用非常可观。

二、改造方法

井下架线电机车和蓄电瓶电机车,都是使用的直流电源,其能耗高、消耗插件多,蓄电瓶电机车又更换蓄电瓶的次数频繁,所以很必要对其实施变频技术改造。

目前可以采用最先进的大功率IGBT模块(IPM)来代替调速控制器(将QKTB-160/250型控制器改用IPM-250型电子控制器),用此先进技术改造能取得较好的效果。

系统原理主要及性能特点:

用功率晶体管IGBT为主要功率开关元件,控制电路采用脉宽调制(PWM)的电子器件和先进的驱动模块,调节脉宽的占空比,从而达到无级调节电动机转速,控制牵引电动机的速度。

改造后更换的零部件,可以安装在原有的空腔之内。

由于控制、切换电流减小了,使用更加安全。

三、改造效果

改造后,使用新的司控器,可节省司控器接插、减少电瓶更换次数和节电等费用。

对司控的维护每年每台车合计可减少和节约接插件、保险球、触头等材料费用约6万多元。

节省费用效果具体核算为:

1)减少插件。

改造前,每台机车配置接插件为4套,每台机车每年要更换损坏的接插件数量大约200套。

改造后,每台机车配置接插件减少为2套,每台机车每年要更换损坏的接插件数量大约50套。

按每套300元计算,一台电机车一年的节约接插件效益:

300×(200-50)×10-4=4.5(万元)。

2)节省接触组。

改造前,每台机车每周都要换8—10多触头,以及一定数量的接触组。

改造后,触头和接触组基本不用了,按每个触头10元、每台机车一年工作52周计算,一台电机车一年的节约触头和接触组效益:

10×10×52=5200(元)。

3)减少保险球消耗。

改造前,每台机车保险球的使用损坏率非常高。

改造后,保险球的使用损坏率与原来相比减少80%。

按每个保险球8元计算,一台电机车一年可节约保险球的费用大约1万元左右。

4)减少蓄电池更换次数。

蓄电池由于保护功能的齐全,使用寿命也延长了,根据各矿的统计,平均使用寿命为8个月左右,改造后,蓄电池的使用可延长到1年左右。

具体为,原来一个原班充电10小时,才能工作6小时左右,现在的使用时间为10小时左右。

一台电机车配备2块电池,车上安装一块,另一块充电备用。

这样就能延长了半年多的使用寿命(实际一年一块电池就够用了)。

按一块电瓶购价约10万元计算,每台车一年可节约的蓄电池,以及相关材料维护费用为:

10×12/8-10=5(万元)。

5)节省电力。

因效率的提高,每年每台车可节约可观的电能。

改造后,工作电压仍为192V,调速时有1/3的电压加在电机上。

为保证全压加在电机上实现全速运行,通过电子元器件的调节来完成这一过程。

单台电机车一般配用2台22KW的直流电机,每年以有效运行350天,每天10小时,运行负载率平均0.8,改造后节电率35%计算考虑,电价为0.6元/度。

一台电机车一年的节电效益:

F=P·T·f·η·a

=22×2×0.8×350×10×35%×0.6×10-4=2.59(万元)

6)减少人工维护费用。

改造后可有效减少电机车的维护量,每台车还可减少人工维护费用一万元以上。

单台电机车年节约费用:

4.5+0.52+1+5+2.59+1=14.61(万元)

若每个矿井按5台蓄电瓶电机车、全集团公司按20对生产计算(直流架线电机车未计算),实施变频改造年节省的费用为:

14.61×5×20=1461(万元)。

如果再加上每个矿井拥有的直流架线电机车改造(此改造节省的费用少些,因无蓄电瓶),其节省的费用更加可观。

改造一台蓄电瓶电机车购置材料等费用约需要8万元左右,而全集团公司改造100台约需要800万元。

显然其改造效果还是比较划算的。

2009-03-05

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