电气启动规程.docx
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电气启动规程
整套启动调试方案
1概述
鲁邦大河热电厂工程二号机组系南京汽轮电机有限责任公司生产的QFW-15-2A型机组,励磁方式为交流无刷励磁机和永磁副励磁机构成的。
发电机、变压器以发变组形式接入系统。
通过发变组启动试验,对电气主要系统的一次设备和继电保护、自动装置及指示仪表进行全面检查,确保整个系统安全、可靠地投入运行。
为保证整个过程的顺利进行,编写本措施。
2标准和依据
2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996年版)
2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)
2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(第十一篇调整试运)
2.4设备制造厂家的技术文件、相关资料及设计图纸
2.5启动验收委员会批准的《机组整套启动调试大纲》
3分系统调试
3.1发电机、变压器继电保护静态模拟调试。
3.1.1二次交流电流、电压回路检查。
3.1.2发电机保护传动试验。
3.1.3变压器保护传动试验。
3.2励磁系统静态调试试验。
3.2.1一次系统设备试验。
3.2.2励磁调节器的控制、保护、监视系统试验。
3.2.3A、B柜开环试验。
3.2.4手动励磁调节柜试验。
3.3同期系统静态试验。
3.3.1自动准同期装置调试。
3.3.2同期闭锁继电器调试和整定。
3.3.3同期二次回路的检查、调试。
4启动试验前应完成的工作及应具备的条件
4.1应具备的条件
4.1.1发电机、变压器系统一、二次设备的回路安装、调试工作已全部结束并符合规程、规范要求,具备启动条件。
4.1.2六号机系统的电气设备名称、编号齐全,带电设备有明确标示,变电站和各配电柜门上加锁。
电缆孔洞已堵好,电缆沟盖板盖好。
4.1.3试运现场已全部清理干净,脚手架全部拆除,道路畅通,照明充足,防火设施已经验收,保证运行安全。
4.1.4主变已按调度要求放在整定档,且已测量整定档的直流电阻,结果符合。
主变的事故排油系统已具备使用条件。
瓦斯继电器已放过气。
4.1.5继电保护装置已按保护整定通知单的要求整定完毕,而且具备投运条件。
4.1.6发电机消防设施完好,而且具备使用条件。
4.1.7电气与热机的联动信号经过试验正确无误。
4.1.8电气各回路传动试验完毕,符合设计要求。
4.1.9此次启动试验所有带电区域无人工作,无工作票。
4.1.10主变及厂变系统倒送电和定相试验完毕。
4.2启动前的准备工作
4.2.1参加启动试验工作的全体人员,在启动前认真阅读本措施,明确职责,对措施的不解之处提出质疑并得到明确结果。
4.2.2试验人员应准备好有关图纸、资料和试验记录表格。
4.2.3为防止误送电、误升压,发电机和变压器一、二次侧开关及刀闸均在拉开位置,厂用分支开关在断开位置,没有得到操作命令,任何人不得进行操作。
4.2.4明确各短路点位置,且准备好合乎要求的短路母线。
4.2.5测量发电机、变压器一次系统的绝缘电阻及吸收比,应符合要求。
4.2.6确认二次电流回路无开路,二次电压回路无短路现象。
4.2.7投入发电机PT一、二次保险,检查发电机,变压器所有保护回路、控制回路电源保险均应完好,规格符合设计要求,并具有足够的备品。
4.2.8临时过电压装置已整定完毕,过电压动作整定值整定为115V。
4.2.9测量发电机空载灭磁时间常数,临时低电压装置已整定完毕,低电压动作整定值整定为额定值的36.8%。
4.2.10退出发电机保护联跳炉、机压板。
5整套空负荷调试
5.1升速过程中测量发电机转子交流阻抗及功率损耗
根据汽机转速稳定情况,在超速前后分别测量0、500、1500、2300、3000转/分下的绝缘电阻,测量其交流阻抗及功率损耗,试验完毕后,汇报指挥,拆除试验接线。
5.2测量不同转速下永磁机空载电压和转速的关系曲线。
(约500转/分测一次)测量永磁机电压的相序。
5.3主励磁机空载特性试验
断开发电机灭磁开关FMK,合上手动励磁调节器交流侧开关1KK,合上励磁机灭磁开关LMK,合上整流柜交流侧刀闸KQD,合上整流柜直流侧刀闸QS,合上手动励磁调节器直流侧开关2KK,手动调节励磁电压,录取主励空载上升、下降特性曲线,并且测量电压相序是否正确。
试验完毕后跳开LMK灭磁开关、手动励磁调节柜直流侧开关2KK,拉开整流柜直流侧刀闸QS、交流侧刀闸KQD。
5.4发电机短路试验、主励负载试验
5.4.1检查发电机冷却水质应合格,碳刷是否全部压好且接触良好。
发电机短路试验必须在发电机冷却器投入情况下进行。
5.4.2在发电机定子测量回路6LH串接一块0.5级(0---5A)交流电流表,在发电机励磁分流器上并联一块0.5级(0---75mV)直流电压表,两表均放在励磁调节器柜前。
5.4.3K1短路点试验
5.4.3.1检查短路母线已接好。
5.4.3.2检查手动励磁调节器直流侧开关2KK、交流侧开关1KK在断开位置,整流柜直流侧刀闸QS、交流侧刀闸KQD在拉开位置,发电机灭磁开关FMK、励磁机灭磁开关LMK在断开位置。
5.4.3.3合上整流柜交流侧刀闸KQD,合上直流侧刀闸QS,合上励磁机灭磁开关LMK,合上发电机灭磁开关FMK。
5.4.3.4合上手动励磁调节器交流侧开关1KK,调整调节器输出最小,合上直流侧开关2KK,手动调节励磁电流,升发电机定子电流1600A,二次电流为1A。
5.4.3.5测量发电机差动Ⅰ电流互感器1LH、9LH二次电流及相量关系。
5.4.3.6测量发电机差动Ⅱ电流互感器2LH、8LH二次电流及相量关系。
5.4.3.7调节发电机励磁录取发电机电流上升及下降短路特性曲线,最高作到发电机额定定子电流,一次电流为6650A,二次电流为4.156A。
同时记录发电机定子电流与发电机励磁电流,检查相应回路的电流和保护动作情况,并记录有关盘表指示,记录表格见表1。
表1发电机短路试验数据
内容
1
2
3
4
5
6
7
上升
IG
IGF
下降
IG
IGF
5.4.3.8短路试验结束后,降低励磁,跳开调节器直流侧开关2KK,跳开调节器交流侧开关1KK,跳开灭磁开关FMK,跳开励磁机灭磁开关LMK,拆除短路母线。
5.4.4发电机带厂高变作K2,K3短路点试验
5.4.4.1检查K2,K3点两组短路母线已接好。
5.4.4.2推入已装好短路线的分支开关,开关1106、2206于工作位置。
5.4.4.3在厂高变回路的19LH二次串入一块0.5级(0—5A)交流电流表。
5.4.4.4投入厂高变冷却器。
5.4.4.5确认厂高变全部保护压板在断开位置。
5.4.4.6合上发电机出口刀闸07061,厂用分支刀闸13861,A段分支刀闸2G,B段分支刀闸3G。
5.4.4.7合上厂用分支断路器1386。
5.4.6.8合上发电机出口断路器0706。
5.4.4.9合上励磁机灭磁开关LMK,灭磁开关FMK。
5.4.4.10合上手动励磁调节器交流侧开关1KK,调整调节器输出至最小,合上直流侧开关2KK,手动调节励磁电流,至发电机定子一次电流为800A,二次电流为0.5A。
5.4.4.11测量厂高变高压侧8LH、22LH二次电流及相量关系。
5.4.4.12测量厂高变差动19LH、25LH、35LH二次电流及相量关系。
5.4.4.13测量A段分支电缆差动23LH、27LH二次电流及相量关系。
5.4.4.14测量B段分支电缆差动33LH、37LH二次电流及相量关系。
5.4.4.15试验完毕后,降低励磁至最小,跳开手动励磁调节器直流侧2KK,交流侧开关1KK,跳开厂用分支断路器1386,跳开发电机出口断路器0706,拆除短路母线,拆除定子电流标准表。
5.4.5恢复保护联跳汽机线芯
5.5发电机空载试验
5.5.1试验条件
5.5.1.1投入发电机、变压器全部保护,确认跳汽机的联锁信号在断开位置。
5.5.1.2确认主变中性点刀闸116D、226D在合闸状态。
5.5.2表计的接入
在发电机定子电压测量回路并接一块0.5级(0---150V)的交流电压表,并放在励磁调节器前。
5.5.3发电机空载带升压
5.5.3.1给上1YH、2YH、3YH、4YH的一、二次保险。
5.5.3.2合上0706Y1、0706Y2、0706Y3、8G刀闸。
5.5.3.3合上励磁机励磁开关LMK,励磁开关FMK开关。
5.5.3.4合上手动励磁调节器交流侧开关1KK。
5.5.3.5合上手动励磁调节器交流侧开关2KK。
5.5.3.6调节励磁,至发电机电压二次侧为50V,检查各组PT二次电压及相序是否正确,开口三角电压是否约为零。
5.5.3.7缓慢升发电机电压为额定,二次电压100V,二次电压每升10V停留10分钟,检查同上。
5.5.3.8调节励磁,做发电机上升和下降的空载特性,最高作到1.3倍额定电压(二次为130V),同时记录发电机励磁电流及发电机定子电压,检查相应回路的电压相序和保护动作情况,记录表格见表2
表2发变组空载试验数据
内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
上升
IL
UF
下降
IL
UF
9试验完毕降低励磁到最小。
5.5.3.10跳开励磁调节器直流侧开关2KK。
5.5.3.11跳开励磁调节器交流侧开关1KK。
5.5.3.12跳开发电机灭磁开关FMK、励磁机灭磁开关LMK。
5.5.3.13在一次侧测量发电机残压和相序(注:
发电机一次侧电压大于500V时不能测量)。
5.5.4灭磁时间常数测试。
5.5.4.1合上励磁机灭磁开关LMK,发电机灭磁开关FMK。
5.5.4.2维持发电机平稳转数3000转/分,缓慢调节励磁电流至定子额定电压。
5.5.4.3经测试装置跳灭磁开关,通过记时装置记录定子端电压降至0.368UE时的时间。
5.6发电机带主变零起升压及假同期试验
5.6.1合上励磁机灭磁开关LMK,发电机灭磁开关FMK开关,合上07061刀闸,合上主变中性点刀闸116D、226D,合上发电机出口断路器0706。
5.6.2合上手动励磁调节器交流侧开关1KK。
5.6.3合上手动励磁调节器交流侧开关2KK。
5.6.4缓慢升发电机电压到二次值100V,一次值到13.8kV,投入0706同期电压,观察TJJ继电器节点应在闭合位置。
5.7发电机与系统并列
本次启动申请并列点为发电机出口断路器0706,所以先由系统送电至主变。
主变带电,07061刀闸在拉开位置,对0706开关进行假同期并列试验。
确认同期回路无误后,合上07061刀闸,在0706开关与系统并列。
并网前经调度同意后,由调试班负责退出母差保护。
5.8手动准同期并网
5.8.1.1合上主变中性点刀闸116D、226D。
5.8.1.2合上励磁机灭磁开关LMK及发电机灭磁开关FMK,合上灭磁调节器交流侧开关1KK、直流侧开关2KK。
5.8.1.3升发电机电压,使之平滑上升至额定一次为13.8kV,二次为100V。
5.8.1.4确认DCS(D060E010)在“闭锁”位置。
5.8.1.5投入0706同期电压DCS(DO60E001)开关。
5.8.1.6观察TJJ动作情况。
5.8.1.7选择适当时机,手动合上DCS(D061E011)开关,合上短路器0706,实现首次并网发电。
5.8.1.8并网后,断开DCS(D060E002)开关。
5.8.1.9发电机与系统并网后带初负荷运行。
5.8.2自动准同期并网。
5.8.2.1合上主变中性点接地刀闸116D、226D。
5.8.2.2合上励磁机灭磁开关LMK、发电机灭磁开关FMK,合上励磁调节器交流侧开关1KK、直流侧开关2KK。
5.8.2.3升发电机电压,使之平滑上升至额定一次为13.8kV,二次为100V。
5.8.2.4确认DCS(D060E010)在“闭锁”位置。
5.8.2.5投入0706同期电压DCS(DO60E001)开关。
5.8.2.6投入自动准同期开关DCS(D060E007),观察自动准同期装置及同期电压情况。
5.8.2.7适时启动自动准同期按钮DCS(D060E009)开关,当满足并网条件时发电机与系统并列。
5.8.2.8并网后断开DCS(D060E002)开关。
5.8.2.9断开自动准同期开关DCS(D060E007)开关。
5.8.2.10发电机与系统并列后带初负荷运行。
6带负荷试验。
6.1发电机---变压器组带一定负荷后,做好措施将六号发变组电流回路接入110kV、220kV母差保护电流回路,并检查电流相量,确定其正确性。
回路完全正确后,由值长汇报中调,经同意后母差保护投入跳闸,测量发电机轴电压。
6.2发电机保护方向鉴定
当发电机带满负荷时报告值长,进行有关方向保护鉴定。
6.2.1失磁保护阻抗元件不动作,说明方向正确,投入跳闸。
6.2.2逆功率保护逆功率元件不动作,说明方向正确,投入跳闸。
7满负荷试运
7.1做好机组运行记录,定时采录运行数据。
7.2解决试运期间出现的各种技术问题。
7.3处理与调试有关的缺陷及异常情况。
8组织分工及注意事项
8.1本措施需经有关部门组织讨论,有关单位会签,试运指挥部批准后方可执行。
8.2为了缩短机组启动试验时间,保证试验安全,参加启动试验的单位及全体试验人员应团结协作,通力配合。
8.3启动试验工作在整套启动试运组指挥下,具体执行和二次操作由调试单位实施,电力建设公司电气工地配合。
8.4启动试验中短路线的拆装,一次设备的操作及巡查由电厂运行人员和电力建设电气工地共同负责。
8.5启动试验中母差保护所用的CT由电力建设公司负责测量,采取措施。
8.6有关于调度联系的各项事宜,由电厂当值值长联系。
8.7机组电气整套启动试验前的系统联合大检查由整套试运组安排进行。
8.8机组并列后,电气监盘与操作由电厂运行人员上岗执行,电气调试人员配合。
8.9启动试验中,本措施未尽事宜按有关规程执行。
附录: