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陈热锅炉检修QC小组成果

 

降低#6锅炉给煤系统缺陷次数

 

天津陈塘热电有限公司

锅炉检修班QC小组

2011年12月30日

目录

小组概况1

一、选择课题2

二、现状调查3

三、设定目标3

四、分析原因4

五、要因确认5

六、制定对策10

七、对策实施11

八、效果检查14

九、巩固措施15

十、总结及今后打算16

小组概况

小组名称

天津陈塘热电有限公司锅炉检修班QC小组

小组成立日期

2006年7月

注册编号

CRQC2011-6

课题名称

降低#6锅炉给煤系统缺陷次数

课题注册日期

2011年1月

注册编号

CRKT2011-05

课题类型

现场型

活动时间

2011.1-2011.12

小组活动情况

10次

出勤情况

100%

小组活动成果

历年获奖情况

小组成员表

序号

姓名

性别

文化程度

职务与职称

组内分工

1

孔繁宇

大本

技术员

组长

2

张健

高中

班长

组员

3

钱进

大本

专责工

组员

4

李海涛

大本

检修工

组员

5

宋永兴

高中

专责工

组员

6

李金栋

大专

专责工

组员

7

杜振兵

大专

检修工

组员

8

卞荣

大专

检修工

组员

#6炉给煤系统简介:

原煤经过燃料专业碎煤、除铁等处理后,由二期#10皮带分别进入#6炉各原煤斗,原煤斗中的煤经过给煤机进入下煤管,最后进入炉膛。

如果其中某一生产环节发生缺陷,将会影响整个给煤系统正常运行。

制图:

孔繁宇时间:

2011.3.1

一、选择课题

系统

给煤系统

燃烧系统

汽水系统

风烟系统

缺陷数量

20

5

3

2

缺陷系统

频数(次)

频率(%)

#6锅炉缺陷统计

给煤系统

20

66.7

燃烧系统

5

16.6

汽水系统

3

10

风烟系统

2

6.7

二、现状调查

#6炉给煤系统缺陷统计:

2010年下半年#6锅炉给煤系统缺陷统计如下表。

缺陷原因

原煤斗膨煤

给煤机缺陷

疏松机缺陷

其他

缺陷频数

16

2

1

1

缺陷频率

80%

10%

5%

5%

制图:

孔繁宇时间:

2011.3.1

根据以上数据及图表显示,原煤斗膨煤缺陷次数占给煤系统总缺陷项数的80%,可见原煤斗膨煤缺陷对给煤系统影响较大,是给煤系统缺陷次数较多的症结,对锅炉的安全运行有严重的影响。

三、设定目标

1、设定依据:

#6炉2010年下半年给煤系统缺陷统计情况

由以上可见原煤斗膨煤缺陷所占比例巨大,其他原因缺陷项数最多为2项/半年,最少为1项/半年。

小组成员经讨论认为,原煤斗膨煤缺陷次数至少也可以降为其他类型缺陷的最高次数2项/半年。

2、确定目标:

小组把原煤斗膨煤缺陷项数由16项/半年下降到2项/半年,由此可得活动后给煤机缺陷项数为2+2+1+1=6项/半年。

小组将给煤系统缺陷次数由20项/半年降低到6项/半年作为活动目标。

制图:

孔繁宇时间:

2011.3.1

四、分析原因

经过我们小组运用头脑风暴法认真讨论分析,将引起#6炉原煤斗膨煤缺陷的原因进一步分析。

制作原因分析树图如下:

八个末端因素为:

(1)原煤潮湿;

(2)疏松机油缸漏油;(3)疏松机油泵出力小;(4)原煤斗外形尺寸小;(5)原煤斗出口门未开满;(6)原煤斗耐磨衬板固定件数量少;(7)原煤斗耐磨衬板固定件焊接面积小;(8)原煤中有杂物。

五、要因确认

小组成员对八条末端因素逐一确认:

确认一

原煤潮湿

确认依据

进入原煤斗内部的煤需干燥,不能含有大量水分

确认方法

现场确认

确认过程

小组成员到#6炉#10皮带检查原煤进入原煤斗前的干燥程度,确认原煤比较干燥,符合进入原煤斗的要求。

确认人

孔繁宇

确认时间

2011.3.7

确认地点

#6炉#10皮带

确认结果

合格

确认结论

非要因

 

确认二

疏松机油缸漏油

确认依据

运行期间疏松机油缸应工作正常,无漏油现象。

确认方法

现场确认

确认过程

小组成员到#6炉A、B、C、D原煤斗检查疏松机油缸运行状况。

将烧杯分别放置于A、B、C、D四个疏松机油缸下,第二天检查四个烧杯内的油量,以确认四个疏松机油缸是否有漏油现象。

检查结果如下表

烧杯

A烧杯

B烧杯

C烧杯

D烧杯

烧杯内油量

0ml

0ml

0ml

0ml

由以上统计可得A、B、C、D四个疏松机油缸均无漏油现象。

确认人

张健

确认时间

2011.3.7

确认地点

#6炉原煤斗

确认结果

疏松机油缸工作正常

确认结论

非要因

 

确认三

疏松机油泵出力小

确认依据

运行期间疏松机油泵应工作正常,出力稳定,油泵出口压力达到0.8MPa。

确认方法

现场确认

确认过程

小组成员到#6炉A、B、C、D疏松机检查疏松机油泵运行状况,确认疏松机油泵是否工作正常,油泵出口压力能否达到0.8MPa。

分别试验A、B、C、D四个疏松机油泵的出力情况如下图:

 

 

由以上试验可见A、B、C、D四个疏松机油泵的出力情况均超过了0.8MPa,疏松机油泵出力符合要求。

确认人

宋永兴

确认时间

2011.3.7

确认地点

#6炉疏松机

确认结果

疏松机油泵出力正常,没有造成影响

确认结论

非要因

 

确认四

原煤斗外形尺寸小

确认依据

原煤斗形状构造应便于原煤下落进入给煤机,根据兄弟单位同类型原煤斗实际使用情况,原煤斗出口上部1m高处,原煤斗截面积应大于2m2,可保证下煤通畅。

确认方法

现场确认

确认过程

小组成员到#6炉A、B、C、D原煤斗查看原煤斗构造,确认原煤斗中部有一个缩口,严重限制了煤的下落,原煤斗出口上部1m高处,原煤斗截面积为1.3×1.22=1.586m2,结果小于2m2。

确认人

孔繁宇

确认时间

2011.3.9

确认地点

#6炉原煤斗

确认结果

原煤斗外形尺寸小严重影响原煤斗下煤

确认结论

要因

确认五

原煤斗出口门未开满

确认依据

运行期间原煤斗出口门若未开满,造成大量原煤积压在原煤斗缩口处,易造成原煤斗膨煤。

因此运行期间原煤斗出口门开度值应为100%开满。

确认方法

现场确认

确认过程

小组成员到#6炉A、B、C、D原煤斗检查,确认原煤斗出口门均为100%开满,无开度过小现象。

确认人

张健

确认时间

2011.3.9

确认地点

#6炉原煤斗

确认结果

合格

确认结论

非要因

 

确认六

原煤斗耐磨衬板固定件数量少

确认依据

原煤斗应完好,内部高分子聚乙烯耐磨衬板应牢固,不可脱落。

高分子聚乙烯耐磨衬板固定件数量应足够,每平方米内固定件数量为9到12个。

确认方法

现场确认

确认过程

小组成员到#6炉A、B、C、D原煤斗检查,分别打开A、B、C、D原煤斗出口人孔进行检查,发现B、C原煤斗耐磨衬板脱落。

原煤斗下部高分子聚乙烯耐磨衬板固定件每平方米数量统计如下:

位置

A原煤斗

B原煤斗

C原煤斗

D原煤斗

数量

8

7

8

6

确认人

孔繁宇

确认时间

2011.4.25

确认地点

#6炉原煤斗

确认结果

原煤斗耐磨衬板固定件数量少,严重影响耐磨衬板牢固程度

确认结论

要因

 

 

确认七

原煤斗耐磨衬板固定件焊接面积小

确认依据

原煤斗应完好,内部高分子聚乙烯耐磨衬板应牢固,不可脱落。

高分子聚乙烯耐磨衬板固定件应100%全部满焊。

确认方法

现场确认

确认过程

小组成员到#6炉A、B、C、D原煤斗检查,分别打开A、B、C、D原煤斗出口人孔进行检查,发现原煤斗下部高分子聚乙烯耐磨衬板固定件全部为点焊,没有100%全部满焊,焊接面积小,固定件牢固程度达不到满焊要求。

确认人

孔繁宇

确认时间

2011.4.25

确认地点

#6炉原煤斗

确认结果

原煤斗耐磨衬板固定件焊接面积小影响耐磨衬板牢固程度

确认结论

要因

 

确认八

原煤中有杂物

确认依据

原煤斗出口不应有杂物,以免堵塞原煤斗出口。

确认方法

现场确认

确认过程

小组成员到#6炉A、B、C、D原煤斗检查,分别打开A、B、C、D原煤斗出口手孔进行检查,发现原煤斗出口的原煤中没有杂物。

确认人

张健

确认时间

2011.4.25

确认地点

#6炉原煤斗

确认结果

合格

确认结论

非要因

 

通过对末端因素的逐条确认,我们确定造成原煤斗膨煤的主要因素是:

序号

主要因素

1

原煤斗外形尺寸小

2

原煤斗耐磨衬板固定件数量少

3

原煤斗耐磨衬板固定件焊接面积小

 

六、制定对策

序号

要因

对策

目标

措施

地点

完成时间

负责人

1

原煤斗外形尺寸小

调整原煤斗外形尺寸

使原煤斗出口1m高处截面积大于2M2

1、根据原煤斗实际情况绘制改造图纸。

#6炉原煤斗

2011.5.22-2011.6.5

张健

2、将原煤斗下部变径去除,改为直段。

3、保持原拉筋层数不变,原煤斗外部拉筋加长。

4、缩短靠汽轮机侧仓壁上的疏松机齿耙。

2

原煤斗耐磨衬板固定件数量少

增加原煤斗内部耐磨衬板固定件数量

使原煤斗内部耐磨衬板固定件数量达到每平方米12个

1、清除原煤斗内部脱落的耐磨衬板。

#6炉原煤斗

2011.5.22-2011.6.5

孔繁宇

2、确定需修复衬板的尺寸及规格。

3、在耐磨衬板上每平方米设置12个固定件孔。

4、修复所有脱落的原煤斗耐磨衬板。

3

原煤斗耐磨衬板固定件焊接面积小

增加原煤斗耐磨衬板固定件焊接面积

使原煤斗耐磨衬板固定件100%全部满焊

1、清除原煤斗内脱落的耐磨衬板固定件。

#6炉原煤斗

2011.5.22-2011.6.5

张健

2、重新满焊原煤斗内部脱落的耐磨衬板固定件。

3、补焊原煤斗内部未脱落的耐磨衬板固定件。

制表:

孔繁宇时间:

2011.4.27

七、对策实施

我班组利用机组小修机会,按照制定的对策进行了实施。

要因一

原煤斗外形尺寸小

实施地点

#6炉原煤斗

负责人

张健

对策

调整原煤斗外形尺寸

实施时间

2011.5.22-2011.6.5

1、根据原煤斗实际情况绘制改造图纸。

2、将原煤斗下部变径去除,改为直段。

3、保持原拉筋层数不变,原煤斗外部拉筋加长。

4、缩短靠汽轮机侧仓壁上的疏松机齿耙。

实施效果图

改造前原煤斗出口以上1m处尺寸:

1.3m

1.22m

面积

1.586m2

改造后原煤斗出口以上1m处尺寸:

1.3m

2.22m

面积

2.886m2

实施效果

通过当成实施,原煤斗外形尺寸得以改善,下部变径去除。

原煤斗出口以上1m处面积为2.886m2,使原煤斗外形尺寸符合经验要求。

结论

对策实施后原煤斗下煤变得通畅,因原煤斗外形尺寸小的原因而发生的原煤斗膨煤现象大大减少。

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