化工厂大检修总结.docx
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化工厂大检修总结
大检修总结
本次大检修计划时间为18.7天,实际为25.8天(7月9日12:
00合成断气停车,8月4日9:
36合成启副循、加负荷),造成大检修时间延长的主要原因是空分汽轮机转子需运至进行检修(来回用时5.3天),其他项目基本在控制围之。
在本次大检修中,共分为四个部分:
大修前的准备;交出阶段;检修阶段;开车阶段。
在大修前准备阶段,我在调度室学习各项准备工作;在交出与检修阶段,我与**负责**车间生产部的相关工作;在开车期间,在调度室学习开车的程序及步骤。
1、大检修前组织
1、各车间停开车所需的确认单已准备完毕。
2、各车间大检修所需材料已准备完毕。
3、各车间交出方案已准备好并组织学习。
4、各车间盲板图及盲板表上墙。
5、对公用工程项目提前碰头研究。
6、对各碰口项目提前碰头研究。
7、氮气分配方案提前研究。
8、生产部人员分配方案已完成。
9、下大检修调度令。
二、交出(合成车间)
1、**单元
2014年7月9日12:
00合成装置切气停车,计划卸渣蜡、置换4小时,因合成反应器底阀C、D不通,处理2.5小时,卸料时间延长至18:
30,影响交出进度。
18:
30合成系统用1.5MPa蒸汽蒸塔,1.5MPa蒸汽压力低(管网显示压力在1.45MPa左右,合成只有0.6MPa左右),影响交出进度。
10日15:
30**系统蒸塔结束,用中压氮置换。
16:
50合成上、下段汽包开始补脱盐水(计划为12:
00,较计划晚5小时),反应器降温(由145℃降至70℃),22:
18合成用高压消防水向悬液分离器喷淋降温(计划为17:
00,较计划晚5小时),反应器温度下降较慢(73℃降至61℃)。
11日3:
40**反应器开人孔(计划为9日18:
00,较计划晚9小时40分钟)。
10:
20-11:
20**反应器再次喷高压消防水降温,温度由50℃降至40℃。
10日12:
00至11日11:
50反应器隔离,13:
22**反应器中部开始进人搭架子(反应器下段平均温度:
44℃)。
原料气管线加盲板因螺栓粘死,用气焊割开处理,用时7小时,影响整体交出进度。
15:
00合成对外所有盲板加完,交出检修(计划为1:
00交出,较计划晚14小时)。
2、**单元
10日12:
55空分停车后低压氮气压力低,影响合成对外管线扫线置换,加盲板进度慢;**退油进度因低压氮气压力低影响,计划10日8:
00至11日8:
00系统排蜡、吹扫、置换,实际为11日20:
00交出检修,较计划交出时间晚12小时。
3、**单元
9日17:
43**尾气至火炬扫线,20:
45R-6401至R-6101压料线扫完,6400停用1.5MPa蒸汽,10日9:
00**交出检修。
2、检修(合成车间)
1、重点项目:
(1)、**反应器**
a、过滤管更换
7月11日合成反应器中部进人搭架子;12日合成反应器过滤管拆除18根;13日合成反应器过滤管全部取出,开始对部出蜡进行技改,安装新过滤管;15日合成反应器部分离技改已全部完成;16日合成反应器新过滤管共45根全部装完;21日合成反应器过滤管验收完成(15:
20),中部拆架子,封人孔。
b、分布器检查清理
7月15日合成反应器分布器清理;16日合成反应器分布器开口检查,共开口5个。
A组从里向外第二圈有少量渣蜡;B组从里向外第三圈干净无渣蜡;C组从里向外第一圈渣蜡量占1/3;C组从里向外第三圈渣蜡量占约1/5;C组从里向外第四圈有少量渣蜡。
21日将渣蜡清理干净,封口。
c、旋液分离器检查
7月17日上端悬液分离器开孔检查,干净未堵。
(2)、**至**管线更换
7月12日**至**管线开始切割、更换。
18日**至**气相管线更换完毕(15:
00)。
2、一般项目:
(1)、合成反应器压差液位计检查更换,11日开始,23日回装完。
(2)、反吹、过滤环管切断阀检查更换,11日开始,21日完成。
(3)、空冷C、D、E组清理、防腐,11日开始,15日完成。
(4)、汽包相关阀门(定排、连排、液控、压控、温控、紧急泄放等)研磨更换,11日开始,19日完成。
(5)、D-6301A隔离清罐,11日开始,17日完成。
(6)、XCV-6104A/B/C检查维修,12日开始,22日完成。
(7)、6.0MPa蒸汽界区阀门更换,12日开始,14日完成。
(8)、还原尾气至脱碳根部阀更换,13日当天完成。
(9)、6400单元除氧水界区阀拆卡具更换阀门,13日当天完成。
(10)、D-6305A/B/C、D-6301A/B、D-6307出口、D-6309、D-6307北侧安全阀校验,13日当天完成。
(11)、D-6201A/B/C出入口阀门检查维修更换,13日开始,22日完成。
(12)、6.0MPa蒸汽界区第一道手阀维修,14日当天完成。
(13)、除氧水界区阀更换,14日当天完成。
(14)、P-6105A/B、P-6104C出口手阀更换,14日开始,17日完成。
(15)、R-6401底部清理,14日当天完成。
(16)、上、下段汽包检查固定件,15日开始,18日完成。
(17)、D-6110件与除沫器检查,15日当天完成。
(18)、D-6113件与除沫器检查,15日开始,18日完成。
(19)、渣蜡间东低压消防栓更换,17日当天完成。
(20)、D-6107开人孔检查,17日当天完成。
(21)、反应器底部3#、4#卸料球阀清理回装,17日开始,23日完成。
(22)、加热炉开人孔检查,17日当天完成。
(23)、D-6405清罐,18日当天完成。
(24)、D-6106清罐,18日开始,19日完成。
(25)、D-6104隔离检查件,14日开始,19日完成。
(26)、空冷入口管线焊缝补焊,封头打磨,19日开始,23日完成。
(27)、D-6404清罐,19日当天完成。
(28)、合成反应器换热列管查漏,20日当天完成。
(29)、合成反应器出口管线重油喷淋加盲板,21日开始,22日完成。
(30)、D-6102气相预留口切割、焊接,21日开始,22日完成。
(31)、空冷换热列管冲洗,21日开始,23日完成。
(32)、反吹、出蜡环管根部球阀更换,21日完成。
(33)、D-6105底阀更换,21日开始,22日完成。
(34)、D-6106液相出口三通更换,21日当天完成。
(35)、P-6105B/C机封检修,21日开始,24日完成。
(36)、D-6126底阀更换,21日当天完成。
(37)、D-6201B开人孔检查,21日当天完成。
(38)、XCV6101A、B、C、D检查阀门附件及气路,22日开始,23日完成。
(39)、SR-6301B更换滤盘。
24日开始,未完待续。
3、技改项目:
(1)、D-6403排液至D-6125管线加阀门技改,22日开始,23日完成。
(2)、E-6301至D-6301A重质蜡管线新加冷却器甩头,20日开始,22日完成。
(3)、合成水外送管线加界区手阀、高精油水装置出入口加手阀技改,20日开始,22日完成。
(4)、压缩凝液剩余碳钢管线改为不锈钢,19日开始,21日完成。
(5)、离心过滤机项目甩口,19日开始,20日完成。
(6)、XV6102加后手阀技改,18日当天完成。
(7)、E-6107出、入口加手阀技改,17日开始,18日完成。
(8)、5.0MPA侧线项目甩口,16日开始,19日完成。
(9)、主循环压缩机管路振动改造,检修前开始,18日完成。
(10)、过滤管部隔离技改,13日开始,15日完成。
(11)、地下污油管线改造,19日开始,24日完成。
(12)、R6101分布器增加氮气防堵线,19日开始,未完成。
(13)、高精油水分离器前增加过滤装置,未完成。
(14)、D-6103至D-6113气相管线更换,12日开始,18日完成。
4、检修中发现问题:
(1)、合成过滤管A3、B2、B4、C3、C4因技改至**,过滤压差大,导致过滤管变形。
(2)、合成反应器分布器开口检查,共开口5个。
A组从里向外第二圈有少量渣蜡;B组从里向外第三圈干净无渣蜡;C组从里向外第一圈渣蜡量占1/3;C组从里向外第三圈渣蜡量占约1/5;C组从里向外第四圈有少量渣蜡。
将开口处渣蜡清理干净,封口。
(3)、**底部有一层渣蜡。
(4)、反应器旋液分离器开孔检查,部干净无堵,与往年相比,情况异常。
(5)、**底部渣蜡沉积最厚达40公分。
(6)、**底部发现有碎丝网,怀疑为合成D-6113除沫器损坏带出,将D-6113除沫器取出检查,外观完整,无破损。
(7)、经计算实验用的楔形过滤管过滤面积为滤网式过滤管的2/3,过滤面积较少。
一小根过滤管过滤面积计算比较(一根过滤管有12小根)
有效周长
有效高度
有效过滤面积
网状过滤管
(15-0.4)cm
(175-1.5*6)cm
0.1804m2
楔形过滤管
8cm
149cm
0.1192m2
(8)、仪表**的探头在反应器部紧贴过滤管,当温度升高发生热胀时可能会对过滤管造成损坏。
(9)、上、下段汽包循环水泵**泵壳循环冷却水水路不通。
主要是水温高,循环水中硅、铝含量高,造成泵壳结垢堵塞,且结垢难以溶解,无法化洗。
(10)、**壁发现8条裂纹,分别在挡板支撑板4条、入口管线3条和人孔处1条。
三、开车
在负责合成车间交出检修完毕后,我就主要在调度室学习开车的各方面工作。
在开车前及进程中车间有四十几份需要编制整理的确认单,每次开车必须在所需确认单签字完成后才能进行,并且在确认单签字完成后交予生产部统一存档保管,另外,就是重点学习了开车具体步骤与程序。
1、车间将开车应编制整理的确认单按时确认签字完成
2、开车步骤
7月18日
18:
00循环水具备注水条件
19日
9:
40P-4200F/G/H送电;10:
12启无油螺杆压缩机向空分供气;18:
20生产水建管网
22日
12:
00循环水塔池补满
24日
10:
35化水开车;11:
01公用启汽机盘车泵和顶轴油泵;14:
57启P-4100A循环水开车;15:
21启工艺脱盐水泵;15:
37循环水做自启联锁试验;16:
34启锅炉脱盐水泵给除氧器上水;18:
08启1#高泵给锅炉汽包上水;21:
14向V-1201、V-1203补水
25日
22:
03液化气至加氢、气化管线置换合格
26日
8:
52开始中压氮建管网;9:
27锅炉1#炉启风机做硫化实验;10:
45公用1#炉开始点炉;16:
25空风启中压氮泵;17:
29公用1#锅炉压火;17:
30储运液化气送至气化炉头;17:
49气化启P-1105泵,给沉降槽V-1308建液位;20:
00净化1400单元开始气密;20:
53净化1500单元充压1.5MPa气密;
27日
4:
121#锅炉启炉;4:
29启风机;4:
57建蒸汽管网;5:
17启1#高泵;5:
45投煤;8:
151500单元泄压;8:
46耙料机做联锁试验;10:
101400泄压;10:
30V-1308液位满;10:
38K-1502引高压氮;11:
19化水引原水制水;11:
37V-1301液位满;11:
54投炉外脱硫;12:
15气化B炉点火烘炉;15:
35P-7207启冲洗油泵;15:
42火炬调试;合成、油品引0.5、1.5MPa蒸汽;16:
17油品用消防水冲洗空冷翅片;16:
51锅炉启1#空压机;16:
57K-1502试机;17:
05启P-1301A泵冲洗;18:
20空分汽轮机开盘车;19:
00汽轮机开始暖管
28日
6:
30空分汽轮机开始冲转;9:
19汽轮机转速4600r/min;10:
55汽轮机提压;11:
26空分启预冷系统;11:
35启循环水风机;12:
02R02开始加热;净化1500单元C-01/02/03/04/05进甲醇,16:
00已进300t;油洗引0.5、6.0MPa蒸汽;18:
45污水处理单元开车
29日
7:
10R02分子筛特殊再生结束;7:
25R01开始再生;9:
00氧管线做气密,加氢反应系统用中压氮做气密;9:
59R01第一阶段再生结束,开始第二阶段;12:
00气化B炉600℃恒温;14:
09加氢反应系统2.0MPa气密;14:
30R01开始第三阶段再生;17:
00气化B炉由600℃向1000℃升温,40℃/h;17:
04气化用低压氮试火炬点火系统;17:
58加氢反应系统3.0MPa气密;19:
00R01第三阶段再生结束,开始第四阶段;20:
00开始反吹低压板式换热器;21:
00气化A炉装好烧炉烧嘴;21:
30R01第四阶段再生结束,开始第五阶段
30日
00:
30R01进入第六阶段;2:
28R01再生第六阶段结束;3:
00气化B炉升温至1000℃;3:
06R01特殊再生结束,开始系统回温;16:
271700单元中压氮做气密;17:
401400单元用6.0MPa蒸汽暖管;17:
51气化A炉点火烘炉;18:
06空分开车;20:
43膨胀剂开车;21:
001700单元中压氮做气密;21:
08V-1406外送冷凝液;22:
006400单元引重柴;
31日
气化A炉烘炉升温,25℃/h,8:
00升温至350℃,恒温8h,气化B炉烘炉1160℃恒温;19:
27空分启P03A;19:
35气化B炉拔预热烧嘴;20:
00预热烧嘴拔出,开始回装工艺烧嘴;20:
26P03A外送氧气;20:
42氧气管网建立;20:
40启P03B,20:
56并入氧气管网;21:
00合成系统1.10MPa气密查漏;21:
36气化B炉建锁斗循环;21:
50气化B炉建煤浆循环;22:
00工艺烧嘴回装完毕,净化1500单元甲醇循环建立;22:
20气化B炉开始置换;23:
00、23:
10、23:
28气化B炉3次置换分析合格;23:
30气化B炉开始引H2;23:
48气化B炉投料;
8月1日
00:
50气化B炉切水正常;1:
38合成中压氮气密;3:
17气化向净化导气;9:
00启K-6101B;9:
38PSA用中压氮气密;10:
37脱碳净化气、富液闪蒸汽氧气与可燃气合格;11:
00加氢燃料气氧气合格;11:
20PSA氢气至合成氧气与可燃气合格;11:
30启K-1502;12:
16启K-6101A;12:
52合成气至PSA界区导淋取样,PSA氢气、解吸气与干气氧气合格;14:
00R-6401向R6101压料;14:
40净化硫化;16:
00启P-1201A;17:
54K-7101A启机;20:
00气化A炉1000℃恒温结束,向1150℃升温;21:
30R-6101压入15t催化剂,6100系统用中压氮升压至1.0MPa;21:
38F-7101、F-7102各点4个长明灯;21:
34-22:
12气化B炉加13m3负荷,加至44m3/h;24:
00气化A炉1150℃恒温;
2日
2:
25净化1500单元开始导气开车(3:
50导气结束化验室分析);4:
50PSA引原料气;5:
11合成引6.0MPa蒸汽给R-6101升温;6:
05R-6101总压差104KPa,停引重柴;7:
10加氢启新氢压缩机;7:
13合成引氢气;8:
40加氢系统向1.0MPa升压;10:
10净化1600单元开车,建溶液循环;10:
30合成120℃恒温结束,向180℃升温;16:
53R-6101升至180℃,引原料气,8~10℃/h升温;17:
33合成点加热炉,合成空冷补水;18:
00-20:
00R-7103120℃恒温,后向150℃升温;18:
16合成水制浆;19:
00-23:
00R-7102150℃恒温,后向250℃升温;21:
006600单元置换合格;21:
10启P-6603B油运;21:
20启P-6120向R-6101补重柴;21:
47启P-6602A;22:
51启P-6501A,溶液循环;
3日
1:
00加氢反应系统引氢气升压气密(3:
143.5MPa气密合格,4:
284.5MPa气密合格,5:
166.0MPa气密合格);4:
20合成R-6101开始255℃恒温;14:
51加氢引开工油;14:
53分馏系统冷油运;19:
43合成向脱碳均压;21:
40脱碳向油洗均压;22:
40油洗脱碳系统置换放空;
4日
0:
55气化A炉引氧;6:
00R-7103开始240℃恒温;7:
00合成恒温27h结束,R-7102自250℃向310℃升温,速率6℃/h;7:
10气化A炉倒烧嘴;7:
301400向1500导气;7:
35气化B炉加负荷;8:
00合成引原料气开车;9:
08气化A炉烧嘴回装完,开始置换(第一次合格9:
28,第二次合格9:
47);9:
36合成气K-6102A;9:
44气化A炉建煤浆循环;11:
48气化A炉投料;12:
03净化气K-1501;12:
40气化A炉向净化并气(13:
54完);13:
20脱碳尾气并入6100系统,汽轮机开始冲转;14:
00R-7103240℃恒温结束,向300℃升温;14:
10净化1400单元粗气并入1500单元;14:
15合成启K-6103A;14:
58干气合格送PSA,退原料气;15:
27净化原料气全部并入合成;15:
40汽轮机开始做超速试验;16:
0064单元引氢气还原催化剂;16:
10输煤停止掺原料煤;16:
33公用发电机做启机实验;16:
59发电机并网;19:
20公用汽轮机开始暖管;22:
15R-7102向370℃升温;
5日
2:
37-5:
00**向**压3.9t催化剂;5:
30**升温至300℃恒温2h;7:
30R-7103向370℃升温;12:
00R-7102360℃恒温;
6日
2:
30R-7102开始降温;5:
00R-7103开始降温;13:
20加氢进开工油;16:
30加氢引轻质油;19:
196300单元向加氢送重油;23:
57加氢引原料蜡;
7日
1:
50石脑油合格外送;5:
30轻柴油合格外送;6:
05重柴油合格外送;