1、化工厂大检修总结 大检修总结 本次大检修计划时间为18.7天,实际为25.8天(7月9日12:00合成断气停车,8月4日9:36合成启副循、加负荷),造成大检修时间延长的主要原因是空分汽轮机转子需运至进行检修(来回用时5.3天),其他项目基本在控制围之。在本次大检修中,共分为四个部分:大修前的准备;交出阶段;检修阶段;开车阶段。在大修前准备阶段,我在调度室学习各项准备工作;在交出与检修阶段,我与*负责*车间生产部的相关工作;在开车期间,在调度室学习开车的程序及步骤。1、大检修前组织1、各车间停开车所需的确认单已准备完毕。2、各车间大检修所需材料已准备完毕。3、各车间交出方案已准备好并组织学习。
2、4、各车间盲板图及盲板表上墙。5、对公用工程项目提前碰头研究。6、对各碰口项目提前碰头研究。7、氮气分配方案提前研究。8、生产部人员分配方案已完成。9、下大检修调度令。二、交出(合成车间)1、 *单元 2014年7月9日12:00合成装置切气停车,计划卸渣蜡、置换4小时,因合成反应器底阀C、D不通,处理2.5小时,卸料时间延长至18:30,影响交出进度。18:30合成系统用1.5MPa蒸汽蒸塔,1.5MPa蒸汽压力低(管网显示压力在1.45MPa左右,合成只有0.6MPa左右),影响交出进度。10日15:30*系统蒸塔结束,用中压氮置换。16:50合成上、下段汽包开始补脱盐水(计划为12:00
3、,较计划晚5小时),反应器降温(由145降至70),22:18合成用高压消防水向悬液分离器喷淋降温(计划为17:00,较计划晚5小时),反应器温度下降较慢(73降至61)。11日3:40*反应器开人孔(计划为9日18:00,较计划晚9小时40分钟)。10:20-11:20*反应器再次喷高压消防水降温,温度由50降至40。10日12:00至11日11:50反应器隔离,13:22*反应器中部开始进人搭架子(反应器下段平均温度:44)。原料气管线加盲板因螺栓粘死,用气焊割开处理,用时7小时,影响整体交出进度。15:00合成对外所有盲板加完,交出检修(计划为1:00交出,较计划晚14小时)。 2、*单
4、元 10日12:55空分停车后低压氮气压力低,影响合成对外管线扫线置换,加盲板进度慢;*退油进度因低压氮气压力低影响,计划10日8:00至11日8:00系统排蜡、吹扫、置换,实际为11日20:00交出检修,较计划交出时间晚12小时。3、*单元 9日17:43 *尾气至火炬扫线,20:45 R-6401至R-6101压料线扫完,6400停用1.5MPa蒸汽,10日9:00 *交出检修。2、检修(合成车间)1、重点项目:(1)、*反应器* a、过滤管更换 7月11日合成反应器中部进人搭架子;12日合成反应器过滤管拆除18根;13日合成反应器过滤管全部取出,开始对部出蜡进行技改,安装新过滤管;15日
5、合成反应器部分离技改已全部完成;16日合成反应器新过滤管共45根全部装完;21日合成反应器过滤管验收完成(15:20),中部拆架子,封人孔。 b、分布器检查清理 7月15日合成反应器分布器清理;16日合成反应器分布器开口检查,共开口5个。A组从里向外第二圈有少量渣蜡;B组从里向外第三圈干净无渣蜡;C组从里向外第一圈渣蜡量占1/3;C组从里向外第三圈渣蜡量占约1/5;C组从里向外第四圈有少量渣蜡。21日将渣蜡清理干净,封口。 c、旋液分离器检查 7月17日上端悬液分离器开孔检查,干净未堵。(2)、*至*管线更换 7月12日*至*管线开始切割、更换。18日*至*气相管线更换完毕(15:00)。2、
6、一般项目:(1)、合成反应器压差液位计检查更换,11日开始,23日回装完。(2)、反吹、过滤环管切断阀检查更换,11日开始,21日完成。(3)、空冷C、D、E组清理、防腐,11日开始,15日完成。(4)、汽包相关阀门(定排、连排、液控、压控、温控、紧急泄放等)研磨更换,11日开始,19日完成。(5)、D-6301A隔离清罐,11日开始,17日完成。(6)、XCV-6104A/B/C检查维修,12日开始,22日完成。(7)、6.0MPa蒸汽界区阀门更换,12日开始,14日完成。(8)、还原尾气至脱碳根部阀更换,13日当天完成。(9)、6400单元除氧水界区阀拆卡具更换阀门,13日当天完成。(10
7、)、D-6305A/B/C、D-6301A/B、D-6307出口、D-6309、D-6307北侧安全阀校验,13日当天完成。(11)、D-6201A/B/C出入口阀门检查维修更换,13日开始,22日完成。(12)、6.0MPa蒸汽界区第一道手阀维修,14日当天完成。(13)、除氧水界区阀更换,14日当天完成。(14)、P-6105A/B、P-6104C出口手阀更换,14日开始,17日完成。(15)、R-6401底部清理,14日当天完成。(16)、上、下段汽包检查固定件,15日开始,18日完成。(17)、D-6110件与除沫器检查,15日当天完成。(18)、D-6113件与除沫器检查,15日开始
8、,18日完成。(19)、渣蜡间东低压消防栓更换,17日当天完成。(20)、D-6107开人孔检查,17日当天完成。(21)、反应器底部3#、4#卸料球阀清理回装,17日开始,23日完成。 (22)、加热炉开人孔检查,17日当天完成。(23)、D-6405清罐,18日当天完成。(24)、D-6106清罐,18日开始,19日完成。(25)、D-6104隔离检查件,14日开始,19日完成。(26)、空冷入口管线焊缝补焊,封头打磨,19日开始,23日完成。(27)、D-6404清罐,19日当天完成。(28)、合成反应器换热列管查漏,20日当天完成。(29)、合成反应器出口管线重油喷淋加盲板,21日开始
9、,22日完成。(30)、D-6102气相预留口切割、焊接,21日开始,22日完成。(31)、空冷换热列管冲洗,21日开始,23日完成。(32)、反吹、出蜡环管根部球阀更换,21日完成。(33)、D-6105底阀更换,21日开始,22日完成。(34)、D-6106液相出口三通更换,21日当天完成。(35)、P-6105B/C机封检修,21日开始,24日完成。(36)、D-6126底阀更换,21日当天完成。(37)、D-6201B开人孔检查,21日当天完成。(38)、XCV6101A、B、C、D检查阀门附件及气路,22日开始,23日完成。(39)、SR-6301B更换滤盘。24日开始,未完待续。3
10、、技改项目:(1)、D-6403排液至D-6125管线加阀门技改,22日开始,23日完成。(2)、E-6301至D-6301A重质蜡管线新加冷却器甩头,20日开始,22日完成。(3)、合成水外送管线加界区手阀、高精油水装置出入口加手阀技改, 20日开始,22日完成。(4)、压缩凝液剩余碳钢管线改为不锈钢, 19日开始,21日完成。(5)、离心过滤机项目甩口, 19日开始,20日完成。(6)、XV6102加后手阀技改, 18日当天完成。(7)、E-6107出、入口加手阀技改, 17日开始,18日完成。(8)、5.0MPA侧线项目甩口, 16日开始,19日完成。(9)、主循环压缩机管路振动改造,检
11、修前开始,18日完成。(10)、过滤管部隔离技改, 13日开始,15日完成。(11)、地下污油管线改造, 19日开始,24日完成。(12)、R6101分布器增加氮气防堵线, 19日开始,未完成。(13)、高精油水分离器前增加过滤装置,未完成。(14)、D-6103至D-6113气相管线更换, 12日开始,18日完成。4、检修中发现问题:(1)、合成过滤管A3、B2、B4、C3、C4因技改至*,过滤压差大,导致过滤管变形。(2)、合成反应器分布器开口检查,共开口5个。A组从里向外第二圈有少量渣蜡;B组从里向外第三圈干净无渣蜡;C组从里向外第一圈渣蜡量占1/3;C组从里向外第三圈渣蜡量占约1/5;
12、C组从里向外第四圈有少量渣蜡。将开口处渣蜡清理干净,封口。(3)、*底部有一层渣蜡。(4)、反应器旋液分离器开孔检查,部干净无堵,与往年相比,情况异常。(5)、*底部渣蜡沉积最厚达40公分。(6)、*底部发现有碎丝网,怀疑为合成D-6113除沫器损坏带出,将D-6113除沫器取出检查,外观完整,无破损。(7)、经计算实验用的楔形过滤管过滤面积为滤网式过滤管的2/3,过滤面积较少。一小根过滤管过滤面积计算比较(一根过滤管有12小根)有效周长有效高度有效过滤面积网状过滤管(15-0.4)cm(175-1.5*6)cm0.1804m2楔形过滤管8cm149cm0.1192m2(8)、仪表*的探头在反
13、应器部紧贴过滤管,当温度升高发生热胀时可能会对过滤管造成损坏。(9)、上、下段汽包循环水泵*泵壳循环冷却水水路不通。主要是水温高,循环水中硅、铝含量高,造成泵壳结垢堵塞,且结垢难以溶解,无法化洗。(10)、*壁发现8条裂纹,分别在挡板支撑板4条、入口管线3条和人孔处1条。三、开车 在负责合成车间交出检修完毕后,我就主要在调度室学习开车的各方面工作。在开车前及进程中车间有四十几份需要编制整理的确认单,每次开车必须在所需确认单签字完成后才能进行,并且在确认单签字完成后交予生产部统一存档保管,另外,就是重点学习了开车具体步骤与程序。1、车间将开车应编制整理的确认单按时确认签字完成2、开车步骤7月18
14、日18:00循环水具备注水条件19日9:40 P-4200F/G/H送电;10:12启无油螺杆压缩机向空分供气;18:20生产水建管网22日12:00循环水塔池补满24日10:35化水开车;11:01公用启汽机盘车泵和顶轴油泵;14:57启P-4100A循环水开车;15:21启工艺脱盐水泵;15:37循环水做自启联锁试验;16:34启锅炉脱盐水泵给除氧器上水;18:08启1#高泵给锅炉汽包上水;21:14向V-1201、V-1203补水25日22:03液化气至加氢、气化管线置换合格26日8:52开始中压氮建管网;9:27锅炉1#炉启风机做硫化实验;10:45公用1#炉开始点炉;16:25空风启
15、中压氮泵;17:29公用1#锅炉压火;17:30储运液化气送至气化炉头;17:49气化启P-1105泵,给沉降槽V-1308建液位;20:00净化1400单元开始气密;20:53净化1500单元充压1.5MPa气密;27日4:12 1#锅炉启炉;4:29启风机;4:57建蒸汽管网;5:17启1#高泵;5:45投煤;8:15 1500单元泄压;8:46耙料机做联锁试验;10:10 1400泄压;10:30 V-1308液位满;10:38 K-1502引高压氮;11:19化水引原水制水;11:37 V-1301液位满;11:54投炉外脱硫;12:15气化B炉点火烘炉;15:35 P-7207启冲洗
16、油泵;15:42火炬调试;合成、油品引0.5、1.5MPa蒸汽; 16:17油品用消防水冲洗空冷翅片;16:51锅炉启1#空压机;16:57 K-1502试机;17:05启P-1301A泵冲洗;18:20空分汽轮机开盘车;19:00汽轮机开始暖管28日6:30空分汽轮机开始冲转;9:19汽轮机转速4600r/min;10:55汽轮机提压;11:26空分启预冷系统;11:35启循环水风机;12:02 R02开始加热;净化1500单元C-01/02/03/04/05进甲醇,16:00已进300t;油洗引0.5、6.0MPa蒸汽;18:45污水处理单元开车29日7:10 R02分子筛特殊再生结束;7
17、:25 R01开始再生;9:00氧管线做气密,加氢反应系统用中压氮做气密;9:59 R01第一阶段再生结束,开始第二阶段;12:00气化B炉600恒温;14:09加氢反应系统2.0MPa气密;14:30 R01开始第三阶段再生;17:00气化B炉由600向1000升温,40/h;17:04气化用低压氮试火炬点火系统;17:58加氢反应系统3.0MPa气密;19:00 R01第三阶段再生结束,开始第四阶段;20:00开始反吹低压板式换热器;21:00气化A炉装好烧炉烧嘴;21:30 R01第四阶段再生结束,开始第五阶段30日00:30 R01进入第六阶段;2:28 R01再生第六阶段结束;3:0
18、0气化B炉升温至1000;3:06 R01特殊再生结束,开始系统回温;16:27 1700单元中压氮做气密;17:40 1400单元用6.0MPa蒸汽暖管;17:51气化A炉点火烘炉;18:06空分开车;20:43膨胀剂开车;21:00 1700单元中压氮做气密;21:08 V-1406外送冷凝液;22:00 6400单元引重柴;31日气化A炉烘炉升温,25/h,8:00升温至350,恒温8h,气化B炉烘炉1160恒温;19:27空分启P03A;19:35气化B炉拔预热烧嘴;20:00预热烧嘴拔出,开始回装工艺烧嘴;20:26 P03A外送氧气;20:42氧气管网建立;20:40 启P03B,
19、20:56并入氧气管网;21:00合成系统1.10MPa气密查漏;21:36气化B炉建锁斗循环;21:50气化B炉建煤浆循环;22:00工艺烧嘴回装完毕,净化1500单元甲醇循环建立;22:20气化B炉开始置换;23:00、23:10、23:28气化B炉3次置换分析合格;23:30气化B炉开始引H2;23:48气化B炉投料;8月1日00:50气化B炉切水正常;1:38合成中压氮气密;3:17气化向净化导气;9:00启K-6101B;9:38 PSA用中压氮气密;10:37脱碳净化气、富液闪蒸汽氧气与可燃气合格;11:00加氢燃料气氧气合格;11:20 PSA氢气至合成氧气与可燃气合格;11:3
20、0启K-1502;12:16启K-6101A;12:52 合成气至PSA界区导淋取样,PSA氢气、解吸气与干气氧气合格;14:00 R-6401向R6101压料;14:40净化硫化;16:00启P-1201A;17:54 K-7101A启机;20:00气化A炉1000恒温结束,向1150升温;21:30 R-6101压入15t催化剂,6100系统用中压氮升压至1.0MPa;21:38 F-7101、F-7102各点4个长明灯;21:34-22:12气化B炉加13m3负荷,加至44m3/h;24:00气化A炉1150恒温;2日2:25净化1500单元开始导气开车(3:50导气结束化验室分析);4
21、:50 PSA引原料气;5:11合成引6.0MPa蒸汽给R-6101升温;6:05 R-6101总压差104KPa,停引重柴;7:10加氢启新氢压缩机;7:13合成引氢气;8:40加氢系统向1.0MPa升压;10:10净化1600单元开车,建溶液循环;10:30合成120恒温结束,向180升温;16:53 R-6101升至180,引原料气,810/h升温;17:33合成点加热炉,合成空冷补水;18:00-20:00 R-7103 120恒温,后向150升温;18:16合成水制浆;19:00-23:00 R-7102 150恒温,后向250升温;21:00 6600单元置换合格;21:10启P-
22、6603B油运;21:20启P-6120向R-6101补重柴;21:47启P-6602A;22:51启P-6501A,溶液循环;3日1:00加氢反应系统引氢气升压气密(3:14 3.5MPa气密合格,4:28 4.5MPa气密合格,5:16 6.0MPa气密合格);4:20合成R-6101开始255恒温;14:51加氢引开工油;14:53分馏系统冷油运;19:43合成向脱碳均压;21:40脱碳向油洗均压;22:40油洗脱碳系统置换放空;4日0:55气化A炉引氧;6:00 R-7103 开始240恒温;7:00合成恒温27h结束,R-7102自250向310升温,速率6/h;7:10气化A炉倒烧
23、嘴;7:30 1400向1500导气;7:35气化B炉加负荷;8:00合成引原料气开车;9:08气化A炉烧嘴回装完,开始置换(第一次合格9:28,第二次合格9:47);9:36合成气K-6102A;9:44气化A炉建煤浆循环;11:48气化A炉投料;12:03净化气K-1501;12:40气化A炉向净化并气(13:54完);13:20脱碳尾气并入6100系统,汽轮机开始冲转;14:00 R-7103 240恒温结束,向300升温;14:10净化1400单元粗气并入1500单元;14:15合成启K-6103A;14:58干气合格送PSA,退原料气;15:27净化原料气全部并入合成;15:40汽轮
24、机开始做超速试验;16:00 64单元引氢气还原催化剂;16:10输煤停止掺原料煤;16:33公用发电机做启机实验;16:59发电机并网;19:20公用汽轮机开始暖管;22:15 R-7102向370升温;5日2:37-5:00 *向*压3.9t催化剂;5:30 *升温至300恒温2h;7:30 R-7103向370升温;12:00 R-7102 360恒温;6日2:30 R-7102开始降温;5:00 R-7103开始降温;13:20加氢进开工油;16:30加氢引轻质油;19:19 6300单元向加氢送重油;23:57加氢引原料蜡;7日1:50石脑油合格外送;5:30轻柴油合格外送;6:05重柴油合格外送;
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