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情绪管理电子压力计最全版

(情绪管理)电子压力计

壹、设计任务及要求

设计制作壹个简易电子压力计,要求检测电路测量该压力信号输入;

测量值用数字显示,显示范围为000~999。

二、设计方案

1.设计思路

本实验完成对模拟信号电压的采集,且通过单片机程序转换成数字信号,且在数码管上显示。

模拟测试压力的电子压力计,对从压力传感器输出的电压信号放大,输入ADC0809芯片做A/D转换,且有单片机的辅助,从单片机的引脚上输出到数码管显示。

由于实验中起到模拟的作用,故在本实验中,采用恒压电源作为ADC0809的输入模拟电压信号。

结果用3个数码管显示三位电压信号,总共4个部分,ADC0809数模转换器,由TL431提供基准源,将8位数字二进制输入给单片机,在经单片机的软件中断处理,将要输出的数经由P0口到数码管显示。

电路设计的总体框图如下图1

图1系统总体框图

2单元电路设计

⑴AD转换电路:

图2

ADC0809由壹个8路模拟开关、壹个地址锁存和译码器、壹个A/D转换器和壹个三态输出锁存器组成。

多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进行转换。

三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高电平时,才能够从三态输出锁存器取走转换完的数据。

对输入模拟量要求:

信号单极性,电压范围是0-5V,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变。

ALE为地址锁存允许输入线,高电平有效。

当ALE线为高电平时,地址锁存和译码器将A,B,C三条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。

A,B和C为地址输入线,用于选通IN0-IN7上的壹路模拟量输入。

C

B

A

选择的通道

0

0

0

IN0

0

0

1

IN1

0

1

0

IN2

0

1

1

IN3

1

0

0

IN4

1

0

1

IN5

1

1

0

IN6

1

1

1

IN7

ST为转换启动信号。

当ST上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,ST应保持低电平。

EOC为转换结束信号。

当EOC为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行A/D转换。

OE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。

OE=1,输出转换得到的数据;OE=0,输出数据线呈高阻状态。

D7-D0为数字量输出线。

CLK为时钟输入信号线。

因ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为500KHZ。

DC0809的输入通道的电压范围0~5V,故对mv级的电压进行必要的电压放大1000倍。

⑵电压基准电路

图3

TL431是壹种且联稳压集成电路,本实验中利用TL431给ADC0809芯片提供电压基准(5v),上图给出的即是利用电阻分压的输出为5v的电压基准电路。

⑶单片机控制ADC0809电路

图4

单片机的P1口和0809的对应关系为OE=P1.0,EOC=P1.1,ST=P1.2,CLK=P1.3,

ADDC=P1.4,ADDB=P1.5,ADDA=P1.6.OUT1~7=P3,P0输出到数码管动态显示的断码,P2.1,P2.2,P2.3作为数码管的位码。

用单片机作为控制模块,通过控制AD转换芯片ADC0809对模拟电压信号采集转换成8位数字信号,采用中断的方式转换,经单片机程序转换后由数码管输出反应输入值,操作方便。

⑷三位数码管显示

使用共阴极数码管3个,显示3位

3单片机软件设计

软件部分是实现将从ADC0809上输出的8位二进制数经过转换,输出到数码管上显示。

由延时子程序,显示子程序和主程序构成。

//ADC0809模数转换

//ADC0809采样通道3输入的模拟量,转换后结果显示在数码管上

#include

#defineucharunsignedchar

#defineuintunsignedint

ucharcodeLEDData[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};

//ADC0809引脚定义

sbitOE=P1^0;

sbitEOC=P1^1;

sbitST=P1^2;

sbitCLK=P1^3;

//延时

voidDelayms(uintms)

{

uchari;

while(ms--)for(i=0;i<120;i++);

}

//显示转换结果

voidDisplay_Result(uchard)

{

P2=0xf7;

P0=LEDData[d%10];

Delayms(5);

P2=0xfd;

P0=LEDData[d%100/10];

Delayms(5);

P2=0xfd;

P0=LEDData[d/100];

Delayms(5);

}

//主程序

voidmain()

{

TMOD=0x02;

TH0=0x14;

TL0=0x00;

IE=0x82;

TR0=1;

P1=0x3f;//选择ADC0809通道3(0111)

//高4位设通道地址为0111

while

(1)

{

ST=0;ST=1;ST=0;//启动转换

while(EOC==0);//等待转换结果

OE=1;//允许输出

Display_Result(P3);//显示A/D转换结果

OE=0;//关闭输出

}

}

//T0定时器中断给ADC0809提供时钟信号

voidTimer0_INT()interrupt1

{

CLK=!

CLK;//ADC0809时钟信号

}

三.原理图

四.系统测试结果及误差分析

出现的故障及排除方法

1)电路不通,首先按照仿真电路图认真仔细检查电路,改正后重新测试,万用表测端点电压,发现某些引脚没有电压,重新检查线路或者更换元件,直至通为止。

2)数码管显示不全或不亮,检查数码管的连线,是否接有保护电阻,电源线和接地线是否接错,检查驱动电路是否有问题,将驱动电路所不用的引脚接地,防止干扰。

3)仍要注意整体布局,走线要横平竖直,以免造成交叉干扰,尽量做到接线短、接线少、测量方便;第壹级的输入线和末级的输出线、高频线和低频线要远离,以免形成空间交叉耦合。

5)电路整体分析

此设计基本完成了题目所要求的内容,其中既有可圈之处由于不足之处,具体说来:

优点:

在基本部分中实现了对设计的要求,电路简单易懂,尽量使用了常见的器件,容易实现。

缺点:

发挥部分中,由于调试问题,在比赛时没能完全调试出来。

核心及实用价值:

主要考察了我们基本的设计能力,以及搭建、调试面包板电路的能力。

是对电子设计基本能力的考察,在比赛中,发现。

改进和展望:

改变参数以提高精确度和测量范围,减少干扰;合理布线,便于排错和检查,且美观好见

五.器件清单

1)计算机1台2)直流稳压电源1台

3)示波器1台4)万用表1台

5)面包板1套6)剥线钳等工具1套

1)51单片机最小系统壹个

2)集成芯片:

ADC08091片TL4311片

2)共阴七段数码显示管(10脚)3个

4)电位器:

3k

5)导线、排线。

六.心得体会及建议

边安装边调试。

把壹个总电路按框图上的功能分成若干单元电路,分别进行安装和调试,在完成各单元电路调试的基础上逐步扩大安装和调试的范围,最后完成整机调试。

调试时应注意做好调试记录,准确记录电路各部分的测试数据和波形,以便于分析和运行时参考和撰写设计报告。

(1)通电前检查

电路安装完毕,首先直观检查电路各部分接线是否正确,检查电源、地线、信号线、元器件引脚之间有无短路,器件有无接错。

(2)通电检查

接入电路所要求的电源电压,观察电路中各部分器件有无异常现象。

如果出现异常现象,则应立即关断电源,待排除故障后方可重新通电。

(3)单元电路调试

在调试单元电路时应明确本部分的调试要求,按调试要求测试性能指标和观察波形。

调试顺序按信号的流向进行,这样能够把前面调试过的输出信号作为后壹级的输入信号,为最后的整机联调创造条件。

(4)自顶向下调试

接通电源后,按照理论值,从起始端按照信号的流向依次测试关键引脚的电压、电流等参数,逐步排除问题。

(5)整机联调

整机联调时应观察各单元电路连接后各级之间的信号关系,主要观察动态结果,检查电路的性能和参数,分析测量的数据和波形是否符合设计要求,对发现的故障和问题及时采取处理措施。

1、本系统采用单片机控制,实现了电子压力计对输入电压的准确显示,达到了题目的设计要求。

而且系统性能稳定,测量精度较高,操作简单,具有较强的实用性。

我们选择的通过测试结果来见,得到了较为理想的结果,是可行的。

2、通过数据分析,可知设计实验结果和理论得到了吻合;

3、系统功能方面,对有稳压电源输入的电压能够较准确的在数码管上显示。

4、系统改进,显示电压数据的精度上,仍需要提高。

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