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探讨提高烧结矿质量的措施

江西冶金职业技术学院

 

毕业论文

论文题目:

浅谈提高烧结矿的质量的措施

姓  名:

     

班  级:

   

系  部:

    

指导老师:

     

时  间:

 

1烧结的起因  3

2烧结的目的意义  3

3影响烧结矿质量的因素  3

3.1烧结矿的品位  3

3.2SiO2含量  3

3.3烧结矿碱度  3

3.4MgO%含量  3

3.5水分  3

3.6料层厚度  3

4提高烧结矿质量的措施  3

4.1优化入烧原料结构  3

4.1.1优化入烧原料结构,稳定控制烧结矿化学成分  3

4.1.2改善入烧燃料质量  3

4.2生产高碱度烧结矿  3

4.3操作技术改进  3

4.3.1自动配料技术  3

4.3.2低温点火技术  3

4.3.3强力造球技术  3

4.3.4厚料层技术  3

4.4设备技术改造  3

4.4.1添加剂仓技术改造  3

4.4.2混料系统技术改造  3

4.4.3筛分系统技术改造  3

 

摘要:

本文简述了影响烧结矿质量的因素,系统的介绍了提高烧结矿质量的技术措施。

关键词:

烧结矿 质量技术措施

1烧结的起因

烧结生产起源于英国和德国。

大约在1870年,这些国家就开始使用烧结锅,用来处理矿山开采、冶金工厂、化工业厂等废弃物。

1892年美国也出现了烧结锅。

世界钢铁工业第一台带式烧结机于1910年在美国投入生产。

这台烧结机的面积为8.325m2(1.07m×20.269m),当时用于处理高炉炉尘,每天生产烧结矿140t。

它的出现引起了烧结生产的重大变革,从此带式烧结机得到了广泛的应用。

我国铁矿资源十分丰富。

由于历史的原因,建国前钢铁工业十分落后,烧结生产更为落后,1926年3月在鞍山建成四台21.63m2(1.067m×20.269m)带式烧结机,日产量1200t。

1935年,1937年有相继建成四台50m2烧结机,每年产量达19万t。

建国后,我国烧结工业有了很大的发展,1952年鞍钢从苏联引进75m2烧结设备和技术,这套在当时具有国际先进水品的设备,对新中国的烧结工业起到了示范作用。

随着我国钢铁工业的不断发展,一些钢铁公司的烧结厂相继建成投产。

 

2烧结的目的意义

烧结炼铁冶炼过程中,为了保证料柱的透气性良好,要求炉料力度均匀,粉末少,机械强度(冷强度和热强度)高。

为了降低高炉焦比,要求炉料含铁品位高、有害杂质少,且具有自熔性和良好的还原性能。

采用烧结方法后,上述要求几乎能全部达到。

贫矿经过选矿后所得到的细粒精矿,天然富矿在开采过程中和破碎分级过程中所产生的粉矿,都必须经过少结成块才能进入高炉。

含碳酸盐和结晶水较多的矿石,经过破碎进行烧结,可以除去挥发分而使铁富集。

某些难还原的矿石,或还原期间容易破碎或体积膨胀的矿石,经过烧结可以变成还原性良好的热稳定性能高的炉料。

铁矿石中的某些有害元素,如硫、钾、钠、锌、砷、铅、等,都可以在烧结过程中大部分去除或回收利用。

通过烧结过程,可以利用工业生产中的副产品,如高炉炉尘、转炉炉尘、轧钢皮、硫酸渣等,使其变废为宝,合理的利用资源,扩大原料来,降低生产成本,并可进化环境。

生产实践证明,高炉使用烧结矿和球团矿之后,高炉冶炼可以达到高产、优质、低耗、长寿的目的。

3影响烧结矿质量的因素

3.1烧结矿的品位

在高炉的精料方针中,品位是第一位,只优提高了品位,高炉才有可能增铁节焦。

由于国内矿粉的品位比较低,要提高烧结矿的品位,只有采取提高进口矿的比率的措施。

在烧结矿铁料的配比中,科技开发中心将进口粉矿的比率控制在50%以上。

3.2SiO2含量

烧结原料粉中的SiO2量不可避免。

一定量的SiO2可以促进液相,提高烧结矿的强度。

但是SiO2量如果过高,将使液相中的玻璃体增加,使烧结矿强度变差。

同时也使高炉的渣量增大。

因此必须控制。

在铁料配比中,SiO2量控制在5%以内。

3.3烧结矿碱度

烧结矿中的CaO与Fe2O3结合形成铁酸钙,使烧结矿的强度和还原性都好,这已为实验和生产的实践所证实。

在生产工艺中,烧结矿的二元碱度CaO/SiO2控制在1.9-2.15的范围。

3.4MgO%含量

在高炉炉渣中的(MgO)%全由烧结矿提供。

在烧结中适当提高MgO%的含量,可使高炉渣相中镁黄长石、钙镁橄榄石、镁蔷薇石等高温粘结相随之增加,炉渣的软熔温度可以提高,软化区间变窄、可使高炉的透气性改善。

MgO在高炉内与SiO2生成镁硅酸盐,抑制硅的还原,对冶炼低硅生铁有利。

3.5水分

烧结矿原料中的适量的水分含量对混合机内的造球有益,但是过量的水会增加烧结过程中的过湿层,增加烧结料层的阻力,对烧结不利。

配料过程中将水份的含量控制在7%-7.5%左右,烧结使用中子测水,数据显示较准,过程控制比较稳定。

3.6料层厚度

随着烧结料层厚度的提高,烧结料的“自动蓄热”作用增强,可相应减少烧结料的配炭量,使烧结过程在氧化性气氛中进行,降低FeO,促使铁酸钙的成长。

烧结料层的厚度与原料的粒度、透气性和风机的抽风能力有关,烧结厂二烧的料层厚度平均约在600mm,三烧的料层平均560mm,平均烧料比4.19%(焦粉4.10%,白煤0.09%),FeO%平均9.3%对提高烧结矿的强度和还原性有利。

4提高烧结矿质量的措施

4.1优化入烧原料结构

原料性能的好坏直接影响到整个烧结工艺过程,因此我们配矿的原则要满足生产高质量的烧结矿的条件:

一方面要使烧结的产量高,质量好,能耗低;另一方面希望烧结矿的冶金性能良好,满足高炉的需求,同时取得良好的经济效益。

因此我们要从铁料、熔剂、燃料三方面入手。

4.1.1优化入烧原料结构,稳定控制烧结矿化学成分

一方面车间对配加的不同品种外粉的水分及粒级组成及时监测,严格控制粒级组成较差的原料配比,与粒级组成好的外粉合理搭配使用,尽可能减少原料中<1mm粒级及>10mm大颗粒料含量,优化入烧原料的粒级组成,使入烧混合料粒级更适宜造球,保证良好的烧结透气性,进一步提高烧结矿产质量。

另一方面稳定控制烧结矿SiO2含量,通过加强原料的跟踪管理和变料过程控制,实现了变料过程的平稳过渡,使烧结矿SiO2含量控制在5.8%~6.2%范围内,既保证了烧结液相的充分适宜,同时又提高了烧结矿的碱稳率,确保了烧结矿成分的稳定,且有利于烧结矿强度的提高。

4.1.2改善入烧燃料质量

首先车间对无烟煤的质量进行严格把关,对固定碳含量低于75%的燃料采取严禁卸车使用,从而保证了入烧燃料的质量;其次是:

针对焦粉和煤粉两种不同的物料对其加破碎后的粒度要求不同,煤粉易于燃烧,热值低,破碎后粒度要求相对粗,焦粉相对来说不易燃烧,热值高,破碎后粒度要求相对细;第三是:

根据入烧物料粒级组成的不同及物料熔点不同,燃料粒度要求及时调整,入烧物料中组粒级骨架料比例大或物料熔点高时,燃料粒度控制相对粗,反之,则燃料粒度控制相对细;第四是:

车间加大了入烧燃料质量把关的考核力度,并细化监测考核措施,下发给相关班组强制实施,进一步确保了燃料质量,使烧结过程中燃烧热量充足,反应充分,烧结液相的质量良好,大大提高了烧结矿的强度。

2.1.2改善入烧熔剂质量烧结生产中配入的熔剂主要有生石灰(包括钙质白灰、镁质白灰)、石灰石、白云石。

生石灰遇水消化后生成Ca(OH)2,表面积达3.0×105cm2/g,具有很强的亲水性,能够促使混合料制粒。

实践证明,配加适当比例的生石灰对改善混合料制粒很有效果,我厂的配比一般控制在3%~6%。

在熔剂的使用方面,车间采取了严格的入库检测,一方面保证生石灰中CaO的含量大于75%,另一方面对生石灰的粒度严格监测,确保≤3mm部分达85%以上。

并且每班定期测量,杜绝不合格熔剂入库。

同时对熔剂筛进行了改造,将筛片切割成大小相等的两片,前后搭接,并用铁丝固定,这样一块可当做两块用,受料点也用皮带代替筛面,减轻了物料对筛面的磨损,延长了筛片使用周期。

筛框四边全部用废旧皮带密封,用φ18mm的螺丝与筛框联接紧密,把筛片压紧,避免了大颗粒物料从筛缝落下,从而保证了熔剂粒度,对烧结矿质量指标的稳定起到了积极的作用。

4.2生产高碱度烧结矿

通常情况下,普通(酸性)烧结矿机械强度较高,但其还原性差,高炉使用时,铁的直接还原度提高,增大了炉内热量的消耗,不利于提高炉温与降低高炉焦比;自熔性烧结矿的还原性比普通烧结矿好,但强度差,易粉化,有碍高炉冶炼进一步强化,解决上述问题的有效途径是发展高碱度烧结矿。

高碱度烧结矿既是铁料,又是熔剂,既有良好的机械强度和还原性,又有较好的低温还原粉化率。

这是因为第一,高碱度烧结矿的粘结相主要是强度与还原性均好的铁酸一钙,脆性大、还原性差的玻璃质比较少;第二,高碱度烧结矿有利于铁酸三钙的生成,使易于发生晶型转变的Β型正硅酸钙减少,或少量晶粒细小的正硅酸钙分散在铁酸钙粘结相中,其晶型转变受到抑制。

对于低硅精矿而言,高碱度烧结矿使粘结相数量显著增加,磁铁矿晶粒粘结情况变好,既有利于烧结矿强度的提高,又有利于烧结矿微气孔率增大,烧结矿还原性改善。

4.3操作技术改进

4.3.1自动配料技术

配料是烧结生产的一个重要工序,它直接影响着烧结矿质量的稳定和烧结过程的稳定。

一般采用人工跑盘秤料(即容积配料法),缺点是误差大、精度低。

借助电气和计量改进、程序软件开发,实施自动配料技术,下料量会根据设定配比自动调节,稳定了下料量,极大提高了烧结质量。

4.3.2低温点火技术

高温点火,提高了表层烧结矿强度,但带来表层过熔,进而透气性差等缺点。

采用低温1050±20℃点火,避免了表层过熔现象,改善了料层透气性,使得垂直烧结速度提高。

4.3.3强力造球技术

烧结混合料成球率直接影响到烧结料层的透气性。

采用逆螺旋导料板高度由入料端至出料端方向按一定斜率变化,实现混合料粒度自动分级,达到大颗粒物料向外走,小颗粒物返回重新造球,实现强力造球,延长造球时间,改善了造球效果。

4.3.4厚料层技术

厚料层操作可以提高烧结过程的自动蓄热能力,改善烧结矿还原性。

同时厚料层还可以使高温保持时间延长,液相的同化和熔体的结晶较为充分,结构得到改善,进而提高了烧结矿强度,提高了成品率。

4.4设备技术改造

4.4.1添加剂仓技术改造

一烧车间配料添加剂仓原设计容积小,一次只能放四袋添加剂,且上部进料口为立方体状,下部出料口为圆柱状。

上部仓四角容易粘死料,致使仓实际使用容积缩小,且料流不畅,配加不稳定,经常断料,被迫人工振打、捅料处理,不仅使岗位工人的劳动强度增加,而且由于配加不稳定,对烧结矿强度造成影响。

针对这种状况,车间对添加剂料仓进行了改造,制作一圆台状料仓,截面积及高度增大,料仓容积扩大,上截面直径为1000mm,下截面直径为160mm,下截面直径与原出料口直径吻合,且斜面倾角∠50o,有利于料自动下流,解除了粘料死角问题。

保证了料仓内添加剂由出料口卸灰阀按一定的比例配加入混合料。

使岗位工劳动强度降低,烧结矿强度进一步提高。

4.4.2混料系统技术改造

利用年初年修时间对混四、混八皮带进行了技术改造,将原混四、混八皮带由D=800mm皮带机改造为D=1000mm皮带机,同时降低了两条皮带的带速,提高了皮带机的运输能力,解决了过去皮带运转速度快,磨损严重,事故率高的问题,减少了事故停机,提高了设备运转率,稳定了烧结生产工艺。

4.4.3筛分系统技术改造

原冷筛设备采用人字孔筛板,在筛分过程中不能筛尽≤5mm部分,供高炉的成品料中含粉多,一定程度上影响高炉生产,且在使用过程中易磨损,致使返矿中大颗粒烧结矿经常偏多,对烧结矿质量造成影响。

车间利用年修时间对冷筛设备进行了技术改造,将原冷筛改为棒条筛,筛板分上下两层,上层筛棍直径为1

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