塔里木非常规井身结构及套管程序设计方案与可行性分析Word下载.docx
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轮古39
5682.00
4460.00
卡钻、钻具落井
1665.5
3
轮古802
5208.50
4007.50
钻具落井打捞
45.3
4
轮南621
5643.50
4147.50
卡钻
35
5
塔中71
5015.39
3811.39
下7"
套管遇阻,开泵不通
6
塔中122
4634.00
3429.00
电测卡电缆
41
7
塔中621
4854.00
3652.80
套管井漏失返
8
轮古381
5516.43
4015.43
74
9
哈德117
5200.00
3997.65
电测卡工具-顿钻-侧钻
954
10
塔中70C
4754.00
原井开窗
钻具断打捞
148
11
轮古37
6310.00
4311.78
两次钻具落井打捞
109
12
4147.75
传输电测仪器信号中断
70
13
6310
测井仪器帽落井
电缆磨损
31
29
14
轮南631
5778
4575.8
电测仪器卡,穿心打捞
42
15
轮古391
5891
4686.13
连续两次穿心打捞
固井施工井口不返浆
7天13小时
16
轮南301
5496
4294.78
卡钻致使侧钻
下套管中途井口不返浆
固井井口不返浆
24天
钻到井深5250.34米卡钻,在2835.10米处侧钻
17
轮古7井
5143.60
3946.1
套管下到底开泵,井口返浆量由大变小,逐渐不返,一级固井不返浆,二级固井返浆
18
塔中77
4680
3880
下套管中途井口返浆,固井施工井口不返浆
19
塔中74
4635.50
3837.31
下套管与固井过程间断漏失
20
塔中72
4918
4119.72
套管下到位,不能建立循环,一、二级固井井口不返浆
21
塔中623
4719.20
3916.7
22
塔中261
4350
3150.96
两次卡电测仪器,穿心打捞
43,62
23
哈得118
5200
4004.87
卡钻回填侧钻
64,42
钻至4559米,短起钻至4404.36米卡钻,在1845.52米处侧钻
24
哈得18
5545.27
4342.78
套管下到底,无法建立循环,一、二级固井井口不反浆
25
哈得18C
5538
4335.51
电测仪器部件落井
套管下到位,无法建立循环,一级固井井口不返浆,二级固井井口返
未打捞
1.2.2.四层井身结构存在的缺陷
目前采用的4层套管程序为:
英买力地区的井普遍采用这种井身结构。
这里以任选的英买36井为例,图1.3给出了该井的井身结构设计图。
图1.3英买36井井身结构设计图
这种井身结构存在的问题是:
97/8"
套管封盐层,强度不够,若采用103/4"
套管环空间隙小,下套管风险大。
1.2.3.五层井身结构存在的缺陷
目前采用的5层套管程序为:
这种井身结构普遍用于山前预探井和评价井,如却勒6井、博孜1井,这里给出却勒6井的井身结构设计图,见图1.4。
(1)、由于地层岩性、层位、深度及压力预测不准,难以封隔多套复杂地层,造成在同一裸眼段应对多种复杂情况,钻井事故复杂时效高,甚至不能钻达地质目的层;
(2)、57/8"
井眼钻井窄压力窗口,油气水层环空压耗大,井底压力平衡极难控制,溢漏严重;
(3)、环空间隙小,固井质量差。
1.2.4.六层井身结构存在的缺陷
目前采用的6层套管程序为:
81/8"
61/4"
41/2"
这里给出六层套管设计的羊塔克502井的套管程序设计图,见图1.5。
这种井身结构存在的问题是
(1)、95/8"
套管内下81/8"
套管环空间隙太小,致使下套管速度慢,同时井底作用的回压大,极易压漏地层;
(2)、81/2"
井眼需长段扩眼至91/2"
,才能下81/8"
套管,扩眼难度大,时间长;
(3)、环空间隙小,无法加工悬挂器,并且回接筒壁薄易变形。
图1.5羊塔克502井井身结构设计图
2.塔里木新型井身结构及套管程序设计
主要针对解决塔里木现有井身结构存在的缺陷,结合塔里木油田地质情况特点,提出了新的井身结构系列。
2.1.两层套管
新的两层套管结构为:
井眼:
121/4"
套管:
51/2"
详细设计数据见表2.1。
2.2.三层套管
新的三层套管结构为:
131/8"
91/2"
61/2"
103/4"
75/8"
×
5"
详细设计数据见表2.2。
2.3.四层套管
新的四层套管结构为:
171/2"
143/8"
详细设计数据见表2.3。
2.4.五层套管
新的五层套管结构为:
26"
131/8"
91/2"
(111/8"
)×
73/4"
详细设计数据见表2.4。
2.5.山前深井、超深井探井井身结构
新的山前深井、超深井探井套管结构为:
井眼:
65/8"
-71/2"
-51/2"
103/4"
8"
61/4"
41/2"
详细设计数据见表2.5。
表2.1两层井身结构及套管程序方案
套管
层次
井眼
(mm)
本层预计
最大深度
套管规格
钢级
ksi
接箍
外径
内径
通径
套管井眼间隙
套管强度
接头
线重(kg/m)
抗挤
(MPa)
内压
屈服
(KN)
扣型
连接
强度
第一层
311.15
(121/4"
)
1200
244.48×
11.99
(95/8"
110
269.88
220.50
216.54
33.34
36.5
63.2
6643
API
偏梯
6674
69.94
第二层
215.9
(81/2"
5900
139.7×
9.17
(51/2"
153.67
121.36
118.19
38.1
76.5
85.2
2852*
2968
29.76
*对于表中所给51/2"
套管,不考虑钻井液浮力时,按照下深5900米计算,套管的抗拉安全系数为1.66。
表2.2三层井身结构及套管程序方案
333.38
(131/8"
273.05×
13.84
(103/4"
298.45
245.36
241.40
30.17
40.5
51.4
8551
8507
90.33
241.3
(91/2"
193.68×
10.92
(75/8"
215.90
171.83
168.66
23.81
54.26
74.88
4756
4863
49.22
第三层
165.1
(6½
"
6500
127.0×
9.19
(5"
141.3
108.61
105.44
19.05
93.0
96.0
2581
长圆
2202
26.79
尾管
*对于表中所给75/8"
套管,不考虑钻井液浮力时,按照下深5900米计算,套管的抗拉安全系数为1.67。
表2.3四层井身结构及套管程序方案
444.5
(171/2"
800
365.13×
13.88
(143/8"
390.50
337.38
333.43
39.69
19.18
50.43
11610
119.47
4900
6600
第四层
6900
*对于表中所给103/4"
套管,不考虑钻井液浮力时,按照下深5000米计算,套管的抗拉安全系数为1.88。
**表中浅绿色底纹对应的套管为非标套管,其强度均按照API公式计算。
表2.4五层井身结构及套管程序方案
线重
(kg/m)
660.4
(26"
300
508×
12.7
(20"
55
533.4
482.60
477.82
76.2
5.3
15.97
7095
7488
158.49
3500
不封盐
5500
13.84*
140
44.06
90.32
11443
11384
封盐
282.58×
18.64
)(下段800m)+
13.84**
301.70
特殊间隙
245.30
241.33
25.4
90.35
111.41
14917
7300.5
120.56
(盐)
6300
196.85×
13.89
(73/4"
219.85
169.07
22.23
105***
119.20
7706.5
7500
62.27
第五层
(61/2"
7000
套管,不考虑钻井液浮力时,按照下深5500米计算,套管的抗拉安全系数为2.35。
如何按照103/4"
套管与111/8"
(下段800米)复合管柱计算,则103/4"
套管的抗拉安全系数为2.23。
**这里之所以采用复合套管柱,是因为111/8"
套管的重量太大,单纯采用此套管时套管柱重量太大。
***此值为API公式计算值,若按照高抗挤套管考虑,其挤毁强度可高于此值。
表2.5山前深井、超深井探井井身结构及套管程序方案
5000
203.2×
15.45
(8"
208
(镦粗)
172.3
168.33
122.42
128.44
8796.3
特殊
6157.4
71.08
168.3+190.5
(65/8"+71/2")
158.75×
(61/4"
无接箍
132.7
129.53
15.85
138
141
5746.7
直连
2873.36
46.41
第六层
127+139.7
(5"+51/2")
114.3×
(41/2"
92.46
89.29
131
127
2696.8
1343.51
27.66
3.新型井身结构及套管程序方案与现行结构的对比
图3.1到图3.3给出了新型井身结构与现行结构的对比。
4.设计总结
本次设计的非常用新型井身结构及套管程序与原方案相比,具有以下特点:
(1)套管尺寸与钻头尺寸做到了经济配合;
(2)增加了井眼与套管的环空间隙,提高了下套管可靠性和固井作业效率;
(3)对原先六层井身结构中使用81/8套管的井段避免了扩眼作业,提高了钻井效率;
(4)将原先的无接箍81/8套管改造成了8镦粗接头套管,提高了下套管作业效率。
(5)总体来说,使钻井成本有所下降。