QC降低汽轮机汽封漏气量Word文档格式.docx

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QC降低汽轮机汽封漏气量Word文档格式.docx

2003年5月  “降低给水泵故障率”获集团公司优秀成果奖;

2003年10月  获煤炭行业QC成果二等奖。

二、选题

(一)课题来源:

 

2#汽轮机后轴封齿的改造。

注:

 轴封是在汽轮机大轴伸出汽缸的两端和轴穿过隔板中心孔的地方,为了避免转动部件与静止部件的摩擦、碰撞,应留有适当的间隙。

由于压力差的存在,在这些间隙处必然要产生漏气,造成损失,为了减少这些损失,在发生漏气的部位都要装有轴封。

(二)选题理由:

    

降低汽封漏气量

1、汽封漏气量大,造成油中含水量大,易导致汽轮机油乳化,烧蚀轴瓦

3、噪音大,气流冒出时发出尖锐的声音

4、油中含水量大,须每班组滤油2~3小时,浪费人工及厂用电

2、能量损失严重,汽轮机功率下降

      

 

三、现状调查

四、设定目标值:

(一)汽轮机油含水量:

由活动前的0.035%降至0.02%以内。

(二)目标值设定的依据:

油含水量控制在0.02%以内

五、原因分析:

结论:

从人、机、料、法四个方面找出造成汽封漏气量大的6条末端原因:

1、运行人员缺乏经验、责任心不强;

2、轴封套与汽封齿间隙不当:

3、后汽封齿是平齿,密封性不好;

4、运行周期长,需停机检修,更换部分零部件;

5、运行规程不完善。

六、要因确认:

为了寻找“汽封漏气量大”的具体原因,小组成员对图中的末端因素逐条进行验证,以确定是否是主要因素:

序号

主 要 原 因

要 因 分 析

要因确认

1

责任心不强,缺乏经验

有客观和主管因素,需要逐步解决

2

轴封套与汽封齿间隙不当

间隙是由于后期磨损造成的

×

3

后汽封齿是平齿

平齿密封效果不好

4

运行周期长

机组部分配件老化磨损

5

运行规程不完善

不能正确知道运行人员的操作

通过对以上6条具体原因的分析,确定1、3、4、5为主要因素,要解决汽封漏气量大的问题,要从这四个方面入手:

七、制定对策:

针对以上分析,按5W/H的要求,制定如下对策计划表。

问 题

措 施

目 的

时 间

地 点

定期组织职工培训,技术比武、演习、考试

加强职工责任心,增强技能

2003.3~2003.12

车间会议室、生产现场

将后汽封平齿改为高低齿

改善密封性

2003.4

汽轮机配件厂

停机大修

更换部分损坏的零配件

2003.5

主厂房

2#汽轮机

操作规程不完善

修订规程,增补定期放水制度、负荷考核制度

减少负荷波动,定期排去油中积水

2003.11

车间会议室

八、组织措施:

(一)职工责任心不强,缺乏经验:

加大对职工的培训力度和广度。

(1)每天班前班后会,随机对职工进行技术提问,督促其加强自学。

(2)每月组织一次技术比武、岗位练兵。

(3)制订劳动纪律考核制度,对责任心不强造成生产影响者,按制度惩罚。

(二)后汽封齿的改造:

与汽轮机配件厂联系,

并取得其协助,将后汽封轴封

套、汽封齿由平齿改造成高低

齿,改善了配合间隙和密封性能。

(三)运行周期长:

报请公司领导同意,制订2#机大修计划,定于4月10日停产检修2#机组,更换部分损坏的零配件:

轴封套、汽封齿、后汽封调整阀。

(四)操作规程不完善:

降低因操作不当造成的负荷波动,导致油中含水量随之波动,并增加了每循环第2个早班定期进行油箱放水制度,根据油质化验单水分含量进行滤油制度。

九、效果检查:

(一)活动前后目标值对比:

通过小组成员的共同努力,我们按期完成了小组活动的目标,实现了目标值。

经过2003.6~2004.2的生产运行结果及油简化分析报告表明,汽轮机油含水量最高0.018%,最低0.010%,平均0.012%,完全实现了目标值0.02%,降低了油乳化的风险系数和漏汽损失量,提高了机组运行的安全、经济性。

(二)直接经济损失对比:

 由于油含水量较低,不超过0.03%,则不需要滤油,因此省去了每天2~3小时的滤油,而滤油机的功率为63kw,每天节约厂用电180kw,按每度电0.5元计算,每年节约资金32850元。

人工按6元/小时,每天节约人工18元,每年6480元。

活动前因每天进行油箱放水而损失的油大约为20kg,每公斤6元,每月3600元,活动后每年可节约资金43200元。

通过本次小组活动,

每年可节约资金:

32850+6480+43200

=82530元

十、巩固措施:

1、对运行人员进行定期或不定期的培训、技术比武、岗位练兵,并列入车间《职工培训考核标准》。

2、完善修订《汽轮机运行规程》。

3、将改造部分绘制成标准图纸,纳入资料管理,以备今后检修参考。

4、加强运行过程中的巡检力度,对操作工艺进行持续改进。

十一、下步打算:

通过本次活动,我们解决了汽轮机油含水量高的问题,下一步将针对油简化验的其他项目,如粘度、闪点、杂质等开展QC小组活动,争取使汽轮机油的各项指标符合生产标准。

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