02QC成果报告提高钢岔管制造焊缝无损检测一次合格率课件Word格式文档下载.docx

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电站建成后,在电网中承担调峰、填谷、调频、调相和事故备用等任务;

枢纽建筑主要包括上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群、地面开关站和地面中控楼等。

洪屏电站引水系统采用二洞四机的布置型式,每条引水系统由钢岔管连接2台水泵水轮机。

岔管采用对称Y型内加强月牙型肋钢岔管,钢岔管分岔角为70°

,设计压力8.34MP,钢岔管由进口段、中间段、分叉段、出口段以及分流板组成,进口直径为Ф4400mm、出口直径为Ф3000mm、公切球半径2511.2mm管长为5741.7mm、岔管中心距离为44888.3mm,管壳厚度54mm。

钢岔管的材料采用B780CF。

如下图所示。

洪屏电站钢岔管设计压力高,运行时局部应力应变大,作为引水系统最重要的部件,其制造焊接质量好坏对洪屏电站安全稳定运行具有深远影响。

为了提高钢岔管制造无损检测一次合格率成立本QC小组。

洪屏电站钢岔管平面图

二、小组概况

小组名称

选题类型

现场型

组建日期

2014年3月10日

注册号

QCHP-2014-002

小组组成

业主、设计、监理、制造单位有关人员

平均TQC培训时间

80

小组课题

活动次数

6

活动时间

2014.3.1至2015.3.31

出勤率

100%

姓名

性别

年龄

职务

小组分工

何永清

46

主任

组长

熊涛

33

副主任

副组长

散齐国

34

主任助理

活动指导

杨雄

28

班长

项目实施

莫旭晶

25

机械专责

和扁

设总工程师

张金仙

32

监造工程师

胡传舜

41

厂家督导

张孔

35

焊工

潘和龙

三、选题理由

1.单元工程质量评定标准DL/T5113.3-2012,钢岔管焊缝质量优良等级标准为:

探伤一次合格率为≥95%。

2.经统计,洪屏电站1#钢岔管制造焊缝一次探伤合格率为92.5%,距95%存在一定差距。

四、现状调查

洪屏钢岔管焊接采用手工电弧焊,小组对1#钢岔管焊接缺陷进行了调查统计如下:

序号

焊缝编号

焊缝一次

探伤长度(mm)

缺陷累计长度(mm)

气孔缺陷长度(mm)

夹渣缺陷长度(mm)

其它缺陷长度(mm)

1

XG1-1

3405

255

213

30

12

2

XG1-2

6225

595

470

72

53

3

XG1-3

7870

460

365

56

39

合计

17500

1310

1048

158

104

所占百分比

80%

12.1%

7.9%

五、目标设定

本QC项目实施之前钢岔管制造焊缝无损检测一次合格率为92.5%,QC实施后一次合格率达到96%。

六、原因分析:

1.人员方面:

(1)培训不完善。

(2)焊接速度过慢或者过快。

(3)缺乏焊接过程监督制度。

2.材料方面:

(1)焊条受潮。

(2)母材含碳量超标。

3.焊接环境方面:

(1)相对湿度高于90%。

(2)焊接前坡口清理不彻底

4.设备方面:

(1)焊条烘烤箱、保温筒维护保养不及时。

(2)热输入较高时,主要是贝氏体铁素体以及Fe3C,对接头韧性有不利影响。

七、要因确认

要因确认表

末端原因分析

确认标准

确认方法

确认情况

结论

培训不完善

内容覆盖率:

检查培训记录、技能认定证书

共7大项培训内容,实际检查发现只实施了5项内容培训。

要因

焊接速度过慢或者过快

线能量:

15~30KJ/cm

现场检查

4月22日,小组成员张金仙对1#钢岔管进口段焊缝进行实地测算,焊接电压25V,焊接电流163A,焊接速度为156~226mm/min,因此推算出焊接线能量为18~26。

满足标准要求。

非要因

缺乏焊接过程监督制度

钢岔管焊接过程监控制度:

2种

查阅文件

4月25日,小组成员检查了监造部和制造厂监督管理制度,发现过程监控制度数为2,达到标准要求。

4

焊条受潮

焊条仓储未受潮、药皮未变质及剥落

现场验证

4月26日小组成员进行了检查,所有焊接材料均入库保管,室内通风干燥,达到了焊条仓储保管要求。

5

母材含碳量超标

含碳量≦0.07%

查阅出厂文件

钢岔管母材化学成分中的含碳量检测结果未超标,满足国家规范要求。

相对湿度高于90%

相对湿度≦90%

查阅施工记录

相对湿度实测值在60~75%之间,查阅了相关记录,对1#钢岔管焊接环境相对湿度实测值进行了统计分析。

7

焊接前坡口清理不彻底

坡口及其两侧20mm范围内无铁锈、熔渣、油垢、水迹

4月11日~4月16日,小组成员胡传舜检查了焊缝坡口,发现进口段焊缝坡口存在较多铁锈。

8

采用风铲清根

焊缝无熔渣和表面缺欠,合格率:

4月19日,小组成员杨雄对钢岔管焊接现场检查发现,焊后风铲清根不彻底,局部存在熔渣和氧化物、凹坑、气孔等表面缺欠。

9

焊条烘烤箱、保温筒维护保养不及时

烘箱和保温筒的保养维修频率≧1次/月

检查维修保养记录

4月24日,小组成员胡传舜、张金仙检查发现制造厂连续3个月未维护保养焊接设备,2个保温筒存在故障,不满足要求。

接钢岔管,使用的是气体保护焊,并专门搭设了防风屏在环境温度、湿度、风速等环境控制上达到了焊接要求。

八、制定对策

对策

目标

措施

负责人

检查人

实施地点

完成时间

完善岗前培训

培训内容覆盖率100%

1、督促制造厂重新组织培训及考核

朱炳贤

制造厂

2014年

5月4日

坡口清理不彻底

焊接前用钢丝轮、砂轮对坡口打磨

坡口要求范围内无铁锈、熔渣、油垢、水迹等

1、要求焊接前必须经坡口验收合格后方可进行焊接

5月6日

清根方式由风铲改为碳弧气刨+人工打磨

1、采用碳弧气刨+人工打磨对焊缝进行清根

张金仙、胡传舜

5月12日

烘箱和保温筒保养维修不及时

按规定及时检查维修焊接设备

1、制定焊接设备检查维修记录表,每月检修次数不少于1次

张和龙

5月11日

九、对策实施

1.培训不完善:

(1)制订培训表

培训内容

责任人

钢岔管焊接工艺规程要点介绍

2014年5月13日

坡口清理、焊缝清根的注意事项

碳弧气刨+人工打磨清根操作要领及检查

焊接材料的仓储、烘焙及保温注意事项

高强钢焊接技能考核

(2)实施效果:

1)完善岗前培训,覆盖率达到了100%。

2)施工人员对钢岔管焊接工艺规程和缺陷的预防方法,有了更深刻的认识。

3)2014年5月15日监造组织焊工进行高强钢焊接技能考试,并一次性全部通过。

技术培训

2.坡口清理不够彻底:

针对坡口清理不够彻底现象,小组要求焊工焊接前用钢丝轮和砂轮对坡口范围进行彻底清理,直至露出金属光泽并经过监造见证后方可进行正式焊接。

通过实施,取得了良好效果。

实施前后坡口对比

3.采用风铲清根:

采用碳弧气刨代替风铲清根,清根后人工打磨渗碳层和刨槽表面缺欠。

实施效果:

4.烘箱和保温筒保养维修不及时:

1)小组制定了焊接设备检查维修记录表,每月对焊接设备进行2次检查维修,并及时记录归档。

2)制造厂更换了存在故障的保温筒。

实施效果:

5月15日~6月1日,小组对钢岔管焊接现场和制造厂进行了效果检查,制造厂按规定检查维修了焊接设备,运行正常。

十、效果检查

1.活动效果

7月12日,小组按照改进后的施工工艺,对2#钢岔管焊缝进行了无损探伤检测,焊接一次合格率为97.8%。

达到并超出了小组设定的目标。

2.效益分析

1)减少了焊缝返修工程量,节省了钢岔管制造工期。

2)保证钢岔管结构强度满足设计要求,确保钢岔管安全稳定运行。

3)为后续钢岔管工地焊接提供了借鉴。

4)为小组所在的新源公司树立了良好的企业形象。

通过上述对策的实施,洪屏公司2#钢岔管在第一套焊后探伤检查焊缝一次合格率为97.8%,达到并超过了预期96%的目标。

11、巩固措施

1)细化钢岔管焊接作业指导书。

2)完善监造实施细则。

3)建立焊接过程监控制度。

4)焊接质量控制由W点提升为S点,加大了监理管控力度。

5)向洪屏电站1#、2#钢岔管工地焊接推广实施,形成标准化施工。

巩固措施检查:

1#钢岔管工地焊接一次合格率98.9%;

2#钢岔管工地焊接一次合格率99.2%。

12、总结及打算

通过QC小组活动,有效地提高了钢岔管制造无损检测一次检测通过率,达到了预期的效果。

在QC小组活动过程中,小组成员集思广益、齐心协力解决难题,不仅在质量意识、个人能力、解决问题的信心等诸多方面得到不同程度的提高,同事更加增进了组员之间的团结和协作精神(见雷达图),为解决以后工作中遇到的问题打下了坚实的基础。

小组下一阶段QC课题为:

提高竖井压力钢管安装焊接一次合格率。

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