刀库故障及维修机床数控机床.docx

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刀库故障及维修机床数控机床

刀库控制非常复杂,涉及到的硬件主要是伺服电机传动或普通交流电机传动或液压马达、电磁阀、接近开关、行程开关、等器件,通过复杂的PLC程序对刀库进行控制,实现数控机床加工中心自动换刀或手动换刀、卸刀、装刀等动作。

作为一名合格的优秀技工,熟悉NC参数、刀库动作的流程、电磁阀的工作原理等是十分必要的,因为只有这样才能更好的调试、维修及维护刀库。

1.刀库动作时序一般流程图

 

NO

YES

NO

YES

 

NOYES

 

NOYES

 

图1-1刀库动作的时序流程图

刀库动作的一般流程如图1-1所示,熟悉刀库动作的流程对故障分析及调试有一定的指导意义,刀库动作的控制主要包括自动换刀和手动换刀,刀库的硬件并不是很复杂,那么是如何实现复杂的刀库控制呢?

主要是通过PLC程序对刀库进行控制,使刀库能够安全、可靠、稳定的完成复杂控制。

2.刀库及换刀机械手的常见故障和维护

刀库及换刀机械手结构较复杂,且在工作中又频繁运动,所以故障率较高。

目前机床上有60%以上的故障都与之有关。

如刀库定位伸缩不到位,刀库运动故障、定位误差过大、机械手夹持刀柄不稳定、机械手动作误差过大等。

这些故障最后都造成换刀动作卡位,整机停止工作。

因此刀库及换刀机械手的维护十分重要。

2.1刀库及换刀机械手的维护要点

(1)严禁把超重、超长的刀具装入刀库,防止在机械手换刀时掉刀或刀具与工件、夹具等发生碰撞。

(2)顺序选刀方式必须注意刀具放置在刀库中的顺序要正确,其他选刀方式也要注意所换刀具是否与所需刀具一致,防止换错刀具导致事故发生。

(3)用手动方式往刀库上装刀时,要确保装到位,装牢靠,并检查刀座上的锁紧装置是否可靠。

(4)经常检查刀库的回零位置是否正确,检查机床主轴回换刀点位置是否到位,发现问题要及时调整,否则不能完成换刀动作。

(5)要注意保持刀具刀柄和刀套的检查机械手液压系统的压力是否正常,刀具在机械手上锁紧是否可靠,发现不正常时应及时处理。

(6)开机时,应先使刀库和机械手空运行,检查各部分工作是否正常,特别是行程开关和电磁阀能否正常动作。

2.2目标刀套定位不准确

由于刀库电机存在制动,PLC程序的循环扫描周期的延迟,所以在刀库进行找到时会出现定位不准,因此,通过提前对目标刀套的控制来刀库电机的制动,以达到准确定位。

分析原因:

在刀库旋转定位时,由于链式刀库的机械个性差,传动间隙大,从而导致定位精度差,在我厂购入吉辅链式刀库,早期没有定位夹紧装置,对刀库的调试工作更是带来了极大的困难。

刀套定位不准确,后来吉辅链式刀库增加了液压定位夹紧装置,极大的改善了刀套定位的准确性,但仍会出现定位不准的现象,后来通过完善硬件和软件(PLC程序)弥补了刀套定位不准的现象。

解决方案:

通过增加软件PLC程序(FC22)和硬件接近开关及中间继电器等等。

PLC程序增加的部分:

CALLFC22

IN0:

=1

IN1:

=MW366//当前刀套

IN2:

=DB100.DBW103//目标刀套

IN3:

=B#16#0

IN4:

=M392.3//启动FC22

OUT5:

=M368.0//正转输出

OUT6:

=M368.1//反转输出

OUT7:

=M365.1//刀套找到

OUT8:

=MW104

OUT9:

=M310.2

LMW366//将MW366装载到累加器中

TMW376//预控制位置

AM368.0//正转输出

JCNM008//M368.0等于0时跳转到M008

LMW376//MW376减1之后,转载到MW376中

L1

-I

TMW376

M008:

AM368.1//反转输出

JCNM009

LMW376//MW376加1之后,转载到MW376中

L1

+I

TMW376

M009:

NOP0

OM368.0//正转输出

OM368.1//反转输出

A(

LMW376//当前刀套号

LDB100.DBW103//目标刀套

==I//判断目标刀套号是否实际旋转到的刀套号是否一致

ANM365.1//当前刀套号与目标号是否相等

=M330.0//预控制点

AM330.0

LS5T#200MS

SDT51//接通延时定时器200ms

AT51

SQ57.3//Q-1刀库电机抱闸松开

RT51

AI46.1//刀库计数信号

AM365.1

RQ57.3//刀库电机抱闸加紧,即电机制动

M002:

NOP0

AM392.3

AM365.1

FPM310.3//上升沿触发M310.3

RM392.3//复位FC22

注:

FC22是西门子针对刀库调试做的一个刀库旋转方向的判断的子程序。

2.2.1故障之前的电气原理图如图2.2-1所示:

图2.2-1故障之前的电气原理图

由图2.2-1知,刀库驱动交流电机+Q1的正反转通过KM26,KM26A接触器控制,而它们的导通又是通过中间继电器KA61.1、KA61.2控制。

2.2.2刀库控制元件位置图2.2-2

图2.2-2刀库控制元件位置图

2.2.3解决故障之后的电气原理图

图2.2-3解决故障之后的电气原理图

由图2.2-3知,刀库驱动交流电机+Q1的正反转通过KM26,KM26A接触器控制,而它们的导通分别通过中间继电器KA61.1、KA101,KA61.2、KA101控制,KA101又是通过KA100,即检测到PLC的输入口有信号的时候导通,由图2.2-2知,⑿是接近开关,作用是统计经过它的刀套号,每经过一个刀套号,PLC输入口I46.1就可以检测一个高电平信号。

通过调用PLC功能块FC22需要传递给它几个参数,即输入当前的刀套号、目标位置号等信号。

FC22通过对当前的刀套号和目标位置号比较,计算等逻辑处理,如果相等则不旋转刀库,如果不相等,FC22将会计算出当前刀套号与目标位置号距离,并判断最短路径,按照最短路径输出正转或反转信号,来控制刀库的正反转。

因此,通过提前对目标刀套的控制来制动刀库电机,以达到准确定位。

2.3刀库的故障

刀库的主要故障有;刀库不能转动或转动不到位;刀套不能夹紧刀具;刀套上下不到位等。

(1)刀库不能转动或转动不到位。

刀库不能转动的原因可能有:

联接电动机轴与蜗杆轴的联轴器松动;变频器故障,应检查变频器的输人、输出电压是否正常;PLC无控制输出.可能是接口板中的继电器失效:

机械连接过紧,电网电压过低,刀库转不到位的原因可能有:

电动机转动故障,传动机构误差。

(2)刀套不能夹紧刀具。

原因可能是刀套上的调整螺钉松动,或弹簧太松,造成卡紧力不足,或刀具超重。

(3)刀套上下不到位。

原因可能是装置调整不当或加工误差过大而造成拨叉位置不正确;限位开关安装不正确或调整不当而造成反馈信号错误信号。

2.4换刀机械手故障

(1)刀具夹不紧掉刀。

原因可能是卡紧爪弹簧压力过小:

或弹簧后面的螺母松动:

或刀具超重:

或机械手卡紧锁起作用等。

(2)刀具夹紧后松不开。

原因可能是松锁的弹簧压合过紧。

卡爪缩不回:

应调松螺母.使最大载荷不超过额定数值。

(3)刀具交换时掉刀。

换刀时主轴箱没有回到换刀点或换刀点漂移,机械手抓刀时没有到位,就开始拔刀,都会导致换刀时掉刀,这时应重新移动主轴箱,使其回到换刀点位置,重新设定换刀点。

(4)机械手换刀速度过快或过慢以气动机械手为例,气压太高和换刀气阀流开口太大或太小都会使换刀速度过快或过慢,此时应调整气压大小和节流阀开口大小。

2.5主轴刀具不能夹紧到位

故障现象:

刀具送入主轴时不能安全进入拉刀

原因:

1)、打杆与爪手拉杆之间的距离大于5mm。

2)、主轴换刀压力不够。

排除故障方法:

1.气液缸及其管路是否有泄漏;

2.压缩空气压力是否达到0.329Mpa以上;

3.检测换刀液压油是否足够;

若有上述现象,请检修,使主轴换刀压力达到7-8Mpa。

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