华能小草湖南风电一场升压站受电启动方案最终版资料共11页文档格式.docx

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公司

2019年05月16日

一、工程概况

华能小草湖南风电一场位于托克逊小草湖地区,海拔高度520—570米,属于平原戈壁地貌。

公司在该区域规划风电开发总容量200兆瓦,白杨河一、二期工程装机容量为99兆瓦,本工程装机容量为49.5兆瓦,共计发电机组33台,采用广东明阳风电集团×

公司生产的双馈型风力发电机组,单台容量为1500千瓦。

华能小草湖南风电一场建设110kV升压站一座,110kV采用线-变组接线方式,设置一台100000kVA升压变压器,该升压站110kV线路接入220kV顺唐变并网运行,输电线路全长约10千米。

二、计划投产日期:

2019年05月日

三、设备调度命名与编号

110kV能顺风一线断路器编号为1254,#3主变低压侧断路器编号为3503。

其它设备命名和编号详见华能小草湖南风电一场电气主接线图。

四、启动范围

1.110kV能顺风一线断路器间隔。

2.110kV线路电压互感器。

3.#3主变及两侧断路器间隔。

4.35kV母线断路器间隔及其附属设备。

5.35kV#9集电线路断路器、#10集电线路断路器、#11集电线路断路器、#12集电线路断路器、SVC组合电容器支路断路器、独立电容支路断路器、35kV接地变断路器、#2站用变断路器。

6.上述设备对应的二次保护及自动化系统。

五、启动前准备工作

1.本次待投产的基建设备全部竣工,经质检验收签证,具备投运条件。

2.启动范围内接地线已拆除,所有关于本次投产设备的工作票已结束。

3.本次投产的断路器、刀闸设备均已标明正确的名称、编号并与计算机监控相符。

4.站内需带电设备部分均应有围栏或警告牌,非带电部分均应已断开或隔离。

5.电缆管口、断路器操作箱、端子箱、保护屏电缆进线孔洞已封堵,门窗防止小动物进入的措施完善。

6.站内配备足够的消防设施及绝缘用具,消防系统能正常运行。

7.设备外壳接地均良好、地网接地电阻试验合格,符合相关规程要求。

8.新投产的所有设备遥信、遥测、远动信息正常传送中调、地调。

9.所有待投运的断路器、刀闸、接地刀均在分闸位置。

10.所有待投运保护定值按定值通知单要求整定完毕,压板投退符合投运要求,保护完成整组传动试验。

11.待投产线路的线路参数测试完成且合格,光纤保护能正常投运。

12.启动前检查待启动设备的油位、压力正常。

13.启动前安装人员会同运行人员对设备进行检查、交底。

操作人员应按启动方案要求正确填写操作票并通过监护人员审核。

14.启动当天待投运线路及变电站站内电气设备测试绝缘电阻合格。

15.启动前记录所有待投产设备的电度表底数并报有关调度备案。

16.检查直流系统、蓄电池组运行正常。

17.检查通讯装备、照明设施保持在正常状态。

18.检查所有箱变低压侧断路器在分闸位置。

19.启动当天,负责设备操作任务的人员为安装调试单位人员,操作第一监护人为安装调试单位人员,操作第二监护人为厂站运行值班人员。

20.以上各项检查符合要求后,由各小组负责人向启动委员会汇报,经启动委员会批准后方可进行启动。

六、启动前运行方式

1.110kV能顺风一线在冷备用状态,即所有断路器、刀闸及地刀在断开位置。

2.110kV线路电压互感器所有刀闸及地刀在断开位置。

3.#3主变在冷备用状态,即#3主变高、低压侧所有断路器、刀闸及地刀在断开位置。

4.35kV母线在冷备用状态,即与母线连接的所有集电线路、SVC组合电容器、独立电容器、PT及站用变、接地变所有断路器、刀闸及地刀在断开位置。

5.全站所有二次保护、测控及综合自动化装置均正常带电运行。

6.按调度要求投退110kV能顺风一线相关保护及压板。

7.调度要求投退3号主变相关保护及压板。

按保护定值单要求,申请调度将#3主变高后备I段复压过流时间改为0.2s,退出I段方向保护;

将#3主变低后备I段复压过流时间改为0.2s,退出I段方向保护。

8.启动前安装调试单位及值班人员应确认上述一、二次设备在规定状态。

七、安全措施及应急处置

1.所有参加启动试验的人员必须遵守《电力安全作业规程》、《风电场安全规程》。

2.华能小草湖南风电一场升压站消防设施配置齐全且能正常使用。

3.检查110kV线路1254断路器,12541、12547、1254Y隔离刀闸,12541D、12547D1、12547D2、1254YD接地刀闸在拉开位置;

检查#3主变中性点接地刀闸在拉开位置;

检查#3主变低压侧3503断路器在断开位置,小车摇至试验位置;

检查35kV开关柜所有断路器在断开位置,小车摇至试验位置,接地刀闸均在拉开位置。

4.华能小草湖南风电一场升压站110kV能顺风一线间隔、#3主变及所属间隔、35kV母线及所属间隔临时安全措施已拆除。

5.华能小草湖南风电一场升压站启动过程中发生异常应立即终止启动投运。

八、组织关系

启委会

启动总指挥

启动操作指挥

白杨河风电场运行值班员

值班调度员

1.启委会:

负责工程启动前及启动过程中的组织、指挥和协调,审批启动方案及调整方案,确认工程是否具备启动条件,确定启动时间,对启动中出现的重大情况作出决定。

启委会可授权启动试运指挥组负责启动工作指挥。

2.启动总指挥:

根据启委会的授权,由启动试运指挥组组长或副组长担任,负责启动期间启动范围内设备的事故处理,协调启动操作与调试试验的衔接,向启委会汇报启动工作有关情况。

3.值班调度员:

负责系统操作指令的下发,并在系统允许的条件下为新设备启动工作提供所需的系统条件。

4.华能小草湖南风电一场运行值班人员:

按照调度下发的指令进行操作,在操作过程严格执行操作票制度、操作复诵制,每操作完成向调度汇报。

九、启动操作原则步骤

(一)向调度汇报设备状态

1.启委会通知调度:

华能小草湖南风电一场110kV能顺风一线间隔、#3主变间隔、35kV母线及辅助设备已安装调试结束并经验收合格,具备投运条件,可以启动投运。

2.华能小草湖南风电一场运行值班长报地调:

华能小草湖南风电一场有关新建110kV能顺风一线及其间隔;

#3主变间隔的作业已全部结束,110kV能顺风一线及其间隔、#3主变间隔及其一、二次设备全部安装调试完毕,自设安全措施已全部拆除,人员已全部退出现场,一次相序正确,110kV能顺风一线具备投运条件。

(二)华能小草湖南风电一场倒送电

1.110kV能顺风一线送电步骤

1)根据调度要求110kV能顺风一线送电正常

2.华能小草湖南风电一场#3主变充电步骤

1)检查110kV能顺风一线12547D2、12547D1、12541D、1254YD接地刀闸均在断开位置。

2)检查110kV能顺风一线12541、12547、1254Y隔离刀闸在断开位置。

3)检查110kV能顺风一线1254断路器在断开位置。

4)检查#3主变113D中性点接地刀闸在断开位置。

5)检查#3主变低压侧3503断路器在断开位置,小车在试验位置。

6)合上110kV线路PT1254Y隔离刀闸,核相正常后,合上电压二次快速开关。

7)合上110kV能顺风一线12541隔离刀闸。

8)合上110kV能顺风一线12547隔离刀闸。

9)合上#3主变中性点113D接地刀闸。

10)将#3主变低压侧3503断路器小车摇至工作位置。

11)合上110kV能顺风一线1254开关操作及电机储能电源开关。

12)联系调度,合上110kV能顺风一线1254断路器,对#3主变第一次充电,检查主变充电正常,记录主变励磁涌流。

13)10分钟后,联系调度,断开#3主变高压侧1254断路器,检查主变无异常。

14)5分钟后,联系调度,合上110kV能顺风一线1254断路器对主变第二次充电,检查主变充电正常,记录主变励磁涌流。

15)10分钟后,联系调度,断开#3主变高压侧1254断路器,检查主变无异常。

16)5分钟后,联系调度,合上110kV能顺风一线1254断路器对主变第三次充电,检查主变充电正常,记录主变励磁涌流,#3主变带电运行。

17)重复以上步骤,完成3号主变五次充电,检查主变充电正常,确认主变高压侧1254断路器在合位。

3.华能小草湖南风电一场35kV母线充电步骤

1)合上35kV母线PT353Y隔离开关,送上电压二次快速开关。

2)合上#3主变低压侧3503开关操作及电机储能电源开关。

3)合上#3主变低压侧3503断路器对35kV母线第一次充电。

检查35kV母线充电正常,无异常现象。

4)重复以上步骤,完成35kV母线三次充电,检查母线充电正常。

5)通知调试人员检查35kV母线PT二次电压应正常,并将110kV线路PT电压与35kV母线PT电压进线二次核相,正常后汇报启委会。

6)根据调度度要求调整#3主变分接开关正、负一档,观察并记录35kV母线电压变化,将#3主变分接开关调至档。

7)拉开#3主变110kV中性点113D接地刀闸。

8)恢复110kV能顺风一线、#3主变高后备、低后备保护定值与定值清单一致。

4.华能小草湖南一风电场35kV电容器、站用变及接地变送电步骤

1)检查35kV接地变3535断路器在断开位置,小车在试验位置,接地刀闸在断开位置。

2)接地变中性点接地刀闸35359D在断开位置。

3)检查35kV#2站用变35S1断路器在断开位置,小车在试验位置,35S17D接地刀闸在断开位置。

8)将35kV接地变3535断路器小车摇至工作位置。

9)华能小草湖南风电一场:

合上接地变中性点35359D接地刀闸。

10)将35kV#2站用变35S1断路器小车摇至工作位置。

11)合上#2站用变35S1断路器,对#2站用变冲击3次,每次持续10分钟,间隔5分钟,3次冲击完成后,#2站用变正常带电。

12)在400V开关柜上对#1站用变及#2站用变低压侧电压进线核相序正确。

13)在400V开关柜上断开#1站用变低压侧开关,确定断开后迅速合上#2站用变低压侧开关。

14合上接地变35kV断路器,对接地变冲击3次,每次持续10分钟,间隔5分钟,3次冲击完成后,通知调试人员对接地变进线带负荷测试。

测试完成并确认正确后,断开接地变35kV断路器。

15通知调试人员对110kV能顺风一线、#3主变带负荷测试。

5.35V母线开关柜送电

1)35kV#9集电线路由冷备用转运行。

2)35kV#10集电线路由冷备用转运行。

3)35kV#11集电线路由冷备用转运行。

4)35kV#12集电线路由冷备用转运行。

5)35kVSVC组合电容器支路由冷备用转运行。

6)35kV独立电容器支路由冷备用转运行。

7)35kV接地变由冷备用转运行。

8)检查各开关柜仪表是否正常。

9)联系中调,请求机组并网启机。

(三)箱变送电及机组启机并网

1.办理保证安全的组织措施、技术施工。

2.#1-33#箱式变压器送电。

3.在机舱内核对相序,核对相序正常后,恢复机组正常状态。

十、对计量回路、各继电保护回路的设备进行带负荷测试,确保定值符合运行要求和规定。

1.对电容器组充电,观察电压变化情况。

2.测试110kV能顺风一线保护、测量、计量回路相量图,结果确认正确;

检查110kV能顺风一线差流是否符合相关运行规定。

3.测试#3主变保护、测量、计量回路相量图,并确认正确;

检查其差流是否符合相关运行规定。

十一、试运行要求

1.启动结束后华能小草湖南一风电场110kV升压站#3主变试运行24小时之后投入#3主变重瓦斯保护及后备保护。

2.检查确认一次设备在规定运行状态。

3.检查确认是否已按继电保护通知单要求正确无误投、退有关保护。

4.运行人员加强巡视,做好相关记录。

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