华能大坝电厂1机组优化控制系统试验报告Word文档下载推荐.docx

上传人:b****5 文档编号:18617472 上传时间:2022-12-29 格式:DOCX 页数:9 大小:321.38KB
下载 相关 举报
华能大坝电厂1机组优化控制系统试验报告Word文档下载推荐.docx_第1页
第1页 / 共9页
华能大坝电厂1机组优化控制系统试验报告Word文档下载推荐.docx_第2页
第2页 / 共9页
华能大坝电厂1机组优化控制系统试验报告Word文档下载推荐.docx_第3页
第3页 / 共9页
华能大坝电厂1机组优化控制系统试验报告Word文档下载推荐.docx_第4页
第4页 / 共9页
华能大坝电厂1机组优化控制系统试验报告Word文档下载推荐.docx_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

华能大坝电厂1机组优化控制系统试验报告Word文档下载推荐.docx

《华能大坝电厂1机组优化控制系统试验报告Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《华能大坝电厂1机组优化控制系统试验报告Word文档下载推荐.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

华能大坝电厂1机组优化控制系统试验报告Word文档下载推荐.docx

既:

电负荷平衡(功差≤5MW);

汽水系统平衡(机前压差≤0.15Mpa);

烟风系统平衡(氧量偏差≤0.2%);

3规范和标准

DL/T701-1999火力发电厂热工自动化术语

DL/T657-2006火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程

建质[1996]40号火电机组热工自动投人率统计方法

建质[1996]111号火电工程调整试运质量检验及评定标准

SDJ279-1990电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇)

《华北电集调[2002]19号京津唐电网自动发电控制(AGC)运行管理办法》

《华北电集调[2003]14号华北电网发电机组一次调频运行管理规定》

《广东电网自动发电控制(AGC)运行管理规定》

《广东电网统调发电机组一次调频运行管理规定》

《浙江电网统调发电厂调度运行管理细则》

4采用的优化控制技术

(1)预测控制技术

(2)滚动校正补偿技术

(3)分段控制技术

(4)机前压差、汽包压差快速校正补偿技术

(5)多参数、小变量校正补偿技术

5优化控制的内容和项目

(1)CCS机炉协调控制系统;

(2)总燃料自动调节系统

(3)总风量自动调节系统

(4)汽包水位调节系统

(5)RB功能优化

6CCS协调控制试验数据

(1)试验方法及范围

CCS协调控制动态响应范围:

200-330MW(60%-100%);

响应方式:

阶跃指令;

响应范围±

35MW(>

10%Pe);

最大响应范围±

60MW(≥18.2%Pe);

负荷指令速率为:

10MW(3%Pe/min);

机前压力升速率:

0.1Mpa。

(2)考核技术指标

单元机组动态考核指标:

(西门子在300MW等级优化控制技术指标)

负荷变动时-----机组重要参数动态考核指标(35W扰动幅值)

负荷变化、响应范围

给定负荷

被调参数动态允许最大偏差

变化速率

%Pe/min

ΔPsMPa

ΔHmm

60~100

1.5

±

0.2

25

3

0.35

30

实测动态指标:

负荷变化响应范围

0.15

15

单元机组静态考核指标:

静态时机组考核指标

负荷范围%Pe

被调参数静态允许最大偏差

ΔpeMW

ΔO2%

/

20

0.5

实测稳态指标:

稳态时机组考核指标

ΔPeMW

ΔO2%

0.1

10

(3)参照标准(参照2009年浙江电力规划院最新行业标准)如下:

参照国华台山1000MW超超临界机组优化控制系统协调控制指标:

负荷变动幅度(MW)

设定速率

(%Pe/min)

实际速率

迟延时间τ

(≯秒)

最大

超调

(MW)

实际功率

偏差MW

主汽压力

偏差MPa

静差

动差

90

≮1.0

60

8

5

0.10

2

≮1.7

0.18

4

≮3

7CCS协调控制试验情况分析

(1)从试验记录来看,经过优化设计的协调控制、给煤控制、风量控制、给水控制的主要技术指标已经达到或接近西门子在300MW等级优化控制技术指标。

(2)优化控制主要解决了煤种变化对协调控制的影响问题;

通过预测控制技术、滚动校正补偿技术、机前压力快速补偿校正技术、汽包压力快速补偿校正技术、烟气氧量快速补偿校正技术的使用,提高了负荷响应下的动态响应速度,基本解决了或减少了PID控制的超调问题。

(3)从增减负荷时的响应曲线来看,运行比较平稳,超调量比较小,衰减率>

0.75,基本上没有振荡,安全性有很大提高。

(4)从几组试验曲线记录来看,增减负荷时,如果系统处于相对稳态,那么在负荷变化响应下能够很快进入稳态,超调量比较小;

反之系统处于非稳态下,那么在负荷变化响应下进入稳态时间比较长,基本需要一个周期。

(5)国华台山1000MW超超临界机组协调系统品质指标仅作为参考,两者可比性较小。

大坝电厂1#机组是330MW亚临界汽包锅炉,汽包惯性比较大,一般为6-8分钟,而国华台山1000MW超超临界机组容量大,在60%负荷以上已处于干式运行并进入超超临界状态,惯性相对较小,因此其技术指标仅作为参考。

如果要进行比较的话,从试验记录曲线来看,技术指标已接近或达到台山1000MW超超临界机组协调系统品质指标。

(6)关于主汽温度控制系统,原准备了一级过热器动态焓差补偿校正技术、一级过热器微过热度补偿校正技术,但大坝电厂1#机组除了汽包和高过出口有压力测点以外,几级过热器中间都没有压力测点,除了屏过出口及高过出口有温度测点以外,其它的温度测点从智能前端引入,未进入数据库,暂时不能引用,所以喷水减温控制系统未作优化,比较遗憾。

(7)RB功能优化

A、增加了RB的关断功能。

RB动作时,实际负荷小于RB最大允许负荷,或机前压力小于RB最大允许负荷对应的滑压设定点压力时,RB自动关断复位。

B、磨组RB功能改为:

单台磨组跳闸,RB不动作;

在两分钟内同时跳两台磨组,CCS协调控制负荷指令迫降30%,同时投油枪,RB不动作。

C、增加了RB动作时的给煤量的定量控制,防止过调。

(8)通过在大坝电厂1#机组上进行的优化控制试验,使我们对优化控制积累了一定的经验,加深了对优化控制的理解,为进一步做好这方面的工作打下了一个良好的基础。

8建议

(1)炉膛负压偏差大强制切手动条件,建议改为±

300Pa;

因为当一台一次风机跳闸时,锅炉瞬间风压突变比较大,如果此时将炉膛负压调节强制切手动,运行人员可能操作不及。

(2)二次风压感觉有点偏低,二次风量虽然不小,但由于二次风压偏低,可能会造成二次风贴壁走,由于二次风的刚性不足,可能影响燃烧效率。

建议适当提高二次风压运行。

(3)再热器减温水基本上处于全关状态,温度稍有点偏低,初步判断可能是再热器的受热面偏小,建议在大修时适当增加再热器受热面积,对提高锅炉效率,降低排烟温度有好处。

(4)建议增加一级过热器出口、入口对应的温度、压力测点。

9参加试验的单位及成员

(1)华能宁夏大坝发电有限责任公司

雍绍平张永祥张振宁

(2)杭州和利时自动化有限公司

郭敏张伟杰张小辉

附录Ⅰ:

试验期间调节曲线

二〇一〇年九月二十六日

稳态协调控制图趋势图

稳态水位控制趋势图

1.5Pe/min协调控制图趋势图

3Pe/min协调控制图趋势图

3Pe/min水位控制图趋势图

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 自然科学 > 天文地理

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1