前门耐久度测试报告书Word文档下载推荐.docx
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通过对BIW试验车门--前门在试验台架上根据试验规程进行耐久性试验,观察试验过程中车门及附件出现的各种问题并记录,通过分析找到车门总成及相关附件在设计中存在的问题并提出改进意见和建议,最终达到提高车门质量的目的。
3.试验要求、方法及检查项目
3.1前门耐久性试验要求
3.1.1前门试验前的准备工作
(1)零件检查(重点检查门锁止状态时,锁扣和锁舌是否在正确位置,密封条和钣金的关系是否正确)。
(2)车门开关50次后,记录门和钣金初始状态的间隙和面差,并在前门和侧围测量位置划线,以便后期检查车门是否有下沉等变化。
图1左前门测试点
3.1.2试验方法
实验总共进行100000个循环(开关一次为一个循环),开始60000个循环开门速度为1.2-1.5m/s,关门速度为1.5-1.75m/s,后40000个循环的开门速度1.0-1.2m/s,关门速度为1.2-1.5m/s。
每20000个循环,以2.5m/s的开关门速度额外进行40个循环。
3.1.3检查项目
间隙面差、门运行的平顺性、外把手的开门力、内把手的开门力、密封条磨损、焊点松动、关门缓冲块的磨损、锁扣和锁舌有无破坏、螺栓松动(重点观察锁体和锁扣的安装螺栓)、后视镜有无松动等项目。
4.试验样品
W03白车身一辆,车门附件若干(图)。
图2白车身
图3车门附件
5.试验设备及仪器设备
5.1试验台架(见图4)
图4实验台架
5.2动力源-空气压缩机(见图5、6)
图5空压机
图6空压机
5.3测量仪器设备及装置
表1测量仪器及装置
测量工具
量程
精度值
1数显拉压力计(图7)
0-500N
0.1N
2游标卡尺(图9)
250mm
0.02mm
3钢尺(图10)
150mm
0.1mm
4三角尺(图8)
200mm
5塞尺
0.08-5mm
0.01
6红、黑记号笔
7数码照相机
图7数显拉力计图8三角板
图9游标卡尺10钢尺
6.试验记录
6.1左前门数据记录如表2、3以及表4
表2左前门工作情况记录表
检查
循环次数
间隙面差
门运行的平顺性
外把手的开门力(N)
内把手的开门力(N)
密封条磨损
焊点松动
关门缓冲块的磨损
锁扣和锁舌有无破坏
螺栓松动(重点观察锁体和锁扣的安装螺栓
后视镜有无松动
见表3和4
良好
40.8
17.0
无
250
36.8
16.5
1000
38.6
16.6
2000
15.6
5000
35.5
13.6
10000
40.7
14.0
15000
37.8
14.5
20000
36.9
14.1
25000
33.3
30000
32.7
12.4
35000
32.6
13.5
轻微
40000
35.2
12.5
45000
33.6
12.8
50000
34.2
55000
36.1
13.8
60000
37.2
15.5
65000
16.4
70000
中度磨损
75000
80000
85000
90000
11.8
95000
11.7
100000
11.6
表3左前门面差检查记
标注:
以车门为基准,钣金相对车门凸出为正,凹进去为负
表3右前门间隙检查记录
6.1.1试验过程中出现的问题及分析
由图表2中的记录可以看出在整个试验的过程中右前门运行的平顺性是良好的,当车门运行至一定循环次数停机检查时也发现一些问题如下:
(1)车门运行至2500次时铰链发出刺耳的吱吱声,沿着铰链的中间轴滴加一些机油后吱吱声慢慢变小,其原因是车门在运行中铰链中间轴有磨损导致摩擦力变大,加入机油起到一定的润滑作用。
(2)车门运行至35000次时发现密封条有轻微磨损,锁扣和锁舌有轻微磨损,运行到75000次时,关门缓冲块有轻微磨损,但这些轻微的磨损对车门的运行平顺性影响不大。
(3)车门运行至80000次时车门外把手铰链处断裂。
6.2.2试验的数据处理
由表3中记录左前门面差的数据得到左前门各划线点处面差的变化曲线图如下:
由上面曲线图可以看出左前门各划线点处面差测量值在误差允许的范围内变化是不大的,说明在整个试验过程中车门没有发生凹陷。
由表7中记录左前门间隙的数据得到左前门各划线点处面差的变化曲线图如下:
由上面曲线图可以看出左前门各划线点处间隙测量值在误差允许的范围内变化是不大的,说明在整个试验过程中车门没有发生下沉。
试验日期:
2011年9月至2011年10月
试验地点:
武汉理工大学汽车学院实验室
试验人员:
田哲文、陈雄、冯华万、蒋帅、司豪杰、曾伟