202造船轮机质检工作总结Word格式.docx

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质量从源头开始抓起,朝着人员管理、施工守规、物料齐全的全程控制以及船厂效益最大化、船东认可度高、船检规范落实到位的共同点有机结合的大方向前进。

工作中从最开始从原材料进场,主要是管子及管子附件,让我掌握了管子及附件的检验标准,之后是管子制作,然后是分段的预舾装,这时候知道了管子在船上的安装位置,以上让我掌握了管子的制作及安装的标准,通过设备的验收工作知道了船上的主要设备并对他们的功能有了初步的了解。

之后的坞内将预舾装的分段合拢,管子开始到船上各个设备的定位、再到各个系统的检验、设备调试通过这些工作让我对设备的使用及标准及规范的要求有了更深入的了解。

以下是我对各个检验阶段的小结:

物资进场的检验:

管材、管件、阀件等管系组成材料在进厂时需根据技术要求提供生产厂的船级社相关认证材料和工厂合格证书。

在接到原材料的报验单后,应及时进行外观、尺寸、产品标记及船级社标记的检验。

必要时,按规定取样,送理化试验室试验或委托试验。

设备的检验和试验:

对重要的动态设备验收一般要求船东船检同时赴制造厂,根据相关技术协议和设备安装及验收工艺进行检验,并做相关的实验数据记录和校核以满足设备的功能和技术要求。

产品的进厂入库检验需持有生产厂的质量合格证明及随行文件。

对于属于船级社检验范围的产品,还应检查船检证书和船级社的检验标识。

根据合同、技术协议、图样等进行外观检验。

对有船级要求的重要设备应该通知船东、船检到场检查。

设备及证书的管理:

对检验合格的产品,检验人员在报验单上签署合格判定意见,通知相关部门办理入库手续,对于不合格的产品,检验员应提供不合格的问题以由物资部门负责退货、索赔等。

对因生产急需且不及检验而放行的产品,应标以明确的标记,并做好详细的记录,以便一旦发现不合格后能够追回、返工或更换并办理紧急放行放行审批手续。

相关物资的船级证书材料应整理归档,并以电子表格的形式进行记录和资源共享,配合下道工序的有序、正常的运行。

管子制作:

管子安装过程中出现的管子连接安装垫片后累积误差较大,就在管子预置过程在标准范围内采用负差值的办法提前解决;

单元组装:

现在为了提高生产速度,都进行单元组装,这样就要求单元组装时要按图施工控制好主要尺寸:

1总尺寸;

2各个与其他单元或分段连接接口的尺寸。

分段预舾装:

分段预舾装要保证预率,控制基座定位安装,因为基座定位好后,组装好的单元都直接安装在上面,基座位置误差大就会使单元与分段管子无法连接等造成不必要的反工及修改。

在总组过程中出现管子连接误差大,尤其是大口径管子安装后很难调整,这个问题的解决办法就是对分段预舾装的安装精度进行控制;

坞内舾装:

现在由于制作精度还相对达不到较高的标准,坞内舾装是就会发现很多管子连不上,产生大量现场修改管,由于施工队素质、工期等等原因,做不到船上定位下船焊接处理,也为以后的工作埋下隐患,会造成管子里的杂质损坏设备,增加串油周期等一系列问题。

船上有很多阀门使用过程中出现关不严漏气,有好多就是管子里的杂物损坏密封圈、造成阀门损坏。

检验系统安装一定要认真原理图认真核对,尤其是一些截止止回阀、单向阀的安装方向等。

设备的检验:

船上的很多设备都是在外面采购回来,所以对采购的设备有些需要到工厂检验,控制好出厂质量可以,也是对生产也是有很大的帮助。

检验时不仅要对设备按实验大纲进行检验,最好还要综合设备在安装使用过程中出现的问题能在厂家提出给予解决。

主机:

试验认真记录好试验数据,这个数据对船上总装,及设备调试时都是参考拆检是一定对轴瓦等状态做好描述,作为试航后的拆检的对比依据,主机在船上安装时要控制装配间隙和合拐当差,在测量这些数据时一定要确认好曲臂的位置,在一次测量中测出的数据超标,后经核对是因为曲臂位置不对应引起的。

锚机绞车:

轴瓦间隙,齿轮捏合;

锚机基座的验配质量都要控制,因为锚机安装需要我们进行验配垫块,如果基座本身质量差,会严重影响船上安装工作,在船上安装时还要注意装配装配间隙,如果装配不符合要求,会引使用时起轴瓦发热,烧瓦、抱轴或震动噪音较大等现象

轴系、舵系验配预装、安装:

研配一定要控制住接触面积,现一般25*25面积上不少于三个点,研配着色是预装的基础,研配不好,可能会造成预装过程漏油,保不住压力等问题,准确记录预装压力这也是船上安装时的参考。

测量轴负荷时测量位置工艺上都明确给出一定要按图纸要求的位置准确测量,并确定船舶状态这样的结果才会准确,冷态测量后还会在试航后进行热态测量只有在相同的位置测量的数据才会符合要求,不然会造成误差。

管系安装后的串油清洁工作:

由于现在的造船周期短,串油清洁油非常重要,为了更好更快的达到标准要求,在过程中提出了用设备单独清洁(滑油冷却器),污染较重部位单独清洁(主机链条箱),并在串油工装中加入磁铁,等方法来提高串油效率,以保证更快更好达到串油清洁标准要求;

在工作过程中不断学习,现如今已能熟悉船舶制造的基本工艺流程及项目管理,了解船舶设备的安装调试及检验过程,通过参与18万吨散货船的建造全过程,对造船行业也有了比较深刻的认识。

对船舶建造过程中容易出现的质量问题做到了提前预防、出现问题后如何处理船舶建造质量的高低,直接影响到船舶的使用寿命和营运安全。

船舶建造质量主要由图纸设计、建造工艺和检验监督三方面决定,而船舶在建造过程中是否按图施工、是否按认可或先进工艺施工,等等,这些都与检验人员的的责任心和业务水平有关,可见检验工作直接关系到船舶的建造质量。

在工作中,我充分认识到科学的工作程序和严格的管理是保证船舶建造质量的重要,原来部分现场施工较为混乱,检验发现问题和返工现象较多,影响了船舶建造速度和船厂的效益,在工作中我严格落实三级报检制度有针对性的把规范要求发放到工程承包商技术工人手中,把问题和规范标准有机结合,封闭问题后进行分析总结。

在整个工作过程中,我深刻认识到学习的重要性,在工作实践中不断提升自己专业素质和综合素质。

回顾过去,成绩是喜人的,但成绩属于过去,未来的任务会

更加艰巨。

相信在在新的一年中,我们会取得更大的成绩,我愿为北船更加美好的未来贡献自己的一份力量!

向着国际化一流造船企业的目标坚实迈进!

202*-12-12

江景志

某验船师总结

船厂质检员工作总结(绝对值的一看)

一、船舶建造检验工作

船舶建造质量的高低,直接影响到船舶的使用寿命和营运安全。

船舶建造质量主要由图纸设计、建造工艺和检验监督三方面决定,而船舶在建造过程中是否按图施工、是否按认可或先进工艺施工,等等,这些都与验船师的责任心和业务水平有关,可见验船师的检验工作直接关系到船舶的建造质量。

在1993年至1996年实习和工作初期,我分别在XXXX船厂、XXX船厂、XX船厂对船舶设计、放样、装配焊接等等船舶的工艺流程进行了实践。

并跟随验船师对包括千吨级“XXX五运司8”等几十艘建造船舶进行了实践检验,掌握了辖区内船舶的建造检验技能。

在任助理工程师几年来,检验建造船舶二十余艘,其中包括客船、货船、工作船等类型。

在工作中,我充分认识到科学的工作程序和严格的管理是保证船舶建造质量的重要,原来部分船厂管理较为混乱,检验发现问题,产生返工现象较多,影响了船舶建造速度和船厂的效益,在工作中我经过思考,与船厂协商,制定出“技术工人-----船厂质检员-------验船师”的三级报检制度,有针对性的把规范要求发放到技术工人手中,在船舶建造中的几个重要步骤按三级报任现职以来专业技术工作总结

检制通过检验后,方能进行下步施工,实践证明,采用这个措施后,返工现象大大降低,提高质量和效益,收到了船厂的欢迎。

船舶检验过程其实是执行规范的过程,但执行规范决不是生搬硬套,而是在充分理解规范条文的基础上对问题做出恰当的处理。

在检验工作中,我常常在保证满足规范的情况下,尽量考虑到船厂和船东的利益。

一次在船舶改建检验中,该船进行加长、加宽,原实肋板强度不能满足要求,设计图纸原设计采用增加实肋板腹板高度的做法来满足要求,但在实际施工中,该设计工艺复杂,施工难度大,质量无法保证。

我经过研究,提出在原实肋板面板上增加一扁铁,达到增加实肋板面板尺寸,满足强度要求的变更设计,该变更设计得到上级检验部门的审核通过,施工上大大减少了强度,加快了施工进程,船东、厂方均很满意。

在工作中我特别注意对发现问题进行研究,想方设法解决它。

一次在XXX181”倾斜试验中,把移动到船舶另一舷的压铁移回原处时,船舶没能完全回复到原先平衡位置,保持倾斜了一个很小角度。

开始以为船上物体滑移所至,但检查后没有。

虽然只是很小角度,我并没有放过,相信其中必定有原因。

打开舱室仔细检查,发现该船在尾舱内有一隔离空仓,为了让船舶试航时能在空载情况螺旋桨不露出水面保持航行性能,船东对该舱进行灌水压载,使船尾部加大吃水。

倾斜试验前船舶曾进行排出仓底水但没干净。

倾斜试验时,该舱内积水移向了另一边,在将移动到船舶另一舷的压铁移回原处时,由于船底纵向骨架的阻拦,虽然在骨架间有流水孔,但回流速度缓慢,致使仓内一边积水使船舶没能回到原平衡位置,保持了一个很小的倾斜角度。

问题缘由找到了,我即要求船舶清空该仓内积水后重做试验,结果令人很满意。

在检验隆安船厂建造的“隆安水运12”船时,进行操舵试验过程中,发现左右满舵时舵杆明显摆动,经反复试验观察,发现产生摆动的原因是由于尾封板结构布局不太合理,下舵承座安装位置处于扶强材之间,在满舵时舵杆牵拉尾封板产生较大弹性变形所致。

考虑到内河船操舵频繁,经常大角度操舵,受力较大,故提出在下舵承位置的尾封板内侧加设舱壁水平桁的措施,厂方采纳了我的意见。

后经重新试验,情况良好,该船营运多年来,舵系从未发生问题。

二、营运检验

营运船舶的检验是船检工作的一个重要方面,在船舶检验的实际工作中,很大一部分工作是对营运船舶的检验,而且营运船舶的技术状况较之新建船舶更为复杂,在业务技术水平方面对验船人员的要求更高。

因此,从事营运船舶检验的验船人员不但要掌握和运用有关新建及营运船舶检验的所有规范规则和规程,而且必须具有丰富的实践经验和现场处理问题的能力。

任助理工程师以来,我共对船舶进行营运检验1000艘次,包括客船、普通货船、油船、工程船、拖轮、汽车渡船、砂石船、乡镇圩横渡船等船舶类型,在工作中,一如既往的认真细致,善于思考,发现问题及时加与解决,清除了大量事故隐患,保证了船舶的安全航行。

九七年十一月,我在检验“XXX水运001”船时,发现货舱口纵桁有变形现象,仔细查看,发现舱口端横梁尺寸较小,强度不能满足规范要求,我提出在货舱区左右增设支柱的办法来进行解决,经过这些年的跟踪检验,没发现该船货舱区出现变形现象。

二00一年八月,我在检验“XXX水运188”船时,凭我对规范的熟悉和经验,敏锐的感觉到这条长度在30余米的船舶所核定的B级300mm干舷值不能满足规范要求,翻阅该船的干舷计算书,果然发

任现职以来专业技术工作总结

现计算错误,随即要求该船重新进行了干舷核算,消除了事故隐患。

在检验“田阳22”船时(该船为吸斗运砂船),船主为了节省提高经济效益,未经批准在机舱前壁处增设一较大敞口水箱,让货舱砂水流到水箱,在由主机带动水泵把砂水排除舷外。

我认为该船在进行吸砂作业时,不可能一直开动主机排水,且该水箱为敞口水箱,万一有其他原因,不能及时将水排出舷外时,水将进入机舱,严重影响船舶安全,故提出拆出水箱保证舱壁水密,增设一套排水设备,避免了一起潜在可能发生的沉船事故。

一、船舶建造检验工作船舶建造质量的高低,直接影响到船舶的使用寿命和营运安全。

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在工作中,我充分认识到科学的工作程序和严格的管理是保证船舶建造质量的重要,原来

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