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[钻孔桩]

钻孔检验批质量验收记录表

03010402□□□

分部工程名称

钻孔桩

分项工程名称

钻孔

验收部位

施工单位

中铁二十局集团有限公司

项目负责人

樊立跃

施工质量验收标准名称及编号

《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415—2003

施工质量验收标准的规定

施工单位检查评定记录

监理单位

验收记录

主控项目

地质条件

第6.5.1条

详见钻孔桩地质确认表,地质条件符合要求。

孔径、孔深、孔型

第6.5.2条

孔深35.2m,孔径1.25m,检孔器检查合格,符合设计和验标要求。

一般项目

护筒质量及安装

第6.5.3条

坚实不漏水,埋深符合设计要求。

泥浆指标

第6.5.4条

就地造浆,泥浆比重1.07g/m3,含砂率1.3%,稠度19s,符合要求。

3

孔底清渣

第6.5.5条

实测6cm,符合要求。

4

允许偏差

护筒

顶面位置

50mm

40

46

倾斜度

1%

0.7%

0.4%

孔位中心

群桩

100mm

10

单排桩

0.3%

施工单位检查

评定结果

 

专职质量检查员年月日

分项工程技术负责人年月日

分项工程负责人年月日

监理单位验收结论

监理工程师

钻孔桩成孔检查表

质统-46

黄沟大桥(DxhK313+456)3-6#桩基

钻孔时间

开始

2010年9月26日

10:

30

结束

2010年10月3日

12:

桩尖标高(m)

设计

237.87

成孔(m)

237.578

成孔深度(m)

35.07

实钻(挖)(m)

35.20

桩径(cm)

检验方法

测点数

最大值

最小值

平均值

检孔器

换浆测试

2010年10月4日

10:

00

13:

泥浆测试

稠度

19s

含砂率

1.3%

倾斜度%

钻(挖)孔中

出现的问题

及处理方法

成孔缺

陷情况

自检意见及签名

[钻孔桩]

钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ)

03010404□□□

钢筋

[A]:

《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TB10424—2003

[B]:

主控项目

钢筋材质

[A]第5.2.1条

φ16试验报告1份,编号:

GJ2010-09-019

φ12试验报告1份,编号:

GJ2010-101φ8试验报告1份,编号:

GJ2010-103质量合格

钢筋弯钩、弯起

180°

弯钩

[A]第5.3.1条

弯曲直径大于40mm,钩端直径段长大于48mm,符合验收标准要求。

直角形弯钩

弯起钢筋

箍筋弯钩

钢筋外观

[A]第5.2.2条

钢筋平直、无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈,符合验收标准要求

加工允许偏差(mm)

受力钢筋全长

±

+4、-2、-2、+3、-4、+3、+3、-5

弯起筋弯折位置

20

10、11、2、13、13、11

箍筋内净尺寸

5

+2、-5、-2、+2、+3、-2

专职质量检查员年月日

分项工程负责人年月日

钢筋(连接及安装)工程检验批质量验收记录表(Ⅱ)

03010404□□□

钢筋

《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TB10424-2003

《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2003

施工质量验收标准的规定

监理单位验收记录

纵向受力连接方式

设计要求

采用双面搭接焊,符合设计要求。

钢筋接头质量

[A]第5.4.2条

试验报告1份,编号:

GH2010-10-005,符合验收标准要求。

钢筋品种、规格、数量

主筋:

HRB335φ16,26根;

HRB335φ16,13根;

箍筋:

HRB335φ16,17根;

HRB235φ12,37根;

HPB235φ8,68根;

符合设计要求。

一般项目

钢筋接头位置、数量

[A]第5.4.3条

接头设置在承受应力较小处,同一截面接头数量有13个,占50%,符合验收标准要求。

钢筋骨架允许偏差(mm)

钢筋骨架在承台底以下长度

100

+55

钢筋骨架直径

+10

-9

+12

-15

主钢筋间距

0.5d

+6

+2

+3

+5

加强筋间距

-11

+7

箍筋间距或螺旋筋间距

+9

-10

钢筋骨架垂直度

0.4

工程检查证

铁程检-14

检查钢筋布置

铁路线别西康铁路增建二线预算号

工程名称黄沟大桥(DxhK313+456)施工单位中铁二十局集团有限公司

工程地点DxhK313+456检查日期2010年10月4日

结构名称:

桩基钢筋部位:

3-6#桩基

1.钢筋的数量、直径、弯折情况26根N1Ф16,13根N1’Ф16,68根N2Ф8,17根N6Ф16,,37根N8Ф12,弯折情况符合设计及规范要求。

2.钢筋的布置符合设计及规范要求。

3.钢筋与钢箍的连接主筋与加强箍筋全部点焊,与箍筋采用交错点焊及铅丝绑扎。

4.钢箍的布置加强箍筋底部起3cm,每2m布设一道,加密箍筋15cm等距布置,一般箍筋20cm60cm等距布置。

5.活动支座处的钢筋布置/

6.固定支座处的钢筋布置/

7.灌注混凝土时钢筋不致移动的保证底部2.0m起每2.0m设周边等距4个耳筋

8.钢筋的除锈调直机调直,电动钢刷除锈

9.铅丝的规格22#

10.模板、垫块的情况/

11.钢筋搭接及焊接情况主筋采用双面搭接焊,搭接长度大于5d,箍筋采用单面搭接焊,搭接长度大于10d,焊缝饱满密实,焊渣清除干净。

符合要求。

12.其他情况无

决定:

主管工程师

施工负责人

检查工程师

监理工程师

混凝土(原材料及配合比)检验批质量验收记录表(Ⅰ)

03010405□□□

混凝土

水泥质量

[A]第6.2.1条

[A]第9.3.4条

SN2010-09-003,质量合格

细骨料质量

[A]第6.2.2条

XJL2010-09-010,质量合格

粗骨料质量

[A]第6.2.3条

[A]第9.3.5条

CJL2010-09-006,质量合格

外加剂质量

[A]第6.2.4条

210600031,质量合格

拌合用水质量

[A]第6.2.5条

2010H0228009,质量合格

6

掺和料质量

[A]第6.2.6条

FH2010-015,质量合格

7

配合比设计

[A]第6.3.1条

[A]第9.3.6条

配合比选定报告1份,编号:

HPB2010-017,符合设计要求

8

混凝土中总碱含量

[A]第6.3.2条

计算单1份,编号HPB2010-017,混凝土含碱量2.2582kg/m3,

质量合格

9

其他特殊混凝土原材料检验项目:

混凝土(施工)检验批质量验收记录表(Ⅱ)

03010405□□□

混凝土(施工)

混凝土强度等级、弹性模量及试件取样和留置

[A]第6.4.1条

设计为C40水下混凝土,试件取样3组,报告编号:

制作方法及数量符合规定

混凝土施工工艺及施工缝的位置和处理

[A]第6.4.2条

水下混凝土浇筑表1份,

符合要求。

混凝土养护

[A第6.4.3条

施工配合比调整

[A]第6.4.4条

砂石含水率,每班测定3次,符合规定

拌合物的坍落度

[A]第6.4.5条

现场抽检坍落度为:

190㎜,

符合要求

允许偏差

原材料每盘称重

水泥和干燥状态掺合料

[A]第6.4.6条

称重偏差均为0.8%,符合规定

粗、细骨料

称重偏差均为1.2%,符合规定

水、外加剂

称重偏差均为0.7%,符合规定

其他特殊混凝土检验项目:

钻孔桩孔内灌注混凝土前检查证

工程项目名称:

改建铁路西安至安康增建二线施工合同段:

XKS-4编号:

铁程检-33

黄沟大桥(疏解线)大桥第3号墩6号桩

钻孔开始日期2010年9月26日,钻孔完毕日期2010年10月3日,钻孔底设计标高237.87米,护筒顶标高272.938米,钻完孔底标高237.638米,清孔后孔底标高237.578米,钢筋骨架按图施工,主筋直径为16毫米,其中变更部分/,钢筋骨架总重1932公斤,钢筋骨架顶面标高269.675米,钢筋骨架底面标高237.895米,钢筋骨架分2节,每节重966公斤,混凝土灌注前孔底标高237.578米,导管底标高238.2米,孔底沉淀6厘米,导管直径30厘米,导管长度35米,分15节,混凝土设计强度C40级,混凝土坍落度19厘米,混凝土计算数量43立方米。

钻孔与钢筋骨架布置示意图(单位:

米)

272.938护顶高程

237.895笼顶高程

237.895笼底高程

237.7清孔后底高程

根据以上检查结果:

施工单位

中铁二十局集团西康Ⅱ线

工程指挥部第一项目部

填表

主管工程师

施工负责人

检查工程师

混凝土施工检查表

质统-8

工程名称

合同段

XKS-4标段

施工部位

施工时间

开始

2010年10月04日16:

2010年10月04日19:

施工气温

最高

17℃

最低

5℃

拌和方式

拌和站集中拌和

运输方式

砼罐车运输

水泥品种

及标号

普通硅酸盐42.5

水泥用量

(Kg/m3)

356

施工配合比

1:

0.28:

2.03:

0.91:

2.13:

0.017:

0.38

水胶比

0.30

外加剂

名称

减水剂

掺入量

5.9

实测坍落度(mm)

190

180

200

平均

试件

组数

编号

87

施工间断

情况记录

冬季防寒保

温措施及入

模温度

入模温度22°

自检意见及监察工程师签名

填表单位

工地主管

混凝土、砂浆施工配料单

质统-14

施工班组

第一项目部

配料单编号

2010-550

工程名称及部位

理论配合比卡片号

HPB2010-017

强度等级

C40

要求稠度

陷度(cm)

18-22

勃(s)

拌和、捣实方法

机械拌合

施工日期

2010.10.4

使用材料

水泥

厂名

安康尧柏

品种

P.O

标号

42.5

细骨料

产地

安康汉江

规格

中砂

细度模数

2.7

粗骨料

安康二里

最大粒径(mm)

31.5

饮用水

外加剂

速凝剂

固体

固体含量%

骨料

湿料质量(Kg)

干料重量(Kg)

含水率(%)

500.0

480.77

4.0

2000

1990

0.5

水泥

粉煤灰

粗骨料1

粗骨料2

理论配合比每立方米混凝土用料

98

693

323

754

169

理论配合比

1.95:

2.11:

0.02:

0.47:

0.37

0.38:

每次用料(Kg)

721

325

758

135

第一次拌和用料

技术主管:

施工负责人:

试验:

单位:

(章)

混凝土、浆砌圬工灌注日志

质统-40

卡片号

里程

理论

水胶比

部位

标号

配合比

等级

SN2010-09-003

要求坍落度(mm)

180-220

开盘时间

2010-10-4

16:

施工数量

43

施工坍落度(mm)

终盘时间

19:

水泥总用量(kg)

15308

试件编号

含水率%

施工

每立方米用料kg

每次拌合用料kg

石1

石2

469

外渗料

工作负责人

领工员

陈怀

称重

梁平

试验员

工班长

组长

洒水

拌合

兰文喜、谢青

捣固

每班水泥用量(kg)

15308

质检工程师

日期

2010年10月4日

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