聚丙烯厂6资料年干气制乙苯装置停工方案docWord格式文档下载.docx

上传人:b****4 文档编号:16992676 上传时间:2022-11-27 格式:DOCX 页数:62 大小:199.86KB
下载 相关 举报
聚丙烯厂6资料年干气制乙苯装置停工方案docWord格式文档下载.docx_第1页
第1页 / 共62页
聚丙烯厂6资料年干气制乙苯装置停工方案docWord格式文档下载.docx_第2页
第2页 / 共62页
聚丙烯厂6资料年干气制乙苯装置停工方案docWord格式文档下载.docx_第3页
第3页 / 共62页
聚丙烯厂6资料年干气制乙苯装置停工方案docWord格式文档下载.docx_第4页
第4页 / 共62页
聚丙烯厂6资料年干气制乙苯装置停工方案docWord格式文档下载.docx_第5页
第5页 / 共62页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

聚丙烯厂6资料年干气制乙苯装置停工方案docWord格式文档下载.docx

《聚丙烯厂6资料年干气制乙苯装置停工方案docWord格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《聚丙烯厂6资料年干气制乙苯装置停工方案docWord格式文档下载.docx(62页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

聚丙烯厂6资料年干气制乙苯装置停工方案docWord格式文档下载.docx

徐元德

2019-03-2919:

27:

48

环境检测部

刘辉

58:

52

安全环保处

陈永生

2019-04-0112:

10:

13

机动处

樊亚军

23:

42

生产技术处

韩勇

2019-03-3108:

公司主管领导

宋健强

2019-04-0213:

07:

36

本方案实施日期:

2019年4月25日

(本方案实施后自行作废)

方案目录

一、停工原因;

二、本次停工技术改造(检修)内容介绍;

三、组织机构及职责;

四、停工时间;

五、停工进度统筹图;

六、停工应具备的条件;

七、停工及工艺处理方案;

八、停工作业操作卡;

九、装置蒸汽蒸煮、氮**吹扫、水漂洗作业操作卡;

十、检修期间环保监测及排污明细表;

十一、盲板表;

十二、本次作业危害因素辨识、环境因素识别、风险评价与风险消减措施;

十三、本次作业应急预案。

一、停工原因

根据公司安排,6**/年干**制乙苯装置按计划停工进行检修。

二、本次停工技术改造(检修)内容介绍

2.1技术改造(检修)内容

序号

项目名称

项目内容

1

换热器清理

E-211A管束检查清理

E-212、E-006管束检查清理

ER-201头盖拆装、换垫(消漏)

E-009A/B管束检查清理

冷冻机冷凝器E-501管束清洗

2

塔的检查检修

T-001、T-201、T-202、T-203检修

3

配合仪表、计量器具拆装校验

流量计、控制阀拆装

计量表拆装

人工配合

4

加热炉烟道及挡板检修

炉膛检查维修

检查烟道及挡板

5

储罐清罐作业

罐区储罐清罐作业(D-301A/B、D-302A/B、D-303、D-304、D-305)

浮盘密封维修(D-301A/BA、D-302A/B、D-303、D-304)

6

储罐罐顶增加护栏

D-301A/B、D-302A/B、D-303、D-304、D-305罐顶增加防护栏

7

设备防腐蚀处理

E-009A/B防腐蚀处理

D-002防腐蚀处理

8

流量计FT-2309更换

循环水井扩容改造

更换流量计FT-2309

9

配合检修施工项目

搭脚手架

拆装保温

拆加盲板

其他配合检修项

10

罐区循环水线改造

增加循环水井

阀门安装

FT-1115引压线检修

引压线及引压阀更换

12

机泵密封系统优化

控制系统检修

DCS控制系统进行吹灰、点检

DCS控制系统工程师站一块硬盘故障(独立磁盘冗余阵列),需要对故障硬盘进行更换。

SIS控制系统进行吹灰、点检

SIS控制系统CPU卡电池已连续使用6年,已达到系统厂家要求更换时间,对CPU电池进行更换。

加热炉SIS系统组态调试

14

R-101A再生及换剂、R-101B换剂

R-101A退料、吹扫

R-101A/B再生、置换及换剂

15

反应器加流量计

R-101A/B增加1台循环苯流量计

16

乙苯塔压控及流程改造

乙苯塔塔顶、塔釜流程优化及改造

17

SIL评估问题整改

燃料**增加压力变送器及布线

C-001A/B增加入口压力变送器及布线

燃料**压力、火监与切断阀组态

2.2本次检修需打开的设备

(1)T-001、T-201、T-202、T-203清理内壁;

(2)D-301A/B、D-302A/B、D-303、D-304、D-305清罐作业;

(3)D-001、D-002、D-101、D-102、D-201、D-202、D-203、D-204、D-504等压力容器检验。

三、组织机构及职责

为确保6**/年干**制乙苯装置安全停车以及检修项目的顺利进行,要切实加强对停车准备、单机停车和停车中各单位、各项工作的统一协调、组织和指挥;

提高工作效率,及时解决处理停车过程中出现的问题,确保停车顺利进行,为此成立车间级停车组织与指挥机构。

指挥:

刘嘉

副指挥:

郑少华张世立

成员:

王崇光杨文祥杨可冯俊杰沈秉晨段义雄

四、停工时间

2019年4月日

五、停工进度统筹图(见附1)

六、停工应具备的条件

6.1停工准备

(1)熟练掌握装置停工操作卡及装置停工方案

(2)熟练掌握应急预案,对停工过程中可能出现的各类异常情况能及时正确处理

(3)停工准备内容参见附件一“停工操作卡”

(4)机、电、仪修人员在岗,实行24小时值班

(5)备品配件可满足停车需要

6.2经上级批准的停工方案已向生产人员交底

(1)停工方案下发到岗位上,供操作人员学习

(2)每一停车步骤都有书面方案,从指挥到操作人员均已掌握

(3)已进行停车方案交底、学习、讨论

(4)事故处理预案已经制定并落实

6.3通讯联络系统运行可靠

(1)岗位电话正常

(2)直通、调度、火警电话正常

(3)无线电话、报话机呼叫清晰

6.4安全、消防、急救系统已完善

(1)严格执行安全生产管理制度、规程、台帐齐全,安全管理体系

(2)严格执行动火制度、车辆管理制度

(3)严格执行消防巡检制度、消防车现场管理制度,消防道路畅通

(4)岗位消防器材、护具已备齐,人人会用

(5)**体防护、救护措施已落实

(6)现场人员劳保用品穿戴符合要求,职工急救常识已经普及

(7)生产装置、罐区的消防设施、可燃**体和有毒**体监测器已投用,完好率达到100%

(8)安全阀正常投用

(9)现场急救站已建立,实行24小时值班

6.5化验分析准备工作已就绪

(1)分析室人员按照化工要求及时、准确采样并分析

6.6现场保卫已落实

(1)现场保卫的组织、人员、工具等已落实

(2)入厂制度、控制室等关键点人员值守已安排

七、停工及工艺处理方案

7.1装置停工

7.1.1停工前准备工作

确认岗位操作人员进行了停工方案及相关HSE知识的培训,确认各类仪表、**体检测装置、对讲机、安全环保设施及劳动保护装备完好并已准备齐全,准备好停工用的工具及材料。

7.1.2停催化干**进料

接公司调度安排装置停工,全开PSA跨线阀、将装置内干**切至尾**系统、停止装置干**进料,关闭四路干**进反应器控制阀及总阀,打开ER-101现场放空。

7.1.3烃化反应系统降温、停工

控制燃料器流量以降低循环苯加热炉温度,当D-101中苯液无法自压入T-201时,将D-101循环苯流程切换为借泵流程进一步降低温度,降温至190~200℃后F-101熄炉,确认烃化系统彻底降温完成后,将系统内物料通过密排线排放至D-207直至液位不再上涨。

7.1.4干**精制停工

催化干**切出装置后,确认水洗塔T-001系统压力排净后,停新鲜水进料泵P-502,并将T-001内污水排净。

7.1.5苯塔底**系统降温、停工

F-201炉子逐步降燃料**量、熄火嘴,保证其降温速度20~30℃/h。

F-201炉膛温度降至300℃±

5℃时停K-201、K-202。

T-203逐步降压降温,同时通过P-204将D-202液位倒至≤5%;

停止苯塔底**循环泵P-205并控制好塔釜液位,关闭苯塔侧采控制阀FIC-2201及其前后手阀,将T-203内物料通过停工退料线倒至D-303。

7.1.6精馏各塔停工

粗分塔回流罐D-201通过P-201打回流使液位降至≤5%后停泵,T-201内物料通过P-202送至T-203,当T-201液位≤5%后停泵,残余物料通过密排排净;

停止T-202吸收剂进料,P-203持续运行直至塔内液位≤5%,残余物料倒至D-207;

D-203内物料持续采出直至液位≤5%,T-204物料持续采出直至塔釜液位≤5%,残余物料通过密排排净;

D-202内物料通过P-204打回流至液位≤5%后停泵,残余物料通过密排排净,T-203退料前确保T-203至停工冷却器E-211B退料流程通畅,开启T-203底部停工退料线,直至塔釜液位≤5%,残余物料通过P-205密排排净。

7.2装置退料

7.2.1装置退料注意事项

装置退料前,确认D-207与放空分液罐D-206为联通状态,装置退料期间,物料最终全部退至罐区,部分低点可通过外接氮**线将物料吹扫至地下污**罐D-207。

退料至D-207时,要有专人负责监控D-207液位,防止发生液位超限;

D-207达液位上限后停止退料,将D-207内物料倒至D-303后再恢复系统退料;

退料至D-207液位不再上涨后,打开各系统氮**吹扫线进行充压,充压至0.3~0.4Mpa后关闭氮**吹扫线装,再次打开各系统密排进行退料,直至地下污**罐D-207液位不再上涨,标志着装置退料阶段结束,可进行系统蒸煮。

7.2.2T-001系统退料

装置干**切出后,停水洗塔底泵P-001,停水洗塔新鲜水泵P-502,打开P-001入口倒淋将水洗塔内污水排入污水管网,见乳化液后关闭倒淋,将T-001系统内残余乳化液排放至槽车并将D-001、D-002内液体排净。

7.2.3D-003、C-001退料

关闭C-001、D-003与后续系统相连处阀门,将干**压缩机C-001腔体及进出口管线内物料通过接临时胶管至密排排净,D-003内物料通过D-003底部密排线排净。

7.2.4R-101A退料

待R-101A各段床层降温完成后,打开R-101A密排线阀门,将物料排放至D-207直至液位不再上涨关闭密排阀门,打开R-101A顶部氮**吹扫线阀门对R-101A进行充压,充压完成后继续通过密排排放,将R-101A残余物料排净。

7.2.5D-101、D-102退料

D-101退料前,打开循环苯缓冲罐D-101去苯塔进料泵P-202借泵流程的阀门,打开P-202至停工冷却器E-211B的阀门,启动P-202将D-101内物料倒至罐区,待D-101液位降至≤5%,通过D-101密排线将残余物料排净。

D-102退料前关闭T-202至D-102阀门,通过反烃化料泵P-101将D-102物料倒至T-203直至D-102液位≤5%,打开D-102的密排线将残余物料排净。

7.2.6精馏各塔退料

7.3各系统蒸汽蒸煮

7.3.1蒸煮前准备工作及注意事项

蒸煮工作进行前,联系仪表将现场一次表拆除、流量计拆除。

初期蒸汽吹扫时,对塔底、罐底等部位先经过退料线向地下污**罐吹扫,管线热后关退料线,同时应投用塔顶冷凝器,吹扫蒸汽凝液自回流罐排往D-207,再转送D-303静置脱水;

塔顶或罐顶先向火炬系统吹扫,塔顶温度达到90℃后,关小火炬线阀门(蒸煮初期尾**应排入放火炬**系统),连续蒸煮至排放**体分析合格后,通过现场放空进行直排,确认装置各系统蒸煮完成后,蒸煮流程盲板隔离,准备进行氮**置换。

7.3.2T-001系统蒸煮

打开T-001塔底蒸汽吹扫阀门对T-001系统进行蒸汽吹扫,蒸煮尾**排放至火炬系统,待T-001、D-001、D-002产生液位后,打开T-001排污线及D-001、D-002明排线阀门进行切水作业,至乳化层后通过密排排放至D-207,T-001内乳化液排放至槽车,蒸煮至排出的吹扫**体达到VOC≯120mg/m3的要求。

7.3.3D-003单独蒸煮

打开D-003底部公用工程站蒸汽阀门,蒸煮初期产生的**体通过D-003顶部安全阀副线排放至火炬系统,待D-003产生液位后,打开D-003明排线进行切水作业,至乳化层后通过密排排放至D-207,蒸煮至D-003顶部放空排出的吹扫**体达到VOC≯120mg/m3的要求。

7.3.4D-101、D-102蒸煮

打开D-101底部蒸汽线阀门对D-101进行蒸煮,打开D-101顶部安全阀副线,将蒸煮初期尾**排放至火炬系统,待D-101产生液位后,打开D-101密排线阀门,将凝液排至D-207,蒸煮至D-101放空**体达到VOC≯120mg/m3的要求。

打开D-102底部蒸汽线阀门对D-102进行蒸煮,打开D-102顶部安全阀副线,将蒸煮初期尾**排放至火炬系统,待D-102产生液位后,打开D-102密排线阀门,将凝液排至D-207,蒸煮至D-102放空**体达到VOC≯120mg/m3的要求。

7.3.5T-201系统蒸煮

打开D-201底部蒸汽吹扫阀门和P-202入口管线蒸汽吹扫阀门,蒸煮初期通过T-201塔顶安全阀副线排放至火炬系统,蒸煮至T-201高点放空、P-202入口倒淋、D-201顶部放空排出的吹扫**体达到VOC≯120mg/m3的要求。

7.3.6T-202系统蒸煮

打开P-203入口管线蒸汽阀门,蒸煮初期尾**通过T-202塔顶安全阀副线排放至火炬系统,蒸煮至T-202高点放空、P-203入口倒淋排出的吹扫**体达到VOC≯120mg/m3的要求。

7.3.7T-203系统蒸煮

打开P-205入口线蒸汽吹扫阀门及D-202底部蒸汽吹扫阀门,蒸煮初期尾**通过塔顶安全阀副线排放至火炬系统,待T-203、D-202产生液位后,打开P-205入口密排线阀门、D-202密排线阀门,将凝液排至D-207,蒸煮至T-203高点放空、D-202顶部放空、P-205入口倒淋排出的吹扫**体达到VOC≯120mg/m3的要求。

7.3.8T-204系统蒸煮

打开P-207入口线蒸汽吹扫阀门及D-203底部蒸汽吹扫阀门,蒸煮初期尾**通过塔顶安全阀副线排放至火炬系统,待T-204、D-203产生液位后,打开P-207入口密排线阀门、D-203密排线阀门,将凝液排至D-207,蒸煮至T-204高点放空、D-203顶部放空、P-207入口倒淋排出的吹扫**体达到VOC≯120mg/m3的要求。

7.4各系统氮**置换

氮**置换需在上述各系统退料、吹扫、蒸煮完成后且设备打开之前进行,氮**置换前同样要确保各系统放火炬流程畅通,与退料后的氮**吹扫过程相近,同时确保各系统内蒸煮凝液排净,初期吹扫氮**排放至火炬系统,待分析合格后停止氮**置换,对涉及受限空间作业的系统或设备进行盲板隔离,确认无误后可进行人孔打开作业。

7.5人孔打开及自然通风

涉及受限空间作业的系统或设备人孔开启后,进行≮24h的自然通风(空**),必须在作业前请相关人员进行分析,**体分析合格后可交付检修。

7.6罐区

在罐区进行退料前需要确认装置退料完成。

罐区退料过程中D-301A/B通过密排向D-306退料,D-302A/B、D-304、D-305通过临时接线至就近密排向D-306退料,最后通过P-310将D-306内物料送至D-303并按要求进行切水作业。

上述储罐退料完成后进行工艺处理,工艺处置合格交付检修。

D-303工艺处置需等装置检修完毕且各项准备工作均完成后,将D-303物料输送至T-201、T-203系统进行垫料,当T-201、T-203液位接近上限,D-303仍有较高液位时,将D-303液位倒至D-304、D-305直至D-303彻底倒空后,对D-303进行与其余储罐相同的工艺处理,合格后交付检修。

7.7烃化反应器R-101A再生准备及交出

烃化反应器R-101A在进行再生作业前,必须确保退料完成且氮**置换结束;

再生前联系总调确保燃料**、氮**、工业空**等公用工程系统供应正常;

再生操作必须严格按照6**/年干**之乙苯装置操作规程8.11.4执行,严禁超温超压,再生作业完成后对R-101A再次进行氮**置换;

各床层均降至常温后对R-101A进行盲板隔离,准备人孔打开;

人孔开启后进行≮24h的自然通风,受限空间**体分析合格后方可交付施工方。

八、停工作业操作卡

初始状态S0

装置准备停工检修,各项准备工作结束

8.1停工前准备

(M)—停工方案准备完好

(M)—联系检修做好盲板准备

(M)—不合格线、退料线系统畅通

(M)—各污水系统、雨水系统畅通

(M)—各机泵运行正常

(M)—加热炉运行正常

(M)—蒸汽压力≥0.6Mpa

(M)—工业空**压力≥0.4MPa

(M)—氮**压力≥0.3MPa

(M)—仪表正常投用

(M)—DCS工作正常

(M)—UPS工作正常

(M)—现场压力表在使用周期内

(M)—各安全阀正常投用

<

M>

—安全设施完好投用

—可燃**体报警仪完好投用

—消防水炮完好投用

—消防器材完好投用

—消防蒸汽带完好投用

—安全防护用具齐全

—过滤式防毒面具齐全

—防爆工具齐全

(M)—通讯设施完好

(M)—扩音、对讲系统完好

8.2反应单元停工退料

8.2.1停催化干**进反应器

[M]—联系调度停催化干**进料

[P]—全开PSA跨线阀

[I]—全开PIC-0501控制阀

[I]—逐步全开PIC-1105将净化干**切入D-208

[I]—逐步全开PIC-0002将催化干**切入D-208

[I]—逐个关闭干**进料调节阀FIC-1102、FIC-1103、FIC-1104、FIC-1105

[P]—逐个关闭干**进料调节阀FIC-1102、FIC-1103、FIC-1104、FIC-1105前后阀门、副线阀

(P)—确认FIQ-1101倒淋阀液体全部排净、见**

[P]—停干**压缩机C-001(操作规程5.1.2)

[P]—关闭催化干**进装置界区阀,盲板倒至盲位

[P]—关闭FIQ-1101前后截止阀、副线阀,盲板倒至盲位

[P]—打开ER-101现场放空

[I]—关闭ER-101压力控制阀PIC-2309

提示卡

注意精馏塔各项操作,维持精馏工段平稳运行。

8.2.2烃化反应器R-101A降温、退料

[I]—降低FV-2219燃料**流量

[I]—循环苯加热炉F-101降温

(I)—循环苯加热炉F-101炉膛开始以30~50℃/h的速度降温,烃化反应器床层降温速度≯60℃/h,确认反应器入口循环苯温度TI-1101降至300~310℃

[P]—打开R-101副线阀

[P]—关闭R-101A出入口阀,盲板倒至盲位

(I)—确认D-101内循环苯无法自压进入T-201

(I)—T-203塔顶压力降至≯0.9MPa

[P]—关闭P-202B自T-201阀门,打开P-202B自D-101阀门,倒至借泵流程

[I]—打开FIC-2104控制阀及前后手阀

[P]—启动P-202B,打开FV-2104至E-105阀门,逐渐关闭FV-1113

(I)—苯塔侧线流量FIC-2201逐渐减小

[P]—关闭E-108进T-201阀门

[P]—打开E-104进D-101阀门

[I]—内操监控T-201、T-202、D-101液位,联系外操及时停相应采出泵(见本方案8.4)

[P]—关闭苯塔循环苯至D-101控制阀FIC-2201及前后手阀、副线阀

(I)—缓慢补苯,确保D-101液位平稳

(I)—确认D-102液位LI-1101≤5%

[P]—停泵P-101(操作规程6.8),关闭FIC-1114前后手阀、副线阀

[I]—控制F-101炉膛温度TI-2234降至190~200℃

(I)—确认TI-2234降至190~200℃

[P]—F-101熄火(操作规程6.3)

(I)—反应器循环苯入口温度TI-1101降至40~50℃

[P]—循环苯改走F-101副线并关闭F-101出入口阀

[P]—停新鲜苯泵P-301/302

[I]—关闭调节阀FV-1112

[P]—关闭调节阀FV-1112的前后阀门及副线阀

[P]—停P-202借泵

(I)—R-101A出口温度TI-1112降至40~50℃

[P]—打开停工退料线将残**退至罐区,密排盲板倒至通位

(I)—确认D-207液位不再上涨

[P]—通过R-101A顶部氮**吹扫线对R-101A进行充压,盲板倒至通位

(I)—确认R-101A压力PI-1102上升至0.3~0.4Mpa

[P]—关闭R-101A顶部氮**吹扫线手阀

(M)—联系**公司调度,确认可以排放火炬系统

[P]—打开R-101A底部密排将反应器底部参与物料扫至D-207直至D-207液位不再上涨

[P]—打开R-101A顶部安全阀副线,将系统残压排放至火炬系统

(I)—确认系统压力PI-1102降至0.0~0.005Mpa

(I)—R-101A床层温度降至50~70℃

循环苯降温过程中D-101逐渐补苯,维持液位稳定

降温过程中确保反应器为正压状态,防止降温出现局部负压

8.2.3R-101B循环苯线退料

(M)—确认D-101内循环苯温度TI-1131降至40~50℃,循环苯系统压力PIC-1107降至0~0.05Mpa

(I)—R-101A循环苯入口温度TI-1101降低至40~50℃

[P]—打开D-101顶部安全阀副线,将循环苯系统内**体排放至火炬系统

(P)—确认R-101B顶部循环苯进料根部阀关闭,盲板倒至盲位

[P]—缓慢打开R-101B顶部氮**吹扫阀门对管段进行充压,充压5分钟后关闭氮**吹扫线阀门

[P]—打开循环苯进料第二道阀门,将循环苯线内物料苯经过FV-1113排至D-101,盲板倒至通位

(P)—反复吹扫至氮**吹扫线第一道阀后倒淋打开无液体流出,R-101B循环苯入口管段吹扫干净

[P]—缓慢关闭R-101B顶部氮**吹扫阀门,关闭R-101B顶部循环苯进料第二道阀门

[P]—关闭R-101B顶循环苯进料第二道阀门

[P]—关闭FV-1113控制阀前后阀、副线阀

[P]—将R-101B循环苯进第二道阀后盲板倒为盲位,盲板倒至盲位

1.F-101降温速度控制在25~30℃/h

2.烃化、反烃化停止反应后,密切监控D-101、D-102液位

稳定状态S1

循环苯加热炉熄火,反应器切出完毕

8.2.4D-101退料

[I]—关闭苯塔顶****至D-101控制阀PIC-1107

[I]—打开FIC-1113,使E-105壳程循环苯倒流回D-101,倒空E-105壳程物料

[P]—打开循

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 农林牧渔 > 林学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1