提高钢筋笼制作效率QC成果文档格式.docx

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成立时间

20xx年9月20日

小组类型

现场型

注册时间

20xx年10月20日

重新注册时间

――

活动时间

20xx年9月~20xx年10月

课题名称

提高钢筋笼加工效率

组员

姓名

性别

年龄

职称(务)

学历

接受TQC

教育时间

1

组长

2

副组长

3

4

5

6

7

8

四、现状调查

1.钢筋笼加工统计情况如下:

钢筋笼生产情况统计表

序号

桩孔编号

桩长

总耗时

人数

电焊机

左1-7-1

21m

43h

8人

1台

左1-9-1

42h

左1-13-1

41h

均耗

42h

2.由于钢筋笼加工不能及时完成,导致已完成的挖孔桩不能及时浇筑混凝土,影响后续施工进度。

五、课题目标

1.目标设定

钢筋笼加工效率由活动前

的42h减少到32h。

2.目标可行性分析

⑴通过实际验证,在孔口加工钢筋笼,在技术方面是完全可行的。

⑵据熟练工讲,他们在以前的工地上三天可在孔口完成一个钢筋笼。

⑶根据工期安排,必须在冬季施工开始前完成桩基混凝土施工。

⑷经实际现场工序统计发现,目前的钢筋笼加工工序衔接不紧凑,安排不是很合理,存在窝工现象,通过调整可以消除不合理作业浪费时间。

结论:

实现36小时完成一个钢筋笼的目标可行。

六、原因分析

小组各成员进行现场实际观察统计,绘制因果分析图如下:

1、

根据因果分析图,分析钢筋笼制作效率低的原因如下:

Ø

慢之一:

人员不熟练,责任心不强

桩基施工地形复杂,坡度大,施工人员在孔口进行钢筋笼加工难度大,人员不熟练孔口操作;

施工人员责任心不强。

慢之二:

电焊机数量不足

每孔只有一台电焊机,竖直搭接焊接速度慢,致使一些可以平行作业的工序迫不得已变成流水作业。

慢之三:

材料、半成品不能及时运送到孔口

地势陡峭,钢筋材料人工搬运难度大,不能保证材料及半成品的供应。

慢之四:

地势陡峭、地貌复杂

由于地势陡峭,无法修建平顺便道,人工搬运难度大。

慢之五:

施工工艺不合理

主筋焊接对位困难、速度慢,柱加强筋焊接间距不好掌握,误差大,技术指导监督力度不够,导致焊接的笼子不规则。

慢之六:

柱加强筋弯制较慢。

利用钢筋弯折机和“胎具”弯曲柱加强筋,弯成之后点焊,取下切割,割好之后重新放在边上进行满焊。

其他人继续弯制,每次生产一个,占用三人,焊机和弯折机各一台。

慢之七:

箍筋缠绕较慢

孔口缠绕箍筋难度较大,且一次切下数量过大,运送困难,劳动力占用多,工效低。

七、要因确认

在分析了上述7条原因的基础上,小组成员根据现场施工实际情况,采用投票进行主要原因确认,限定每人只能投4票,共8人,投票总数为32票,规定大于32(票)/7(项)≈4.6票的因素确定为要因,并用“▲”符号表示,投票结果见下:

要因确认统计表

评价因素

小组成员投票情况

小计

要因

材料、半成品不能及时保障

柱加强筋弯制较慢

八、制定对策

共确认要因4条,根据要因,制定对策如下表:

对策表

原因

对策

责任人

完成时间

1、固定孔口作业人员,并组织交流学习,提高工作熟练程度;

2、实行质量处罚措施。

20xx.8.27

1、合理安排分工,及时保障材料;

2、提前下料,分类存放做好准备工作。

20xx.8.28

1、进行施工技术交底优化;

2、组织技术交底学习,加强对施工人员的教育和培训;

3、跟班作业,检查交底落实情况。

柱加强筋弯制、焊接较慢

1、柱加强筋提前弯制,不耽误加工时间;

2、在柱加强筋上使用石笔划横标记焊接点,加快焊接找点准确度和速度;

3、在竖直的主筋上刻画水平线,保证柱加强筋水平。

20xx.8.29

九、实施对策

实施一:

提高熟练度,加强责任心

在钢筋工班中选择身体健康,动作麻利的人员进行孔口加工钢筋笼作业,人员保持相对固定,技术员组织进行培训,熟练掌握孔口加工钢筋笼的技术,要在保证安全的提前下加快作业速度。

加强工作责任心教育,实行奖优罚劣制度,提高质量控制力度,确保质量受控。

实施二:

合理安排,及时保障半成品制作

对于加工钢筋笼所用的钢材提前进行下料、弯制,并运至孔口边缘,以免作业中由于地势原因人工搬运速度慢,影响钢筋笼弯制速度。

实施三:

加强施工管理,优化施工工艺

实行过程管理,根据现场实际情况及时检验和调整技术交底,优化交底方案,要切实达到交底指导施工的要求;

根据实际情况合理督促检查,消除工人故意怠工、误工现象。

实施四:

控制柱加强筋的加工、焊接及定位

柱加强筋提前安排弯制,首先焊制“胎具”,由钢筋弯曲机运载胎具进行弯制柱加强筋,2人进行弯制操作,另外1人进行接头点焊,然后切割开后分段满焊。

为了加快柱加强筋焊接的精度和速度,在柱加强筋上划竖线,在主筋上划横线,定位焊接点,速度又快又准,加工成的钢筋笼钢筋间距误差小,符合规范要求。

十、检查阶段

对策实施后,小组成员对实施后连续加工的6个钢筋笼进行了统计,结果如下:

对实施措施后的钢筋笼生产情况统计表

左1-16-1

22m

30h

左1-15-1

28h

右2-6-1

26h

右2-7-1

20m

右2-7-2

24h

左1-9-2

25h

25h

十一、处理阶段

从上表可以看出,经过QC小组活动,孔口加工钢筋笼时间平均耗时降低到25小时,小组研究问题得到了彻底解决,达到了QC小组预期的活动目的。

十二、取得成果

1.技术效益

通过活动,我们掌握了科学的钢筋笼制作工艺。

更重要的是,提高了小组成员动手解决问题的能力,使大家感觉到现场的问题只要我们勤于调查,对各个环节进行动作分析,充分发挥小组成员的主观能动性,改进工具、工艺,就能取得期望的效果。

2.经济效益

难道较大的加工钢筋笼现场之一

通过活动,将钢筋笼的工费成本降低了0.45倍。

即活动前,单个钢筋笼耗工时为:

8人,共需要42h完成一个;

活动后,单个钢筋笼耗工时为:

8人,共需要25h完成一个。

每个工时按照10元计算,每个钢筋笼节约的工费为(42-25)×

8=136元人民币。

尚未计算夜间作业所耗的照明费用。

3.社会影响

解决了孔口加工钢筋笼效率低的瓶颈,提高了生产力,保证了钢筋笼产量,从而保证了我标段节点工期目标的实现。

十三、巩固措施及今后打算

1、对本次活动形成的施工工艺和工序安排以作业指导书的形式下发,指导后续施工,并严格现场控制管理,并将本次活动贯穿到钢筋笼加工作业的全过程,不断改进。

2、加强对员工的技术培训,使QC小组活动成为处理现场技术问题的自觉行动,有效开展。

2、神府高速工期短,工程量大,必须要采取冬季施工措施进行冬季施工,所以我们下一步的工作打算是,研究解决冬季施工保温措施。

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