影响煤耗因素汇总表讲解Word格式文档下载.docx

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1.89

煤耗上升

运行时,对80%以上工况尽量向设计值靠近,80%以下工况目标值不一定是设计值,目标值的确定需要通过专门的滑参数优化试验确定。

估算公式与主汽压力上升相同。

2

主汽温度每下降10℃

1.26

主汽温偏低一般与过热器积灰、火焰中心偏低、给水温度偏高、燃烧过量空气系数低、饱和蒸汽带水、减温水门内漏等因素有关。

运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。

并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽温引起变化的影响。

B*[C2/(1+C2)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C2——是主汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。

主汽温度每上升10℃

1.14

主汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。

估算公式与主汽温下降相同。

3

再热汽温度每上升10℃

0.91

再热汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。

并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热汽温引起变化的影响。

B*[C3/(1+C3)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是再热汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。

再热汽温度每下降10℃

0.99

再热汽温偏低一般与再热器积灰、火焰中心偏低、冷再蒸汽温度低、燃烧过量空气系数低、减温水门内漏等因素有关。

运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比、低负荷时滑压运行提高冷再热蒸汽温度。

估算公式与再热汽温上升相同。

4

再热器压力损失上升1%

0.32

再热压损与设计有关,运行中不可控

并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热压损引起变化的影响。

B*[C4/(1+C4)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C4——是再热压损对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。

再热器压力损失下降1%

0.28

估算公式与再热压损上升相同。

5

凝汽器真空下降1kPa

2.6

引起凝汽器真空低的原因很多,总的来讲,与凝汽器传热系数、凝汽器热负荷、冷却水流量及温度、凝汽器内不凝结气体多少有关。

运行时可从以下几个方面入手进行调整:

按规定投运胶球清洗装置;

可根据循环水温度和机组真空情况决定循环水泵运行台数;

定期检查冷却塔淋水填料、喷嘴、除水器等部件是否完好、淋水密度是否均匀;

做好无泄漏工作,对无防进水保护的疏水可人工关紧手动门;

定期进行真空严密性试验,对于采用真空泵的机组,严密性试验结果>

0.8kpa/min时,会对机组真空有较大的影响。

运行中重点检查轴加水封是否破坏;

适当提高低压轴封供汽压力,观察凝汽器真空是否有所提高;

必要时进行真空系统检漏。

详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化,再得到煤耗的变化。

并且还要考虑其他因素同时变化时,对真空引起变化的影响。

B*[C5/(1+C5)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是真空对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。

注:

真空不同,每下降1kPa对煤耗的影响也不同;

当真空较低时,再每下降1kPa,对煤耗的影响要大得多。

2.6g/kw.h是在80%以上负荷,额定真空附近的估算数据。

6

机组转速下降30r/min

运行中不可控

转速变化主要影响发电机效率,使发出的有功功率变化。

可按照发电机‘转速—效率’关系曲线查出转速变化后的有功功率变化值,再计算煤耗的变化。

7

主汽管道泄漏变化1t/h

0.35

做好无泄漏工作,对无防进水保护的主汽疏水可人工关紧手动门

可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。

8

再热冷段泄漏变化1t/h

0.25

做好无泄漏工作,对无防进水保护的冷再疏水可人工关紧手动门

9

再热热段泄漏变化1t/h

做好无泄漏工作,对无防进水保护的热再疏水可人工关紧手动门

10

给水管道泄漏变化10t/h

0.28(最后高加出口)

做好无泄漏工作

与泄漏位置有关,粗略估算,可按对应抽汽的10~15%计算

11

厂用汽耗量变化10t/h

1.68

低辅汽源

做好非生产用汽的管理工作

2.1

高辅汽源

2.5

冷段汽源

12

凝结水过冷度变化1℃

0.04

过冷度增加,煤耗上升

控制好热井水位,真空系统严密性达到标准

可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。

13

给水温度下降10℃

0.71

检查高加旁路阀是否泄漏,加热器进汽阀是否节流运行,抽空气是否正常,维持高加水位正常

与最后高加端差上升,计算相同。

14

凝汽器端差每增加1℃

0.48(额定真空附近)

端差上升,煤耗上升

按规定定期投入胶球清洗装置,端差很大时,可考虑酸洗。

端差增加1℃,相当于排汽温度升高1℃,额定真空附近约使真空下降0.3kPa,可按真空下降计算。

15

#3高加上端差变化10℃

控制好水位,避免上游加热器温升不足;

如加热器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。

计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出

16

#2高加上端差变化10℃

0.55

17

#1高加上端差变化10℃

0.19

18

高加抽汽压力损失变化0.1MPa

0.07(额定工况附近)

#3高加

检查进汽门、逆止门开度,保证不节流

压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;

额定工况下,1抽压损变化0.1Mpa,端差约升高1℃。

0.08(额定工况附近)

#2高加

额定工况下,2抽压损变化0.1Mpa,端差约升高1.5℃。

0.047(额定工况附近)

#1高加

额定工况下,3抽压损变化0.1Mpa,端差约升高2.5℃。

19

加热器及管道散热损失变化1%

0.22(额定工况附近)

做好抽汽管道及加热器的保温工作

0.18(额定工况附近)

0.13(额定工况附近)

20

高加水位低串汽10t/h

0.52

#3高加→#2高加

0.49

#2高加→#1高加

0.62

#1高加→除氧器

21

#3高加切除

2.35

功率变化15.9MW

#2高加切除

5.39

功率变化24.6MW

#1高加切除

2.90

功率变化8.59MW

22

定排泄漏量10t/h

1.59

做好无泄漏工作,保证定排各阀门严密性

可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。

23

连排泄漏量10t/h

1.62?

连排扩容器投入

0.44?

(连排投入与不投入的数据是否搞反了)

连排扩容器不投入

24

主汽减温水每增加1%

0.16

尽量从燃烧调整方面做工作,少用减温水

25

再热汽减温水每增加1%

0.86

26

飞灰含碳量每上升1%

1.33

飞灰含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低等因素有关。

运行时,应根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。

通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出

27

炉渣含碳量每上升1%

炉渣含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低

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