凝汽器在线化学清洗总结报告最终版文档格式.docx

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T

式中:

K—腐蚀率(g/m2·

h)

M1—清洗前试片重量(g)

M2—清洗后试片重量(g)

S—试片表面积(m2)

T—清洗时间(h)

四、凝汽器酸洗过程:

1.11月10日12:

00—13:

50向循环水池一次性快速投加约98%的硫酸4.0t,循环水杀菌剂0.75t,调节循环水PH=3-4(试纸即可)观察PH值的变化,约15min,PH降至3左右,然后同时启动两台循环水泵,开始每1h/次化验循环水PH、电导率、钙硬和碱度。

(数据见附表1)

2.11月10日14:

00向循环水池一次性添加缓蚀阻垢剂500kg,循环水钙硬增长较快,浊度增加明显。

保证对PH、钙硬指标每1h/次,凝结水硬度1h/次。

3.汽机专业注意凝汽器真空以及端差的变化情况,并做好记录。

(数据见附表2)

4.11月10日22:

00钙硬稳定并略有下降趋势,PH逐渐升高,碱度逐渐升高后,立即停止酸洗,开始通知值长大量置换清水,此次凝汽器酸洗工作结束。

5.11月11日8:

00循环水各指标与日常监督指标一致,停止大量排水,维持正常控制标准。

6.凝汽器化学清洗前和清洗后不锈钢和碳钢挂片重量比。

(数据见附表3)

7.凝汽器在线化学清洗效果图。

(见附表4)

附表1:

化验数据:

循环水

钙硬mmol/l

循环水PH

碱度

mmol/l

电导率

US/cm2

循环水浊度

NTU

化验人员

监督人员

11.1014:

00

3.42

3.5

0.32

4188

28.1

15:

3.6

3.0

0.21

4315

32.3

16:

4.0

3.2

4736

33.6

17:

4.2

3.4

4909

39.8

18:

4.4

5016

47.6

19:

4.0

4963

49.6

20:

4782

53.5

21:

4.04

4678

53.0

22:

3.96

4.6

0.40

4668

50.2

附表2:

真空变化情况

机组负荷(MW)

凝汽器真空(KPa)

凝汽器端差(℃)

排汽温度(℃)

循环水进口温度(℃)

循环水出口温度(℃)

12:

30.4

-93.0

13.1

44.1

20.2

31.0

13:

30.2

-93.6

13.2

44.8

20.0

31.6

14:

30.3

-93.5

12.8

43.8

20.3

30.1

-96.0

6.7

34.9

21.4

28.2

30.0

7.2

35.7

21.6

28..5

-96.1

7.7

35.8

20.7

-96.3

28.0

21.3

29

15.0

-96.7

6.0

32.5

26.5

28.9

-97.0

8.6

32.9

18.6

24.3

8.4

33.5

19.5

25.1

附表3:

挂片变化情况

挂片类型

清洗前

重量g

清洗后

挂片表

面积cm2

腐蚀率g/m2·

h

腐蚀率标准g/m2·

不锈钢挂片

22.2484

22.2461

25

0.115

2g/m2·

碳钢挂片

127.5575

127.5432

80

0.22

附件4:

凝汽器在线化学清洗效果图

五、经济性分析:

这是光大砀山项目首次凝汽器在线清洗,经过8个小时的在线清洗,凝汽器端差由原来的13.5度下降至7.0度,真空由原来的-93KPa上升至-97KPa,真空升高4KPa。

据计算凝汽器真空每升高1KPa,发电原秆单耗可降低9.25g/KW.h,全天发电量按72万kw.h,发电原秆单耗按1400g/kw.h计算。

1.提升后原秆单耗可降低=9.25g/kw.h×

4KPa

=37g/kw.h

2.每日可节约燃料等于=720000kw.h×

37g/kw.h

=26640000g

3.给料量不变的情况下。

每日可多发电量=26640000g÷

(1400-37)g/kw.h

=19545kw.h

4.上网电价按0.75元计算。

19545×

0.75=14658(元)

凝汽器经过酸洗后,每日可增加14658元收入。

由此可见凝汽器的工作情况直接影响汽轮机的工作效率,凝汽器冷却水管清洁度是其工作的重要指标,清洁度低,换热效果差直接影响真空。

所以运行中我们要加强各水汽指标的监督,发现异常及时查找原因,并设法消除。

为机组能够稳定、经济运行贡献自己的一份力量。

六、凝汽器结垢成因及预防措施:

1.水垢形成原因

凝汽器冷却水系统是开放式的循环系统,随着水分的蒸发和风干,水中溶解的盐类(如重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等)的浓度升高,一些盐因过饱和而析出:

Ca(HCO3)2=CaCO3↓+H2O+CO2↑

冷却水通过冷却塔相当于一个曝气过程,溶解在水中的CO2会逸出,因此水的PH值会升高。

此时重碳酸盐在碱性条件下发生如下反应:

Ca(HCO3)2+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-

当水中溶有氯化钙时,会发生下列置换反应:

CaCl2+CO32-=CaCO3↓+2Cl-

如水中有适量的磷酸盐时,磷酸根将与钙离子产生磷酸钙,其反应为:

2PO43++3Ca2+=Ca3(PO4)2

上述反应产生的CaCO3和Ca3(PO4)2均属微溶性盐,它们的溶解度比CaCl2和Ca(HCO3)2要小得多。

此外,CaCO3和Ca3(PO4)2的溶解度是随着温度的升高而降低。

因此在换热器的换热表面上,这些微溶性盐很容易达到饱和状态而从水中结晶析出。

当水流速度较小或传热表面比较粗糙时,这些结晶沉积物就容易沉积在传热表面上,形成水垢。

2.污泥及腐蚀污垢的成因

泥垢一般由颗粒细小的泥沙、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂质碎屑、腐蚀产物、油污、菌藻的尸体及粘性分泌物等组成。

上述物质在冷却水中起到CaCO3微结晶的晶核作用,这就加速了CaCO3结晶析出的过程。

当含有这些物质的水流经换热表面时,容易形成污垢沉积物,特别是流速较慢的部分污垢沉积物更多。

这种沉积物一般体积较大,质地疏松稀软。

它们是引起垢下腐蚀的主要原因,也是某些细菌生存和繁殖的温床。

换热表面常有锈瘤附着,常与水垢微生物及粘泥一起沉积在传热表面,除了影响传热外,更严重的是助长某些细菌的繁殖,最终导致换热表面腐蚀穿孔而泄露。

3.预防凝汽器结垢的措施

3.1硫酸投加的控制:

为了防止碳酸钙垢的形成,连续添加硫酸,控制冷却水PH值。

4月份-10月份气温较高期间,调整PH值在8.2-8.5范围内;

11月份-3月份气温较低期间,调整PH值在8.5-8.8范围内。

3.2调整排污水量,控制浓缩倍数:

由于硫酸添加方式的调整,气温较高季节,冷却水PH值相对较低,浓缩倍数可控制在3.0-3.5之间(通过电导率数值来控制排污量);

气温较低季节,冷却水PH值控制数值较高,水质结垢倾向趋强,浓缩倍数宜控制2.5-3.0之间。

(通过电导率数值来控制排污量)

3.3调整杀菌剂添加方式:

气温较高季节,冲击性添加次氯酸钠,添加剂量60mg/l.VS。

保有水量,添加频率2次/1周;

气温较低季节,冲击性添加次氯酸钠,添加剂量100mg/l.VS.保有水量,添加频率1次/1月。

3.4规范化学品添加操作程序:

冲击性添加杀菌化学品之前,检测冷却水PH值(<

8.5),关闭排污水阀,冲击性添加杀菌化学品,检测冷却水余氯值(0.5-1.0mg/l),循环运行12小时后,打开排污水阀,置换部分水体,直至冷却水水质恢复至日常控制范围。

3.5定期启动循环水旁滤装置:

为进一步提高循环水水处理效果。

化学值班人员定期启动循环水旁滤装置,使循环水量的2~5%流经旁滤装置可有效除掉循环水中悬浮的藻类、微生物的尸骸及污垢,降低循环水浊度。

3.6进一步完善监测手段和建立设备台帐:

利用机组大修时,选择凝汽器内部合适部位安装监测挂片,以便准确及时了解循环冷却水处理效果,确保凝汽器正常安全运行;

建立设备大修台帐,采集垢样,做垢样组成分析,记录设备腐蚀状况,为调整水处理配方提供依据。

做好循环水处理的监控工作,不仅需要有先进的处理工艺,更需要在平时的监控中严格遵守工艺要求,即所谓的三分药,七分管。

在保证药剂处理和水质的同时,也需要通过对循环水系统的各个参数做科学的统计分析,以保证系统的安全经济运行。

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