注液态二氧化碳现场会汇报材料最后上报Word下载.docx

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我矿现有2个采煤工作面:

22016、219b01工作面;

1个回撤工作面22010工作面;

1个备用工作面12016工作面;

5个掘进工作面:

119b08上、下顺槽、东翼回风巷、东翼轨道巷、东翼皮带巷。

2、通风方式

我矿通风方式为中央并列式,通风方法为抽出式。

主井、副井、新副井三条井筒入风,风立井回风。

风立井配备FBCDZ-10-NO30型通风机两台,一台工作,一台备用;

电动机型号为YBF630-M1-10;

电机额定功率2×

450kW;

矿井总入风量为10370m3/min,总排风量为10723m3/min;

矿井负压为2760Pa,矿井通风等积孔为4.1m2。

(二)火区概况

今年5月27日,12016采面上尾巷出现CO并呈持续升高趋势,5月27日18:

00时,对12016采面进行封闭,5月28日凌晨2时封闭结束。

该面封闭后,采取了注N2的防灭火措施,封闭期间向密闭内注入N2共计36.06万m3。

7月1日起,共向密闭内注40m3液态CO2。

从6月5日起,12016上、下顺密闭内O2始终控制在5%以下,火区内无CO、C2H4、C2H2等标志性气体,火区内温度26.2℃,各项条件符合《规程》启封规定,2014年7月5日对密闭进行启封,为防止密闭启封后火区复燃,决定继续对采面上顺采空区注入液态CO2进行防灭火工作(12016采面位置见附图1)。

(三)注入液态CO2前的准备工作

1、液态CO2由液态变为气态的比例为1:

500,估算12016火区内空间体积为2.6万m3,预计密闭内需要注入液态CO2量约为50m3,气态量约为2.5万m3。

2、依据12016火区封闭位置及现场条件,确定液态CO2“自增压器”安设在20层回风巷;

CO2注入孔位置选在12016上顺闭前2寸观测孔。

3、CO2输气管路选用2寸无缝钢管,输气管路安装后,必须进行加压试验,防止出现管路漏气现象。

4、注CO2期间,每天取密闭内气样,分析气体成分并测定火区内气温、水温,以便于观察防灭火效果。

5、在12016上下顺密闭前回风流途经路线,必须安设CO2传感器。

附图1:

12016采面注CO2系统布置图

(四)火区密闭内注液态CO2过程及效果

6月29日下午,CO2厂家技术人员到达板石煤矿,集团公司、板石矿领导召开会议,按厂家技术人员要求准备条件,地面做好倒罐准备,全体参加注CO2人员贯彻安全技术措施。

从7月1日白班14:

00开始向密闭内注CO2,至7月3日早6:

30分,用时40小时,累计向12016采空区注入40m3液态CO2(约合2万m3气态CO2)。

为观察整个注液态CO2过程中浓度变化情况,检查实施效果,我们利用安全监测监控系统、人工采样、气相色谱仪分析相结合的方式,观测火区的气体、温度、压力等参数变化情况,火区内气体浓度、温度、压差变化情况见表1。

表1 12016火区内的气体浓度、温度参数对照表

项目

CH4

(%)

CO

CO2

N2

O2

C2H4

C2H6

压差

pa

温度

上顺闭内

(注前)

36.45

1.403

61.03

1.358

0.0298

25

29.5

(注后)

1.169

96.24

2.381

0.2141

0.0010

85

26.2

下顺闭内

20.64

3.356

72.35

3.738

0.0157

5

29.4

33.57

40.82

0.8931

0.0349

30

26.1

通过对12016火区注液态CO2前、后效果比较分析,上顺闭内CH4由36.45%降至1.169%,CO2由1.403%升高至96.24%,N2由61.03%降至2.381%;

下顺闭内CH4由20.64%升至25%(CH4升高的主要原因是液态CO2在采空区内释放膨胀后将采空区CH4挤出,造成下顺闭内CH4升高),CO2由3.356%升高至33.57%,N2由72.35%降至40.82%,上、下顺密闭内温度平均下降3.3℃(密闭内温度下降量较低的主要原因是,7月1日白班注CO2释放口选在闭内10m位置,7月2日16点班开始,注CO2释放口改为采面上尾巷采空区预埋管内,CO2储罐距释放口距离过长,达到910m,因此温度变化量较小),达到了预期的效果,注液态CO2试验成功。

(五)采面回采时注液态CO2过程及效果

2014年7月5日上午9时开始启封,7月6日凌晨2点12016火区密闭启封正式结束,为防止火区复燃,我矿采取了在下尾巷埋管注N2的防灭火方式,7月6日白班观测上尾巷CO浓度为18ppm,浮抽管路内CO浓度为13ppm,7月8日白班,12016采面上尾巷CO浓度升高至282ppm,浮抽管路内CO浓度升高至96ppm,12016采空区内CO在启封后2天内持续升高,如不采取措施,后果不堪设想,7月8日晚23时,国家著名防灭火专家徐成林教授赶到我矿,集团公司、矿领导召开紧急会议,制定防灭火方案:

1、采煤工作面上尾巷预埋管注CO2

(1)注CO2后,能够降低采空区及回风顺槽的温度,改善作业环境。

(2)注CO2后,能够有效地抑制采空区瓦斯爆炸,一是由于CO2密度大,覆盖采空区高温点区域,将O2和有害气体分离,起到隔绝作用;

二是大量注入CO2,加宽采空区窒息带,当出现险情时,为救援创造有利条件。

(3)如采面再次发生险情,立即封闭上、下顺,以注CO2管路释放口为圆心,覆盖可燃物,终止氧化反应。

利用采面上尾巷21m预埋管向采空区注CO2,抑制采空区回风侧高温浮煤复燃。

注CO2时,为了防止工作面CO2浓度超限,每次注半罐CO2,停止1~2h,然后再注。

注CO2时,回风顺槽和上隅角不能进人,设好警戒,由救护队员监护。

带班矿领导负责具体协调抽采瓦斯和注CO2等防灭火工作。

当工作面由两台制氮机并联注氮气后,可停止注CO2。

2、采煤工作面下顺槽埋管注氮

采空区埋管注入N2能够大部份扩散到氧化带,降低高温浮煤的O2浓度,抑制其氧化复燃。

(1)注氮流量不能低于1200m3/h。

(2)注氮孔口释放位置选在下尾巷采空区,注氮方式为采空区埋管连续注氮。

(3)采面上下顺尾巷垒袋子墙,减少采空区漏风。

3、采煤工作面实施半均压通风

为了减少采空区的漏风增加注氮效果,采煤工作面采用半均压通风的措施,其方法为:

在12016联络巷设置2×

11kW对旋局扇,将风筒接至12016采面上尾巷,风筒出口距离上隅角8-10m,主要作用:

①工作面回风顺槽风量保持650m3/min,但运输顺槽风量可减少至400m3/min左右,减少采空区的漏风。

②一方面稀释上隅角瓦斯,另一方面可以减少采空区漏风。

③减少工作面进、回风的压差,对采空区起一定的均压作用。

我矿按照方案立即组织施工,于7月9日凌晨1:

04分开始注液态CO2,7月9日下午14:

00时,当向12016上尾巷采空区内注入第5罐液态CO2时,上尾巷CO降至28ppm,抽放管路内CO降至44ppm,7月10日白班开始,液态CO2注入量由每3h注1罐减至每3h注半罐,上尾巷、抽放管路内CO始终控制在44-60ppm之间,注液态CO2灭火效果明显,CO得到了有效控制,为采煤工作面快速推进争取了宝贵的时间(注CO2前后数据变化见附表2,采空区CO曲线变化见附图2)。

表2  7月9日12016采面注CO2前后气体参数对照表

12016浮抽管路

取样

时间

注CO2前

7.9

1.366

0.0115

0.943

78.10

18.84

0.0014

28.7

注CO2后1h

1.379

0.0103

0.825

78.18

18.97

0.0012

注CO2后10h

0.814

0.0059

0.531

78.20

19.93

0.0016

26.4

注CO2后24h

7.10

0.549

0.0013

0.7171

78.29

20.29

0.0009

25.3

附图2:

12016采面注CO2前后抽放管路CO曲线变化图

二、结论

板石煤矿首次在井下采用“注液态CO2防灭火技术”,在人员、技术方面不成熟,井下巷道变形严重,未能实现近距离注液态CO2的情况下,注液态CO2效果仍然显著,有效地控制了采空区CO浓度的升高,为12016采面快速推进争取了时间。

为提高防灭火的管理水平,更好的应用该防灭火技术,下面简单谈一下几点体会:

1、液态CO2具有灭火速度快、周期短、成本低、效率高、实用性强的技术特点。

2、注入液态CO2的工艺流程简单、易操作。

3、注入的液态CO2内没有O2,当把CO2施放到采空区高温点时,由于CO2迅速汽化、排挤、稀释高温点的空气,使O2含量降低,从而起到窒息作用。

4、当CO2从增压器孔口释放后,由液态迅速膨胀转变为气态,不仅对火区起到惰化和抑爆的作用,同时还可以吸收大量的热,降低火区温度。

通过液态CO2在板石煤矿防灭火工作中的应用,使下一步工作得以顺利进行,同时可以看出,利用液态CO2灭火是处理煤矿火灾事故的有效手段,它具有操作工艺简单、适应性强、灵活机动、快速、及时、高效等优点,具有很高的推广价值。

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