Stw22低硅低碳钢的开发Word文档格式.docx

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低硅低碳铝镇静钢Stw22热轧带钢的开发

李良

川威集团技术中心四川内江642469

摘要:

介绍了川威集团研发Stw22热轧带钢生产工艺过程控制情况。

脱氧合金化采用二步处理,强调吹氩控制和钢水用钙对夹杂变性处理,有效地解决了连铸浇注水口结瘤问题,保证连铸生产顺行。

在φ950轧制时,采用提高粗轧压下量,精轧压下量10%~20%,控制层流冷却速度和卷取温度,有效提高了钢带表面质量和组织性能要求。

关键词:

低硅低碳;

钙处理;

二步法脱氧;

保护浇注

Lowsiliconlow-carbonaluminumcalmsteelStw22hotstripdevelopment

LILiang

SichuanchuanweigrouptechnologycenterneijiangSichuan642469

Abstact:

IntroducedtheSichuanchuanweigroupresearchesanddevelopstheStw22hotstripproductionprocesscontrolsituation.Thedeaerationalloyusestwostepsprocessing,emphasizedblowstheargoncontrolandthemoltensteeltomixeswithdenaturedprocessingwiththecalcium,haseffectivelysolvedthecontinuouscastingcastingdrainageopeningbunchingproblem,theguaranteecontinuouscastingproductionalongtheline.Whenφ950rolling,usesenhancestheroughrollingdepressthequantity,thefinishrollingdepressquantity10%~20%,thecontrollaminarcoolingrateandthevolumetakesthetemperature,improvedthesteelbeltsurfacequalityandtheorganizationperformancerequirementeffectively.

Keywords:

lowsiliconlow-carbon;

Calciumprocessing;

Twostepdeaerations;

Protectioncasting

引言

STW22属于低硅低碳钢深冲钢,该钢具有良好的抗拉性、延展性,冷轧再加工性能,有较好市场需求前景。

但该钢碳、硅成份控制较低,终点钢水氧性强,采用铝镇静强制脱氧,连铸中包水口极易结瘤,造成浇注困难。

川威集团为不断提高产品市场份额和提高核心竞争力,公司于2005年5月专门进行了课题攻关,经过多次方案调整优化了炼钢及热轧工艺,并先后生产6个批次,热轧带钢各项力学性能、组织情况完全符合国家相关标准要求,取得良好效果。

1.Stw22炼钢生产工艺设备情况

1.1工艺路线:

铁水预处理→转炉→连铸→热轧

1.2设备情况

1).三座70t顶底复吹转炉,四孔拉瓦尔氧枪。

2).氩站平台采用钢包底吹氩,并设有顶吹氩装置,三台多功能喂线机。

3).板坯连铸断面150mm×

(400~850mm),立弯式连铸机,大包长水口、中包浸入式全程保护浇注。

2.STW22钢的化学成份和性能要求

2.1化学成份控制(见表1)

表1Stw22钢化学成份控制%

C

Mn

Si

P

S

≤0.07

0.15~0.30

≤0.05

≤0.025

≤0.020

2.2力学性能要求

屈服强度(σs)要求:

≤370Mpa抗拉强度(σb)要求:

≤470Mpa

延伸率(δ5):

δ5≥26%冷弯:

弯面无裂纹

3.Stw22钢的试生产工艺情况

3.1原辅材料情况

铁水从混铁炉出来后,经KR搅拌脱硫处理后进转炉,其指标如表2

表2铁水指标情况

项目

C%

Si%

Mn%

P%

S%

渣量%

温度℃

范围

3.8~4.2

0.4~0.7

0.25~0.45

≤0.150

≤0.008

≤0.5

1250~1320

石灰采用活性石灰,经本厂竖窑烧制而成,指标如表3

表3活性石灰指标情况

CaO%

SiO2%

活性度ml

生烧率%

块度mm

≥85

≤2.0

≥290

≤5

20~70

3.2转炉工序控制

采用一拉一补方式出钢,一倒温度控制1610~1640℃,一倒碳0.15~0.30%,一倒后加入一定量活性石灰,同时加大底部供氩强度以加强熔池搅拌来降低金属及炉渣氧化度。

终点及出钢控制以高拉补吹工艺配合氩气后搅,使钢水中氧的浓度及碳含量进一步降低,从而使出钢终点碳含量在0.05%以下情况下,钢水中的氧的浓度仅在500~900PPM范围,为稳定脱氧、控制酸溶铝打下基础,终点控制如表4。

表4转炉终点钢水控制要求

要求

≤0.015

≤0.012

1650~1670

按C—O平衡浓度积的计算,当钢水终点碳在0.05%以下,钢水[O]急剧升高。

该钢由于终点碳控制≤0.05%,成品硅控制≤0.05%,因此,其终点钢水氧化性极强是该钢特点,如何能有效脱氧,控制钢中[O]在较低的水平,同时如何有效去处钢液中夹杂物含量,保证连铸浇注顺行以及带钢成品内部的夹杂物水平显得十分关键。

在转炉出钢预脱氧用铝块8~10kg/炉;

在出钢前加入调渣剂2Kg/t;

然后在出钢过程中加入2Kg/t;

出钢1/3时开始加入中碳锰铁,出钢2/3时加入铝锰铁、硅铝钡钙;

钢包下渣量≤70mm,出钢后用铝粒5kg/炉顶渣处理,如下渣量偏大,加大顶渣处理铝粒量。

3.2.3氩站处理

因Stw22未走炉外精炼(LF)工艺路线,因此氩站吹氩、酸溶铝(Als)、钙处理变性等处理对于保证连铸浇注顺行、去除钢液中Al2O3等夹杂、提高钢水纯净度至关重要。

1)氩站对吹氩控制机理

吹氩是成为均匀成份和温度,去除夹杂的一个重要手段。

低硅低碳钢的吹氩处理,要求是相当严格的,处理必须适当,避免钢水过多的裸露在空气中,并尽量减少钢液与钢包表面熔渣接触;

其次必须控制吹氩时间,图1表明了吹氩时间与钢水收得率的关系,当吹氩时间大于6分钟,铝的收得率就低于20%,为保证钢中酸溶铝,就必须补加铝,这样又影响了钢水的纯净度,连铸难以顺利进行。

图1铝收得率与吹氩时间关系

2)钢中酸溶铝(Als)的保证:

由于Stw22采用强脱氧元素铝,保证了从出钢、浇注、凝固全过程的氧含量稳定控制在5PPm以下,使钢中Als控制在稳定的水平,在热轧能起到了细化晶粒、改善韧性作用。

加入的铝部分形成Al2O3或Al2O3复合夹杂物,部分固溶钢中,随着加热或轧制后随冷却条件的不同在晶界析出AlN,部分继续固溶于铁素体中。

所以稳定控制酸溶铝至关重要,但酸溶铝也不能控制过高,钢中过高的Als在连铸浇注时易造成水口结瘤,而且钢中铝的收得率较低,钢中的Al2O3夹杂物含量急剧增加,这在我们开发初期表现较为突出。

钢中酸溶铝对夹杂物总量的影响

在现代洁净钢研究中一般把钢中的全氧T[O]作为钢水洁净与否的一个重要指标,全氧与夹杂物总量存在线性关系,如图2所示。

图2T[O]与夹杂物总量的关系

要降低钢中的夹杂物总量,最主要的是降低T[O],可以通过调整钢中的Als来控制钢中夹杂物总量。

钢中[Al]与T[O]的关系是复杂的,常压下,Al的脱氧能力可以通过下式来进行计算:

2[Al]+3[O]=(Al2O3)

△G=-RTlnK=-RTln(aAl2O3/a2[Al]a2[O])

(1)

lnK′=64000/T-20.57

根据式

(1)可知,随着钢中酸溶铝的增加,溶解氧也明显降低,也就是说,钢中Als对夹杂物也有明显的影响,相互线性关系如图3所示。

图3Als与夹杂物总量的关系

由此可见钢中Als控制过高或过低都会引起夹杂物含量的增加,控制好Als是降低夹杂物的一个关键因素。

酸溶铝控制过低时,会增加溶解氧的含量,不但会造成钢中氧化物的增加,还会影响钢的组织性能。

随着Als的提高,一方面可以是溶解氧迅速的降低到较低水平;

但同时浇注较高的Als会增加钢的二次氧化,增加钢中的Al2O3夹杂数量,由于在浇注时二次氧化生成Al2O3夹杂无法完成变性处理和及时上浮,对连铸坯的内部质量较大影响。

综合上述情况和在实践操作经验看,在Stw22钢中酸溶铝控制目标200~400ppm较为适宜。

通过目前生产实践摸索,按照方案制定的加铝标准(表5),根据定氧值调整好终脱氧≤8ppm,酸溶铝命中率较高,达95%以上。

表5喂铝量标准

出钢量

定氧量(ppm)与加铝量(kg)

60t

≤8ppm

8~10ppm

11~15ppm

16~20ppm

不喂铝线

18

20

22

根据公式

(1)和以上相关数据,对酸溶铝的相关研究表明只有控制钢中酸不溶铝的含量,即[Als]/[Al]≥90%,也就是说酸不溶铝的含量小于10%,才能达到铝脱氧的效果,否则钢中的T[O]和夹杂物含量是不会得到有效降低。

2)对钢水进行钙处理机理讨论

Ca加入钢液中后,一般先与钢液中氧作用形成CaO,CaO与Al2O3作用,形成复合钙铝酸盐(mCaO·

nAl2O3),含CaO很高的铝酸钙夹杂物中硫的平衡浓度很高,并能降低钢中的硫含量,在钢液冷却凝固过程中,夹杂物中的硫的溶解度降低,CaS析出,形成一个CaS环围铝酸钙的复合夹杂物。

通常MnS不能全部转变成CaS,只有在超低硫([S]≤0.003%)钢中才有可能将MnS全部转变成CaS,但是只要有10%左右的MnS转变成CaS就会明显提高钢的性能。

在用Ca对钢水进行处理时,将钢中Al2O3变性生成低熔点低密度铝酸钙,同时在浇注前没有CaS(熔点2400℃)生成,防止水口结瘤,是钙处理的最佳结果,但在实际生产中几乎是难以实现的。

但将Al2O3转变为主要成分接近12CaO·

7Al2O3的低熔点复合铝酸钙盐是可能的。

钙加入钢液后是生成铝酸钙(CA6、CA、CA2、C3A、液态C12A7),还是生成CaS,与钢水中[Al]、[S]、[Ca]、钢液温度以及钢中Ca/[Al]等有关。

A、钙加入量控制

钙加入量不足,析出物呈白色,主要成分为Al2O3、CaO6Al2O3(CA6)、CaO2Al2O

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