电厂设备热工专业常见故障分析及其处理Word文档下载推荐.docx
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电厂设备热工专业常见故障分析与处理
1、取样表管堵
托电在磨煤机、空预器等部位的压力、差压采用了导压管直接取样,取样表管堵塞的故障经常出现。
故障现象:
表现为压力无变化、差压升高、开关不动作、压力升高、差压降低等。
故障原因:
1)
设计缺陷:
托电一期在设计中就没有取样管吹扫装置,造成取样管经常性被煤粉或灰堵塞。
二期虽然设计了取样管吹扫装置,但一直未正常投用。
发现这一问题后,经于热工室相关人员联系投用相关吹扫装置,未得到认可,主要担心吹扫装置投用时和投用后会影响到设备的运行工况。
2)
没有缓冲罐:
设计中没有在取样口部位设置缓冲罐。
3)
吹扫不彻底:
托电一期磨煤机的取样设计为一个取样口带多个设备,如压力、差压、开关等,吹扫时限于工况、时间、措施等原因,没有彻底将所有取样管线全部吹扫干净,遗留了隐患
处理方法:
吹扫
处理效果:
二期设备现在的办法是设备出现问题后,先吹扫,之后将吹扫装置投用,投用吹扫装置后,吹扫次数明显减少。
遇小修或大修时,将所有取样管彻底吹扫后,将所有取样吹扫装置投用,相信会有很大的改善。
一期限于设备的限制,现在只是出现问题立即吹扫,已经提出改造计划,希望能彻底解决这一问题。
2、温度测点波动
事故现象:
测点表现为无规则波动
事故原因:
就地设备接线松动。
接线盒接线松动。
查找松动处。
重新紧固。
螺丝无法紧固的立即更换。
螺丝松动的原因一是安装调试时没有紧固良好,另外由于没有使用防松动垫圈,机组长期振动较大造成。
已经提计划采购防松动垫圈,逐步更换,争取最大程度减少这类事故。
3、温度测点坏点
测点指示最小或最大,成为坏点
就地设备接线短路。
4)
接线盒接线短路。
5)
温度元件短路,元件已损坏。
6)
温度元件断路,元件已损坏。
测量温度元件阻值。
检查就地接线。
检查接线盒接线。
更换温度元件。
紧固或更换螺丝。
对于重复损坏的元件,采取更换取样地点、更换特殊保护套管。
松动处紧固后,表现良好。
4、吹灰器行程开关
吹灰器不动作、超限位
行程开关不动作:
由于机械犯卡,造成开关不动作。
开关本身损坏,造成不动作。
机械限位超限,开关无法自动复位,造成不动作。
行程开关位置设置不好:
位置设置靠前或靠后,吹灰器行进到位后无法停止,继续行走,造成吹灰器脱位,需重新设置限位。
线路故障:
线路虚接或松动,造成开关不动作或误动作。
检查开关:
开关有无卡涩、动作是否灵活、准确。
位置检查:
手动运行吹灰器,观察行程是否到位、是否超限。
重新合理、正确设置开关位置。
线路检查:
检查线路连接是否有松动现象,紧固接线端子,更换螺丝等必要的附件。
吹灰器的主要问题就表现在行程开关上,只要对行程开关认真、仔细的重新设定,热工部分可以保证处于良好的运行工况。
5、二期低加液位开关
开关经常性误动作
设计问题:
二期低加液位开关设计的安装位置离设备太远,需经较长的连通管路。
首先,响应时间有滞后。
其次,低加的温度较高,较长的连通管路对保温要求较高。
设计时没有考虑管路内气体排放的问题,管路有几处上下弯管。
施工问题:
施工时未严格按要求施工,管路布置为水平状。
气体影响:
由于上述两种原因,造成取样桶内及取样管内气体无法排放而堆积,取样桶及取样管内温度较高,从而造成液位波动,而使开关误动作。
二期设备自运行以来,低加液位开关经常出现问题,
未实施改造前,只有强制联锁,避免造成由于开关的误动作而造成更严重的后果。
后于临修期间,先后对三号、四号机组的低加取样进行了改造。
将原取样管的多处折弯处全部改为直管段,并严格按照规范施工,避免管内积留气体。
改造后,经一周时间的观察,运行效果良好,解除联锁强制,正常投用。
投用后至今,运行良好。
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6、一期石子煤闸板门
闸板门不动作
门体犯卡。
开关反馈故障:
由于石子煤所处环境恶劣,开关机械部分进灰,造成开关卡涩,无法正确动作。
开关本体进灰,造成开关无法正确动作。
开关本身故障,造成开关不动作或误动作。
就地按钮(转换开关)故障:
由于长期振动,就地按钮(转换开关)出现松动,运行人员不通知维护人员,强行操作,造成开关损坏。
按钮(转换开关)本身故障,造成开关不动作或误动作。
a)
通知机务人员处理门体犯卡问题。
b)
检查、清理开关:
检查开关动作是否良好,是否进灰,动作反馈是否正确。
c)
检查就地按钮(转换开关):
检查就地按钮(转换开关)是否松动,动作是否良好,是否正确,紧固就地按钮(转换开关)。
处理效果良好。
一方面使用质量好的按钮(转换开关),并加强巡检力度与频次,做到此类事故防患于未然。
另外,定期清理行程开关的积灰,做好预防措施。
7、二期石子煤闸板门
由于环境温度较高,加之开关质量不好,造成开关内部动作部件(塑料制品)经常损毁。
更换质量较好的开关。
开关自身出现问题及时更换质量较好的开关。
8、磨煤机出口闸板门反馈故障
磨煤机出口闸板门反馈不对或门无法动作
由于所处环境恶劣,开关机械部分进灰,造成开关卡涩,无法正确动作。
由于开关的反馈不到位,造成程序无法正确的执行,如该打开时关到位的信号却没有回来,反馈不对造成门无法动作。
加强巡检力度与频次,做到此类事故防患于未然,定期清理行程开关的积灰,做好预防措施。
9、磨煤机密封风门反馈故障
磨煤机密封风门反馈不对或门无法动作
10、点火枪、油枪故障
点火枪、油枪故障反馈不对或无法动作
电磁阀故障:
由于所处环境恶劣,电磁阀内部进灰,造成动作不到位,电磁阀串气、漏气,使得点火枪、油枪动作不到位或不动作。
检查清理电磁阀:
手动试运,观察电磁阀是否动作,动作是否良好。
若电磁阀有问题,拆开电磁阀进行清理、润滑、回装。
更换新电磁阀。
加强巡检力度与频次,做到此类事故防患于未然,定期清理电磁阀和行程开关的积灰,做好预防措施。
电磁阀和开关自身出现问题及时更换质量较好的电磁阀和开关。
58:
22)
11、炉管泄漏报警
炉管泄漏经常误报警
设备质量不稳定造成。
该设备运行极不稳定,其电子部分的灵敏度难于掌握,在说明书上没有明确表达,咨询厂家也没有具体的技术方案和规范。
使用厂家配套的检测设备,对二次表进行检查。
调整二次表的灵敏度。
使用别的一次元件替换实验。
使用别的二次元件替换实验。
更换一次或二次元件。
效果不是非常好,有重复故障的出现。
已经联系厂家前来处理。
12、炉管泄漏堵灰报警
炉管泄漏堵灰经常报警
检测管确实堵灰,造成报警出现。
堵灰的原因是该检测装置配有定期吹扫装置,但运行人员却不使用该装置,造成检测管堵灰。
拆下一次元件。
捅开灰。
回装。
检查是否报警。
全是应急方法,未从根本上解决问题。
13、烟风系统风门挡板反馈
烟风系统风门挡板反馈不对或挡板无法动作
门体犯卡:
此原因占此类故障的大多数。
通知机务人员处理。
14、压力变送器指示不准
压力指示偏高或偏低