分拉垂直亲和浓淡煤粉燃烧Word文档格式.docx
《分拉垂直亲和浓淡煤粉燃烧Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《分拉垂直亲和浓淡煤粉燃烧Word文档格式.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
低NOx控制技术机理和特点—
降低NOx排放浓度措施
2.1
低NOx燃烧器技术原理
将采用新一代的高浓缩比浓淡风煤粉燃烧技术,是在一次风管道内采用经过详细研究和优化的百叶窗式煤粉浓缩器,使煤粉气流在流经百叶窗是产生不同程度偏转,煤粉与气流惯性分离,经分流隔板后分别形成两股浓、淡煤粉气流,同时在淡煤粉外背火侧布置有刚性强的侧二次风喷口。
燃烧器布置在四角切圆锅炉同一水平面,形成内、外侧假想切圆。
煤粉气流在水冷壁附近形成了比普通燃烧器强得多的氧化性气氛。
侧二次风在背火侧的投入将进一步强化煤粉形成的氧化性气氛,保证在深度炉内分级燃烧方式下,水冷壁附近的低煤粉颗粒浓度和氧化性气氛的运行环境。
这种布置方式不仅起到了稳燃和降低NOx生成的作用,同时还避免了形成还原性气氛,防止了水冷壁高温腐蚀现象发生。
浓煤粉布置炉内烟气温度高的上火侧,浓煤粉具有着火温度低、火焰温度高的特点,保证了煤粉火焰的良好稳定性。
由于浓淡煤粉气流分别在远离煤粉燃烧化学当量比条件下燃烧,对于浓侧煤粉气流由于处于还原性气氛下燃烧,气流中氧含量小,煤粉挥发物中的含氮基团可将NO还原为N2,使NO产生量降低;
对于淡侧煤粉气流,由于煤粉浓度较小,含氮基团析出量小,这样与氧反应生成NO的量较小,综合总体效应的结果,使浓淡分离后一次风产生NO排放量比普通型直流燃烧器少得多。
采用垂直浓淡煤粉燃烧器后,可以有效改善着火阶段煤粉气流的供风,使煤粉在偏离化学当量比环境中着火,这样降低了NOx生成量,可以大幅度降低NOx排放水平。
2.2
炉内垂直空气分级降低NOx排放
空气分级燃烧是目前使用最为普遍的低NOx燃烧技术之一。
空气分级燃烧的基本原理为:
将燃烧所需的空气量分成两级送入炉膛,使主燃烧区内过量空气系数在0.8~1,燃料先在富燃料条件下燃烧,使得燃烧速度和温度降低,延迟了燃烧过程,在还原性气氛中大量含氮基团与NOx反应,提高了NOx向N2的转化率,降低了NOx在这一区域的生成量。
将燃烧所需其余空气通过布置在主燃烧器上方的燃尽风喷口(OFA)送入炉膛,在供入燃尽风以后,成为富氧燃烧区。
此时空气量虽多,但因火焰温度低,且煤中析出的大部分含氮基团在主燃区已反应完成,最终NOx生成量不大,同时空气的供入使煤粉颗粒中剩余焦炭充分燃尽,保证煤粉的高燃烧效率,最终炉内垂直空气分级燃烧可使NOx生成量降低30~40%。
在采用深度空气分级燃烧时,由于在主燃烧区过量空气系数比1小很多,燃烧是在比理论空气量低很多的情况下进行的,虽然有利于抑制NOx的生成,但产生大量不完全燃烧产物,导致燃烧效率降低并容易引起结渣和受热面腐蚀。
因此,必须正确组织合理的空气分级燃烧,在保证降低NOx排放同时充分考虑锅炉运行的经济性和安全可靠性。
图1
炉内垂直分级燃烧示意图
空气垂直分级燃烧和浓淡燃烧技术相结合,使主燃烧器区还原性气氛得以强化,更有利于NO与还原性含N基团反应,提高NO还原率,可以更好的发挥浓淡燃烧技术降低NOx排放的性能;
同时浓煤粉气流使煤粉气流着火提前,煤粉颗粒在高温燃烧区域提留时间增加,有利于保证煤颗粒中焦炭充分燃尽;
保证了在主燃烧区虽然保持了燃烧总体过量空气系数小于1的还原性气氛,但在易出现结渣和高温腐蚀的炉膛近水冷壁区则为氧化性气氛,提高近壁区内灰颗粒的熔点,并有效减少近壁区烟气中腐蚀性气体的浓度,有利于防止炉膛结渣和水冷壁高温腐蚀。
研究表明,煤粉着火初期的挥发分析和燃烧出过程对消减整个NOx排放量至关重要,但挥发分析出和反应时间很短,大约只占煤粉颗粒在炉内整个停留时间的1/10,因此在着火初期减少供入的氧量形成强还原性气氛非常重要。
采用高浓缩比浓淡燃烧方式,使煤粉初期挥发分析出阶段氧量大幅度减少,形成强还原性气氛,极大促进NOx还原为N2,且浓缩率越高降低NOx排放浓度的效果越好,因此高浓缩率的煤粉着火初期浓淡分离技术是低NOx燃烧技术的关键。
炉内垂直上下分级燃烧相结合形成的立体低NOx
排放燃烧系统,能够使得四角切圆锅炉的运行性能得到有效改善,实现深度分级燃烧时(采用高位燃尽风),保证优良的锅炉运行性能如下表1所示。
锅炉运行性能
表1
无烟煤
贫煤
烟煤
褐煤
NO排放(mg/m3,O2=6%)
800
450
200~300
250~300
连续运行最低不投油负荷(%ECR)
45
40
50
燃烧效率
比改造前有不同程度的改善
结渣情况
没有结渣,不因为结渣而影响锅炉的正常运行
高温腐蚀
没有高温腐蚀
3
技术特点
3.1
浓淡燃烧保证低NOx的排放量
传统的一次风量根据煤中的挥发分完全燃烧和一次风送粉安全来确定,因而在着火初期挥发分处于富氧燃烧气氛,此时从煤中释放出来的燃料N在氧化性条件下会生成大量的NOx。
浓淡燃烧把煤粉气流分成浓度差异较大的两股煤粉气流,使得浓淡煤粉气流分别在远离煤粉燃烧化学当量比条件下燃烧。
对于浓侧煤粉气流由于处于还原性气氛下燃烧,煤粉挥发物中的含氮基团可将NO还原为N2;
采用垂直浓淡煤粉燃烧器后,可以有效改善着火阶段煤粉气流的供风,使煤粉在偏离化学当量比环境中着火,大幅度降低NOx排放水平。
3.2
空气垂直立体分级技术与浓淡燃烧相结合进一步深度降低NOx排放量
将燃烧所需的空气量分成两级送入炉膛,使主燃烧区内过量空气系数在0.84~0.9,燃料先在富燃料条件下燃烧,使得燃烧速度和温度降低,延长了燃烧过程,在还原性气氛中大量含氮基团与NOx反应,提高了NOx向N2的转化率。
将燃烧所需其余空气通过布置在主燃烧器上方分离燃尽风喷口(SOFA)送入炉膛,此时空气量虽多,但因火焰温度低,且煤中析出的大部分含氮基团在主燃区已反应完成,最终NOx生成量不大,同时空气的供入使煤粉颗粒中剩余焦炭充分燃尽,保证煤粉的高燃烧效率,炉内垂直空气分级燃烧与垂直浓淡燃烧的合理结合将进一步深度降低NOx排放量。
3.3
灵活地调整汽温和保证安全受热面壁温
由于垂直浓淡燃烧器具有一次风着火点、火焰稳定性强的特点,将使炉膛火焰中心有所下降,部分抵消由于燃尽风喷口在水冷壁上开口引起的炉膛辐射受热面积的减少,使炉膛出口烟温变化不大,有效避免了炉膛出口屏区的结渣和烟温偏差。
在主燃烧器区上部的将采用高位燃尽风燃烧器喷口,其喷口可以水平和垂直方向摆动一定角度,使燃尽风出口气流在炉内形成与主燃烧器出口气流呈一定的反切角度,反切气流与主气流流动方向相反动量相互抵消,起到有效削旋气流的作用,减少炉膛出口的气流残余旋转,减少炉膛左右侧出口烟温偏差。
燃尽风喷口可以在一定角度内垂直方向摆动,在避免出口烟温偏差的同时还可以适当调整炉内火焰中心高度,对过热器和再热器出口蒸汽温度的调节起到很大作用,使减温水投入量处于合理范围内。
炉膛上部削旋气流的存在将有效均匀炉膛出口烟气流量和烟气温度水平,保证过热器和再热器的管壁温度处于安全范围内。
3.4
着火好、稳燃能力强和煤种适应性广
采用优化设计的煤粉浓缩器具有较高浓缩比,煤粉浓度提高后,其着火温度降低,煤粉和空气混合物加热到着火温度所需时间缩短了;
同时,煤粉气流所需着火热减少,火焰传播速度也提高了,使一次风的着火、燃烧稳定性增强,具有良好的低负荷稳燃能力,可在40%ECR负荷下不投油长时间连续稳定运行。
而且对于燃用煤质较差且燃料特性波动较大运行工况,垂直浓淡燃烧器具有很强适应能力,煤粉浓度的提高,将是使煤粉和空气混合物着火和稳燃能力大幅度增强,对一些热值低、挥发分低及灰分大的劣质煤也能保持强稳燃能力和高燃烧效率,针对燃煤设计的燃烧器适用煤种范围可达:
可燃基挥发份Vdaf
在15%~35%范围内,收到基低位热值Qnet,ar在3300kcal/kg~5500kcal/kg范围内。
3.5
寿命长,布置、安装、运行和维护方便
序号
用户单位
项目名称
签订合同时间
投运时间
完成情况
1
华电哈尔滨第三发电厂
2#锅炉(200MW机组四角切圆锅炉)低氮氧化物、低负荷稳燃耐磨燃烧器改造
1998年
圆满完成
2
华电富拉尔基发电总厂
6#锅炉(200MW机组四角切圆锅炉)低氮氧化物、低负荷稳燃耐磨燃烧器改造
2002年
3
5#锅炉(200MW机组四角切圆锅炉)低氮氧化物、低负荷稳燃耐磨燃烧器改造
2008年
4
3#锅炉(200MW机组四角切圆锅炉)低氮氧化物、低负荷稳燃耐磨燃烧器改造
2009年
5
华电铁岭发电厂
1#锅炉(300MW机组四角切圆锅炉)低氮氧化物、耐磨燃烧器改造
2004年
6
2#锅炉(300MW机组四角切圆锅炉)低氮氧化物、耐磨燃烧器改造
2005年
7
华能鹤岗发电厂
1#锅炉(300MW机组四角切圆锅炉)低负荷稳燃、降低氮氧化物、耐磨燃烧器改造
8
2#锅炉(300MW机组四角切圆锅炉)低负荷稳燃、降低氮氧化物、耐磨燃烧器改造
9
大唐三门峡发电厂
3#锅炉(600MW机组旋流对冲锅炉)耐磨燃烧器改造
10
4#锅炉(600MW机组旋流对冲锅炉)耐磨燃烧器改造
11
3#锅炉(600MW机组旋流对冲锅炉)低氮氧化物、耐磨燃烧器改造
12
大唐浙江乌沙山发电厂
3#锅炉(600MW机组旋流对冲锅炉)低氮氧化物、防结渣、耐磨燃烧器改造
2011年
13
3#锅炉(600MW机组四角切圆锅炉)掺烧褐煤、低氮氧化物、耐磨燃烧器改造
14
大唐王滩发电厂
2#锅炉(600MW机组四角切圆锅炉)低氮氧化物改造
2012年
2012年07月
15
2#锅炉(600MW机组旋流对冲锅炉)低氮氧化物、防结渣、