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关于检验记录填写标准

≤关于检验记录填写的标准≥

为了完整各工序检验记录的填写和对各工序产品的可追溯性。

特要

求各工序检验员按下列要求操作:

进货检验:

检验员接到仓库通知后,及时对照检验规范和图纸进1

行检验,在检验之前特别是主材料必须有供方检验报告,无记录拒(

检,直到有记录为止,对照供方记录和产品明细单检验,并填写记)

录,附上供方检验记录,对不合格产品,填写不合格处置单,一><

式两份,一份存底,一份给采购部,并要求供应商及时反馈不合格

原因和整改措施。

并要求仓库做相应隔离,标示。

过程检验:

对照图纸和规范进行检验,并填写相应的记录单,2

记录单包含流程卡,检验记录单,移相变线圈填写电阻测试记录和(

铁心测试记录单。

对在过程中出现不合格的产品,及时填写信息<)

传递单,一式两份,一份给车间,一份存底。

并对不合格产品进行>

跟踪和验证.

以上过程和进货检验必须填写正确的数字,无涂改,无乱花现象,

当天记录必须当天填写,并保持,对特殊现象的,另外处理。

过程

检验员每周六下午必须把不合格统计和记录单上交质检部,以上内

容年月日开始执行。

10102012

河南中天电气股份有限公司

不合格(品)评审处置单

№.

发生时□退货□售后维修不合□采购□半成□成

□其品来发生地■不合格品现象描述

■原因分析(明确:

发生时间、数量、损失、危害程度、造成的主因、责任人等

■不合格品处理方案

分析人审批意见□重大不合不合格性质:

□一般不合拆零报□报不合格处理意见:

□返□返□□□不合格类型:

□□□指定分析□让步放纠正措施□不需采□需要采日期负责纠正与纠正措施

日期分析□车□采购□生产□质管□售后服务□技术□同□同□同□同□同□同□不同意□不同意□不同意□不同意□不同意□不同意

日期签监不合格品处理记录:

日月年处理人:

■措施验证:

□无效,需重新采取措施□效果不大■效果评价:

□有效日期:

/验证人

河南中天电气股份有限公司

现场信息传递单№:

问题发生地点

检问题性质验纠正措施员

□一般不合格

□严重不合格

□无需采取措施

□需采取措施

问题陈述:

信息描述

时日年月检验员:

签收人:

质量问题分类:

□人、□机、□料、□法、□环、□测日日期:

□车间□质管部□技术部现场应急对应急方案的签字确认处理方案时日现场处理人/日期:

质管部确定采取三分析(三不放过的分

原因分析:

纠正措施:

)析法日期:

分析人/□报送总裁审批□形成质量信息报告□报送总工审批)□本部门(车间归档□质管部归档其他意见:

质管部意见日期:

负责人/

生产总监意见责任部门确认意见质管部负责

日期:

名/签

□措施验证:

措施验证及效果评价报送:

□需重新评估措施□效果不大□无效,需重新采取纠正措施□效果评价:

□有效日期:

验证人/发送:

检验员提出及质量问题描述→质管部签收与车间出具应急方案→质管部进行三分析三不放过→质管备注:

部负责人确认原因分析及措施可行性→必要时提交总工审批→措施落实部门负责人签字确认→质管部根据措施完成时间验证→整体措施效果评价→报送需经总裁或董事长审批时需要,其他均为发送相关责任部门或主管部门负责人。

移相变线圈电阻测量记录

产品编号连接组别

产品型号

图纸代号

高压绕组电阻测量高压高压绕组电阻测量

单位:

高压(mΩ)环境温度:

℃分接ABC+5%0%

–5%单位:

低压(mΩ)环境温度:

a序号b-bzaz-xa-az

bcc-czbz-y

1234

上5

组6

7

891

2

3

4

低压

中5组6

7

8

9

1

23

4

组5

6

7

8

ACB辅助绕组

日期:

检验员:

备注:

cz-

干式移相变压器装配检验细则

QJL-8.2.4-01-11

生产编号:

序号检查项目

产品型号:

检查要求

自检互检

专检

铁心接地铁心必须只有一点有效接地1

铁心对地绝缘电阻2穿心螺杆对地绝缘3铁心绑扎4压块放置5线圈套装6铁心端面参差不齐7引线焊接8绝缘包扎9器身清洁度10引线排列11器身绝缘电阻12变压器外观13电气距离1415结论:

本产品经检验为

拆除接地片后,对地绝缘电阻

电阻

≥200MΩ

≥1000MΩ

绑扎结实,不允许凸起

压块位置应平齐,无明显高低偏差,

上下压块要一致

线圈与线圈之间,与铁心之间距离均

1.5

(mm)

一律采用搭接,焊接无假焊,漏焊,

裂纹,无尖角,无碳化物

采用半叠包扎,包扎紧密,均匀

应保持清洁,干燥,无灰尘和其它污

引线排列均匀,整齐美观

高压对低压及地

≥3500

紧固件

低压对高压及地

3500≥

标示,瓷瓶,附件安装正确,无松动

符合工艺要求

无松动

日期:

专检:

互检:

自检:

备注:

铁心实验记录表

日期产品型号图号匝数施压空载电流空载损耗

接地噪音备注

铁心过程检验记录单QJL-8.2.4-01-03

产品型号:

产品图号:

生产编号:

操作人:

序号

项目

检验要求

自检记录

专检记录

质量判定

1

铁心毛刺

≤0.03mm

2

铁心端面参差不齐

≤1.0mm

3

总叠厚度偏差

设计值:

2mm)±

4

主级叠厚偏差

(设计值:

)±1.5mm

直径偏差(圆铁心

Φ

200及以下:

(设计值:

5

测量)

±1mm

Φ200及以上:

(设计值:

2mm±

6

铁心接缝

≤1.0mm

7

铁心接地

铁心必须只有一点有效接地

窗高

500mm

以下

2mm

8

铁心柱体垂直偏差

500-1000mm

3mm

1000mm

以上

4mm

夹件及底脚无变形,无破损,油

9

外观

漆无划伤,无漆瘤,无掉漆。

心表面清洁,刷漆均匀

10

防腐保护层

检查半成品,除上铁轭外,其余

铁心端面及金属件须涂有防锈漆

拆除接地片后的铁心对地绝缘电阻

(干变,

移相变,隔爆

绝缘电阻

MΩ≥50

;油变

≥50

)MΩ

11

性能检测

铁心对地对穿心螺杆

≥150

空载电流偏差

设计值:

)≤15%

空载实验

空载损耗偏差

(设计值:

)≤8%

无松动,无缺失,无滑牙,无破

12

紧固件

损,锣牙有.

丝的长度多出3-5

备注:

检验结果分析检验不合格的问题必须有再次检验的记录数字。

(如检验结果均符合要求在“质量判定”栏内打“

√”,不符合“

×”,针对过程

/验证记录,空白处划“-”)填写数字的必须填写标准

检验员

/日期:

/日期:

质检部

硅钢片横剪检验记录

QJL-8.2.4-01-12

型号:

日期:

图号:

台数:

备注

偏差宽度

长度

边角

毛刺

长度

中柱缺角

毛刺长度毛刺孔距

操作员:

检验员:

硅钢片横剪检验记录

QJL-8.2.4-01-12

日期:

偏差宽度

型号:

图号:

台数:

备注

边角

长度毛刺长度

中柱

毛刺长度

缺角操作员:

毛刺孔距

检验员:

硅钢片横剪检验记录

QJL-8.2.4-01-12

日期:

型号:

图号:

台数:

偏差宽度

备注

边角

长度

毛刺

中柱

长度

毛刺

缺角

长度

毛刺

孔距

操作员:

检验员:

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