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成都理工过程控制实验报告

 

 

过程控制实验报告

 

学院:

核技术与自动化工程学院

专业:

电气工程及其自动化

班级:

电气工程及其自动化1班

学号:

201202060227

姓名:

徐茁夫

指导老师:

黄洪全

完成时间:

2015.6.22

实验一单容水箱液位控制实验

单容水箱液位定值(随动)控制实验,定性分析P,PI、PD控制器特性。

控制逻辑如图1所示:

 

测量或控制量

测量或控制量标号

使用PID端口

使用ADAM端口

下水箱液位

LT103

AI0

AI0

调节阀

FV101

AO0

AO0

1、实验方案

水流入量Qi由调节阀u控制,流出量Qo则由用户通过负载阀R来改变。

被调量为水位H。

使用P,PI,PID控制,看控制效果,进行比较。

2、控制策略

使用PI、PD、PID调节。

3、实验步骤

1)使用组态软件进行组态。

数值定义为0~100。

实时曲线时间定义为5~10min。

2)在A3000-FS上,打开手阀JV206、JV201,调节下水箱闸板具有一定开度,其余阀门关闭。

3)连线:

下水箱液位连接到内给定调节仪输入。

内给定调节仪的输出连接到调节阀的控制端。

4)打开A3000电源,打开电动调节阀开关。

5)在A3000-FS上,启动右边水泵(P102),给下水箱V104注水。

6)LT103→控制器→FV101单回路定值以及数学模型的实验。

7)按所学理论操作调节器,分别进行P、PI、PID设定。

简单设定规则:

首先把P设定到30,I关闭(调节仪I>3600关闭),D关闭(调节仪D=0关闭)等水位低于40%,然后打开水泵,开始控制。

设定值60%。

一般P越大,则残差越大。

可以减少P,直到出现振荡。

则不出现振荡前的那个最小值就是P。

PI控制首先确认上次的P,我们可以不改变这个P值,也可以增加10%。

然后把I设定为1800。

关闭水泵,等水位低于40%,然后打开水泵,开始控制。

设定值60%。

观察控制曲线的趋势,如果出现恢复非常慢,则可以减少I,直到恢复比较快,而没有出现振荡,超调也不是非常大。

最后逐步增加D,使得控制更快速,一般控制系统有PI控制就可以了。

4、实验结果

P调节

PI调节

与参考曲线来看,单P调节P=24比较好。

残差大约是8%,我们测量数据是p=30,符合条件

若PID调节,P=24,I=20,D=2或4都具有比较好的效果。

从控制量来看,P=24,I=8,D=2比较好,也是和实验结果符合的。

实验二双容水箱液位控制实验

单容双容水箱液位定值(随动)控制实验全部测量点,算法组态一样,不同的是设定值和结果。

测量或控制量

测量或控制量标号

使用PID端口

使用ADAM端口

下水箱液位

LT103

AI0

AI0

调节阀

FV101

AO0

AO0

1、实验方案

水流入量Qi由调节阀u控制,流出量Qo则由用户通过负载阀R来改变。

被调量为下水位H。

使用PID控制,看控制效果。

2、控制策略

使用PID调节。

3、实验步骤

1)使用组态软件进行组态。

注意实时曲线时间要设定大些,例如15分钟。

因为多容积导致的延迟比较大。

2)在A3000-FS上,打开手阀JV205、JV201,调节中水箱、下水箱闸板具有一定开度,其余阀门关闭。

3)连线:

下水箱液位连接到内给定调节仪输入。

内给定调节仪的输出连接到调节阀的控制端。

4)打开A3000电源。

5)在A3000-FS上,启动右边水泵(P102),给中水箱V103注水。

6)LT104→控制器→FV101单回路定值以及数学模型的实验。

7)按所学理论操作调节器,进行PID设定。

首先还是使用P比例调节,单容实验的P值可以参考。

然后再加I值。

4、实验结果

双容水箱单P调节

单I调节不能使双容水箱达到平衡

单D调节有一定的偏差

PI调节

PID调节

PI控制器控制曲线

PID控制的曲线具有两个波,然后逐步趋于稳定。

由于系统延迟很大,这个稳定时

间非常长。

比较好的效果是P=24,I=200,D=2。

增加微分项之后,系统在有10%的扰动下,很快就进入稳定状态。

根据实验所得数据和参考分析,我们数据所得的P,I,D单调节和PI,PID调节中有些调节是不能使双容水箱稳定的,比较所得,实验是比较成功的,最后所得的P=20;I=200,D=15,与参考比较辅助调节稍微偏大。

但是也在正常范围内。

实验三三容水箱液位控制实验

与双容水箱液位定值(随动)控制实验全部测量点,算法组态一样,不同的是设定值和结果。

测量或控制量

测量或控制量标号

使用PID端口

使用ADAM端口

下水箱液位

LT103

AI0

AI0

调节阀

FV101

AO0

AO0

1、实验方案

水流入量Qi由调节阀u控制,流出量Qo则由用户通过负载阀R来改变。

被调量为下水位H。

使用PID控制,看控制效果。

2、控制策略

使用PID调节。

3、实验步骤

1)使用组态软件进行组态。

注意实时曲线时间要设定大些,例如15分钟。

因为多容积导致的延迟比较大。

2)在A3000-FS上,打开手动调节阀JV204、JV201,调节上、中、下水箱闸板具有一定开度,其余阀门关闭。

3)连线:

下水箱液位连接到内给定调节仪输入。

内给定调节仪的输出连接到调节阀的控制端。

4)打开A3000电源。

打开电动调节阀开关。

5)在A3000-FS上,启动右边水泵(P102),给上水箱V102注水,同时中水箱V103、下水箱V104分别由上、中水箱注水。

6)LT103→控制器→FV101单回路定值以及数学模型的实验。

按所学理论操作调节器,进行PID设定。

首先还是使用P比例调节,单容实验的P值可以参考。

然后再加I值。

4、实验结果

单P调节

单I调节,液位一直增加

单D调节

PI调节,I值过大引起较大波动

PID调节三容水箱应该使I很小,不然会引起较大的波动

从图上可见,该系统的稳定时间非常长,大约1小时

根据上面的实验结果和实验参考对比,三容水箱的容积延迟很大,要很久才能稳定,并且由于容积延迟,所以,调节很难,特别要控制积分环节,不然可能引系统振荡,或者积分饱和,所以,最后,把参数调至P=50,I=10,D=100能够是系统在长时间后达到要求。

 

学生实验心得

这次实验让我印象最深的还是控制理论的经典方式,PID调节。

而在实验和工程实际中,应用最为广泛的就是PID控制。

而他的调节方法一般采用工程整定法。

具体是采用纯比例将系统投入自动,此时积分时间放最大,微分时间放0。

逐渐减小比例度,使系统刚刚出现等幅振荡,记下这时的比例度PBC和振荡周期TC,PID的比例度和积分时间。

如果P太小,使调节过程过长,调节过程过于缓慢;如果P太大,系统的快速性得到保证,但是系统的稳定性变差;如果I较大,难以消除余差,而较小,则容易超调;D加快了对偏差变化的反应速度,同时使系统容易受到高频干扰的影响。

对于这类控制方式最为简单与运用最广的控制方式,通过这次实验,我又有了更加深刻的理解。

在此,感谢黄洪全老师悉心指导!

学生(签名):

年月日

指导

教师

评语

 

成绩评定:

指导教师(签名):

年月日

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