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小修总结范文

内蒙古大唐托克托发电有限责任公司

 

2010年度一号机组C级检修

总结报告

 

检修单位:

冀东电力检修公司

2010年06月

 

锅炉专业

2010年度一号机组C级检修总结报告

一、概况

(一)停用日数

计划:

2010年05月13日至2010年06月13日,30天。

实际:

2010年05月13日至2010年06月10日,28天。

(二)人工

计划:

工日,实际:

工日。

(三)检修费用

计划:

万元,实际:

万元

(四)运行情况

从上次检修结束试运完毕,共运行小时数,备用小时数。

(五)检修项目完成情况

汽机专业

锅炉专业

电气一次

电气二次

热控专业

总计

计划

实际 

计划

实际 

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

标准项目

200

200

特殊项目

16

17

技改项目

0

0

增加项目

1

设备缺陷

20

20

合  计

完成率

100%

(六)质量验收情况

汽机专业

锅炉专业

电气一次

电气二次

热控专业

总计

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

W

合计

704

704

合格

704

704

不合格

0

0

H

合计

416

416

合格

416

416

不合格

0

0

不符合项通知单

10

三级验收

100%

(七)检修前、后主要运行技术指标

1、汽轮机检修前、后主要运行技术指标

序号

指标项目

单位

检修前

检修后

1

在额定参数下最大出力

MW

2

1号轴承盖振

μm

3

1号轴承轴振x/y

μm

4

2号轴承盖振

μm

5

2号轴承轴振x/y

μm

6

3号轴承盖振

μm

7

3号轴承轴振x/y

μm

8

4号轴承盖振

μm

9

4号轴承轴振x/y

μm

10

5号轴承盖振

μm

11

5号轴承轴振x/y

μm

12

6号轴承盖振

μm

13

6号轴承轴振x/y

μm

14

7号轴承盖振

μm

15

7号轴承轴振x/y

μm

16

8号轴承盖振

μm

17

8号轴承轴振x/y

μm

18

9号轴承盖振

μm

19

9号轴承轴振x/y

μm

2、锅炉检修前、后主要运行技术指标

序号

指标项目

单位

检修前

检修后

1

蒸发量

t/h

2008

2008

2

过热蒸汽压力

MPa

17.4

17.4

3

过热蒸汽温度

541

541

4

再热蒸汽压力

MPa

3.72

3.72

5

再热蒸汽温度

541

541

6

省煤器进口给水温度

280.3

280.3

7

排烟温度

121.3

119.2

8

过剩空气系数锅炉出口

9

飞灰可燃物

%

10

灰渣可燃物

%

11

锅炉总效率

%

12

蒸汽钠和二氧化硅含量

mg/L

13

空气预热器出口一次风温

27.9

30.1

14

空气预热器出口二次风温

28.2

29.6

15

空气预热器漏风率

%

16

空气预热器烟气阻力

Pa

3、发电机检修前、后主要运行技术指标

序号

指标项目

单位

检修前

检修后

1

功率

MW

2

额定电压

kV

3

额定功率因数

4

励磁电压

V

5

转速

6

额定电流

kA

7

额定氢压

MPa

8

励磁电流

A

4、热控设备修前、修后技术指标情况:

序号

指标项目

单位

检修前

检修后

1

自动投入率

2

保护投入率

3

仪表投入率

4

仪表完好率

二、简要文字总结

锅炉专业:

1.施工组织与安全情况

  本次小修锅炉岛由冀东电力检修公司承担,主要检修项目有A、B空预器入口烟道支撑管更换防磨;出口烟道支撑管磨损部分修复;导向轴承检查更换;A空预器转子水平度调整;A、B空预器冷端径向密封片压板更换;A、B空预器蓄热元件进行高压水冲洗;A、B空预器烟气入口挡板修复;A、B送风机转子返厂检修;A一次风机基础垫铁检查,增加垫铁,找动平衡;防磨防爆检查;高压阀门检查;炉内升降平台安装等检修工作。

所有检修项目的质量监督工作中的三级验收均由神头监理公司承担。

受热面焊口返修施工组织协调不好,检修项目不明确,点检员对工作量估计不全面,检修人员技术水平不高,造成工期延误。

整个小修总体来看,安全情况良好,人员无轻伤及以上不安全事件发生,设备无由于检修行为不当造成损坏事件发生。

文明生产始基本上能达到小修要求。

2.检修文件包及工序卡应用情况

本次#1机组C级检修锅炉专业检修项目共计216项,其中标准项目200项,非标准项目16项;设置质检点共计1120点,其中W点704点,H点416点。

检修过程中,对全部检修项目的安全、质量、进度和文明生产工作进行了全方位的管理,在检修过程中发现多处质量隐患和越点现象,及时制止并纠正了多起不规范施工,在各相关方的大力支持和积极配合下,使检修按计划顺利进行;检修质量符合要求。

(1).人员配置:

陡河电力监理公司人员配置齐全,人员技术水平较高,组织协调较好,技术把关较严,整个小修安全,工期,质量控制较好。

本次津维跟踪人员技术水平高,检修经验丰富,能够独立工作,对托电检修工作熟悉,对物资领料流程清楚。

(2).工器具、材料准备:

#1机组小修常规检修项目备品备件准备充足,后加检修项目备件部分未及时到货,但总体上没有影响小修工期。

现场特殊工器具准备较齐全。

(3).小修中的组织情况:

检修前期施工组织协调不好,检修项目不明确,前期工作延误,后期施工组织基本有序,基本能按计划进行。

(4).安全方面:

小修各单位入厂前严格进行三级安全教育,开工前交代工作内容、危险点分析、采取积极措施,在检修过程中严把安全关,发现不安全因素及时纠正,整个小修过程中未发生人身轻伤及设备损坏事故,出色的完成了此次检修。

3、检修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施

(1)、空预器检修A、B空预器径向密封片更换450片,磨损严重的环向密封片更换30片,与厂家人员共同调整间隙。

对A、B空气预热器轴向密封磨损进行了间隙调整。

更换空预器局部磨损严重的烟道支撑70根,对两台空预器传热元件进行高压水冲洗,清理空预器顶部的积灰和杂物。

B空预器辅助马达联轴键磨损,加工新键后进行更换。

A空预器轴承冷却器冷却水管漏水,更换冷却水管。

更换B空预器热一、二次风出口蒙皮,壳体漏风处进行了补焊。

(2)、磨煤机及给煤机检修A磨煤机大修,A磨更换项目:

#1、#2、#3、#4出口粉管短节、四个出口插板门盘根、磨辊油封三套,密封胶圈六个、减速箱炭晶密封环一套、密封风滤网两套、润滑油站滤网、磨内部防磨护板。

A磨焊补项目:

磨辊返修配厂堆焊、衬瓦在线焊补、喷嘴焊补、磨煤机本体、落煤管漏点焊补。

冷油器冲洗疏通,冷却水视窗清理。

B磨煤机更换炭晶密封环一套。

C磨煤机更换#1、#2、#3、#4出口粉管短节,油系统漏油点消缺。

D磨煤机更换#1、#4出口粉管短节,油系统漏油点消缺。

E磨煤机内部焊补、磨内护瓦焊补,轴承箱放油检查合格,油系统漏油点消缺。

F磨煤机更换炭晶密封环一套。

A给煤机大修,皮带有划痕,表层掉胶并出现裂纹,不影响正常使用。

没有进行更换。

B-F给煤机进行内部检查,更换损坏的调整滚筒轴承和托辊轴承。

A-F磨煤机热风调门执行叶片更换了10片,消除B磨热风调门开度较大时犯卡缺陷。

A-F磨煤机热一次风道磨损超过1/3的部位进行补焊。

更换B磨煤机#2、#3喷燃器、E磨煤机#3喷燃器弯头。

(3)、引风机检修A、B引风机检修项目:

轴承箱解体检查、出口膨胀节磨损检修,延伸顺风侧加护板,出口金属膨胀节更换为软连接。

引风机机壳及出口、入口烟道侧量,并对磨损超标处焊补、支撑检查、更换支撑。

引风机出入口挡板轴头添料室消漏灰、门轴轴承检查、连杆检查、开关校对、减速箱检查处理、更换润滑油。

引风机油站检修、清洗油站滤网网及冷油器、冷油器打压试验、消除漏油。

引风机叶片测厚、出口导叶磨损检查、测厚、出口导叶焊补。

引风机润滑油泵检修、更换轴封。

引风机电机找正。

消除A引风机驱动端轴承漏油现象。

(4)、送风机检修风机转子、叶片拆卸,轴承箱及轮毅解体返厂及回装。

叶片清洗检查、探伤、角度校对。

轴承两侧骨架油封检查。

液压缸检查、更换及调节头校验、消漏。

与热工人员进行动叶开度校对。

油系统检修、清洗油站滤网及冷油器,冷油器进行打压试验、油系统消除渗漏点。

出口挡板检修、挡板门轴承检查。

液压头找正、电机找正。

二次风暖风器打压查漏。

(5)、一次风机检修一次风机油站改造,回油管上调、油位计调整,消除油站管路漏点、冷油器清理并进行打压试验、滤网更换、冷却水镜清洗。

一次风机轴承箱解体检修,润滑油更换、轴封漏油处理、机壳处密封更换、油镜清洗。

一次风机内部检查,调整两侧调节挡板门开度、叶轮磨损测量、焊口检查、调整集流器围带间隙。

风机电机找正。

A、B一次风机联络风道加装隔绝门,隔绝门为开启状态,控制系统未接线。

一次风暖风器打压查漏。

A一次风机在运行时振动值超标,特别是风机非驱动端振动值较大。

经设备部、检修施工方、监理开会研究,并参照电科院对一次风机振动检测结果和处理意见,认为风机振动是基础存在问题引起,所以决定在风机驱动侧、从动侧,分别在钢性机座基础四角下,共用16块楔形垫铁加固基础,底座进行二次灌浆。

风机试转测量A一次风机水平振动值0.28mm,仍超标。

邀请电科院人员做风机动平衡试验,加300g平衡铁后,风机非驱动端水平方向振动值在正常范围内。

(6)、密封风机、火检冷却风机、等离子风机检修

A、B密封风机轴承检查,更换油脂、入口电动挡板检查及修理、挡板轴消除漏风、电机找中心、对轮及弹性齿条检查。

A、B火检风机解体检查,检查叶轮的磨损情况及铆钉是否开裂,紧盯套检查,叶轮与入口风箱调整、清洗风机入口滤网。

A、B等离子风机解体检查,检查叶轮的磨损情况及铆钉是否开裂,紧盯套检查,叶轮与入口风箱调整、清洗风机入口滤网。

(7)、汽包及附属系统检修检查和清理汽包内壁及内部装置的污垢,紧固汽水分离装置松动螺栓16条,联系化学进行取样。

更换两侧云母水位计。

检查、清理并疏通水位计连通管、压力表管、排污管、取样管联通管。

(8)、省煤器

上数第一层:

(1)上数第1层,右侧包墙与水平低过入口联箱处,从联箱往后数第1根包墙管下弯吹损,面积约70×20mm2,深约0.5mm。

(2)上数第1层上面,后包墙左侧人孔,以人孔为中心,向右数第1根,下弯处有一硬伤,面积约100×20mm2,深约1mm。

上数第二层:

(1)上数第2层上面,左侧包墙前数第13根,被省煤器前数第1个小联箱吊耳磨损,面积约50×10mm2,深约1mm。

(2)上数第2层上面,右侧包墙后数第1个与第2个联箱之间,右数第1排上数第1根护瓦吹损。

(3)上数第2层上面,右侧包墙后数第13根,被联箱吊耳磨损,面积约30×20mm2,深约1.5mm。

(4)上数第2层上面,右数第1排上数第1根炉后弯头背弧硬伤,深约2.0mm。

上数第三层:

(1)上数第3层上面,左侧包墙管前数第1根与护帘发生磨损,面积约30×5mm2,深约1.5mm。

(2)上数第3层上面,左侧包墙管前数第2根与护帘发生磨损,面积约30×5mm2,深约2.5mm。

(3)上数第3层上面,炉前右侧人孔门,以人孔为中心向右数第1,2根上弯背弧吹损,面积约40×20mm2,深约0.5mm。

(4)上数第3层下面,左侧包墙前数第1根包墙管与护帘发生磨损。

省煤器割管取样:

上数第三组入口水平段下起右数第19、39根,割管长度600mm。

对原低温省煤器三层尾部弯头护帘全部进行了拆除,并将拆除护帘的后部三层弯头处全部加装了内弧及外弧的护瓦,共计720块,将原三层省煤器炉后弯头上部加装了均流孔板。

还对原三层省煤器出列的管排进行了治理,加装了管排支撑,共计53根。

(9)、水冷壁及联箱

水冷壁管更换情况(合计16根)

上数第一层吹灰器

(1)前墙左数第1个吹灰器,以吹灰器孔为中心,向右数4、5,孔中心上700mm,下400mm.

(2)左墙前数第4个吹灰器,以吹灰器孔为中心向前数4、5、6,换管位置孔上500mm-1300mm.

上数第四层吹灰器

(1)前墙左数第1个吹灰器,以吹灰器孔为中心,向右数6、7、9,换管位置:

孔上500mm孔下500mm,向左数24、25、26,换管位置距下弯200mm至1000mm。

(2)左墙前数第1个吹灰器以吹灰孔为中心向前数第7根,换管位置孔上400mm,孔下、400mm。

上数第五层吹灰器

(1)后墙左数第1个吹灰器,以吹灰器孔为中心,左数第2根换管位置:

孔上300mm,孔下300mm。

(2)前墙左数第6个吹灰器,以吹灰器孔为中心,向右数3、4、6,换管位置:

孔上500mm孔下400mm。

水冷壁补焊情况(合计10根)

#1角E磨喷燃器左墙前数第7根,D磨喷燃器左墙前数第6、7根,D磨喷燃器下二次风嘴前左数第6根,A磨等离子喷燃器下沿左墙前数第2根。

#3角A磨喷燃器下二次风下沿左墙后数第2、3、4、5根。

#4角B磨喷燃器右墙前数第7根。

水冷壁割管取样割管高度:

40.5米,前墙左数第146、147根,割管长度800mm。

水冷壁加装人孔门标高17.5米,右墙后数第108、109、110、111、112、113、114、115根,割管长度1700mm,新管材质:

内螺纹、20g、规格Φ51×5.59。

(10)、过热器系统

防磨防爆检查情况

低温过热器:

<<一>>上层上面:

1、上层上面,左数第1排上数第4根与前数第1排吊挂管吊卡处吹损面积约30×20mm2,深约2.0mm。

2、上层上面,左数第1,119,120排与前数第2排吊挂管吊卡处普遍吹损。

3、上层上面,左数第1,2,119,120排与前数第3排吊挂管吊卡处普遍吹损。

4、上层上面,左数第115,116,117排上数第1根距炉前弯头500mm处吹损面积约400×30mm2,深约1mm。

5、上层上面,右侧包墙前数第1个人孔,以人孔为中心向后数第3根包墙管下弯处吹损面积约100×20mm2,深约1.5mm。

6、上层上面,右侧包墙前数第2与前数第3人孔之间吹灰器,以吹灰器孔为中心向后数第2根包墙管,距孔下100mm处吹损面积约50×10mm2,深约0.5mm。

7、上层上面,右侧包墙后数第1个吹灰器,以吹灰器孔为中心向后数第2根包墙管,吹损面积约150×20mm2,深约1mm。

8、上层上面,炉后弯头处右数第15排上数第3根轻微吹损,面积约100×30mm2,深约0.5mm。

9、上层上面,炉后弯头处右数第16排上数第4根轻微吹损,面积约100×30mm2,深约0.5mm。

10、上层上面,炉后弯头处右数第17排上数第4根轻微吹损,面积约200×50mm2,深约0.5mm。

<<二>>下层上面:

1、下层上面,左数第1排与前数第2排吊挂管吊卡处吹损的有:

上数第6,7,8,9,10根面积约50×20mm2,深约1.5mm。

2、下层上面,炉后弯头左数第5排上数第3根吹损,面积约50×20mm2,深约0.5mm。

<<三>>下层下面:

低过入口联箱,左数第22排前数第1根,联箱管座处有1凹坑,面积约50×10mm2,深约1.5mm。

包墙过热器:

后包墙管左数第69,70,71,100根,距上数第2层省煤器上面1000mm处磨损深约1mm。

(第95,96根轻微磨损)

分隔屏过热器

①左数第1屏,前数第1小屏,前数第1根将右夹持弯磨损,面积约30×20mm2,深约0.5mm

②左数第2屏,前数第1小屏,前数第1根将右夹持弯磨损,面积约40×10mm2,深约0.5mm

③左数第3屏,前数第5小屏,前数第8根膨胀受阻变形。

④左数第3屏,前数第8小屏,后数第2根将左夹持弯磨损,面积约50×20mm2,深约1mm

⑤左数第4屏,前数第8小屏,后数第3根与左夹持管管卡磨损,面积约30×10mm2,深约1mm

⑥左数第6屏,前数第5小屏,前数第1根将左夹持弯磨损,面积约20×10mm2,深约1mm

后屏过热器

①左数第2屏,前数第2根被稳屏管磨损,面积约20×10mm2,深约1mm

②左数第4屏,前数第2根被稳屏管磨损,面积约20×10mm2,深约1.5mm

③左数第7,10屏,前数第1根被稳屏管磨损,面积均约20×20mm2,深约1mm

④左数第13,14屏,前数第1根与稳屏管之间相互磨损,面积均约20×20mm2,深约1mm

⑤左数第18,20屏,前数第1根与稳屏管之间相互磨损,面积均约50×20mm2,深约1mm

⑥左数第22屏,前数第2根把稳屏管磨损,面积约50×20mm2,深约1mm

⑦左数第23屏,前数第1根把稳屏管磨损,面积约20×20mm2,深约1.5mm

一级减温器检查:

检查左侧减温器,使用内窥镜镜检查,套筒、喷嘴无问题。

恢复焊接。

二级减温器检查:

检查左侧减温器,使用内窥镜镜检查,套筒、喷嘴无问题。

恢复焊接。

末级过热器取样:

取样后侧右数第17、18根,距下弯头500mm处,割管长度600mm。

对磨损超标管排加装护瓦,调整膨胀受阻管排。

(11)、再热器系统

1、屏再与末再中之间炉右中间层吹灰器前后第一根管吹损减薄,前第一根测厚7.00mm,后一根测厚6.58mm。

2、末再迎火面距顶棚约6m处,左数第1、2、3、17、33、45、46、47、50、51、69、72根护铁开焊。

3、末再迎火面距顶棚约6m处,左数第28、48、52、57、60、67根无护铁。

4、末再迎火面距顶棚约6m处,左数第30、40、56根护铁下沉。

5、末再迎火面距顶棚约6m处,左数第43、49、58根护铁损坏。

6、屏再与末再中之间炉左最上层吹灰器前后第一根管吹损减薄,前第一根测厚6.90mm,后一根测厚7.10mm。

7、末再迎火面距顶棚约8m处,左数第1、10、6、30、45、47、55根护铁开焊。

8、末再迎火面距顶棚约8m处,左数第12、14、43、49、54根护铁损坏。

9、末再迎火面距顶棚约8m处,左数第68、69根无护铁。

10、末再迎火面最下层吹灰器处左数第9、14、15、16、20、22、23、24、25、26、28、29、31、32、33、36、37、38、39、40、42、44、45、47、48、50、51、54、58、59、60、61、67、69根无护铁。

11、末再迎火面最下层吹灰器处左数第27、52、53、99根护铁下沉。

12、末再迎火面最下层吹灰器处左数第35、43根护铁开焊。

13、末再迎火面最下层吹灰器处左数第34、41、65根护铁损坏。

14、末再迎火面最下层吹灰器处左数第64根护铁错位。

前屏再热器、末级再热器有磨损的管排加装了护瓦,对吹损、脱落的护瓦进行了加固及更换处理。

末级再热器割管取样:

前侧右数第32、33根,距下弯头3m处,割管长度800mm,割异型节。

(12)、燃烧器及燃油系统

使用不锈钢钢板补焊燃烧器喷嘴磨损部位,对燃烧器周围的水冷壁重点检查。

检查燃烧器进口一次粉管弹簧恒力吊架,消除压死等缺陷。

#1、#2、#3、#4角燃烧器外护板漏风、漏灰处理,对漏点采取满焊方式,消除漏点。

燃烧器外保温铺设两层岩棉,岩棉外采用铁丝网紧固,再进行抹面。

对16支油枪、点火枪推进器解体检修,更换气缸密封圈,点火枪、油枪进退试验,清除卡涩,校验油枪行程及位置。

清洗油枪雾化片并测量雾化片孔径,更换破损的油枪金属软管。

等离子点火器解体检查,更换阴、阳极,点火器内部清理,风、水系统管路检修。

取出DE层#1角点火枪。

(13)、阀门检修

阀门名称

数量

W点

H点

检修说明

汽包左侧云母水位计汽侧二次门

1

4

3

换门杆

汽包左侧云母水位计放水二次门

1

4

3

研磨

汽包左侧云母水位计放水一次门

1

4

3

研磨

汽包左侧云母水位计汽侧一次门

1

4

3

研磨

汽包左侧云母水位计水侧二次门

1

4

3

研麽

汽包左侧云母水位计水侧一次门

1

4

3

换门

汽包右侧云母水位计汽侧二次门

1

4

3

换门杆

汽包右侧云母水位计汽侧一次门

1

4

3

研磨

汽包右侧云母水位计放水二次门

1

4

3

研磨

汽包右侧云母水位计放水一次门

1

4

3

研磨

汽包右侧云母水位计水侧二次门

1

4

3

研磨

汽包右侧云母水位计水侧一次门

1

4

3

研磨

短吹左侧疏水气动门

1

4

3

研磨

短吹右侧疏水气动门

1

4

3

研磨

长吹左侧疏水气动门

1

4

3

研磨

长吹右侧疏水气动门

1

4

3

研磨

A侧二次风暖风器疏水器

1

4

3

解体检查

A侧二次风暖风器疏水器前手动门

1

4

3

研磨

A侧二次风暖风器疏水器旁路手动门

1

4

3

研磨

A侧二次风暖风器疏水器后手动门

1

4

3

研磨

B侧二次风暖风器疏水器

1

4

3

解体检查

B侧二次风暖风器疏水器前手动门

1

4

3

研磨

B侧二次风暖风器疏水器旁路手动门

1

4

3

研磨

B侧二次风暖风器疏水器后手动门

1

4

3

研磨

A侧过热二级减温水气动调整门

1

4

3

研磨

A侧过热一级减温水气动调整门

1

4

3

研磨

B侧过热二级减温水气动调整门

1

4

3

研磨

B侧过热一级减温水气动调整门

1

4

3

研磨

B侧暖风器供气调门旁路手动门

1

4

3

研磨

A侧暖风器供气调门旁路手动门

1

4

3

研磨

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