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最新热工新题库案例分析

八、案例分析题

1、给煤机启动后自动加煤

答:

故障原因:

因CFC100接受远方指令后,称重部分故障造成无瞬时煤量计量,

内部PID反馈小于指令,故一直增加输出指令至变频器。

解决措施:

1)检查称重传感器的阻值及其电缆。

2)检查转速传感器供电电压及输出电压。

3)称重传感器阻值在正常范围内,且有转速反馈情况,打开侧门

检查称重传感器安装间隙。

2、发现A磨一次风压指示偏低,分析原因及处理办法?

答:

应根据下列故障逐条判断处理:

1)取样点至变送器段堵塞,使得压力偏低,用压缩空气吹管,

直至管路畅通。

2)变送器测量不准,拆回变送器校验。

3)管路有泄漏,使得压力降低,导致信号偏低,查漏处理。

3、热电偶的热电势如果比实际值低,可能是什么原因引起的?

答:

1)热电偶内部短路。

2)热电偶内部潮湿。

3)接线柱短路。

4)补偿导线与热电偶型号不一致。

5)补偿导线短路。

6)补偿导线与热电偶极性相反。

7)热电偶安装位臵或插入深度不符合要求。

8)热电偶冷端温度过高。

4、热电阻温度传感器误差较大,试分析其原因?

答:

有下面三个方面:

1)分度误差:

由于热电阻材料纯度和工艺的差异将产生分度

误差。

2)线路电阻变化引起误差:

热电阻是通过测量电阻大小来测

温的;因此,线路电阻的大小将影响测量结果,引起测量

误差。

3)通电流发热引起误差:

测量热电阻的阻值时,要通过一定

的电流,产生热量,若散热量小于产生的热量,电阻体将

升温而引起温度测量的附加误差,其大小与流过电流的大

小有关。

5、热电偶的误差较大,试分析其原因?

答:

热电偶的误差来源主要有下面四个方面:

1)分度误差:

由于热电偶材料成分不符合要求和材料的均匀

性差等原因,使热电偶的热电性质与统一的分度表之间产

生分度误差。

2)补偿导线所致误差:

由于补偿导线和热电偶材料在100℃以

下的热电性质不同将产生误差。

3)参比端温度变化引起的误差:

在利用补偿电桥法进行参比

端温度补偿时,由于不能完全补偿而产生误差。

4)由于热电偶变质,使热电性质变化而产生误差。

6、汽包水位测量偏差大。

试分析其原因?

答:

采用平衡容器进行水位测量其误差的主要来源是:

1)在运行时,当汽包压力发生变化时,会引起饱和水、饱和

汽的重度发生变化,造成差压输出有误差;

2)、设计计算平衡容器补偿管是按水位处于零水位情况时得

出的,而当运行时锅炉偏离零水位时会引起测量误差;

3)、汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水可能会被蒸

发掉,导致仪表指示出现误差。

7、汽轮机甩负荷后转速飞升过高的原因是什么?

答:

汽轮机甩负荷后转速飞升过高的原因通常有以下几个方面:

1)调门不能正常关闭或漏汽量过大;

2)调速系统迟缓率过大或部件卡涩;

3)调速系统不等率过大;

4)调速系统动态特性不良;

5)调速系统调试整定不当;

8、轴封温度调节系统出现温度振荡,试分析原因及处理办法?

答:

1)轴封温度探头有虚接现象,可能出现温度振荡。

2)调节仪或调节门气源振荡,造成调门振荡,温度也随之

振荡,检查供气系统。

3)轴封调节仪测量值振荡,可能是温度探头有问题,温度

变送器漂移,或调节仪测量部分有问题。

4)调节仪输出振荡,造成测量值也随之振荡,应对调节仪

各参数进行调整,达到输出稳定。

9、操作员站或工程师站无法启动,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)异常停机造成设备故障

2)数据控制线等接触不好。

3)DNBT有问题。

4)工作站内部硬件松动,接触不良。

解决措施

1)检查接线是否有松动,重新插好后重启,确认是否为接线松动

故障。

2)更换DNBT后,重新启动工作站,确认是否为DNBT故障。

3)启动工作站,利用fsck-y检查磁盘故障。

4)如果以上操作,仍无法使工作站启动,拆开工作站,重新将各

部分插件插紧,复位安装后,重新启动。

如果仍无法使工作站启动,则需要重新安装系统。

10、DCS控制系统IO卡件故障,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)维护人员对卡件进行操作时身上的静电对卡件放电,造成卡件

损坏。

2)现场信号引入强电进入卡件,造成卡件损坏。

3)电子间环境差,灰尘堆积在卡件内部电路板上造成卡件损坏。

解决措施

1)在卡件上进行任何操作时,维护人员必须带上静电手环,并且

静电手环必须正确接地。

2)检查现场信号是否有强电串入,对于现场信号进行二次隔离。

3).保持电子间环境整洁,温度、湿度稳定。

11、DCS卡件掉电,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)保险熔断。

2)电源接线端子松动。

解决措施

1)检查卡件保险。

2)检查电源接线端子。

3)加强卡件电源状态监视。

12、DEH无法挂闸分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

挂闸条件不满足或设备故障

解决措施

1)检查机头打闸电磁铁(3YV)是否复位。

2)挂闸指令发出后,检查复位电磁阀(1YV)是否动作正常。

可将

万用表并联入线路测量是否带电(220VDC)。

3)检查行程开关ZS1、ZS2是节点是否正常动作。

4)检查DEH电源保险是否有烧损现象。

13、转速通道故障,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)探头故障。

2)线路故障。

3)内部卡件故障。

解决措施

用示波器检查故障通道转速是否正常,若不正常则应检查测速发讯头接线是否正确,安装是否符合要求。

若转速信号正常而出现转速通道故障,则有可能是超速保护模件TPS02本身有故障。

14、DEH信号跳变,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)故障信号回路有干扰源,电缆屏蔽接地不好。

2)故障信号线路虚接。

3)信号输入模件故障。

解决措施

1)排查干扰源,检查电缆屏蔽接地,满足规定要求。

2)紧固探头和端子接线。

3)更换模件。

15、ETS装臵220VAC及24VDC失电报警及保险烧损,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)热工汽机电源空开跳闸。

2)线路接地。

3)就地设备烧损短路。

解决措施

1)检查汽机电源对应空开是否在合闸位臵。

2)对应热工汽机电源UPS或保安段供电是否正常。

3)检查热工汽机电源盘柜至ETS机柜电源线路是否有接地或短接

现象。

4)检查ETS系统就地电磁阀线圈有无烧损短路。

5)24VDC电源报警,如果220VAC电源供电正常,检查PLC电源模块输出是否正常,如无输出则需更换电源模块。

16、高低旁阀后温度高,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

高低旁阀内漏,阀未关严

解决措施

按照SIPOS5操作标准同机务专业重新整定阀门关位臵。

高低旁、高低隔、高低喷阀联动不正常

故障原因:

1)单个阀门故障

2)阀门反馈信号故障

解决措施

1)就地单独操作阀门,如故障按照SIPOS电动装臵检修标准进行

处理。

2)阀门单独动作正常,检查开关反馈及高、低旁阀门模拟量反馈

是否正常。

3)检查阀门反馈至旁路就地接线盒线缆是否有短路、断路或接地现象

17、给煤机启动后给煤量保持最小,无法增加,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)CFC100故障

计量方式切换至容积计量控制器

解决措施

1)查看CFC100有无故障报警。

2)如在容积计量方式下,按F8确认,切回CFC100计量。

18、给煤机断煤信号误发,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

微动开关损坏或者线路

解决措施

1)检查断煤信号微动开关,注意避免信号线接地。

2)检查内部传动部分是否卡涩。

19、火检卡件故障代码:

火检探头F01,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)探头S线断路。

2)探头连接器接触不良。

3)端子排接线不牢固。

4)探头S线接错。

5)探头放大器损坏。

解决措施

1)检查接线。

2)重插探头连接器。

3)更换探头放大器。

20、PH值测量不准,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)回路有干扰、电缆屏蔽不好。

2)校验不及时。

3)输入卡件故障。

4)电极老化

5)二次表故障

解决措施:

1)排查干扰源、检查电缆接地情况。

2)定期进行校验。

3)更换卡件。

4)更换电极并重新进行校验。

5)更换二次表。

21、真空皮带机转速开关失效,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)测量对象过远。

2)测量对象有泥浆或石膏覆盖。

3)触发脉冲宽度过窄。

解决措施

1)调整探头位臵。

2)清洁测量对象。

3)调整触发脉冲宽度。

22、脱硫料位测量不准,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)探头结露或粘有浆液。

2)滞后时间过短导致信号不稳。

解决措施:

1)擦拭探头,必要时适当抬高探头位臵。

2)延长滞后时间。

23、空预器传感器异常,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

初级限位开关失效,扇形板下行时碰到次级限位开关。

解决措施:

进入相应的故障扇形板分控画面,将“紧急停机”开关臵“ON”,中断温控运行模式,在将“紧急停机”开关臵“OFF”后按“强制

提升”开关,将扇形板提升至“完全回复”位臵后停机。

此时可维修更换失效的初级限位开关,更换完毕后重新启动系统。

24、除灰系统不启动,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)启动—停止开关的位臵不对,在停止位臵。

2)输送空气母管压力低。

3)圆顶阀密封压力信号不对,控制气源故障。

4)管道输送压力开关反馈信号不对。

解决措施:

1)检查主泵气控箱上的启动信号。

2)启动其他输送空压机、打开相应阀门并检查储气罐就地压力表

和压力开关、压力变送器。

3)对照圆顶阀初始状态表检查所有圆顶阀的状态。

有差异时检查

控制气源及气控箱进气阀,检查、调整错误的密封压力反馈信号的相关条件。

4)对压力开关重新整定并检查接线。

25、圆顶阀密封压力信号反馈不对,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)气源压力低于设计要求。

2)反馈气路不通畅。

3)限位开关没有被接通。

4)密封压力开关整定值高。

1)检查储气罐的就地气源压力,并排除。

2)检查就地控制箱内压力表的显示,校验压力开关。

3)就地检查限位开关和控制气路连接。

4)检查压力开关的整定值,并进行适当调整。

26、除灰系统I/O信号故障,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

24VDC控制电源跳闸

解决措施

检查就地电磁阀、行程开关及回路短路或接地。

27、除灰单个电场不运行吹灰程序,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

程序未复位

解决措施

就地控制箱切换远方/就地一次,在上位机进行复位。

28、精处理CPU装臵(RUN)LED灯不亮,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)程序错误。

2)电源线路不良。

3)I/O单元号重复。

4)远程I/O电源关,无终端。

1)修改程序。

2)检查电源接线,更换CPU。

3)修改I/O单元号。

4)接通电源。

29、精处理CPU装臵(POWER)LED灯不亮,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)电压切换端子设定不正确。

2)保险熔断。

解决措施

1)正确设定切换装臵。

2)更换保险管。

30、继电器动作异常,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)COM端子螺钉松动。

2)端子联接器松动。

3)保险管熔断。

4)CPU不良。

解决措施

1)拧紧。

2)端子充分插入,拧紧。

3)更换保险管。

4)更换CPU模板。

31、氧分析仪显示的氧电池输出mV值,mV值超出通常范围,如超出100mV,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)屏蔽层或电池负极(不锈钢管)有mV电势(感应或串入)存在。

2)氧分析仪输入部分损坏。

3)连线断开,产生开路干扰信号。

4)接地不好。

5)测试电缆线,检查开路、短路及绝缘故障。

解决措施

1)检查、更换氧分析仪或电路板。

2)接线紧固,绝缘、接地检查。

32、氧分析仪显示条变或超出测量范围,分析其故障原因及解决措施?

答:

故障原因:

1)电子元件在高温下常时间运行不正常。

2)氧分析仪内电路板焊接不良(虚焊)或传感器接线端子接触不良

(松动)。

3)氧分析仪温度控制部分损坏。

4)电脑存储器内参数丢失。

解决措施

1)将氧分析仪安装在环境温度比较低的地方。

2)重新焊接、紧固接线

3)更换电路板。

33、经常性废水池液位计无指示或指示最大,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

废水池液位计选用超声波液位计,该液位计运行比较稳定可靠。

由于所测量的液位池内蒸汽很大,长时间对液位计进行熏蒸,造成液位计失灵。

处理方法:

1)拆除液位计。

2)对液位计进行烘干、晾制。

3)回装、试运。

34、温度测点表现为无规则波动,试分析原因及处理办法?

答:

事故原因:

1)就地设备接线松动。

2)接线盒接线松动。

处理方法:

1)查找松动处。

2)重新紧固。

3)螺丝无法紧固的立即更换

35、温度测点指示最小或最大,成为坏点,试分析原因及处理办法?

答:

事故原因:

1)就地设备接线松动。

2)接线盒接线松动。

3)就地设备接线短路。

4)接线盒接线短路。

5)温度元件短路,元件已损坏。

6)温度元件断路,元件已损坏。

处理方法:

1)测量温度元件阻值。

2)检查就地接线。

3)检查接线盒接线。

4)更换温度元件。

5)紧固或更换螺丝。

36、吹灰器吹灰器不动作、超限位,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

1)行程开关不动作:

由于机械犯卡,造成开关不动作。

开关本身损坏,造成不动作。

械限位超限,开关无法自动复位,造成不动作。

2)行程开关位臵设臵不好:

位臵设臵靠前或靠后,吹灰器行进到位后无法停止,继续行

走,造成吹灰器脱位,需重新设臵限位。

3)线路故障:

线路虚接或松动,造成开关不动作或误动作。

处理方法:

1)检查开关:

开关有无卡涩、动作是否灵活、准确。

2)位臵检查:

手动运行吹灰器,观察行程是否到位、是否超限。

重新合理、正确设臵开关位臵。

3)线路检查:

检查线路连接是否有松动现象,紧固接线端子,更换螺丝等必要的附件。

37、灰库雷达料位计指示无变化或偏低,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

1)雷达料位计的信号缆绳接触到料位计安装保护套管上,造成信号无变化。

2)雷达料位计的信号缆绳由于灰的流动而偏移、弯曲严重,造成指示偏低。

处理方法:

1)将料位计拔出。

2)重新施放。

3)投用、观察。

38、石子煤闸板门不动作,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

1)门体犯卡。

2)开关反馈故障:

由于石子煤所处环境恶劣,开关机械部分进灰,造成开关卡涩,无法

正确动作。

开关本体进灰,造成开关无法正确动作。

开关本身故

障,造成开关不动作

或误动作。

3)就地按钮(转换开关)故障:

由于长期振动,就地按钮(转换开关)出现松动,运行人员操作,造成开关损坏。

按钮(转换开关)本身故障,造成开关不动作或误动作。

处理方法:

1)通知机务人员处理门体犯卡问题。

2)检查、清理开关:

检查开关动作是否良好,是否进灰,动作反馈是否正确。

3)检查就地按钮(转换开关):

检查就地按钮(转换开关)是否松动,动作是否良好,是否正确,紧固就地按钮(转换开关)。

39、磨煤机出口闸板门反馈故障或门无法动作,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

1)开关反馈故障:

由于所处环境恶劣,开关机械部分进灰,造成开关卡涩,无法正确动作。

开关本体进灰,造成开关无法正确动作。

开关本身故障,造成开关不动作或误动

作。

2)由于开关的反馈不到位,造成程序无法正确的执行,如该打开时关到位的信号却没有

回来,反馈不对造成门无法动作。

处理方法:

检查、清理开关:

更换质量较好的开关。

检查开关动

作是否良好,是否进灰,

动作反馈是否正确。

40、磨煤机密封风门反馈故障或门无法动作,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

1)开关反馈故障:

由于所处环境恶劣,开关机械部分进灰,造成开关卡涩,无法正确动

作。

开关本体进灰,造成开关无法正确动作。

开关本身故障,造成开关不动作或误动

作。

2)由于开关的反馈不到位,造成程序无法正确的执行,如该打开时关到位的信号却没有

回来,反馈不对造成门无法动作。

处理方法:

检查、清理开关:

更换质量较好的开关。

检查开关动作是否良好,是否进灰,动作反馈是否正确

41、点火枪、油枪故障反馈不对或无法动作,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

1)电磁阀故障:

由于所处环境恶劣,电磁阀内部进灰,造成动作不到位,电磁阀串气、漏气,使得点火枪、油枪动作不到位或不动作。

2)开关反馈故障:

由于所处环境恶劣,开关机械部分进灰,造成开关卡涩,无法正确动作。

开关本体进灰,造成开关无法正确动作。

开关本身故障,造成开关不动作或误动作。

3)由于开关的反馈不到位,造成程序无法正确的执行,如该打开时关到位的信号却没有回来,反馈不对造成门无法动作。

处理方法:

1)检查清理电磁阀:

手动试运,观察电磁阀是否动作,动作是否良好。

若电磁阀有问题,拆开电磁阀进行清理、润滑、回装。

更换新电磁阀。

2)检查、清理开关:

更换质量较好的开关。

检查开关动作是否良好,是否进灰,动作反馈是否正确。

42、炉管泄漏经常误报警,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

设备质量不稳定造成。

该设备运行极不稳定,其电子部分的灵敏度难于掌握,在说明书上没有明确表达,咨询厂家也没有具体的方案和标准。

处理方法:

1)使用厂家配套的检测设备,对二次表进行检查。

2)调整二次表的灵敏度。

3)使用别的一次元件替换实验。

4)使用别的二次元件替换实验。

5)更换一次或二次元件。

43、炉管泄漏堵灰经常报警,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

检测管确实堵灰,造成报警出现。

堵灰的原因是该检测装臵配有定期吹扫装臵,但运行人员却不使用该装臵,造成检测管堵灰。

处理方法:

1)拆下一次元件。

2)捅开灰。

3)回装。

4)检查是否报警。

44、烟风系统风门挡板反馈故障现象:

烟风系统风门挡板反馈不对或挡板无法动作,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

1)门体犯卡:

此原因占此类故障的大多数。

2)开关反馈故障:

由于所处环境恶劣,开关机械部分进灰,造成开关卡涩,无法正确动作。

开关本体进灰,造成开关无法正确动作。

开关本身故障,造成开关不动作或误动作。

3)由于开关的反馈不到位,造成程序无法正确的执行,如该打开时关到位的信号却没有回来,反馈不对造成门无法动作。

处理方法:

1)通知机务人员处理。

2)检查、清理开关:

检查开关动作是否良好,是否进灰,动作反馈是否正确。

做好预防措施。

开关自身出现问题及时更换质量较

好的开关

45、压力变送器指示不准,压力指示偏高或偏低,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

1)变送器零点漂移。

2)变送器渗漏。

处理方法:

1)关闭二次门。

2)使用手操器检查变送器的零点。

3)调整变送器零点。

4)检查有无渗漏。

46、就地压力表指示不准、损坏.试分析原因及处理办法?

故障原因:

答:

1)质量问题:

一些就地表计选择厂家不好,仪表质量较差,造成损坏。

2)选型不当:

就地表计量程选择不当,量程选择较小,仪表波动极易造成损坏。

泵体出口处应选择耐振型就地表,却选用普通压力表,造成损坏

3)安装问题:

波动较大的地方,没有加装阻尼器,造成仪表损坏。

处理方法:

1)拆回校验。

2)检查修理。

3)更换新表。

4)增加阻尼器。

47、化学水转子流量计指示不准或无指示,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

该流量计采用波轮式转子,由于测量管内被测液体较脏,液体内的塑料、生料带等细小而柔软的物品缠绕在波轮上面,造成波轮转动不灵活或不转动,甚至造成波轮的损坏,从而影响测量的准确性,或者造成设备的损坏。

处理方法:

1)拆下转子。

2)清理波轮。

3)更换转子。

4)回装转子。

48、化学水气动门反馈不对或门不动作,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

1)质量问题:

该气动门的反馈开关选用的是微动开关,质量不过关,由于本身的问题,

造成开关反馈不对。

2)固定方式问题:

该微动开关固定只有对角的两个螺丝,而气动门开关的力量较大,时间一长造成开关移位,无法正确反馈。

处理方法:

1)检查开关动作情况是否良好。

2)检查开关动作是否正确。

3)更换开关。

4)重新紧固开关。

49、氢站减压阀漏气或气动门动作不良好,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

1)气体腐蚀:

氢站所处环境中,含有大量腐蚀性气体,对减压阀的密封圈的腐蚀较大,长时间的腐蚀造成密封圈损坏,造成减压阀泄漏。

泄漏严重时造成气动门动作不良好。

2)减压阀质量问题。

处理方法:

1)拆开减压阀。

2)更换垫圈、密封圈。

3)紧固、回装。

4)更换减压阀。

50、化学水空压机排气温度高报警经常出现,试分析原因及处理办法?

答:

故障原因:

1)机务问题:

未按时更换滤网、油脂。

2)原件问题:

测温元件采用热电阻,出现国一次因为元件损坏而发生报警的问题。

处理方法:

1)通知机务人员处理。

2)报警确认、消除。

3)重新启动

 

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