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核心筒混凝土质量

提高核心筒砼成型质量

建桥建设集团有限公司乐清总部经济园一期二标段项目部QC小组

一、工程概况

乐清市总部经济园一期二标段工程—位于乐清市滨海新区,西临霖霄路,南临旭阳路。

本工程总建筑面积为11500㎡,主要功能为办公楼,共有5#、6#、7#三个单体,地下室层数为二层,上部为22-24层,地下室一层层高为5.07米,上部一层层高为7.03米,标准层为4.0米。

本工程结构类型为框架-核心筒体系。

核心筒结构施工复杂,质量控制难度较大,尤其是砼浇筑成型质量通病多,如何更好的控制核心筒结构施工质量是本工程施工中的重难点。

QC小组开始活动时地下室及一至五层结构已施工完成。

二、QC小组简介

表一

小组名称

建桥建设集团有限公司

乐清总部经济园一期二标段工程QC小组

小组注册号

JQQC2013-01

课题名称

提高核心筒砼成型质量

课题注册号

JQQCK2013-01

活动日期

2013年3月至2013年10月

课题类型

现场型

培训学习

小组成员均接受TQC基础知识教育培训

培训时间

72小时以上

活动次数

21

出勤率

98%

发言率

100%

序号

姓名

年龄

职称

职务

小组职务

1

万昌雷

50

高工

项目经理

总协调

2

周振武

48

高工

公司总工

技术指导

3

潘成林

52

工程师

项目负责人

组长

4

郑钧良

32

工程师

生产经理

副组长

5

黄道瑞

25

助理工程师

技术员

组员

6

郑亚永

30

助理工程师

施工员

组员

7

蔡培亮

27

助理工程师

施工员

组员

8

单温和

30

助理工程师

质检员

组员

9

李静

27

助理工程师

资料员

组员

制表人:

李静日期:

2013年3月1日

 

三、选题理由

理由一:

本工程为乐清市重点建设工程,公司在中标时承诺质量目标确保浙江省优质工程“钱江杯”,因此对工程的质量及技术提出很高的要求。

理由二:

本工程为办公楼,核心筒混凝土是结构主体,质量好坏是确保工程优良关键所在,也是创“钱江杯”的基础

理由三:

核心筒层高大部分为4.0m,平面尺寸为17.9m*12.9m,现场采用胶合板做定型模板,由于新浇砼侧压力在底部达到近100kN/m2,如何保证砼的成型质量将是一个技术难题。

四、现状调查(P阶段)

为进一步提高核心筒结构质量,对在施工的工程进行了现状调查,按现行施工规范进行验收,其实测合格率均在85%以上。

砼观感效果也较好,但仍存在层间错缝、模板接口不平、阳角拼缝不严密、不顺直等缺陷。

缺陷频数统计表如下:

质量缺陷统计表表二

序号

检查项目

频数

频率(%)

累计频率(%)

1

层间错缝

42

42

42

2

模板接口不平

36

36

78

3

阳角拼缝不顺直、不严密

12

12

90

4

墙、梁接口不清

4

4

94

5

表面污染

2

2

96

6

其它

4

4

100

7

合计

100

制表人:

李静制表日期:

2013年3月5日

根据质量缺陷统计表作排列图

混凝土质量问题排列图图一

制图人:

李静日期:

2013年3月6日

由排列图可知,影响核心筒成型质量的主要问题为层间错缝、模板接口不平。

五、确定目标和可行性分析

(一)、确定目标

结合结构优质工程质量要求,拟定高于国家标准的企业标准,要求核心筒结构实测项目合格率达到93%。

实测项目如下表(未列项目按规范执行):

允许偏差控制值如下表表3

项次

分项工程

项目

规范值

目标值

检查方法

1

模板工程

轴线位移

5

5

尺量检查

2

每层垂直度

6

4

2m托线板

3

表面平整度

5

3

2m靠尺和塞尺

1

砼工程

轴线位移

8

5

尺量检查

2

垂直度

8

5

2m托线板

3

表面平整度

8

5

2m靠尺和塞尺

4

截面尺寸

+8

-5

+5

-4

尺量检查

5

接口平整(层间)

2

2m靠尺和塞尺

制表:

李静制表日期:

2013年3月10日

(二)、可行性论证

六、原因分析

1、利用关联图找影响因素

模板接口不平及层间错缝原因分析关联图图二

制图人:

李静制图日期:

2013年3月12日

2、要因验证

为确定主要原因,QC小组成员进行了讨论分析,并对关联图找到的原因进行了验证,确定了四项主要原因。

要因确认表表四

序号

未端因素

确认方法

确认情况

负责人

结论

1

执行制度不严

调查分析

对操作层人员和管理人员明确责任,坚决执行项目管理大纲质量奖罚制度,施工质量有所提高。

郑钧良

非要因

2

责任心不强

调查分析

由于工作责任心不强,常会导致施工工艺执行的随意性,质量会发生波动。

通过提高责任心,施工质量有所提高。

郑钧良

非要因

3

经验、培训少

调查分析

对操作层进行岗前培训,使操作人员熟悉我司模板安装方法与质量要求,有利于质量的提高

黄道瑞

非要因

4

无专用机械

现场验证

当采用手工锯时,边口易毛糙,加工尺寸也有一定偏差,当采用平刨机和压刨机后,背楞等材料尺寸可获得统一,有利于模板制作质量的提高

郑亚永

非要因

5

制模不设靠模

现场验证

锯板直接依线切割,不易上线,采用靠模后得到改善

郑亚永

非要因

6

设备陈旧

现场验证

使用多年的手电锯等使用时,易振动,锯缝大,边口毛糙,会导致接缝不严密等,对质量有一定影响。

单温和

非要因

7

材料验收不严

调查分析

验收不严时,由于板材和背楞厚度的不一致等因素,会导致接缝高低而影响质量

单温和

非要因

8

周转次数多

现场验证

普通胶合板多次使用易起层,刚度不够,适度更换胶合板后,模板组合质量较好。

单温和

非要因

9

制安工艺欠

交底

调查分析

在模板制作和安装工艺流程上,未交底时作法不尽统一,质量有波动。

详尽交底指导后质量有明显提高。

黄道瑞

要因

10

无验收控制线

调查分析

验收无控制线时,仅能验收模板的垂直度和平整度。

放出控制线后,则可以全面控制模板的轴线位移等,模板较正方便,效果显著。

郑亚永

要因

11

散拼散拆

现场验证

散拼散拆时,几何尺寸偏差大,模板接缝高低大,导致混凝土平整度合格率偏低。

采用组合模板后,几何尺寸准确,平整度也提高到96%,效果明显。

蔡培亮

要因

12

水平对拉螺栓布置不当

现场验证

墙柱出现阴角不方正,胀模现象,与螺栓的数量、位置有关

蔡培亮

要因

13

环境潮湿

现场验证

现场由于养护原因,空气潮湿,拆模后架空放置,模板变形得到改善。

黄道瑞

非要因

制表人:

李静制表日期:

2013年3月15日

七、制定对策

针对影响混凝土成型质量的主要原因,通过小组成员分析讨论,制定如下对策:

对策表表五

序号

要因

对策

目标

措施

地点

时间

负责人

1

制安

工艺

欠交底

集中交底和现场示范相结合。

力求作法统一,消除不规范作法带来的质量波动。

技术员进行模板制作、安拆工艺交底,再由技术熟练人员进行示范操作,全方位详细交底。

会议室及现场

2013/3/20起经常性进行

黄道瑞

2

无验收控制线

放线时弹出双控线。

将轴线位移控制在5mm以内,方便验收。

在弹墙体位置线时,同时弹出墙体位置外移200的控制线,方便自检和核查

施工层

与楼面测量放线同步

郑亚永

3

散拼

散拆

内模整拼、散拆,外模整拼、整拆。

减少接缝高低

按模板制作图进行预拼、装拆

施工层

2013/3/20起

单温和

4

对拉螺栓布置不当

确定水平加固杆数量

合理布置水平加固杆保证墙面垂直

严格按照施工施工方案支设并检查垂直度

施工层

2013/3/20起

单温和

制表人:

李静制定日期:

2013年3月20日

八、实施阶段(D阶段)

【实施一】集中交底和现场示范相结合,力求作法统一

根据工程结构布置特点,编制模板专项施工方案。

由技术人员进行集中交底,从模板的制作、安装、拆除到质量控制以及安全注意事项全面详尽交底。

为便于大家掌握,现场由经验丰富的技术工人进行示范操作,生动明了地演示模板制安全过程,在操作过程中加强指导,使一线工人很快掌握操作要领。

施工时以样板引路,模板施工进展顺利。

【实施二】墙柱弹出双控线,设置梯子筋

楼面放线时,先弹出墙柱位置线,再放出外移200mm的验收控制线。

施工时先在墙根部依据

定位线焊限位铁,剪力墙设置梯子筋来控制钢筋间距,模板就位时,模板下口贴紧限位铁后即可对墙模进行较正,按常规方法将围楞初步锁紧,认真吊垂直,并检查相对于外移控制线的准确性,上、下口再拉通线检查,复核无误后完成最终的加固工作。

质检人员依据外控线可迅速复核模板位置的准确性以及垂直度、平整度等。

使模板安装质量处于可控状态。

双控线及梯子筋的设置如照片所示。

 

 

【实施三】模板组合预拼减少接缝高低

内墙模板按模板翻样图进行组合,模板试拼后复核各部位的模板尺寸,用钉将模板与背楞固定,从而消除接缝高低,保证几何尺寸。

剪力墙筋上在对拉螺杆处加放衬块则可有效控制截面尺寸。

外墙模板预拼组合后可整拼整拆,塔吊提升,减轻劳动强度,提高工作效率。

六层实施后现场检查,模板接缝高低全部控制在2mm以内,混凝土墙面平整度按5mm验收,合格率为96%,效果明显。

内、外模组合安装图如下:

核心筒四周外墙大模内墙预拼组装照片

【实施四】合理布置水平对拉螺栓防止核心筒胀模

墙柱出现阴角不方正,胀模现象,与螺栓的数量、位置有关。

明确水平对拉螺栓及角模的位置与数量,可防止此类缺陷,我们采取的措施是:

采用紧固对拉螺栓,对拉螺栓设控制铁片(保证剪力墙截面尺寸),对拉螺栓距楼面与墙角部各15cm,间距为60cm均匀分布,剪力墙也采用间距60cm对拉螺栓(两边),居中设置。

对拉螺栓外配合使用间距60cm水平加固杆(双杆),加固杆与螺栓之间采用“3”形卡具,加固杆与模板之间使用间距30cm(4×6)垂直木方,有效地保证了墙模的安装质量。

九:

检查阶段(C阶段)

根据上述实施方案,乐清总部经济园一期二标段工程完成余下结构施工后进行检查,其实测合格率如下:

实施情况检查表表六

项次

分项工程

项目

规范值

验收值

实测点数

合格点数

最大偏差

1

混凝土

工程

轴线位移

8

5

40

38

6

2

垂直度

8

5

40

37

6

3

表面平整度

8

5

40

38

6

4

截面尺寸

+8

-5

+5

-4

40

39

+6

-3

5

接口平整

2

40

38

3

小计

200

190

混凝土分项合格率95%

制表:

李静制表日期:

2013年6月20日

从上面的检查结果可知,作为核心筒施工质量的主要质量问题已经解决,预定的目标值也已实现。

质量对比图图三

 

工程实物照片

 

活动前砼活动后砼

十:

巩固措施(A阶段)

 为使QC活动中取得的有效方法能在今后的工作中继续推广应用,我们制定了相应的措施,:

   1)、技术复核落实奖罚——实践证明施工中技术复核工作是保证工程质量的重要环节,但在施工中往往强调而疏忽遗漏,造成轴线位移或垂直度超差等不良后果,因此在施工中不准遗漏,不得马虎,违者罚款,并切实执行。

   2)、落实质量互检制度——结构工程由模板工,钢筋工,砼工三个工种协同完成,项目部工人已有“自检”的习惯尚未养成,为此,QC小组要求钢筋工、与混凝土参与检查模板的质量,质量员最后拍板。

实行“出现问题受罚,发现问题有奖”的考核制度。

十一:

效益分析

1、经济效益:

结构质量提高,其抹灰厚度可减少5mm,总抹灰面积为7.9万平米.

节省用料:

79000×0.005=395m3,

实际效益:

降低了成本,提高了质量,节约费用约15万。

2、社会效益:

2.1、通过小组活动增强了员工凝聚力,并且培养了小组成员协同作战的团队精神。

2.2、通过开展QC小组活动,工程施工质量得到了大幅度提高,解决了施工中质量通病的问题,工程质量受到了业主和监理单位的好评,市质检站领导也提出了表扬。

同时一些兄弟单位也前来参观,树立了公司的社会形象。

3、管理效果

通过QC小组的活动,使项目施工管理水平得到了提高,施工管理更加系统化、数据化和科学化,增强了项目管理的内涵。

QC小组在总结中对小组全体人员的综合素质进行的自我评价,如表7所示与图四。

自我评价表表7

序号

评价内容

活动前(分)

活动后(分)

1

团队精神

65

85

2

质量意识

75

90

3

进取精神

90

90

4

创新意识

70

95

5

工作热情干劲

80

85

6

QC工具运用技巧

65

80

制表人:

李静制表日期:

2013年10月16日

自我评价雷达图

从雷达图可以看出:

◆QC小组进取精神一直很好,现在已保持下来。

◆在创新意识上有了明显提高。

◆在团队精神、质量意识、QC工具运用技巧和工作热情干劲上比活动前有所进步。

但在QC工具运用技巧上只得80分,说明小组在这方面还有差距,今后应在此上有所突破。

十二:

今后打算

由于在QC活动中存在一些不足和遗憾,因此我们认为在今后施工中将做以下几方面的尝试:

模板种类方面力求有所突破,如采用建设部推广的钢框木模板、大模板、钢模板或其它新型模板。

如钢框模板就有较大的优越性,如在施工中用角铁作为加固件,不容易扭曲变形,模板破损又容易更换。

通过举行多次的学习和现场观摩等活动,来提高我们自身的专业水平、管理能力和创新意识。

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