东方红柴油机常见故障及故障排除实例荟萃1010整编版.docx

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东方红柴油机常见故障及故障排除实例荟萃1010整编版

 

东方红柴油机

常见故障及故障排除实例荟萃

(内部学习材料)

 

一拖(洛阳)动力机械有限公司

2010年10月

 

前言

柴油机故障可以分为厂内试验台架故障和厂外用户故障。

厂内试验台架故障主要由错漏装和零部件早期质量问题引起,厂外用户故障主要因使用维护不当或零部件磨损问题引起。

要提高对柴油机故障的判断水平,除了判断者有一定的理论水平外,还需要丰富的实践经验。

我们都知道,柴油机故障可遇而不可求。

每个人遇到的故障是不同的。

为了迅速提高试验工、维修工的水平,我们请公司有深厚理论基础和丰富实践经验的同志广泛收集、整理东方红柴油机常见故障判断、分析和排除实例,和大家共享,期望能最快速度共同提高业务水平,以此提高职工技能,培养更多优秀的试验工和三包服务人员。

本册子包括柴油机常见故障荟萃、厂内常见故障排除实例、用户常见故障排除实例以及故障分析、判断方法等内容,有利于试验工学习掌握。

本册子将每年充实典型故障排除实例,重新印刷。

每个典型故障排除实例中都辟有“贡献人姓名”一栏,其目的就是增强故障贡献人的荣誉感和大家的积极性,将自己遇到的典型故障踊跃贡献出来,让大家共同分享,共同提高。

希望这本小册子成为大家的良师益友,成为大家的好朋友。

不当之处,敬请大家批评指正。

《柴油机常见故障及故障排除实例荟萃》编辑组

第一章柴油机常见故障荟萃

一、柴油机不易启动

故障现象及原因

排除方法

1、启动电机带不动柴油机

(1)蓄电池电压不足

(2)电路接触不良

(3)启动电机齿圈不能和飞轮齿圈啮合

→重新对蓄电池进行充电

→排除接触不良的地方

→找出原因并排除

2、燃油供给系统故障

(1)燃油系统中有气体

(2)燃油管或燃油滤清器阻塞

(3)喷油器雾化不良或喷油压力过低

(4)供油提前角不对

(5)保险丝烧★

(6)燃油箱内无燃油

(7)燃油箱出油管堵塞

(8)电器设备接头松脱

(9)控制器ECU供电异常★

(10)柴油机温度过低

(11)凸轮转速传感器安装间隙问题或传感器损坏★

(12)凸轮、曲轴转速传感器或温度压力传感器供电电源对地短路★

(13)故障诊断开关起动前打开★

(14)控制器ECU损坏(内部元器件损坏)★

(15)背压阀失效★

3、气缸内压缩压力不足

(1)活塞、气缸配合间隙过大

(2)气门漏气

(3)气门关闭不严

(4)活塞环对口、断裂或磨损过大

(5)喷油嘴处漏气

(6)气缸垫漏气

4、环境温度太低

5、空滤器堵塞

→排除燃油系统中空气,并排除漏气点

→清洗燃油管或更换燃油滤清器滤芯

→检查喷油器雾化情况,清洗、检修或更换

→调整供油提前角

→更换保险丝

→添加燃油

→清洗,使其畅通

→紧固

→检查ECU供电电路

→采用冬季润滑油和燃油,接通电加热器

→调整凸轮转速传感器安装气隙或换凸轮转速传感器

→更换凸轮、曲轴转速传感器或温度压力传感器

→关闭故障诊断开关,重新上电复位

→换控制器ECU

→更换背压阀

→更换活塞、气缸

→检查、研磨气门

→调整气门间隙

→重新安装或更换活塞环

→研磨或更换喷油器垫片

→更换气缸盖垫片

→采用启动预热装置

→清理或更换

二、柴油机不能平稳运转

故障现象及原因

排除方法

1、供油系统中有空气或水分

2、气门弹簧折断或气门间隙失调

3、调速器失灵或喷油泵各缸供油不均匀

4、气缸窜气

→排除空气,检查柴油中的含水量

→更换气门弹簧,重新调整气门间隙

→检查并校对调速器,调整各缸供油量

→更换气缸盖垫片

三、柴油机功率不足

故障现象及原因

排除方法

1、燃油供给系统工作不正常

(1)燃油系统进空气

(2)输油泵工作不正常

(3)油路堵塞或渗漏

(4)供油提前角不正确

(5)油泵柱塞磨损

(6)油泵凸轮轴和滚轮垫块磨损

(7)喷油器喷油质量不高

(8)燃油中含有水分

(9)中冷后压力温度传感器安装接插件接触不良或传感器坏★

(10)曲轴转速传感器吸附铁屑★

(11)油门传感器接触不良或损坏★

(12)发动机温度偏低,ECU限制油门输出以保护发动机★

2、气缸压力不足

(1)气门弹簧折断

(2)气门间隙过小或无间隙

(3)气门不密封,漏气

(4)活塞环积碳、磨损

(5)活塞环对口、断裂或磨损过大

(6)喷油嘴处漏气

(7)气缸垫漏气

3、进、排气系统受阻

(1)空气滤清器阻塞

(2)消声器阻塞

4、增压器故障

(1)压气机壳及叶轮流道沾污

(2)进气管接头松动漏气

(3)排气管进口法兰垫片损坏漏气

(4)涡轮背面和密封环积碳过多

(5)增压器轴承部分过度磨损

→排除漏气点

→修理或更换输油泵

→疏通油路,排除漏油点

→重新调整供油提前角

→更换油泵柱塞

→更换凸轮轴和滚轮垫块,按要求加注润滑油

→检查喷油雾化质量,清理或更换喷油器

→排净积水,更换燃油

→检查中冷后压力温度传感器安装接插件或更换增压压力传感器

→清除曲轴转速传感器吸附铁屑

→重新插拔接插件或更换油门

→待热机即可

 

→更换气门弹簧

→调整气门间隙

→研磨气门

→清除积碳或更换活塞环

→重新安装或更换活塞环

→研磨或更换喷油器垫片

→更换气缸盖垫片检查

→清理空滤器滤芯

→清理消声器内部

→清理沾污

→排除漏气

→换排气管进口法兰垫片

→清理积碳

→请增压器厂专业人员换增压器轴承

四、柴油机运转时有异常声响

●注意:

严禁柴油机有异常响声时继续工作,发现异常响声时,应紧急停车,进行检查,排除故障后方可继续工作。

故障现象及原因

排除方法

1、供油时间过早,造成气缸内发出有节奏的清脆的金属敲击声

2、活塞与气缸间隙过大,柴油机启动后气缸内发出敲击声,该声音随柴油机逐渐走热而减轻

3、活塞销与连杆小头衬套间隙过大,低速时气缸上部有清脆的金属敲击声

4、气门间隙过大,在气门罩框处可听见有节奏的撞击声

5、连杆轴瓦或主轴承瓦间隙过大,在低速时能听见机件撞击声

6、传动齿轮噪声

7、涡轮增压器噪声

8、进气管内有型砂

9、凸轮轴凸轮磨损

10、凸轮轴轴向间隙过大

→检查并调整供油提前角

→更换活塞或气缸套

 

→更换连杆小头衬套

→调整气门间隙

→更换主轴承瓦或连杆轴瓦

→更换齿轮

→检查增压器叶轮和压气机叶轮与壳体是否摩擦,更换增压器

→清除型砂

→更换凸轮轴

→调整凸轮轴轴向间隙

五、柴油机冒黑烟

故障现象与原因

排除方法

1、柴油机负荷过大(超载)

2、喷油器雾化不良

3、供油时间过迟

4、空气滤清器堵塞

5、压气机壳及叶轮流道沾污

6、进气管接头松动漏气

7、排气管进口法兰垫片损坏漏气

8、涡轮背面和密封环积碳过多

9、增压器轴承部分过度磨损

10、进气管内有型砂

11、瞬态开关没打开★

12、曲轴转速传感器吸附铁屑★

13、ECU控制程序不匹配★

14、中冷器中冷效果差

→减轻柴油机负荷

→清洗或更换喷油器

→检查并调整供油提前角

→检查、清理或更换滤芯

→清理沾污

→排除漏气

→换排气管进口法兰垫片

→清理积碳

→请增压器厂专业人员换增压器轴承

→清除型砂

→打开瞬态开关

→清除曲轴转速传感器吸附铁屑

→换匹配的ECU控制程序或换ECU控制单元

→清洗中冷器或检修风扇

六、柴油机冒白烟

故障现象与原因

排除方法

1、发动机温度过低

2、气缸内进水

3、燃油中有水

4、喷油器雾化不良,有滴漏情况

5、连杆小头烧

6、拉缸

7、曲轴转速传感器吸附铁屑★

→小负荷运转,热机后自行消除

→排除气缸进水故障

→更换燃油

→检修或更换喷油器

→更换连杆和活塞销

→检修或更换缸副

→清除曲轴转速传感器吸附铁屑

七、柴油机冒蓝烟

故障现象及原因

排除方法

1、活塞环装反、对口引起窜机油

2、活塞环磨损、结胶引起窜机油,

3、空气滤清器油面过高

4、油底壳机油过多

5、气门导管孔磨损

6、气缸间隙过大

7、喷油器雾化不良

→重新按要求安装活塞环

→更换活塞环

→按油盆内刻线加注机油

→按油尺的刻度要求,放掉多余的机油

→请专门的维修厂更换气门导管

→更换活塞、活塞环、气缸套

→检修或更换喷油器

八、柴油机机油压力不足

●注意:

严禁柴油机在无机油压力或机油压力过低时工作,遇到此情况应紧急停车,进行检查,排除故障。

故障现象及原因

排除方法

1、机油压力表或传感器损坏,或连线中断

2、油底壳内机油油量不足

3、机油滤网或滤清器堵塞或滤清器调压阀压力低

4、气缸体油道上机油泵限压阀失效

5、连杆轴承、曲轴轴承、凸轮轴轴承等部位间隙过大

6、机油泵磨损严重或其它内在故障

7、机滤机冷合件内漏

8、机油稀释,粘度不对

9、增压器润滑油道进油管或回油管泄漏

→更换压力表或传感器,并检查线路

→加机油至规定油面

→清洗滤网,调整或更换调压阀

→调整或更换限压阀

→更换新轴承或紧固螺钉

→检查并排除故障

→更换机滤机冷合件

→更换机油并检查稀释原因

→查找泄漏点,拧紧或更换油管

九、柴油机冷却水温度过高

●注意:

如遇柴油机过热,水箱“开锅”时,不应立即停止柴油机运转(熄火)或骤然加冷水,应减小油门,以中低速运转,待水温降低后,在停机检查,以免造成抱缸或裂缸。

故障现象或原因

排除方法

1、水温表或水温传感器失灵

2、冷却水量太少,风扇皮带太松

3、节温器失灵

4、气缸套密封圈损坏,冷却水漏失造成缺水。

5、中冷器或水箱太脏,通风太差

6、喷油泵油量过大

7、车辆超载

8、水泵供水量减少或不工作

9、气缸盖或气缸体水套内积垢严重

→检查并更换水温表或传感器

→加足冷却水,调整风扇皮带张紧度

→更换节温器

→更换密封圈

→清理中冷器和水箱

→检查或更换喷油泵(或重新调整)

→降低负荷

→检查或更换水泵

→清除水垢并清洗冷却系统

十、柴油机突然停止运转

故障现象或原因

排除方法

1、柴油机熄火后曲轴能转动

(1)负荷太大压灭

(2)燃油箱中燃油用尽

(3)供油系统进入空气

(4)供油系统堵塞

(5)空气滤清器堵塞

(6)传感器损坏导致线路短路★

(7)凸轮转速传感器接插头松动★

(8)控制器ECU损坏★

(9)冷却水温度过高

(10)线束损坏★

(11)凸轮传感器吸附杂质★

(12)地线接触不良★

2、柴油机熄火后曲轴转不动

(1)曲轴与轴瓦抱死

(2)活塞与气缸套抱死

→卸掉负荷,重新启动

→向燃油箱添加燃油

→排除系统中的空气

→清洗供油系统

→清洗或更换空气滤清器滤芯

→更换故障传感器

→检查凸轮转速传感器接插头或更换传感器

→更换控制器ECU

→检查冷却系统

→更换线束

→清除传感器杂质

→接好地线

→检查曲轴和轴瓦,修理或更换曲轴和轴瓦

→更换活塞和气缸套

十一、柴油机飞车

●注意:

如遇柴油机“飞车”,应首先采取综合措施即“停油”和“断气”等,使柴油机熄火停止运转,然后再进行检修,以免造成人身安全和机具损害等重大事故。

若拖拉机、汽车、工程机械行驶时出现“飞车”,还应踩下制动装置使柴油机憋灭火,严禁踩下离合器。

故障现象或原因

排除方法

1、喷油泵调速器各零部件磨损失去控制

2、调速器油面过高,使阻力增大而失灵

3、喷油泵供油拉杆卡在最大供油位置不能回位

4、喷油泵柱塞卡死在最大供油位置

5、使用油浴式空气滤清器因油盆内错用轻质柴油或油面过高,使进气管进油

6、油底壳油面过高,通过曲轴箱通风装置将

机油吸入进气管

7、控制器ECU工作失常★

8、油门线路故障(包括整车部分)★

9、启动预热塞失灵,柴油大量进入进气管

→更换调速器或排除故障

→放掉调速器中多余的润滑油

→检查并排除故障

→更换柱塞或柱塞套

→按要求更换用油或将油面降至规定刻线,

并清洗进气管

→放出多余机油,清洗进气管

→更换控制器ECU或检修控制器ECU

→检查油门线路

→更换预热塞,清除进气管内柴油

十二、柴油机非正常磨损导致功率下降、油耗高、窜气大

●注意:

柴油机使用的润滑油必须是L-ECD级柴油机油,增压和增压中冷柴油机使用的润滑油必须是L-ECF级柴油机油,严禁使用普通柴油机油代替。

换油时严禁新油、旧油及不同牌号不同厂家生产的润滑油混合使用。

●注意:

必须经常检查进气管路的密封性,如有泄漏必须立即堵漏,以免造成柴油机功率下降或不正常磨损。

故障现象及原因

排除方法

1、使用了不符合规定的润滑油,造成零件非正常磨损

2、有拉缸及轧瓦现象(长期不换或使用不符合规定的机油)

3、喷油器偶件磨损或堵塞

4、空气滤清器损坏,不起滤清作用,造成零件严重磨损

5、空气进气管路有短路、泄漏,造成活塞、气缸套、活塞环等零件磨损过大

→清洗油底壳,清洗机油滤清器、更换滤芯、

换用规定牌号机油,更换磨损零件

→更换有关零件,处理方法同上

→更换或清洗喷油器偶件

→更换滤芯或更换空气滤清器,更换磨损零件

→排除故障,确保管路密封,更换磨损零件

十三、空气压缩机空气压力不足、窜机油、结合面漏油

故障现象及原因

排除方法

1、空气压力不足、上气慢

(1)进气阀积炭密封不严,舌簧片过软或折断

(2)气缸盖螺钉松动,气缸盖及阀座垫片处漏气

(3)卸荷阀口关不严

(4)空压机空气滤清器堵塞

(5)管路接头漏气或堵塞

2、窜机油

(1)气缸套与活塞环磨损

(2)回油孔堵塞,油面过高

(3)气缸盖气道砂眼

(4)气缸盖上气门导管孔与气门导管外圆面有缝隙

(5)漏装气门防油罩或没压装到位

3、结合面漏油

(1)各部件紧固螺栓松动

(2)结合面垫片损坏

→更换舌簧片,研磨阀座,清除积炭及杂物

→拧紧气缸盖螺钉,更换垫片

→清洗卸荷阀偶件,排除进气口处杂物,更

换弹簧

→清洗空气滤清器内部

→拧紧连接螺母,清除积炭及杂物

→更换活塞环或气缸套

→清洗油底壳及回油通道

→更换气缸盖

→更换气缸盖

→装配气门防油罩并压装到位

→拧紧螺栓

→更换垫片

十四、交流发电机不发电、充电不足、充电不稳、异常响声、充电过多、烧毁

故障现象及原因

排除方法

1、交流发电机不发电

(1)接线断、短路、接触不良、接错

(2)交流发电机爪极松动,转子线圈断路;硅元件损坏;电刷接触不良

(3)调节器调节电压太低,线路接错,触点烧毛或氧化,继电器线圈烧坏

2、充电不足

(1)交流发电机硅元件有个别断路;电刷接触不良,弹簧压力不足,滑环有油污;V带松弛;

(2)调节器调节电压太低;触头烧坏

(3)蓄电池电解液太少;蓄电池陈旧

3、充电不稳

(1)交流发电机V带松弛,电刷接触不良,弹簧压力不足;接线柱松动或接触不良

(2)调节器触头脏污,调节失控

4、异常声响

 (1)交流发电机安装不当

 (2)交流发电机轴承损坏,转动部分与固定部分相碰擦,定子线圈局部短路或元件短路

5、充电电流过大

(1)调节器调节电压过高或失调、失控

(2)发电机磁场接线柱炭刷与元件板相碰与电枢短路,发电机输出电流不经调节器而直接与励磁线圈相通,使电压失去控制

6、交流发电机烧毁

(1)交流发电机硅元件短路,定、转子擦铁

(2)调节器调节失控,线圈烧毁或触点烧牢,电压线圈或电阻接线断开

→正确牢固连接电器线路

→检修并更换严重损坏的零件

→检修并更换严重损坏的零件

 

→检修或更换交流发电机

 

→检修或更换调节器

→按要求加注电解液或更换蓄电池

→按要求调节发电机V带松弛,调整电刷和

弹簧压力,拧紧接线柱

→清理调节器触头

→重新按要求安装交流发电机

→检修活更换交流发电机

 

→检修调节器

→检修发电机

 

→检修交流发电机,必要时更换交流发电机

→检修调节器,必要时更换调节器

十五增压器的故障

1.转子杂质导致轴承损坏

(1)供油失效-滤网堵塞或油管损坏

(2)机油过滤不充分或管路中有杂物

(3)机油失效或有结胶

2.转子组件动平衡破坏

(1)轴磨损严重或轴弯曲变形

(2)外来异物在进、排气系统撞击叶轮

(3)涡轮背面和密封环积碳过多

3.涡轮端漏油

(1)回油管阻塞或有缩节

(2)密封环损坏

(3)涡轮背面和密封环积碳过多

4.压气机端漏油

(1)回油管阻塞或有缩节

(2)密封环损坏

(3)发动机高速空转过度

(4)压气机壳及叶轮流道沾污

5.涡轮转动不灵活

(1)机油过脏或机油滤清器阻塞

(2)轴磨损严重或轴弯曲变形

(3)压气机壳及叶轮流道沾污

(4)空滤器与增压器之间有异物

(5)发动机排气管中有异物

(6)密封环损坏

(7)涡轮背面和密封环积碳过多

6.增压器经常烧坏

机油压力低

→检查油路和滤清器状况

→检查滤清器

→检查机油

→拆卸并更换

→清除外来异物

→清除积碳

→检修回油管

→更换密封环

→清除积碳

→检修回油管

→更换密封环

→缩短高速空转时间

→清理沾污

→更换机油或机油滤清器

→拆卸并更换

→清理沾污

→清除异物

→清除异物

→更换密封环

→清除积碳

→调整机油压力或消除故障

注:

表中带有“★”号部分的内容为电控喷射柴油机可能出现的故障,对非电控喷射柴油机不具意义。

 

第二章柴油机在出厂试验中常见故障排除实例

1、试车过程中发动机冒黑烟

原因分析

可能进、排气不畅或油嘴卡。

故障排除情况

更换油嘴,发动机仍冒黑烟;拆检进气管,发现第四缸进气岐管有型砂堵塞气道。

更换进气管,故障排除。

贡献人姓名

尚牛犇

 

2、排气管喷水

原因分析

缸垫破损,缸盖裂纹,或缸套裂纹导致冷却水进入燃烧室随废气排出。

故障排除情况

用停缸法逐缸进行检查,发现是第四缸喷水。

上检修架拆检,发

现第四缸缸套裂纹。

更换缸套,故障排除。

贡献人姓名

李振伟

 

3、带机冷的发动机在试验过程中机油压力低

原因分析

有泄漏部位,集滤器垫装偏,机油泵损坏、机滤座调整不当。

故障排除情况

调整机滤座,无效。

仔细检查油底壳机油,发现机油发白,怀疑是由于机油冷却器隔板脱焊,机油泄漏造成油压低。

拆检机冷器,发现隔板泄漏。

更换机滤,故障排除。

贡献人姓名

付国涛

4、发动机气门声音异常

原因分析

可能气门间隙过大,导致“拍”气门;或气门间隙过小,导致活塞顶部与气门撞击;抑或气缸内有异物,与燃烧室顶撞击发出异响;进排、气管有堵塞现象,导致进、排气流异常产生异响。

故障排除情况

检查气门间隙,正常;检查进气管,发现进气管内有型砂堵塞气道。

更换进气管,故障排除。

贡献人姓名

刘建军

5、发动机在试验过程中出现油底壳里有水,出水管里有油

原因分析

缸垫破损,机油冷却器隔板脱焊,缸盖或缸套裂纹,机滤座内漏

故障排除情况

排气管没有水排出,故排除缸垫破损,缸盖或缸套裂纹的可能。

若机油冷却器隔板脱焊,常伴随机油压力低故障,但此台发动机机油压力不低,故也排除机油冷却器隔板脱焊的可能。

拆下机滤座仔细检查,发现机滤座内砂眼。

更换机滤,故障排除。

贡献人姓名

常银涛

 

6、柴油机怠速压力低

原因分析

有泄漏部位,集滤器垫装偏,机油泵损坏、机油压力调整不当

故障排除情况

调整机油压力无效,更换机滤还不行。

下台架检修,拆下油槽发现第三缸连杆螺栓掉一个。

重新按力矩要求紧固连杆螺栓,故障排除。

贡献人姓名

李小垒

 

7、试验过程中起动发动机缸体内部出现类似撞击异响

原因分析

可能气门间隙过大,导致“拍”气门;或气门间隙过小,导致活塞顶部与气门撞击;抑或气缸内有异物,与燃烧室顶撞击发出异响。

故障排除情况

检查气门间隙正常,下台架检修。

打开油底壳,发现一连杆瓦磨损,间隙过大,导致运动时产生冲击而发出异响;更换连杆瓦,故障排除。

贡献人姓名

王智慧

 

8、试车过程中刚起动车时,发动机飞车

原因分析

油泵拉杆不灵活,不回位;油泵柱塞卡

故障排除情况

检查油泵拉杆,移动灵活,无异常;拆掉油泵上端,发现单缸柱塞卡死。

更换柱塞,故障排除。

贡献人姓名

王俊卿

 

9、发动机在起动过程中排气管冒黑烟

原因分析

喷油不正时,喷油器卡

故障排除情况

检查供油提前角正常;将发动机起动,依次松开高压油管(断缸法),看排气管是否还冒黑烟,当松开第三缸高压油管时,排气管不冒烟。

更换第三缸喷油器,故障排除。

贡献人姓名

仝小伟

10、发动机试验过程中出现飞车现象

原因分析

拉杆移动工作不灵活,不回位;油泵柱塞卡

故障排除情况

检查油泵,拉杆运动有阻滞现象。

用机油润滑,然后反复拉动数次,拉杆运动灵活。

装复油泵,故障排除。

贡献人姓名

牛玉龙

 

11、B4125柴油机气门间隙调不准,一直有响声、漏气

原因分析

故障排除情况

检查发现装配车间没调整凸轮轴调整螺钉,造成凸轮轴轴向窜动。

调整凸轮轴调整螺钉,柴油机正常。

贡献人姓名

赵明涛

12、冷磨过程中发现缸盖上摇臂处润滑油呈白色泡沫状态

原因分析

由于是在冷磨合时发现油水混合,不大可能是由于缸垫破损、缸盖或缸套裂纹造成,极有可能机油冷却器隔板脱焊,机滤座内漏。

故障排除情况

拆检机滤,发现机滤座内砂眼。

更换机滤,故障排除。

贡献人姓名

李亚祥

13、车起动后,怠速时排气管喷机油

原因分析

由于是新车且刚刚冷磨合结束,不大可能是由于缸套、活塞、活塞环磨损或缸垫损坏造成上述故障,有可能漏装气门防油罩,或进排气道有砂眼造成机油流入燃烧室。

故障排除情况

拆下进、排气管,仔细检查进、排气道,发现缸盖第三缸气道砂眼。

更换缸盖,故障排除。

贡献人姓名

刘军峰

14、一台YTR柴油机在台架上试验时冒白烟

原因分析

故障排除情况

采用断缸法,发现只有第一缸冒白烟,其他几缸均正常。

在试验台架上对喷油泵、油嘴、缸盖和进、排气管都进行了检查,均未发现异常。

上检修架对柴油机进行分解,发现第一缸连杆弯曲,活塞对缸套内壁产生偏磨,出现裂纹。

更换活塞、缸套和连杆后故障排除。

贡献人姓名

王国华

 

15、一台B4125J柴油机在台架上试验时从加油口处排出白烟

原因分析

故障排除情况

转动油门发现发动机转速低时白色烟雾小,转速高时大。

这是典型的“负荷”故障。

上检修架拆检,发现连杆小头轴承(铜套)松动。

更换连杆、活塞和活塞销,故障排除。

贡献人姓名

王国华

 

16、一台四缸发动机异响且排气管冒蓝烟

原因分析

当断开一缸或四缸时,发动机有熄火现象;当断开二缸时,异响消除,烟不断;当断开三缸时,不冒烟有异响。

判断为二、三缸喷油器卡。

故障排除情况

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