松下报警信息及处理方法贴片培训资料.docx

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松下报警信息及处理方法贴片培训资料

《松下贴片机常见报警信息、原因分析及处理方

法》

正常生产中显示画面

作成:

审核

批准

臧政民

 

生产中

生产状态

2010-04-2815:

41:

37

TBL1.2

TBL3,4

生产枚数「

基板区块运转率I循坏时间

291

290

58267.40:

01:

10.1

58064.70:

01:

28.6

实装点数

TBL1.2I322/358

TBL3.4[341/|354

D2191-B26058

正在生产的程序

循环停止

+搬送时间

未使用供料器

吸着信

料车万

查看抛料信息,停止信息,运转信息

生产中,此时有报警信息待处理

 

2010-04-2810:

32:

23

生产枚数

基板

区块运转率丨循环时间

实装点数

TBL1,2

99

39649.3

0:

00:

27.9

TBL1,2「33/f90

循环停止j

TBL3.4

98

39247.0

|0:

00:

18.5

|TBL3,4|20/80

未使用供料器

吸着信息

生产中

D1763-B23852B

做存料器的部品供给时请按下【存储器元件供给]。

部品

TBL2

用完

TBL1

7-R(1052674

TB

警报

TBL3

1第7-R物料用完自动基板(PCB)跳过(此料多个站位),及

时供给物料后按:

存储器元

件供给,消除报警信息丿

恢念■j=^=

产生不良吸嘴

TBL1

产生不良吸嘴丨丿

供给完成等待

V6.53(034KG&CM6S2-Lecprprdc

C>

或指定(人为)跳过,出

产生不良吸嘴,自动跳过'

现此信息及时反馈给当

线工艺人员

 

暂时停丄222Z

2010-04-2810:

55:

24

jyV^-B23852B

_—

JJ..T-一

操作员

生产状态:

暂停

基板

区块

运转率

循环时间

154?

616j

33.31

0:

00:

20.8

154

616

7.6

0:

00:

20.5

生产枚数

生产信息

TBL1.2

TBL3,4

TBL1,2「

二4/

飞4

TBL3,4|

0/

0

实装点数

循环停止

未使用供料器

原因:

TBL1第10-L

站的料皮断开或松开

生产设定数扌居修正机器设定维护

处理方法:

将其正确接

好后,确认feeder压

尖端妖带切片

TBL1adr10-L

原因巴

匚再i欠开始生产时请按[[UNLOCK]]后再按[[START]]°

料带剪断后开机生产,

前工序等待

盖、吸取中心点、前端

吸嘴的可能)

V6.53(634JJ)CM6SS-Lecprstop

(如处理不当,有损伤

 

原因:

生产中

Tablel安全门被打开或在打开的状态下进

行了按键操作解决:

关闭

Tablel安全门,并做相关确认再进行操作

6

2009-12-2209:

58:

22

D1802-E22919

错误停止

错误代码

送料器拔岀或过电流检测(石侧)

9473

发生位萱A工作台后(TBL2)Y轴

FDadrs7

2009/12/2209:

56:

46发生

机器状态:

馈线滑雪杖零件切片发生

eopreroir

原因:

.机器在生产过程中table-2-第7站feeder被拔出2.供料带受阻造成(此时该feeder指示灯会亮或闪烁)解决:

(此异常有撞断吸嘴的可能)1.暂停状态下或该站报警时才可以取出feeder2.把该feeder取出确认其状态,把前端料带、供料带和料皮处理OK后开始生产

V6.53(034KG&CMSeS-L

 

学习

2009-12-2218:

29:

21

Q1933-023028

pt-

生产数扌居示敎

TBL2TBL4

TBL1TBL3

芯片

学习值X二0.00Y二0.00

1039628

2m进给供料器选择

1

编带进给

原因:

吸取位置偏位会造成吸取不良抛料、贴装不良等解决方法:

料车的清洁,feeder维护等

▲qj+it

+1

A

・*

照明1照明2

次吸着位置移动

图像I照明值

0.1

10

完成

V&.53(034K©CM6S2-L

 

9

原点厦归

2009-12-2312:

04:

11

D1933-C22894—

AR

OK

OK

A工作台

BR

OK

OK

12

OK

Z3

OK

Z4

OK

Z5|ii

X

AF

54^

□cThp置感Ife烤It定和wa决底[7'衬3败认13失mTR

ZZ巫

/4Z8

OK

JK

OK

3

OLIJI;

原因:

基板末搬送到位,传感器末感应到该基板解决:

把基板移到传感器上面(不要放到阻挡块上面,否则会把基板顶起)告知线体工艺处理

V6,53(034KGDOM602-L

 

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