定杆变形问题的处理.docx
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定杆变形问题的处理
机械技术学院
毕业设计论文
MT—227锭杆的变形分析
及工艺改进
学生姓名:
朱强
指导教师:
徐年宝
教师职称:
副教授
所在班级:
材料10732所在专业:
材料成型及控制技术
论文提交:
2010-4-18论文答辩:
2010-4-20
答辩主任:
主答辩人:
机械技术系
2010-4-18
毕业实践任务书
课题名称:
MT—227锭杆的变形分析及工艺改进
指导教师:
徐年宝职称副教授
专业名称:
材料成型及控制技术班级材料10732
学生姓名:
朱强学号43
课题需要完成的任务:
1、搜集毕业论文资料
2、完成课题所需实验数据
3、完成毕业论文一篇
4、完成英语资料翻译
5、完成毕业小结一份
课题计划:
1、2月21日—2月27日:
接触课题,收集相关资料(第一周);
2、2月28日—3月6日:
处理课题所需实验数据(第二周);
3、3月7日—3月20日:
编写毕业论文(第三、第四周);
4、3月21日—4月3日:
编写英语资料翻译(第五、第六周);
5、4月4日—4月10日:
完成底稿并开始修改(第七周);
6、4月11日—4月17日:
准备毕业答辩(第八周)。
计划答辩时间:
2010年4月19~20日
机械技术系(部、分院)
一、MT—227锭杆的工作环境与失效分析……………...…4
1、MT—227锭杆的工作环境分析………………………..….4
2、MT—227锭杆的失效分析……………………………..….4
二、变形分析………………………………………………...…5
1、概述………………………………………….……………...5
2、工艺分析………………...……………………………….…6
2.1、机加工(粗)后MT—227锭杆的变形……………...…7
2.2、高频感应淬火后的变形…………………….……...…….8
2.3、回火后的变形……………………………….……….…..11
2.4、检验校值后的变形………………………………...…….12
三、改进的工艺流程…………………………………….….…13
3.1、机加工(粗)后MT—227锭杆的变形………….…….14
3.2、高频感应淬火后的变形……………………………..…..15
3.3、校值检验后的变形………………………………...…….17
3.4、回火后的变形……………………………………...…….17
3.5、检验校值后的变形………………………………...…….18
四、效果分析………………………………………..…….….19
1、框架准备……………………………………….…………..19
2、图形分析……………………………………….…………..20
3、综合分析……………………………………….……….….22
五、结论……………………………………………...…….…23
参考文献…………………………………………….….….….24
毕业设计小结………………………………………….….…..25
MT—227锭杆的变形分析
及工艺改进
摘要:
本文通过分析MT—227锭杆的工作环境和失效形式,跟踪MT—227锭杆的工艺生产过程,结合MT—227锭杆生产的实际情况提出了在高频感应淬火后就进行校值和在随后的回火过程中要适当提高回火温度。
用融合了这些修改意见的新工艺组织生产,经过效果分析后肯定了新工艺。
关键词:
锭杆、校值、回火温度、效果分析。
一、MT—227锭杆的工作环境与失效分析
1、MT—227锭杆的工作环境分析
包覆锭子是纺织包覆机上的关键专件,用于将真丝、锦纶等化纤长丝及棉毛等纤维螺旋形缠绕在氨纶芯线上(双色或单色),使包覆丝既具有氨纶的弹性,又具有外包丝的弹性,为生产弹性机织物、针织物提供理想的原料。
本文中的MT—227锭杆是包覆锭子上的主体结构。
该锭杆配合两只专用的进口轴承支承,并用上、下阴尼橡皮支撑,能吸振降噪,使得包覆锭子可以更高速型有效的运转。
一般的,包覆锭子系列产品能稳定有效运转的最大转速是其质量的一个标志。
而作为该包覆锭子的主体——MT—227锭杆的圆跳动情况就显得尤为重要。
如果,包覆锭子的主体——MT—227锭杆的圆跳动情况不理想,那该包覆锭子整体有效而高效的运转就很难实现。
换句话说,MT—227锭杆的圆跳动是该包覆锭子的一个性能瓶颈。
2、MT—227锭杆的失效分析
MT—227锭杆一般有两种选材,即45钢和GCr15钢。
本文中的MT—227锭杆选用了45钢。
该锭杆作为包覆锭子的主体,主要是用于缠绕线的缠绕主体,使得包覆丝线即具有氨纶的弹性又具有外包丝的弹性。
作为高速有效运转的包覆锭子的主体结构,MT—227锭杆承受着连续的旋转应力作用。
这个时候,锭杆的抵抗能力主要来自自身良好的圆跳动及高的尺寸稳定性。
在大载荷高强度持续不断的作用下,包覆锭子会逐渐发出呜呜的响声,且最大转速也会降低。
这个情况主要来源于包覆锭子的主体结构——MT—227锭杆的尺寸稳定性的降低。
要解决这个问题,要从MT—227锭杆的生产入手。
MT—227锭杆的生产用图
二、变形分析
1、概述
钢铁零件经过热处理,即要完成加热后得到奥氏体组织,然后根据零件的具体技术要求选择合理的淬火介质冷却,得到要求的组织和获得理想的力学性能等,因此零件在热处理过程中要受到加热和冷却的双重作用。
在冷却过程中发生组织转变时,零件受到热应力和组织应力的综合作用,必然要发生零件的形状和体积的变化。
其中变形为热处理过程中常见的弊病,它是无法消除的,只能采取必要的措施和合理的方法,减小零件在热处理过程中的变形,并尽可能的使其变形量控制在要求的范围内,最大限度的减小零件的变形和防止开裂。
在实际零件的热处理中,要充分考虑到影响变形的内在和外在因素,经过反复的工艺验证才能确定最佳的热处理工艺参数。
钢件在热处理过程中,发生体积和形状的变化,称为热处理变形。
将零件加热到较高温度,然后进行快速冷却,就会产生内应力,同时零件的形状、材料成分、机械加工和冷成型过程、工件自重以及摆放方式也会影响零件的变形,因此零件在热处理过程中的变形是很常见的缺陷之一。
钢件在加热和冷却过程中,由于表面和心部的冷却速度和时间的不一致,形成温差,就会导致体积膨胀和收缩不均而产生应力。
在热应力作用下,由于表层开始温度高于心部,收缩也大于心部而使心部受拉,当冷却结束时,由于心部最后冷却体积收缩不能自由进行而使表层心部受拉。
即在热应力的作用下最终使工件表层受压而心部受拉。
这种现象受到冷却速度,材料成分和热处理工艺等因素的影响。
当冷却速度愈快,含碳量和合金成分愈高时,冷却过程中在热应力作用下产生的不均匀塑性变形愈大,最后形成的残余应力就愈大。
令一方面钢在热处理的过程中由于组织的变化即奥氏体转变时,因比容的增大会便随工件体积的膨胀,工件各部位先后相变,造成体积长大不一致而产生组织应力。
组织应力的大小与工件在马氏体相变区的冷却速度,形状,材料的化学成分等因素有关。
实践证明,任何工件在热处理的过程中,只要有相变,热应力和组织应力都会发生。
只不过热应力在组织转变之前就已经发生了,而组织应力则是在组织转变过程中产生的,在整个冷却过程中,热应力与组织应力综合作用的结果,就是工件在实际存在的应力。
这两种应力综合作用的结果是十分复杂的,受着许多的因素,如成分,形状,热处理工艺等的影响。
而就其发展过程而言,就只有两种类型,即热应力和组织应力。
,快理子____________________________________________________________________________________________________________________________
对于属45号钢材质的MT—227锭杆而言,变形情况主要集中在高频感应淬火和回火过程中。
下面我们就将从工艺流程的角度对其进行分析。
2、工艺分析
MT—227锭杆高频过程的热处理工艺流程
2.1、机加工(粗)后MT—227锭杆的变形
MT—227锭杆经过机加工后,表面硬度不够,要通过淬火提高硬度。
而锭杆在机加工过程中,精度是通过杆件的圆跳动反映出来的。
机加工后MT—227锭杆的变形情况应该是
圆跳动0~0.05mm(即0~5丝)
MT—227锭杆经过机加工后,圆跳动会控制在5丝以内。
随机抽查100根MT—227锭杆,详细数据如下
序号
跳动(×0.01mm)
序号
跳动(×0.01mm)
序号
跳动(×0.01mm)
序号
跳动(×0.01mm)
1
2
26
4
51
1
76
2
2
1
27
5
52
2
77
4
3
2
28
3
53
3
78
3
4
3
29
2
54
3
79
4
5
4
30
2
55
4
80
3
6
2
31
3
56
1
81
2
7
4
32
3
57
1
82
3
8
3
33
1
58
2
83
2
9
1
34
1
59
3
84
5
10
1
35
1
60
2
85
1
11
3
36
1
61
3
86
1
12
2
37
2
62
5
87
3
13
3
38
4
63
2
88
1
14
1
39
5
64
5
89
2
15
1
40
2
65
1
90
2
16
4
41
2
66
4
91
2
17
2
42
3
67
2
92
1
18
1
43
2
68
4
93
1
19
3
44
4
69
1
94
4
20
5
45
3
70
1
95
3
21
3
46
1
71
1
96
3
22
2
47
2
72
2
97
4
23
3
48
3
73
2
98
2
24
1
49
3
74
1
99
4
25
2
50
5
75
1
100
1
统计上表可得出下面数据
跳动(×0.01mm)
百分比
1
27%
2
28%
3
24%
4
14%
5
7%
即圆跳动是1丝的占27%,是2丝的占28%,是3丝的占24%,是4丝的占14%,是5丝的占7%。
全部的100根锭杆平均圆跳动是2.46丝(即0.0246mm)。
取较多的样本,可以得出下面的平滑曲线。
从这张曲线图中,可以看到,图形面积主体在1~4(X轴)内。
这和上面分析的结果(1丝~4丝的形变量占93%)相符。
2.2、高频感应淬火后的变形
MT-227锭杆材质是45号钢,要在高频淬火后获得55~65HRC的表面硬度和1.5~2.5mm的淬硬层深度,根据本公司的技术守则,要采用如下的热处理工艺。
加热温度是860°C
加热方式是感应瞬时加热
保温时间瞬时
冷却方式是水基溶液冷却
下面是它的热处理工艺图
处理后MT—227锭杆的技术要求是:
硬度
55~65HRC
淬硬层深度
1.5~2.5mm
形变量范围
0~0.1mm
根据公司的技术守则,要使用如下的高频设备来实现上述的技术条件。
GGC50—2真空管式高频感应加热电源
卧式高频淬火机床
配套的冷却装置
高频设备工作技术条件如下:
阳极电压
8~10KV
阳极电流
5.0~6.0A
栅极电流
0.8~1.0A
电流比
1/6~1/10
频率
200~250Hz
冷却介质
AQ251
冷却液密度
11~13%
冷却液温度
20~50°C
冷却液压力
0.15~0.20MPa
具体操作的工序内容如下:
1,开机预热
2,排料
3,推进淬火
4,落料、清洗
5,淬硬层深度自检
以上是本公司对高频感应淬火的相关技术文件和技术设备的情况。
按照上面的种种规定做出的MT—227锭杆的变形情况如下所示。
序号
跳动(×0.01mm)
序号
跳动(×0.01mm)
序号
跳动(×0.01mm)
序号
跳动(×0.01mm)
1
25
26
106
51
47
76
11
2
25
27
15
52
32
77
16
3
28
28
8
53
4
78
20
4
4
29
10
54
16
79
10
5
26
30
12
55
30
80
43
6
12
31
11
56
2
81
6
7
2
32
17
57
7
82
32
8
23
33
14
58
34
83
17
9
2
34
33
59
11
84
4
10
8
35
16
60
5
85
31
11
11
36
18
61
11
86
7
12
6
37
12
62
14
87
22
13
7
38
30
63
5
88
9
14
23
39
7
64
8
89
19
15
18
40
16
65
3
90
4
16
26
41
32
66
46
91
24
17
25
42
16
67
7
92
32
18
21
43
12
68
13
93
3
19
13
44
59
69
14
94
62
20
28
45
3
70
27
95
7
21
3
46
11
71
7
96
6
22
8
47
22
72
13
97
12
23
7
48
23
73
3
98
37
24
10
49
6
74
16
99
96
25
14
50
23
75
23
100
3
统计上表并多次样本处理后,得到如下图形。
即圆跳动在10丝以内的占35%,在11~30丝内的占50%,在31~60丝以内的占12%,在61~100丝以内的占2%,超过100丝的占1%。
其中平均圆跳动为18.38丝,直接合格比例为35%。
经过高频感应淬火这一工序,锭杆的圆跳动情况就从原先的2.46丝增加到了现在的18.38丝。
2.3、回火后的变形
工艺要求MT—227锭杆经过回火后,硬度要保持在35~45HRC的范围内,同时减少锭杆内应力,保持较为优良的综合机械性能。
根据本公司技术文件,MT—227锭杆的回火设备为热风回火炉,且该锭杆的回火数据如下。
加热温度310°C
保温120min
随后出炉空冷
热处理回火工艺图如下所示
锭杆经过回火后,要满足下列技术条件:
硬度
35~45HRC
淬硬层深度
1.5~2.5mm
形变量范围
0~0.1mm
MT—227锭杆经过回火后,从新测定跟踪的100根锭杆。
全部数据统计并经过多次样本处理后,得到如下图形。
即圆跳动在10丝以内的占3%,在11~30丝内的占7%,在31~60丝以内的占78%,在61~100丝以内的占9%,超过100丝的占3%。
其中平均圆跳动为45.34丝,直接合格比例仅为3%。
MT—227锭杆经过回火后,锭杆的圆跳动从高频感应淬火后的18.38丝达到了现在的45.34丝。
不仅如此,根据技术文件该锭杆回火后的形变量应控制在0~10丝内,而实际情况却是:
仅有3%的直接合格比例。
2.4、检验校值后的变形
MT—227锭杆经过高频感应淬火和回火后,锭杆的圆跳动情况从高频感应淬火前的2.46丝增加到高频感应淬火后的18.38丝,再到回火后的45.34丝。
而直接合格率则从高频感应淬火前的100%,降低到高频感应淬火后的35%,再降低到回火后的3%。
而检验校值的任务就是将锭杆回火后的合格率从直接合格率提高到100%的二次合格率。
像本次就是指要将仅有3%直接合格率的锭杆提高到100%的水平。
而校值的工具是工作平台、专用夹具、分度表、合金榔头。
方法是将锭杆放到工作平台上,用专用夹具固定好,然后用分度表测锭杆的圆跳动,超过10丝的就要拿下来用合金榔头在相关位置上敲击。
要校值的锭杆这么多而且形变量超差量又这么大,用合金榔头敲打锭杆,要敲击多次才能够校值成功。
根据工艺要求,在锭杆校值过程中,榔头敲击痕迹的深度要小于0.1mm,以保证在后续工序过程中能完全消除掉锭杆上的敲击痕迹。
如果锭杆超差的情况过大,那在校值工序中,用榔头敲击的次数就会变多,每个锭杆被敲击的次数越多,该锭杆上的敲击痕迹就会越大,痕迹也就会越容易超过0.1mm。
对于这个问题,有两个比较理想的解决方法。
第一个:
在校值前就降低锭杆的超差量。
分析如下:
机加工后,锭杆呈现出来的技术状态是由机加工过程决定的。
高频感应淬火后锭杆的技术状态是由高频感应淬火技术文件加上高频设备情况再加上工艺操作情况而定的。
在一定时段内这种综合体所呈现出来的状态是比较稳定的。
在本文中,我们不讨论这个过程。
同样的,回火的状态也是比较稳定的,我们也不讨论。
那下面我们就把高频感应淬火后到回火前的过程列为可解决问题区间。
回顾一下上面的数据,可以知道:
在高频感应淬火后,锭杆的形变量情况是18.38丝。
按照前面的执行工艺,那锭杆从高频感应淬火后到回火前,锭杆的形变量情况一直都是18.38丝。
如果在这一过程中,我们可以将锭杆的形变量情况从新控制到10丝内,那经过回火后锭杆的变形情况就会有所改善。
而支持这样控制的理由是:
锭杆刚刚淬火后内部组织还不稳定,此时校值会比较容易。
如果这么控制会取得良好效果的话,那么锭杆在校值前的超差量会降低较为理想的水平。
第二个:
在满足设定的技术条件下降低锭杆的硬度。
分析如下:
只要超差量存在,就要用合金榔头敲击锭杆。
只要用合金榔头敲击锭杆,就会在锭杆上留下痕迹。
只要有痕迹,就有可能超过工艺文件规定的0.1mm。
如果锭杆相对来说比较软,那在锭杆上敲击一下就会使得锭杆发生较大变形从而消掉一定超差的话,这就达到了降低敲击次数。
从而降低敲击痕迹,进而降低痕迹超过工艺文件规定的0.1mm的目的。
我统计了100个锭杆回火后的硬度,平均值在42HRC以上,而该锭杆的工艺要求是硬度35~45HRC。
这样的话该锭杆还是有较大的下降空间的。
根据回火温度和回火后工件硬度的关系,我们可以从新确定一个适当的回火温度,以求降低该锭杆的硬度。
下面是工件回火温度与该工件硬度的关系图表。
注:
对有的高合金工具钢而言由于存在二次硬化现象,不同于上述规律。
根据上面图表所述,可以将该锭杆的回火温度在原有基础上增加50°C,即用360°C的温度回火。
三、改进的工艺流程
按照上面的分析,重点要改进的工艺有两个。
一个是:
在锭杆高频感应淬火后增加校值工艺然后再进行回火。
第二个是:
回火温度要适当提高,以在满足技术要求的情况下软化锭杆基体。
流程图如下所示。
3.1、机加工(粗)后MT—227锭杆的变形
MT—227锭杆经过机加工后,圆跳动会控制在5丝以内。
随机抽查的100根MT—227锭杆如下所示。
序号
跳动(×0.01mm)
序号
跳动(×0.01mm)
序号
跳动(×0.01mm)
序号
跳动(×0.01mm)
1
1
26
2
51
3
76
3
2
5
27
1
52
1
77
5
3
4
28
3
53
3
78
5
4
1
29
3
54
3
79
1
5
2
30
1
55
4
80
2
6
1
31
3
56
4
81
1
7
1
32
4
57
1
82
1
8
3
33
2
58
2
83
2
9
2
34
3
59
3
84
4
10
4
35
2
60
2
85
1
11
2
36
1
61
2
86
2
12
3
37
3
62
2
87
3
13
5
38
1
63
1
88
2
14
5
39
1
64
4
89
3
15
4
40
3
65
2
90
4
16
3
41
5
66
3
91
2
17
3
42
1
67
2
92
1
18
5
43
2
68
2
93
1
19
1
44
2
69
2
94
2
20
2
45
1
70
5
95
3
21
3
46
1
71
3
96
1
22
2
47
1
72
2
97
4
23
3
48
2
73
3
98
1
24
2
49
1
74
3
99
2
25
3
50
5
75
2
100
1
统计上表得出下面数据
跳动(×0.01mm)
百分比
1
27%
2
30%
3
24%
4
10%
5
9%
即圆跳动是1丝的占27%,是2丝的占30%,是3丝的占24%,是4丝的占10%,是5丝的占9%。
全部的100根锭杆平均圆跳动是2.45丝(即0.0245mm)。
取较多的样本,可以得出下面的平滑曲线。
从这张曲线图中,可以看到,图形面积主体在1~4(X轴)内。
这和上面分析的结果(1丝~4丝的形变量占91%)相符。
3.2、高频感应淬火后的变形
根据本公司的技术守则,要采用如下的热处理工艺。
加热温度是860°C
加热方式是感应瞬时加热
保温时间为瞬时
冷却方式是水基溶液冷却
工艺图如下:
处理后27锭杆的技术要求:
硬度
55~65HRC
淬硬层深度
1.5~2.5mm
形变量范围
0~0.1mm
根据公司的技术守则,要使用如下的高频设备来实现上述的技术条件。
GGC50—2真空管式高频感应加热电源
卧式高频淬火机床
配套的冷却装置
高频设备工作技术条件如下:
阳极电压
8~10KV
阳极电流
5.0~6.0A
栅极电流
0.8~1.0A
电流比
1/6~1/10
频率
200~250Hz
冷却介质
AQ251
冷却液密度
11~13%
冷却液温度
20~50°C
冷却液压力
0.15~0.20MPa
具体操作的工序内容如下:
1,开机预热
2,排料
3,推进淬火
4,落料、清洗
5,淬硬层深度自检
再次对锭杆的形变量情况进行检测,统计数据并多次处理后得到下面的图形。
即圆跳动在10丝以内的占33%,在11~30丝内的