并网安全性评价安全隐患整改及监控计划表提交稿.docx
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并网安全性评价安全隐患整改及监控计划表提交稿
佳鑫风电场并网安全性评价安全隐患整改及监控计划表
序号
隐患内容
目前安全状况
整改措施
整改完成时间
整改
责任人
完成情况
或列入后期整改原因
1
电气一次设备
1.1
发电机组
1.1.1
不含电力电子设备的发电机组输出电压、电流谐波含量应小于5%。
不含电力电子设备的发电机输出特性应与电网一致。
问题:
两种机型厂家均未提供风力发电机的出厂试验报告及型式试验报告,未提供不含电力电子设备的发电机组输出电压、电流谐波含量的测试数据。
98号发电机三相电压不平衡,不平衡度2.5%(U相397V、V相402V、W相407V);61号发电机三相电压不平衡,不平衡度2.4%(U相380V、V相384V、W相390V)。
依据《风力机组异步发电机第一部分:
技术条》(GB/T23479.1-2009)要求,向厂家索要风力发电机的出厂试验报告及型式试验报告。
索要不含电力电子设备的发电机组输出电压、电流谐波含量的测试。
分析98、61号发电机三相电压不平衡的原因,并采取对策使发电机三相电压平衡。
2011.3.20
周慧
已拿到华锐、GE风电机组的相关实验报告,也对98#、61#风机三相电压不平衡的原因进行分析,原因是我场地处电网末端,由于电网结构等原因,母线电压不平衡度无法消除。
1.1.2
发电机组封闭防护应能满足防盐雾、防沙尘暴等的要求,湿度较大的地区应设有加热装置以防结露。
具有可靠的防雷措施。
问题:
97号风力发电机组1个叶片产生裂纹。
分析风力发电机组叶片产生裂纹的原因,采取相应对策防止叶片开裂。
2011.10.30
李建林
已修复
1.1.5
对于可自恢复故障(如电网设备故障或电网频率、电压偏差过大等),待故障消除后可重新自动启动机组。
问题:
查阅GE公司技术文件GE1.5机型未提供如何解决低电压穿越的问题。
与厂家联系发电机组及控制系统如何改进以适应电网故障时的不解列及提供一定无功支撑恢复系统电压。
2011.1.30
杨彪
整改方案已确定,预计2012年6月完成整改。
1.2
主变压器、高压并联电抗器、电容器
1.2.1
变压器(电抗器、电容器)油中溶解气体色谱分析结果不否超过注意值;220kV级变压器油中含水量不否超过注意值。
问题:
未见变压器投运后的绝缘油的色谱跟踪试验报告及投运前的简化试验报告。
向试验单位索要变压器油中溶解气体色谱跟踪试验报告及进行变压器油的简化试验。
2011.2.25
李高峰
已拿到变压器油试验报告。
1.2.2
变压器(电抗器、电容器)局部放电、绝缘电阻、吸收比和极化指数、泄漏电流、直流电阻、套管的tgδ值和电容量、绕组变形等试验周期应符合规定、结果应合格。
问题:
1、2主变压器出厂试验报告A相高压绕组吸收比均为1.21,低于《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)第7.0.9(3)条及《华北电网有限公司电力设备交接和预防性试验规程》(2008年版)5.1(3)条要求的1.3。
在2011年预防性试验时进行1、2主变压器高压绕组吸收比的测试,视其结果决定对策。
2011.8.30
李高峰
已在年度预试试验时进行。
1.2.3
变压器安装及检修工艺应符合要求。
问题:
2号主变压器未拆除运输过程中装设的N2压力表。
拆除2号主变压器运输过程中装设的N2压力表。
2011.2.20
孙屹岱
压力表已拆除。
1.2.4
变压器上层油温不超出规定值,变压器油温指示应准确。
问题:
1号主变压器控制室DCS画面油温1显示-2.8℃,油温2显示0.25℃(83MW),错误。
106号台变就地油温表红针低于黑针,123号台变就地油温表红针指示110℃。
错误
联系南瑞、调试单位分析1号主变压器控制室DCS画面油温指示错误的原因,并消除,使其指示正确。
调整106、123号台变就地油温表红针的位置,使其指示正确。
2011.3.20
周慧
已联系南瑞、调试单位完成调整。
106、123号台变就地油温表红针的位置已调整
1.2.9
变压器的分接开关接触应良好,有载开关及操作机构无重要隐患,有载开关部分的油与变压器油之间无渗漏现象,有载开关及操作机械能按规定进行检修
问题:
变压器交接试验未按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)第7.0.8(3)条及《华北电网有限公司电力设备交接和预防性试验规程》(2008年版)5.1(18)要求进行有载开关的全试验,仅进行了同期试验。
在2011年预防性试验时按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)第7.0.8(3)条及《华北电网有限公司电力设备交接和预防性试验规程》(2008年版)5.1(18)要求进行有载开关试验。
2011.8.18
李高峰
年度预防性试验时已进行。
1.2.12
变压器本体,散热器及套管无渗漏油现象。
问题:
2号主变压器采油阀漏油。
处理2号主变压器采油阀漏油缺陷。
2011.2.20
孙屹岱
已联系厂家进行处理
1.2.13
带净油器的变压器、净油器应正常投入,呼吸器维护情况良好。
问题:
1、2号主变压器呼吸器渗油。
消除1、2号主变压器呼吸器渗油缺陷。
2011.2.20
孙屹岱
已联系厂家进行处理
1.3
外绝缘和架构
1.3.1
升压站所有电气设备,母线外绝缘的泄漏比距应满足要求,台帐数据准确、齐全。
问题:
尚未建立外绝缘的泄漏比距台帐。
依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发【2000】589号)18.5条,建立外绝缘泄漏比距台帐,不满足的予以调整的。
2011.2.20
孟海滨
已按要求建立外绝缘泄漏比距台帐。
1.3.5
应定期开展红外测温(或使用示温蜡片)对各类引线接头和刀闸触头进行温度监测。
问题:
尚无定期测温记录。
完善风电场设备测温管理制度,建立红外测温记录,购买红外成像仪,定期开展红外测温工作。
2011.2.25
孟海滨
已配置红外测温仪,红外成像仪已购买,已按要求开展红外测温工作
1.3.6
应按国家、行业规定要求,定期测试盐密值,并记录完整。
问题:
未开展定期测试盐密值。
依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国电发[2000]589号7.2.1要求,建立健全风电场防污闪管理体系,明确和落实防污闪主管领导和专责人的具体职责。
定期开展盐密测量、污源调查和运行巡视工作为便于运行中取样,在变电站内能代表当地污秽程度的位置上悬挂一至两串悬瓶,作为盐密测试瓶。
并在当地积污较重的季节进行取样。
2011.8.20
陈俊清
已建立风电场防污闪管理制度,盐密测量工作已联系相关单位,预计在2012年6月进行。
1.4
过电压保护和接地
1.4.1
避雷针(线)的防直击雷保护范围应满足被保护设备、设施和架构、建筑物安全运行要求。
问题:
竣工图纸变电站装有四支独立避雷针,后因办公楼、宿舍楼由四层降低为二层,故南侧避雷针未装,但未见到设计变更有关资料。
向设计单位索要有关设计变更资料,并对变更后的防直接雷保护范围进行核实。
2011.2.20
李高峰
已与设计单位进行沟通,保护范围核实符合要求。
1.4.6
接地引下线与接地网的连接情况,应按规定周期进行检测;新安装的设备必须测试,作为基础数据;运行10年以上接地网(包括引下线)应进行开挖检查。
问题:
①电容器构架仅有一根接地引下线;蓄电池柜门等处未可靠接地;
②变电站仅有东侧围栏接地,其余三侧未接地;
③18号风机杆塔接地引下线与地网连接处有施工焊接遗留缺陷,接触面积太小,且未做防腐处理。
①依据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施国家电网生技[2005]400号》12.1.1.5条要求,重要设备及设备架构等宜有两根与主地网不同干线连接的接地引下线,应将电容器构架的另一根接地引下线与地线连接好;
②将变电站各侧围栏连接,并可靠接地;
③对18号风机杆塔接地引下线与地网连接处施工焊接遗留缺陷进行修补,使其接触面积符合要求,并做防腐处理。
2011.7.10
孙屹岱
朱祖光
已将围栏各侧接地,且相距小于20米。
电容器构架补增了接地线,并作了防腐处理。
1.5
高压电器设备
1.5.1
断路器电气预防性试验项目中无不合格项目(含断路器绝缘油和六氟化硫(SF6)气体的定期检验项目)。
问题:
1.35kV配电室未安装六氟化硫气体检测设备。
2.没有提供220kV和35kV六氟化硫断路器安装前、后六氟化硫(SF6)气体含水量和纯度化验的数据。
3.现场检查35kV配电室墙底部没有抽风口,
4.现场检查:
在集控室配备4套消防过滤式自救呼吸器,没有为与六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员配备专用防护服、防毒面具、氧气呼吸器、手套、防护眼镜及防护脂等安全防护用品。
1.购买移动六氟化硫气体检测仪器,对运行和检修进行使用方法的培训,经考核合格,在进入35kV配电室时,首先检测室内六氟化硫气体含量合格,再进行其它工作。
2.按《六氟化硫电气设备气体监督细则》DL/T595-1996标准3.2.3条款的要求。
a)首先向生产厂及安装单位索要220kV和35kV六氟化硫断路器安装前、后六氟化硫(SF6)气体含水量和纯度化验的数据;
b)若以上单位不能提供时,在有停电机会时,进行220kV和35kV断路器六氟化硫气体含水量和纯度化验。
3.按《六氟化硫电气设备气体监督细则》DL/T595—1996标准4.3.2条款的要求,在35kV墙底部开抽风口。
4.按《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》DL/T639—1997标准5.1条的规定,配备足够数量的专用防护服、防毒面具、手套、防护眼镜及防护脂等。
安全防护用品必须符合GB11651《劳动保护用品选用规则》规定并经国家相应的质检部门检测,具有生产许可证及编号标志、产品合格证;
2011.4.30
石志强
(1)
周慧
(2-3)
杨元
(4)
已拿到六氟化硫含水量试验数据,已配备气体检测仪和相应防毒面具、手套、防护眼镜及防护脂。
1.5.9
隔离开关能满足开断母线电容电流能力。
问题:
未能提供220kV母线电容电流计算值。
按《高压交流隔离开关和接地开关》GB1985-20048.102.5条款的要求。
组织有关人员计算220kV母线电容电流,并核算隔离开关开断小电容电流能力满足要求。
2011.3.20
李高峰
1.5.18
电容式电压互感器的瞬变响应应符合IEC和国内相应标准;设备台帐中应保留同类型设备的型式试验报告。
问题:
未能提供电容式电压互感器的瞬变响应的数据和同类型设备的型式试验报告。
1.按《电容式电压互感器(GB/T4703-2007)第3.1.33、9.8、15.5条条款的要求。
尽快向生产厂家收集电容式电压互感器的瞬变响应的数据或经有资质单位进行瞬变响应试验;
2.尽快向生产厂家索要同类型设备的型式试验报告。
2011.3.20
杨彪
已拿到相关试验报告
1.5.19
电流互感器的暂态特性应符合IEC和国内相应标准;设备台帐中应保留同类型设备的型式试验报告。
问题:
未能提供电流互感器的暂态特性数据和同类型设备的型式试验报告。
1.按《保护用电流互感器暂态特性技术要求》(GB16847-1997)第7条的要求。
尽快向生产厂家收集电流互感器的暂态特性的数据或经有资质单位进行暂态特性试验;
2.尽快向生产厂家索要同类型设备的型式试验报告。
2011.3.20
杨彪
已拿到试验报告,已拿到暂态特性数据。
1.5.20
电力电缆预防性试验项目中无不合格项目、漏项、超标和超周期等情况。
问题:
未提供35kV电缆试验合格的记录。
按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006标准的要求。
a)首先向安装单位索要35kV电缆试验报告;
b)若安装单位不能提供时,在有停电机会时,安排35kV电缆进行试验,合格后方能投入运行。
2011.2.10
李高峰
已联系安装单位提供35kV电缆试验报。
1.6
场(站)用配电系统
1.6.3
场用配电系统的设备不存在威胁安全运行的重要缺陷。
问题:
未见UPS电源输入电源AC/DC切换试验录波图。
在风电场第一次A级检修时,补做UPS电源输入电源切换试验,AC/DC电源切换时,注意在负载端录波,分析逆变后输出电压波形是否有扰动。
2011.8.30
周慧
站用电目前在改造阶段,预计2012年3月完成。
1.7
防误操作技术措施
1.7.2
控制室的控制盘、仪表盘上的控制开关、按钮、仪表,保险器、二次回路压板的名称、标志应齐全、规范、清晰。
问题:
各风机及台变本体上无设备编号。
依据《电气设备安全设计导则》(GB/T4064-1983)4.9.5.1条,设备上必须有能保持长久、容易辨认而且清晰的标志或标牌。
将各风机及台变的设备编号本体悬挂在其本体上。
2011.5.15
赵静波
已完成风机和台变标识牌的制作与张贴。
1.7.3
常设的户外构架上的标示牌“禁止攀登,高压危险”、屋内间隔门上的“止步,高压危险”等标示牌齐全、规范、清晰。
问题:
变电站避雷针本体无编号标示牌;集电线铁塔爬梯处未悬挂“禁止攀登,高压危险”警示牌。
依据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号)第二十八条规定,尽快组织人员将变电站避雷针的编号标识牌悬挂在其本体上;尽快在集电线铁塔爬梯处悬挂“禁止攀登,高压危险”警示牌。
2011.2.15
孙屹岱
朱祖光
已完成避雷针标识牌悬挂。
1.7.8
防误装置的管理、维护责任制明确,运行状况应良好。
问题:
未能明确防误装置的管理、维护责任。
依据《防止电气误操作装置管理规定能源安保[1990]1110号》第二十六条防误装置的维护、检修工作必须明确责任,落实到班组,并列入主设备的检修项目中。
完善防误装置的管理办法,并明确防误装置的管理、维护责任
2011.2.20
吴伟
正在完善《防误装置的维护管理责任制》。
2
二次设备
2.1
并网继电保护及安全自动装置
2.1.1
现场运行规程应齐全,内容应规范,并符合实际。
问题:
《继电保护现场运行规程》中无保护压板、按钮的描述。
进一步细化《继电保护现场运行规程》,增加对压板、按钮的描述,并详细投、退条件。
2011.3.25
孟海滨
已修订《继电保护现场运行规程》,并已明确了投退条件。
2.1.6
保护盘柜及柜上的继电器、压板、试验端子、熔断器、端子排等应符合安全要求(包括名称、标志应齐全、清晰);室外保护端子箱应整洁严密。
问题:
安稳装置电压空开、压板,35kV母线电压综合柜空开,故障录波器空开标签不全;1号变、2号变压器保护柜前门没接地;220kV线路保护光电接口柜、安稳光电接口柜没有与通讯接地网连接。
参照竣工图纸并结合实际,补足空开标签;按照《华北电网继电保护及安全自动装置压板统一命名规范》(华北电网调[2005年]33号)的要求补充现场压板标签;;立即安装相应的接地线。
2011.1.30
李志刚
已完成空开压板双重编号标签,各柜接地线已安装。
2.1.7
风电场应备有符合实际的齐全的并网继电保护原理接线图、展开图和端子排图。
问题:
竣工图纸未盖竣工图纸章。
立即联系设计院整改
2011.2.10
李高峰
已联系设计院进行整改
2.1.8
由场内人员维护的电场,仪器、仪表和备品、备件配置应符合所在电网继电保护检验规定的要求。
问题:
风电场并网继电保护装置的相关备品备件不全。
适量配备并网继电保护及安全自动装置的备品备件
2011.4.1
徐永飞
已制定并网继电保护及安全自动装置备品备件采购计划。
2.1.9
应按有关规定明确:
线路快速保护规范术语并写入现场运行规定,保护屏、光字牌名称应统一。
(注:
删去原文220kV)
问题:
保护屏屏头标识不规范,线路保护装置标识不全。
按照《线路纵联电流差动保护规范名称的有关规定》(华北调局继[2003年]1号)规范保护屏屏头标识,在保护装置前后均应贴上相关标签
2011.2.15
赵静波
已完成各归屏头标识张贴。
2.1.16
继电保护所使用的二次电缆应采用屏蔽电缆,屏蔽电缆的屏蔽层应双端接地。
问题:
220kV线路保护柜II屏内有一根电缆屏蔽芯未接地。
立即整改,将该电缆屏蔽芯与屏内100平方毫米铜排连接。
2011.1.25
朱祖光
已连接
2.1.18
现场并网继电保护定值本(卡片)、继电保护设备异常、投入和退出以及动作情况有关记录应齐全,内容应完整。
问题:
现场继电保护设备异常、投入和退出记录不详细。
增加继电保护设备异常、投入和退出记录
2011.1.25
李志刚
已建立保护投退记录。
2.1.21
应按时填报继电保护动作统计分析报表,日常处缺报表和继电保护校验完成情况报表。
问题:
运管系统中无继电保护专项管理报表。
在风电场运管系统中增加继电保护专项管理项目,制定继电保护动作统计分析报表,日常处缺报表和继电保护校验完成情况报表
2011.2.25
赵静波
初步建立继保技术监督体系,建立了继保相关统计分析报表。
2.1.28
应严格执行上级颁发的技术监督规程、制度、标准和技术规范等要求。
问题:
缺少《继电保护装置运行管理规程》(DL/T587-2007)
配备《继电保护装置运行管理规程》(DL/T587-2007)。
2011.1.25
吴伟
已配置《继电保护装置运行管理规程》(DL/T587-2007)
2.2
调度自动化
2.2.4
调度管辖设备及电缆/光缆(线)两端应有清晰的标识牌,并应布线整齐。
电缆线需经接线端子排与设备内电气部分联接。
TA端子应采用专用电流端子。
问题:
调度数据网机柜没有屏头标识,部分线缆未挂标识牌
在调度数据网络机柜的屏前和屏后都增加屏头标识,柜内设备也要有设备标签,标明设备名称、编号、用途。
整理线缆补齐未挂的标识牌。
2011.1.30
田雪栋
李志刚
已完成各标识制作和张贴。
2.2.7
调度管辖设备供电电源应采用不间断电源装置(UPS)或升压站内直流电源系统供电。
UPS在交流供电电源消失后,其带负荷运行时间应大于40分钟。
设备供电电源盘应采用分路独立空气开关(或熔断器)的供电方式。
分路开关要有跳切试验报告,确保分路开关过载时正确动作。
问题:
分路开关没有跳切试验报告
补做分路独立空开的跳切试验,并保留跳切试验报告,确保分路开关过载时正确动作。
2011.8.30
周慧
现无独立空开跳切试验记录,预计2012年春检时进行。
2.2.9
负责维护调度管辖设备应配置适量的备品备件和仪器仪表(如:
设备电源部件、MODEM、遥测采集元件、遥信采集元件、数字万用表、便携式电平表等)。
备品备件完好率应达到100%。
问题:
已制定了备品备件采购计划,尚在执行工程中。
根据自动化设备运行情况配置必要的备品备件和检修仪器仪表,并建立备品备件台账,保证备品备件完好率达到100%
2011.3.30
石志强
已配备数字万用表和部分备件。
2.2.10
上传调度主站的每路测量信息,其测量精度应不低于0.5级,应有测量精度试验报告。
问题:
现场抽查上传华北网调和张家口地调的测量信息数据与实际相符,但没有提供测量精度试验报告。
与网调和地调自动化处运行部门进行遥测量联调试验,补作遥测量信息的测量精度试验报告,并保证测量精度不低于0.5级
2011.8.30
周慧
已拿到相关证明,测量精度符合要求。
2.2.11
使用模拟量输出的调度管辖设备,模拟量输出信息精度应不低于0.2级,应有测量精度试验报告。
问题:
查“RCS-9000系列测控装置线路保护部分技术和使用说明书”,遥测量计量等级为0.2级。
但没有见到遥测量输出精度试验报告。
向南京南瑞继保电气有限公司索要RCS-9700系统的出厂验收报告,包括模拟量试验报告,确保遥测量精度达到0.2级。
2011.2.25
陈俊清
已拿到相关证明,遥测精度符合要求。
2.2.12
升压站端事故掉闸时,调度管辖设备遥信输出状态信号及SOE事件记录应反映正确(正确动作率应为100%)。
问题:
现场抽查遥信输出状态信号及SOE事件记录反映正确,但未见到正确动作率的统计。
按月统计分析遥信输出状态信号及SOE事件记录反映正确动作率
2011.2.25
陈俊清
已开展遥信输出状态信号及SOE事件记录反映正确动作率统计工作。
2.2.13
调度管辖设备(月)可用率≥99%(98%内蒙)
问题:
自动化设备投运以来,未发生影响设备可用率事件,但未见到设备(月)可用率的统计
搜集本厂自动设备的各项运行指标,并定期分析设备运行情况,保证调度自动化设备(月)可用率大于99%。
2011.3.1
李志刚
已建立制度,并开展了定期分析工作。
2.2.18
风电场应有调度管辖设备如下资料:
设备台账、技术资料、竣工图纸、工厂验收报告、现场验收报告等资料,资料应与运行设备一致。
问题:
缺少监控系统的技术资料、工厂验收报告、现场验收报告。
向南京南瑞继保电气有限公司索要变电站综合自动化系统RCS-9700系统的工厂验收报告、现场验收报告、竣工图纸、技术说明等技术资料。
2011.3.1
陈俊清
已与南京南瑞继保电气有限公司联系,拿到变电站综合自动化系统RCS-9700系统的工厂验收报告、现场验收报告、竣工图纸、技术说明等技术资料
2.3
通信
2.3.1
通信专业应纳入了电场安全生产管理机制;应配备通信专业人员或外委专业维护队伍;通信专业人员应职责明确,外委队伍应熟悉通信系统及设备情况;以上人员技术应熟练,处理故障应及时。
问题:
未见通信专业纳入了电厂安全生产管理机制的文件。
以正式文件形式,尽快将通信专业纳入电厂安全生产管理机制中;制定相关通信设备运行、检修制度,保证通信系统的安全运行。
2011.2.25
李高峰
已按要求进行整改
2.3.3
应根据设备运行状态安排检修;检修程序应符合通信检修管理办法,检修记录和检修报告应完备。
问题:
检修记录和检修报告不完备
根据«华北电网通信检修管理规程»规定,制定通信设备年度、月度检修计划,并建立检修记录和检修报告单
2011.1.30
赵静波
已按要求进行整改
2.3.4
应执行了电网通信专业主管部门为保证电网通信系统运行安全而制定的各项运行管理规定和反事故措施。
问题:
电网通信有关行业规程等不全
与华北电网沟通,尽快完善各种电网通信有关行业规程、规定和文件,并严格执行
2011.2.20
李高峰
已配置部分通信规程、规定。
2.3.5
设备缺陷管理制度应健全,消缺应及时,消缺完成率应达到100%。
对通信障碍或重大故障应进行了调查分析和制定了安全技术措施。
问题:
风电厂缺陷管理制度没有包括通信设备缺陷管理制度,未见消缺率的统计台帐
参考《华北电网通信系统运行管理制度》《华北电网通信检修管理规程》,制定相关通信设备缺陷管理制度。
按照缺陷管理流程填报缺陷卡,建立