1号发电机氢气冷却器更换.docx
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1号发电机氢气冷却器更换
华电新疆发电有限公司(红雁池电厂)
可行性研究报告
项目名称:
1号发电机氢气冷却器更换
二○一四年八月
审批意见表
项目名称
1号发电机氢气冷却器更换
编写人
丁永国肖兴权
投资预算(万元)
61.2万元
编写单位审核意见(包括相关专业)
专业:
主任(副主任):
配合单位意见
经营企化部
意见
设备使用单位审核意见
专业:
部门主任:
生技部
审核意见
专业:
主任(副主任):
公司主管领导审核意见
评审会意见
新疆公司
审核意见
一、概述:
1、项目来源:
随着电网建设和用电量的增加,我公司四台机组长期大负荷运行,1号机组的运行时间也相对较长,现1号发电机氢气冷却器内部结垢和长时间运行时温度过高,冷却器换热效果较差,夏季时进水温度较高发电机负荷必须控制在180MW以下,否则氢气温度容易上升至65摄氏度以上,对发电机运行产生巨大安全隐患。
为保证发电机运行安全、稳定,需对发电机氢气冷却器进行更换,以便能充分发挥其效率,能够满足负荷大幅度升降条件下机组的安全稳定,从而延长机组的使用寿命和带大负荷。
2、系统设备配置:
我厂1号发电机为北京重型电机厂产品,冷却器冷却方式为水-空冷。
所谓水-空冷却器,就是冷却器中的冷却管吸收发电机内氢气中的热量,由通入冷却管中的冷却水带走,它使用于全封闭式电动机上,具有比空-空冷却器较好的冷却效果和降噪声效果。
3、设备规范:
1号发电机氢气冷却器:
型号
QL-366
设计换热热量
530KW
换热面积
366m2
重量
890kg
最高水压
0.3MPa
水压降
17.6KPa
制造日期
1997.09
产品编号
973052
中国大冶船舶辅机厂
4、运行方式:
由于机组发电量高,所以设备处于高负荷运行。
5、运行情况:
(1)夏季高负荷用电期间,机组发电量高,一般维持在180MW以上运行。
而且经常200MW满负荷运转,甚至短时达到208MW。
在满超负荷时段发电机线圈温度偏高,进水温度较高,冷却器冷却效果不佳。
(2)冬季为保证供热稳定,发电量也较高。
而且高低谷发电量变化较大,电机长时间处于高温状态。
二、改造的必要性:
1、改造理由及其形成原因的技术分析:
发电机氢气冷却器共有4组,分布在发电机机座四角,采用的是绕片管型。
因氢气冷却器冷却效果差,造成运行中发电机定子线圈温度、氢气温度偏高,进入夏季大负荷时氢气温度经常超过65℃,影响机组安全运行及带大负荷。
2、解决办法:
现在为了提高冷却效果,国内大部分厂家采用新型穿“铜片”冷却器。
在氢气冷却器外形尺寸不变大情况下尽可能增大换热功率,对于改造后的发电机氢气冷却器,其具有传热效率高,风阻压降少,散热面积大,耗水少等特点。
并且换热容量可由原来的基础上增加20%左右。
三、改造方案:
方案一:
发电机氢气冷却器更换为穿“铜片”新的冷却器,选用辽宁营口通风冷却器厂,该
发电机冷却器更换为整体穿铜片胀接式冷却器,该冷却器是将抗腐蚀性强的B30白铜管,冲压成散热片,然后整体穿在铜管上,冷却管与散热片胀接采用精密专用胀接机胀接,胀珠采用数控仿形磨制而成,尺寸精准,胀接率达到100%。
该冷却管具有传热系数高、散热面积大、体积小、重量轻、防震动等特点。
在不增加外形尺寸的情况下,可将冷却器的换热容量提高90kW,可增加到620kW.
2、施工图纸:
更换施工图纸由厂家负责提供,氢气冷却器外结构尺寸与原冷却器保持一致。
3、施工条件:
为保证改造工作顺利实施,并不减少发电量,建议在机组大小修期间进行。
4、工艺要求:
执行《GB50170-92电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》
执行《DL/T596-1996电力设备预防性规程》
执行《DL5009.1-92电力建设安全规程》等相关标准。
执行《DL5009.1-92电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》
执行《GB501194-923建设工程施工现现场供用电安全规范》等相关标准。
5、施工安排:
为保证改造工作顺利实施,并不减少发电量,要求在机组大小修期间进行,厂家施工人员在制造前再度确认原冷却器尺寸,并指导安装。
6、外租设备:
无
7、特殊工具:
无
8、关键技术:
冷却器外结构尺寸与原冷却器保持一致,需将功率增大。
9、关键工序:
原冷却器从外壳中拆除,将新冷却器安装到外壳内。
10、质量监督:
由生产技术部及设备维护部电气专业负责
11、项目负责人:
随机组大修进行,检修单位负责在厂家人员指导下安装。
12、外委理由:
机组大修整体外委,可包含在大修工作中。
方案二:
发电机氢气冷却器更换为穿“铜片”新的冷却器,选用无锡雪浪电力冷却器厂,该
发电机冷却器更换为整体穿铜片胀接式冷却器,该冷却器是将抗腐蚀性强的B30白铜管,冲压成散热片,然后整体穿在铜管上,冷却管与散热片胀接采用精密专用胀接机胀接,胀珠采用数控仿形磨制而成,尺寸精准,胀接率达到100%。
该冷却管具有传热系数高、散热面积大、体积小、重量轻、防震动等特点。
在不增加外形尺寸的情况下,可将冷却器的换热容量提高90kW,可增加到620kW.
2、施工图纸:
更换施工图纸由厂家负责提供,氢气冷却器外结构尺寸与原冷却器保持一致。
3、施工条件:
为保证改造工作顺利实施,并不减少发电量,建议在机组大小修期间进行。
4、工艺要求:
执行《GB50170-92电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》
执行《DL/T596-1996电力设备预防性规程》
执行《DL5009.1-92电力建设安全规程》等相关标准。
执行《DL5009.1-92电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》
执行《GB501194-923建设工程施工现现场供用电安全规范》等相关标准。
5、施工安排:
为保证改造工作顺利实施,并不减少发电量,要求在机组大小修期间进行,厂家施工人员在制造前再度确认原冷却器尺寸,并指导安装。
6、外租设备:
无
7、特殊工具:
无
8、关键技术:
冷却器外结构尺寸与原冷却器保持一致,需将功率增大。
9、关键工序:
原冷却器从外壳中拆除,将新冷却器安装到外壳内。
10、质量监督:
由生产技术部及设备维护部电气专业负责
11、项目负责人:
随机组大修进行,检修单位负责在厂家人员指导下安装。
12、外委理由:
机组大修整体外委,可包含在大修工作中。
方案三:
发电机氢气冷却器更换为穿“铜片”新的冷却器,选用东方电机有限公司,型号:
5EG.430.074该发电机冷却器更换为整体穿铜片胀接式冷却器,该冷却器是将抗腐蚀性强的B30白铜管,冲压成散热片,然后整体穿在铜管上,冷却管与散热片胀接采用精密专用胀接机胀接,胀珠采用数控仿形磨制而成,尺寸精准,胀接率达到100%。
该冷却管具有传热系数高、散热面积大、体积小、重量轻、防震动等特点。
在不增加外形尺寸的情况下,可将冷却器的换热容量提高90kW,可增加到620kW.
2、施工图纸:
更换施工图纸由厂家负责提供,氢气冷却器外结构尺寸与原冷却器保持一致。
3、施工条件:
为保证改造工作顺利实施,并不减少发电量,建议在机组大小修期间进行。
4、工艺要求:
执行《GB50170-92电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》
执行《DL/T596-1996电力设备预防性规程》
执行《DL5009.1-92电力建设安全规程》等相关标准。
执行《DL5009.1-92电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》
执行《GB501194-923建设工程施工现现场供用电安全规范》等相关标准。
5、施工安排:
为保证改造工作顺利实施,并不减少发电量,要求在机组大小修期间进行,厂家施工人员在制造前再度确认原冷却器尺寸,并指导安装。
6、外租设备:
无
7、特殊工具:
无
8、关键技术:
冷却器外结构尺寸与原冷却器保持一致,需将功率增大。
9、关键工序:
原冷却器从外壳中拆除,将新冷却器安装到外壳内。
10、质量监督:
由生产技术部及设备维护部电气专业负责
11、项目负责人:
随机组大修进行,检修单位负责在厂家人员指导下安装。
12、外委理由:
机组大修整体外委,可包含在大修工作中。
方案一改造所需设备和材料清单:
主要材料名称
规格型号
数量
单位
单价(元)
金额(元)
拟选厂家
氢气冷却器
5EG430113
整体串片式
4
台
146000
584000
辽宁营口通风冷却器厂
密封垫
丙烯酸脂橡胶垫(耐油耐高温)8mm
10
平方米
2800
28000
南通神马
合计
人民币
612000
方案二改造所需设备和材料清单:
主要材料名称
规格型号
数量
单位
单价(元)
金额(元)
拟选厂家
冷却器
QXLQ-620
整体串片式
4
台
151020
604080
无锡雪浪电力冷却器厂
密封垫
丙烯酸脂橡胶垫(耐油耐高温)8mm
10
平方米
2800
28000
南通神马
合计
人民币
632080
方案三改造所需设备和材料清单:
主要材料名称
规格型号
数量
单位
单价(元)
金额(元)
拟选厂家
冷却器
5EG430113
整体串片式
4
台
165000
660000
密封垫
丙烯酸脂橡胶垫(耐油耐高温)8mm
10
平方米
2800
28000
南通神马
打压装置
1
套
20000
20000
合计
人民币
708000
四、技术论证:
1、技术可行性:
更换为新型号的冷却器。
在保证冷却器的外形及安装尺寸不变的情况下,具有传热系数高、散热面积大、体积小、重量轻、防震动等特点的优质白铜管,采用整体串式结构,委托国内专业生产冷却器的厂家生产,并在厂家的指导下进行安装,可以达到预期效果。
2、实施方案可行性:
因1号发电机氢气冷却器为传统穿片式冷却器,设计初期换热效率刚刚达到要求,现经长时间运行后换热效率已达不到使用要求,而新的氢气冷却器生产技术已大量使用,技术成熟,同时该公司对原有冷却器的外形、尺寸均有图纸,减少了安装的风险。
3、选择方案结论:
经综合分析论证,方案一的价格较低并可以达到氢温降低的目的,选择方案一。
五、投资估算及效益分析:
1、投资估算:
设备投入费用约为61.2万元左右,安装调试厂家提供,共计61.2万元
2、经济效益分析:
改造后,可以提高氢冷器的冷却效果,发电机氢气冷却器,其具有传热效率高,风阻压降少,散热面积大,耗水少等特点。
并且换热容量可由原来的基础上增加20%左右。
从企业安全管理角度分析,可以提高发电机带负荷的能力,投入是值得的。
3、环保效益分析:
无
六、综合论证及结论:
1.安全评估:
选择国内专业生产冷却器的厂家生产,并在厂家的指导下进行安装,因此大大的降低了安装的风险。
2.经济评估:
1)经济效益分析:
由于我厂得设备已运行十多年,发电机氢气冷却器的性能因而降低了,更换新型的冷却器后,可以保证发电机的安全运行以及高负荷时的换热效率,同时也保证了我厂机组的安全运行,提高我厂1号发电机组带负荷的能力,提升我厂的经济效益。
2)项目总投资分析:
设备材料费:
61.2万元
●外委人工费:
0万元
●检定费0万元
●土建、工机具使用费:
个台班或工日
●其他费用:
无
●项目总投资合计:
61.2万元
七、成熟先例情况:
在我厂引风机电机,已有更换的先例,更换后的效果非常好。
八、审查意见:
九、附件:
1、合理化建议(或技术文件、会议纪要)份张
2、预算份张
3、施工图份张
4、设备或主要材料的厂家资料介绍份张
5、原始记录份张
6、其他