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松下焊机维修指南

松下电焊机维修指南

第一章KR系列CO2气体保护焊机典型故障及排除方法………1

第二章YM-500CL4焊机典型故障分析…………………………15

第三章YC—300TSP焊机典型故障及排除方法…………………18

第四章YC—300WP4焊机典型故障及排除方法…………………22

第五章YE-150TM工作原理简述及典型故障分析……………28

第六章直流弧焊机典型故障分析………………………………30

第七章YP—060PS切割机工作原理简述及典型故障分析………32

第八章YC—315TR5HGE逆变氩弧焊机故障排除方法…………41

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

一.焊机故障原因

KR系列CO2气体保护焊机以其先进的控制技术、良好的焊接性能以及高可靠性得到了

众多用户的认可。

众所周知,电焊机不同于家电,大多都处在比较差的环境下工作,因此

从客观上讲,电焊机在使用过程中出现一些故障是在所难免的。

究其产生故障的原因,从

维修的角度看不外乎以下三种:

1。

内部原因

2。

外部原因

3.人为原因

具体来说造成电焊机故障的内部原因主要是:

1。

P板上的元器件损坏。

2.晶闸管模块损坏。

3。

接触器、控变损坏。

4。

主变、电抗器等器件损坏。

5。

电流互感器损坏。

6。

输入组件损坏.

造成电焊机故障的外部原因主要是:

1。

外电波动较大,其波动范围超过了焊机正常工作所允许电压范围380V±10%。

2.送丝机控制电缆损伤。

3.输入、输出电缆连接不牢固。

4。

CO2气体不纯。

5。

环境条件恶劣(露天无防护措施使用,在粉尘、油烟较大或有腐蚀性气体场所使

用).

6。

动物(蛇、老鼠等)进入机内。

7。

其它金属异物进入机内。

造成电焊机故障的人为原因主要是:

1.运输中损坏(特别是流动作业的用户经常搬运电焊机).

2。

使用、保养不当(如操作者或其他人用手拽电缆的方式移动送丝机,导电嘴没拧

紧等).

3.修理中P板上的电位器调乱,或将保险插错位置。

对维修人员来说,在着手检修电焊机时,首先应根据电焊机的故障现象判断故障的起

因是在焊机的内部还是外部,然后通过现场观察,向操作者了解和亲自动手检查以便迅速

准确地找到故障点。

1

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

二。

故障检修的程序与注意事项

1。

故障检修的程序:

第一步:

调整送丝机遥控盒上的两个电位器,观察焊机的空载电压和送丝机的转速,

根据焊机的空载电压和送丝机的转速是否受调确认故障现象。

第二步:

根据故障现象推断故障所在的范围。

第三步:

通过分析、检查、测试等手段找出故障点。

第四步:

用合格的部品更换损坏品或用其它手段排除故障。

2。

检修时的注意事项:

检修的目的是迅速准确地排除故障,尽快使焊机投入正常使用.但在检修时若不谨

慎从事,很可能会造成二次故障,或使简单故障复杂化,所以在检修过程中应注意以下

事项:

(1)动手前先根据故障现象进行分析,确有把握时再给焊机加电。

(2)发现P板上的元器件有明显的损坏时,在未查出原因并排除之前,不能换上好

的P板或保险就立即通电试机。

(3)在通电检查时如发现焊机冒烟、打火、异味、异常过热等现象时应立即关机。

(4)P板上的电位器不要随便调整.

(5)更换接触器、SCR模块、控变时注意原接线位置不要接错.

(6)三种机型的P板不能互换。

3。

焊机正常的简易判断标准:

按说明书要求安装好焊机使之具备试机条件。

(1)电源开关及指示灯正常.

(2)气体检查开关正常。

(3)无异常显示。

(4)加热器电源有100V电压输出.

(5)按焊枪开关调送丝机遥控盒上的2个电位器,焊机的空载电压和送丝机转速应

受调。

气阀应可靠动作,有CO2气体送出。

(6)手动送丝受调。

(7)试焊时,收弧“有”和“无”动作正常。

(8)风扇转动风向应向下。

(9)停焊时无冲丝现象。

通过上述9点检查可基本上确认焊机正常。

2

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

三.典型故障及排除方法:

1.故障现象:

按焊枪开关,无空载电压,送丝机不转.

故障原因:

(1)外电不正常。

(2)焊枪开关断线或接触不良。

(3)控制变压器有故障。

(4)交流接触器未吸合。

(5)P板有故障。

排除方法:

(1)在焊机的后面板输入端子处,用万用表测量三相输入电压,确认三相电压是否正

常(正常值为380V±10%)。

(2)用万用表检查6芯控制电缆插头的3#和5#插孔,按下焊枪开关,观察其有无约

220Ω左右的电阻,若为∞,说明焊枪开关回路断路。

此时可将焊枪开关插头从

送丝机插座上拔下,按下焊枪开关,测量该插头的两根插针,电阻值应近似为

零,若阻值很大或为∞,说明焊枪电缆内的控制线断或开关故障。

若近似为零Ω,

说明故障发生在6芯电缆,应继续查找故障点,检查出故障原因后,重新接线。

(3)用万用表检查控变输入、输出电压,确认是否正常,一次电压正常值为380V±

10%,二次电压分别为200V和20V(2组),若输入电压正常,输出电压不正常,

此时应断开控变的负载重新测量,若还不正常说明控变有故障,应予以更换.

(4)检查交流接触器线圈阻值,100Ω以下、500Ω以上为不正常,需要更换。

(5)用万用表电压档测量P板38—8点,按焊枪开关,此两点间的电压应为零,否则

P板有故障,可更换P板.

(6)电焊机面板上的5A保险烧损,更换。

2。

故障现象:

焊接一会儿,异常指示灯亮。

故障原因:

(1)热继电器故障.

(2)超负载持续率使用.

(3)冷却风扇不转。

排除方法:

(1)用温度计测量平抗及晶闸管模块散热器的温度,正常时用万用表检查2个温度

继电器,确认故障时是哪个温度继电器动作,正常时继电器2根引线间的电阻

为零Ω.若不是此值说明温度继电器有故障,应更换。

(2)在限定的负载持续率范围以内使用。

(3)检查风扇及电容,有故障及时更换.

3

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

3。

故障现象:

焊接电流失调。

故障原因:

(1)6芯控制电缆有故障。

(2)遥控盒电流调节电位器有故障。

(3)P板故障。

排除方法:

(1)用万用表检查6芯控制电缆插头4#~5#插孔,观察有无断线或短路。

(2)用万用表检查遥控盒电流调节电位器,阻值按指数规律变化。

(3)更换P板。

4.故障现象:

电流表显示的数值与实际电流不符。

故障原因:

(1)焊机两输出端子接线螺栓松动。

(2)输出地线与母材接触不好。

(3)焊机内的电流互感器CT损坏。

(4)P板有故障。

排除方法:

(1)紧固两输出端子接线螺栓。

(2)使输出地线与母材接触可靠.

(3)更换电流互感器CT。

(4)更换P板。

5.故障现象:

焊接电压失调。

故障原因:

(1)6芯控制电缆有故障。

(2)遥控盒电压调整电位器有故障。

(3)P板有故障.

(4)SCR模块有故障。

排除方法:

(1)检查6芯控制电缆[同故障3

(1)]。

(2)用万用表检查遥控盒电压调整电位器,阻值按线性规律变化。

(3)用万用表检查2组SCR模块阴阳极和阴控极,确认SCR模块有无故障。

(4)更换P板。

4

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

6。

故障现象:

能送丝,并有空载电压,但不能引弧。

故障原因:

(1)焊机输出电缆断路或地线电缆没有和母材连接.

(2)焊道油污太多或锈蚀严重.

(3)P板“简易一元化/个别"切换开关SW10在“简易一元化”位置,而遥控盒电

压调整电位器规范电压设置不对。

排除方法:

(1)检查输出地线电缆有无断路及与母材的连接情况.

(2)清除焊道油污及铁锈.

(3)调整遥控盒电压调整电位器重新设置电压规范。

7。

故障现象:

按焊枪开关立即烧8A保险。

故障原因:

(1)6芯控制电缆短路.

(2)P板故障。

(3)导电嘴与焊丝熔融在一起。

排除方法:

(1)用万用表检查6芯控制电缆6芯插头的插孔1和6,应有大于0。

8~1.2Ω的电阻,

如果小于此值可判断电缆有短路故障。

(2)用万用表检查P板,Q10漏-源极、栅—源电阻和送丝回路的2只SCR,确认有无

击穿损坏。

另外还需进一步检查确认P板上的连接器81对80和82对80点的

电压是否对称、相等,2组电压值均为27V。

(3)检查导电嘴,若导电嘴和焊丝熔在一起时,需更换导电嘴.

8.故障现象:

无手动送丝,焊接时送丝正常。

故障原因:

(1)手动送丝开关损坏。

(2)P板故障。

排除方法:

(1)更换手动送丝开关。

(2)更换P板。

5

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

9.故障现象:

送丝不稳定.

故障原因:

(1)导电嘴用的不合适

(2)SUS导套帽与送丝轮槽不同心。

(3)焊枪电缆弯曲半径小于300mm。

(4)送丝软管淤塞.

(5)送丝管用的不对。

(6)焊丝排列杂乱有硬弯。

(7)送丝轮磨损。

(8)P板或送丝电路有故障.

排除方法:

(1)检查焊丝和导电嘴,确认是否导电嘴用的不合适,若是应及时更换。

(2)调整SUS导套帽使之与送丝轮槽同心。

(3)将焊枪电缆拉直,使之弯曲半径大于300mm。

(4)用压缩空气清理送丝软管或更换送丝软管。

(5)送丝软管与焊枪应配套使用。

(6)剔除排列杂乱或有硬弯的焊丝。

(7)更换送丝轮。

(8)更换P板或检查送丝电路。

10。

故障现象:

未按焊枪开关就送丝。

故障原因:

(1)焊枪开关接线短路。

(2)6芯控制电缆短路。

(3)P板有故障。

(4)加长6芯控制电缆接头进水。

排除方法:

(1)不按焊枪开关,用万用表在焊枪开关插头处检查一线式电缆控制线及焊枪开关

是否短路,若控制线短路,更换焊枪,若开关短路时修理或更换开关。

(2)在断电的情况下,不按焊枪开关,在6芯控制电缆插头处,用万用表检查6芯

控制电缆的插孔3与插孔5、6之间以及插孔4与插孔5、6之间的绝缘电阻,

前者阻值为无穷大,后者阻值应大于2.4KΩ。

(3)使加长电缆的6芯中间插头脱离水源,打开插头插座,将水擦干,使连接插针

和插孔的6芯电缆线间阻值恢复正常,然后再将插头插上,并在接头处采取防

水处理,以防再次进水。

(4)更换P板.

6

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

11。

故障现象:

气体加热器失灵。

故障原因:

(1)流量计加热器电源线断或插头与插座接触不良。

(2)加热芯电阻丝断。

(3)温控装置失灵.

(4)加热器保险断。

排除方法:

(1)在断电情况下从焊机上拔下流量计插头,用万用表检查插头上的插孔1和3之

间的电阻,正常情况阻值应在30~40Ω之间。

若为∞则说明加热回路有断线的地

方,此时应打开流量计加热器护罩,进一步检查以下部位:

①电源线有无断线;

②加热芯有无断路,双金属片触点是否闭合接通.找到故障点排除之。

(2)更换加热芯。

(3)更换温控装置。

(4)查找引起保险断的故障点并排除,然后更换保险.

12.故障现象:

焊缝产生大量气孔.

故障原因:

(1)CO2气体不纯。

(2)气体流量不足。

(3)焊丝伸出导电嘴过长。

(4)焊道有油污.

(5)空气对流过大.

(6)喷嘴变形。

(7)CO2气路受阻或漏气。

(8)气阀不动作。

(9)气阀保险断。

排除方法:

(1)使用纯度高的CO2气体。

(2)调整流量。

(3)焊丝杆伸长控制在10倍的焊丝直径.

(4)清除焊道油污及铁锈。

(5)在工作场地采取防风措施。

(6)更换喷嘴。

(7)检查气路,疏通或堵漏。

(8)检查气阀线圈的阻值和供电电压,线圈阻值为100Ω左右,电压为24V。

(9)更换P板上的1A气阀保险.

7

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

13.故障现象:

合上电源开关即烧5A保险。

故障原因:

(1)控变次级绕组短路。

(2)冷却风扇绕组短路。

(3)交流接触器线圈烧损。

排除方法:

(1)拆开焊机右侧板,目测控变有无烧痕.

(2)断开控变次级负载回路,使控变空载运行,接通电源开关看是否还烧5A保险,

若不烧,检查次级各绕组的输出电压,若数值正常,说明控变无故障。

断电,

继续下一步检查.

(3)检查冷却风扇有无损坏。

(4)检查交流接触器线圈直流电阻,500KR型为150~160Ω,350KR型为345Ω,

200KR型为483Ω.

做完上述检查后,更换损坏的部件。

14。

故障现象:

空载电压低。

故障原因:

(1)电源缺相.

(2)SCR模块故障。

(3)交流接触器触点烧损。

(4)P板故障。

排除方法:

(1)在焊机后面板输入电源接线端子台处测量三相输入电压。

(2)切断电源,打开焊机两侧板检查两组SCR模块.

(3)检查交流接触器触点闭合情况。

(4)接通电源测量主变次级三相电压,正常值如下:

500KR350KR200KR

50±1V40。

7±1V28.2±1V

(5)更换P板.

8

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

15。

故障现象:

焊接时飞溅大.

故障原因:

(1)焊接规范不对.

(2)焊丝质量不好。

(3)丝径选择开关位置不对。

(4)焊接过程中电网电压波动过大。

(5)焊件及焊丝有油污或锈.

(6)晶闸管有故障.

(7)P板有故障。

(8)气体有问题。

(9)焊丝杆伸长度过长。

(10)导电嘴、送丝轮或焊丝直径配合不一致。

排除方法:

(1)重新调整焊接规范,方法如下:

A.根据焊接条件确定焊接电流.

B。

根据焊接电流按下式确定焊接电压:

U=0。

04I+16±1.5I≤300A

U=0。

04I+20±2.0I>300A

(2)更换焊丝。

(3)重新确认丝径选择开关.

(4)焊接过程中电网电压波动不应超过标准供电电压的±10%。

(5)清除焊件或焊丝的油污或锈。

(6)检查SCR模块.

(7)更换P板。

(8)使用高纯度的CO2气体或混合气体。

(9)将丝杆伸长控制在10倍丝径范围内。

(10)导电嘴、送丝轮、焊丝配合一致.

16.故障现象:

收弧有状态,无工作送丝。

故障原因:

P板故障。

排除方法:

更换P板。

17.故障现象:

“收弧无”状态工作正常,“收弧有”状态不自锁无收弧。

故障原因:

P板故障。

排除方法:

更换P板。

以上只是简单介绍了KR系列焊机在使用过程当中一些典型故障的排除方法。

有些在

初次使用或稍有接触但不太了解气保焊机性能及操作方法的用户,在使用KR系列焊机过

程中还会出现各种各样的问题,这就需要我们从事技术服务工作的人员根据现场的具体情

况恰当地进行处理.

9

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

四.KR系列焊机重点故障分析及相关改进措施:

1。

P板电源部分二极管D1~D5烧损故障

在KR系列焊机P板故障中,电源部分整流二极管D1~D5烧损的问题多次出现,并且

故障多见于6型P板(即ZUEP118□6)。

1.1故障原因分析:

引起P板上二极管D1~D5烧损的原因主要有两方面:

一是由于将8A或1A保险插错

位置造成;二是当1A保险被换成大容量保险,而控制电缆发生短路所造成。

其中第一个

问题出现较多。

图1—1P板上整流电源部分的电路原理图

图1-2保险FU2和FU3部分的电路原理图

10

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

(1)保险管插错位置:

6型P板上FU2和FU3保险座如图2—1排列.

电机用保险

(8A)

气阀用保险

(1A)

电机用保险

(8A)

气阀用保险

(1A)×禁止

FU2FU3FU2FU3

图2—1正确图2—2错误

此问题发生在送丝电机用保险FU2(8A)或气阀用保险FU3(1A)烧损时。

当操作者

更换8A或1A保险时,误将保险管插于FU2与FU3两保险座之间(如图2-2所示),或操

作者在焊机电源打开的情况下更换保险,不慎接触到两保险座之间造成短路,都会导致二

极管D1~D5烧损.这是因为两保险座短路使得+24V电源(FU3的①端)直接对地(FU2

的②端)短路,从而造成电源回路中电流激增,导致整流二极管D1~D5烧损。

实际损坏哪

个二极管则不确定,过去曾发生过D5烧损或D1、D3、D5烧损。

1~5型P板保险座为竖向排列,两保险座之间间距较大,所以基本不会出现装错保险

的情况。

(2)控制电缆短路:

当6芯控制电缆中47号线(+24V气阀电源)与15号线(地)发生短路时,正常情

况下会使气阀保险FU3(1A)熔断,从而对电路起到保护作用。

但以往曾发现有些用户将

FU3换成8A或10A保险,这样在发生短路时保险就起不到保护作用,造成二极管D1~D5

烧损。

1。

2处理方法:

(1)当二极管D1~D5烧损时,应首先检查焊机的使用状况,分析损坏原因,然后向

操作者说明,指导其正确操作使用。

(2)对由于更换8A保险管造成二极管烧损的,同时要分析一下引起8A保险烧损的原

因。

正常工作时,送丝电机工作电流只有2~3A,如果8A保险烧损,则显然是送

丝电机负载过重造成,此时应对送丝回路进行检查,及时清理或更换部品,保持

送丝通畅。

11

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

(3)对于1A保险经常损坏的情况,应检查电缆是否有短路之处,不可随意更换大容

量保险.

(4)检查P板,如果焊盘、板条和过孔烧损不严重,则更换损坏的二极管即可排除故

障。

但焊盘、板条、过孔烧损严重或P板还有其它故障时,需返回唐山松下进行

修理。

*注:

二极管型号为:

S5688GTPA3(或用国产1N4004代用)

1.3改进措施:

针对上述故障原因,公司对P板实施了改进措施.最新的7型P板将FU2和FU3两个

保险座重新排列,使其拉开一定距离,以避免将保险装错位置;对于6型P板则在两个保

险座之间加了隔离物。

这样就可以避免在更换保险时造成P板损坏。

2.P板上送丝制动管Q10(K851)烧损故障:

此故障也曾多次出现,故障现象为按焊枪开关立即烧8A送丝保险。

该故障多发生于6

型以前的P板。

2.1故障原因分析:

引起P板上Q10烧损故障的原因主要有两方面:

一是由于加长控制电缆接头进水造成;

二是由于控制电缆67号线与15号线短路造成。

Q10是一个场效应管,工作在开关状态,

其损坏机理是由于进水或电缆短路后造成P板逻辑控制紊乱,致使Q10以很高的频率不断

地导通-关断,直至发热烧损。

2。

2处理方法:

(1)当加长电缆接头进水后,应尽快将其擦净、晾干,使接头恢复正常的绝缘性能。

(2)对短路的控制电缆,查找出短路点,进行绝缘处理。

2。

3改进措施:

针对上述故障,公司对P板进行了改进。

改进后,即使控制电缆发生短路或进水,Q10

也不再损坏,但焊机由于P板逻辑控制紊乱将不能正常工作.待短路状态排除后,焊机即

可恢复正常。

2。

4P板改进方案:

(一)ZUEP118□5B、C(□为2、3、4)

1)将电容C124(ECA1EM221B)、二极管D116(S5688GTPA3)、电阻R361

(ERDS2TJ153T)、R362(ERDS2TJ103T)、R363(ERDS2T100T)按图4所示位置插

入P板。

2)用短路线将D116阳极与ZD20阴极短接,R361上、下两端分别与IC12①、IC12③

短接.

3)按图4所示,将打“×”的部位板条断开。

表示正面,表示反面。

12

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

(二)ZUEP118□5D(□为2、3、4)

1)将电阻R331(ERDS2TJ223T)换为电阻R361(ERDS2TJ153T)

2)将电容C134(ECEA1EKA470B)换为电容C124(ECA1EM221B)

(三)ZUEP118□6(□为2、3、4)

将R361、C124换为ERDS2TJ153T、ECA1EM221B即可。

(四)给Q10安装散热器。

图3电路原理图

图4焊点图

13

第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法

3.P板上IC5(TC4572BP)和R245烧损故障

P板上IC5烧损时的故障现象为打开电源开关即有空载电压和送丝;而R245烧损时按

焊枪开关焊机焊机不工作。

3。

1故障原因分析:

经过实验分析确认R245和IC5损坏的原因如下:

(1)控制电缆47、67、61号线同时短路造成IC5、R245损坏。

(2)控制电缆47、67号线短路,且焊枪开关频繁地开/关,造成IC5损坏。

(3)控制电缆47、61号线长时间短路造成R245损坏。

(4)焊机正、负输出电缆分别与控制电缆61和15号线发生短路时R245立即烧损.

3.2处理方法:

发现此故障后,首先要对焊机控制电缆和送丝机进行检查。

如检查到控制电缆有破损,

应及时将破损处用绝缘胶布包好,对于破损严重的需更换控制电缆.另外要注意检查送丝

机上焊枪开关插座处的控制电缆是否与焊机输出电缆短路。

3.3改进措施:

针对以上故障原因,公司提出了相应的改进措施.

(1)去掉P板上二极管D84。

(2)将R245由ERDS2TJ101T(100Ω/0.25W)更换为M03WSJ242FSJ(2.4K/3W).

经过以上的变更后,即使在异常状态下,IC5和R245也不会再发生损坏。

4.小结

从以上所介绍的内容可以看出,造成这些故障的原因都与控制电缆短路有关。

所以在

我公司提出相应的改进措施的同时,还需要加强对用户的指导,使其掌握正确的操作方法,

并且在使用过程中注意对焊机进行维护,以减少故障的发生.

14

第二章YM-500CL4HGE焊机典型故障分析

一.YM—500CL4HGE焊机的主要特点:

该机型是专为远距离作业而设计的,在设备的适用范围方面与KR系列焊机形成了互

补,最适合于船舶、高层建筑、桥梁等大型构造物的焊接。

500CL4焊机的电源主回路结构与KR系列焊机相同,同样也是采用

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