qc提高筏板基础大体积混凝土施工质量secret.docx

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qc提高筏板基础大体积混凝土施工质量secret

提高筏板基础大体积混凝土施工质量

XXQC小组

一、工程概况

XX工程,建筑面积约XXm2,地下1层和地上XX层,总高度为53.65m。

结构形式为框架-剪力墙结构,基础为筏板基础,长150m、宽121m、厚0.95m。

中心地下室抗水板厚350mm,混凝土等级为C35抗渗抗裂混凝土。

二、QC小组概况

小组名称

xxQC小组

小组成立时间

小组注册日期

小组注册编号

课题类型

攻关型

课题注册日期

课题注册编号

拟小组活动时间

2010.08.15-2010.11.18

小组人员

8人

成员平均年龄

28.6

序号

姓名

性别

年龄

学历

职务

职称

小组职务

QC教育学时

1

组长

72

2

副组长

72

3

组员

64

4

组员

64

5

组员

56

6

组员

56

7

组员

56

8

组员

56

制表人:

xx制表人:

2010年08月15日

活动方式

1、每月月中、月底各进行1次活动(共活动13次);

2、每次活动出勤率100%,发言率不低于95%,每次活动均有记录、有总结。

三、选题理由

1、筏板基础是本工程的施工重难点,其施工质量是整个工程结构质

量能否达到优质标准的关键。

2、通过本次QC活动,可改进施工工艺,找出防止大体积混凝土施工质量通病的办法,为今后从事大体积混凝土施工积累经验。

3、XX项目是XX房地产有限公司的重点项目,本着与业主的长期合作,并树立公司形象,公司要求本工程必须获评“XX杯”奖和“XX杯”奖。

业主对工程质量期望值较高,为XX房地产有限公司树立良好的企业形象。

根据以上原因经过小组全体成员讨论一致决定将XX项目“提高筏板基础大体积混凝土施工质量”作为本次QC活动课题。

四、现状调查

QC小组于2010月8月17日至21日对我司上半年施工的两个类似工程的混凝土筏板基础大体积混凝土施工质量情况作了详细调查,小组成员通过施工过程资料查询,对抽查完成后的数据进行统计、整理,筏板基础大体积砼结构质量验收合格率只达到85.6%,其具体统计结果见下表:

筏板基础大体积混凝土施工质量问题调查表

序号

检查项目

合格(点)

不合格(点)

合格率(%)

1

温度裂缝

55

45

55

2

干缩裂缝

63

37

65

3

蜂窝麻面

93

7

93

4

表面平整度差

96

4

96

5

夹渣

96

4

96

6

湿渍

98

2

98

7

其它

98

2

98

8

合计

625

75

85.6

制表人:

XX制表时间:

2010年8月22日

筏板基础大体积混凝土施工质量问题频数统计表

序号

检查项目

频数(点)

累计频数(点)

频率(%)

累计频率(%)

1

温度裂缝

45

45

44.55

44.55

2

干缩裂缝

37

82

36.64

81.19

3

蜂窝麻面

7

89

6.93

88.12

4

表面平整度差

4

93

3.96

92.08

5

夹渣

4

97

3.96

96.04

6

湿渍

2

99

1.98

98.02

7

其它

2

101

1.98

100

8

合计

101

/

100

/

制表人:

XX制表时间:

2010年8月22日

 

根据筏板基础大体积混凝土施工质量问题统计表得出如下排列图:

筏板基础大体积混凝土施工质量问题排列图

制表人:

XX制表时间:

2010年08月23日

通过“筏板基础施工质量问题排列图”,找出筏板基础大体积混凝土施工的问题症结所在:

①.温度裂缝

②.干缩裂缝

五、设定目标

根据现状调查的数据,2个主要问题累计频数达到82点,若将这2个质量问题解决93%,合格率能达到:

{700-19-200×(1-93%)}/700×100%=95.3%,QC小组全体成员通过详细的讨论分析,将本次QC活动的目标设定为:

筏板基础大体积混凝土施工质量合格率达到95%。

 

目标设定柱状图

制图人:

XX制图日期:

2010年08月27日

六、原因分析及要因确认

1、原因分析

根据现状调查,对影响筏板基础大体积砼施工质量的主要质量问题“温度裂缝”、“收缩裂缝”用关联图进行分析。

制图人:

XX制图日期:

2010年08月30日

2、要因确认

根据关联图,QC小组召开会议对关联图所得出的13个末端因素逐一进行分析,确认过程如下:

要因确认表

序号

末端因素

确认方法

确认内容

确认标准

负责人

确认时间

1

质量奖罚

制度不健全

调查分析

是否按照公司管理要求制订了质量奖罚制度。

项目应严格按照公司管理要求制定质量奖罚制度。

XXX

2010-09-01

2

技术交底

不到位

调查分析

是否进行了筏板大体积基础施工专项交底。

交底率必须做到100%。

XXX

2010-09-01

3

培训

不到位

调查分析

是否对工人进行了专业培训,培训后是否进行了考核,考核表是否有存档。

操作工人的培训率必须达到100%,培训合格率必须保证在95%以上。

XXX

2010-09-01

4

原材料

不符合要求

现场验证

水泥、砂、石的规格是否符合施工要求。

各种原材料的进场必须配备产品质量验收报告,质量合格率达100%

XXX

2010-09-02

5

砼配合比

不当

现场验证

检查砼配合比报告是否满足施工要求。

砼配合比报告必须满足现场施工要求。

XXX

2010-09-02

6

砼运输时间过长出现

离析现象

调查分析

调查砼自搅拌站至浇筑前的总和运输时间是否超过4h。

砼自搅拌站至浇筑前的综合运输时间不能超过4h。

XXX

2010-09-03

7

浇注顺序

不当

现场验证

是否按专项施工方案进行分层浇筑。

分层浇筑,分层厚度﹤0.4m

XXX

2010-09-03

8

环境气温

不适宜

调查分析

对施工期前后3天天气情况进行调查。

在砼浇筑过程中,环境温度应控制在10℃~30℃

XXX

2010-09-04

9

温度计

精度不够

现场验证

温度计是否按计量法规定期送检,精度是否准确。

温度计按计量法规定的定期进行鉴定,做好日常保养工作,保证其状态良好。

精度控制在±1℃。

XXX

2010-09-04

10

砼养护

不及时

调查分析

是否针对大体积混凝土的特点及时覆盖草袋、草帘进行遮挡或定期适当洒水等养护措施。

砼浇筑完毕,应在12小时内开始进行养护工作,至第21天为止,期间要持续保温保湿,确保砼强度正常增长。

XXX

2010-09-05

11

振动棒振动时间过长

现场验证

混凝土浇筑过程中,振动棒振动时间和振动方法是否符合要求。

振动棒每次振动时间按照施工要求控制在20s~30s内。

XXX

2010-09-06

12

砼塑性

收缩变形

调查分析

是否通过控制筏板砼中钢筋的保护层厚度,合理级配,连续浇筑,及时养护。

通过控制筏板砼中钢筋的保护层厚度,合理级配,连续浇筑,及时养护,消除因砼的塑性变形出现的裂缝。

XXX

2010-09-06

13

温控措施

不到位

调查分析

是否根据现场实际情况对砼进行事先内部预埋冷却水管带走热量、添加缓凝型减水剂避免水化热集中产生等温控措施。

砼内外部温差控制在25℃内。

XXX

2010-09-06

制表人:

XX制表时间:

2010年09月07日

确认1:

质量奖罚制度不健全

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.01.

确认方法:

调查分析

检查项目内业办公室资料文件档案存放架,项目部已严格按照公司一体化管理要求针对管理层和操作工人都分别制订了相应的质量奖罚制度,发现两份针对施工质量情况很差的班组的罚款单。

结论:

非要因

确认2:

技术交底不到位

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.01.

确认方法:

调查分析

询问项目技术负责人,得知技术负责只是在施工前进行了笼统的技术交底,没有形成文字交底记录。

询问操作工人对大体积筏板基础施工工艺流程的理解程度,只有30%的操作工人能够比较清晰地理解大体积筏板基础混凝土施工的工艺流程。

结论:

要因

确认3:

培训不到位

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.01.

确认方法:

调查分析

通过项目部人事部门检查学习登记卡、成绩表等学习资料核实,所有工人上岗前均进行过职业培训,并且项目部针对不同的作业工种专门开展了专项技术培训,培训合格率为在95%。

结论:

非要因

确认4:

原材料不符合要求

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.02.

确认方法:

现场验证

检查项目库房资料员存档资料,所有进场的原材料都配备了产品质量验收报告,抽检合格率达100%,符合施工要求。

结论:

非要因

确认5:

砼配合比不当

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.02.

确认方法:

现场验证

项目部没有事先和商混公司一起对混凝土进行试配,无法确保最佳配合比。

结论:

要因

确认6:

砼运输时间过长出现离析现象

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.03.

确认方法:

调查分析

调查了解砼搅拌站至现场只有32km路程,运输途中无拥挤路段,总和运输时间均控制在1h内,不会出现因为运输时间过长而导致砼离析的问题。

结论:

非要因

确认7:

浇注顺序不当

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.04.

确认方法:

现场验证

通过现场实际检查,浇筑顺序严格按照专项施工方案执行,分段分层进行浇筑,分层厚度<0.4m。

结论:

非要因

确认8:

环境气温不适宜

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.04.

确认方法:

调查分析

对施工期前后3天天气情况进行调查。

气温在16~22℃。

结论:

非要因

确认9:

温度计精度不够

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.05.

确认方法:

现场验证

检查部项目仪器设备合格证和鉴定证书,半导体液晶显示温度计的精度为±1℃,并严格按计量法规定进行了事先鉴定,同时也定期进行日常保养工作,有出厂证书、送检记录和保养记录。

结论:

非要因

确认10:

砼养护不及时

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.06.

确认方法:

调查分析

通过实际检查,发现项目在浇筑完毕后未及时对混凝土用塑料薄膜等进行覆盖、覆盖不完整,且洒水养护随意性较大,易造成混凝土内部水分流失过大。

结论:

要因

确认11:

振动棒振动时间过长

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.06.

确认方法:

现场验证

询问项目部混凝土浇筑操作工人,所有工人均能熟练叙述出振动棒的使用方法、要点,即在振动棒插入混凝土内部振动时间均控制在20s~30s内。

结论:

非要因

确认12:

砼塑性收缩变形

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.06.

确认方法:

调查分析

经现场实际检查,项目部技术人员通过控制筏板砼中钢筋的保护层厚度,合理级配,连续浇筑,最大程度的消除因砼的塑性变形出现的裂缝。

结论:

非要因

确认13:

温控措施不到位

确认人:

XXX

确认时间:

2010.09.06.

确认方法:

调查分析

经现场实际检查,未针对大体积混凝土发热量大、内外温差大的特性,在砼浇筑采取专门的温控措施。

造成混凝土内外部温差超过了25℃。

结论:

要因

制表人:

XX制表时间:

2010年09月10日

针对以上逐条确认找出的要因,QC小组成员组织讨论分析,针对每条要因提出相应的对策、措施,并对其进行选择评价分析,见如下对策评价选择表表:

对策选择评价表

序号

要因

提出对策

对策分析

比较对策

确定对策

1

技术交底不到位

由项目部技术负责人员针对有针对性地编写交底内容,召开交底会议,做到交底有记录、有签字。

项目技术负责人对项目情况掌握到位,制定的交底记录切实、详细。

对策1相对于对策2,虽然集团公司技术质量部门较低经验丰富,但是不能时刻蹲守现场,不能随时为操作工人提供咨询。

联系集团公司技术质量部,提出申请让技术质量部抽调人员来现场对混凝土操作工人进行技术交底。

集团公司技术质量部抽调人员来项目进行技术交底,交底经验丰富。

×

2

配合比

不当

直接购买无收缩浆料。

方便,成本昂贵。

对策1相对于对策2、对策3,成本过于高昂。

×

在征得设计同意的前提下,联系砼生产厂家,对砼配合比进行重新配置。

通过试配和实验,能够保证质量,成本适中。

选用低水化热粉煤灰水泥拌合砼,同时适当使用缓凝减水剂和抗裂纤维。

砼本身水化热减少,成本低。

3

砼养护

不及时

制定专门的养护专项施工方案,组织专门的养护队伍进行养护。

通过专门制定的养护方案,专门成立的养护队伍,砼的养护工作能够得到很好的保证。

对策1相对于对策2,无论从人员配置还是从养护的管理办法上都是经过了项目的有针对性地制定或者组织成立的,其质量能够得到保证。

利用项目部暂时工作内容不多的工人,抽出一定时间对砼进行养护。

养护队伍没有进行培训和学习,而且对于养护工作的时间不能够保证。

×

4

温控措施不到位

预先在砼内部预埋水管通过循环水带走砼内部水化产生的热量。

降低砼内部温度效果好,成本高

对策1、对策2、对策3的处理效果差别不大,但对策1成本太高,相对于本项目砼厚度为0.95m,可以将对策1结、2结合实施。

×

选用草袋对浇筑后的砼进行覆盖。

防止砼外部温度降温过快,成本较低

制表人:

XX制表时间:

2010年09月13日

七、制定对策

对策表

序号

要因

对策措施

目标

地点

负责人

计划

完成时间

1

技术交底

不到位

由项目部技术负责人针对筏板基础大体积混凝土浇筑施工编写交底内容,召开交底会议,做到交底有记录、有签字。

交底率达100%,班组人员对施工流程理解透彻

现场

办公室

XXX

2010-09-20

2

配合比不当

在征得设计同意的前提下,采用低水化热粉煤灰水泥拌合砼,优化配合比设计,严格控制砼坍落度、骨料粒径和级配。

保证混凝土的坍落度、强度符合设计要求;收缩率降到最低。

现场

XXX

2010-09-27

3

砼养护

不及时

制定砼养护专项施工方案,组织专门的养护队伍进行养护。

养护措施满足规范要求

现场

XXX

2010-11-15

4

温控控制

不到位

指派专人负责,选用草袋对浇筑后的砼进行覆盖,并做好记录。

保证混凝土内外温差控制在25℃以内。

现场

XXX

2010-11-15

制表人:

李明制表时间:

2010年09月17日

八、实施对策

根据制定的对策措施,在具体的施工过程中分工合作,精心组织实施,以确保筏板基础大体积混凝土施工质量。

实施一:

项目技术负责人有针对性地对班组人员进行交底

项目技术负责人XXX编写了筏板基础大体积混凝土施工交底文件,并对班组人员进行了详细的具有针对性的技术交底,明确了质量控制措施及操作要点,重点强调以下几点:

1、砼浇筑前,保证底板内无杂物,钢筋、预埋件符合规范要求。

2、砼浇筑采用分层浇筑、分段连续浇筑,每个浇筑点配备3台插入式振捣器。

振捣要密实,一般以表面泛浆为宜,插点要均匀,以振动力波及范围重叠二分之一为宜。

实施效果:

交底率达100%,随机抽查3名班组人员,询问施工过程中的容易出现问题的一些要点,3名班组人员均能正确进行回答,达到了技术交底的目的。

实施二:

采用低水化热粉煤灰水泥拌合砼,优化砼配合比设计。

2010年09月24日,项目技术负责人XXX负责和商混公司一起对混凝土进行试配,以确保优化最佳配合比。

1、在征得设计单位和满足施工荷载的前提下,优先选用低水化热的粉煤灰水泥,并适当使用缓凝减水剂和抗裂纤维,减少水泥用量,以满足减少水化热的产生。

2、在保证砼设计强度等级的情况下,适当降低水灰比,水灰比≤0.5,砂率控制在35%-45%。

坍落度为100-140mm。

砼试配时,材料计算要准确。

实施效果:

在砼浇筑前对坍落度进行抽测30组,其中14组控制在100~120mm,16组控制在120~140mm;浇筑完成后,对砼强度、收缩率进行检测,均满足设计要求。

实施三:

制定砼养护专项施工方案,组织专门的养护队伍进行养护。

2010年10月27日,QC小组成员吴娇负责建立专门的养护队伍,并实施监督。

砼浇筑完毕,按标高照片,用木刮刮平;初凝前,用铁抹子抹平。

表面干硬后,紧贴一层塑料薄膜,以防止通表面水份散失;然后覆盖一层草袋,并浇水湿润,并根据温度变化及温控数据确定覆盖材料增减。

实施效果:

7天养护期后,砼的各项质量指标均达到设计要求。

实施四:

针对温控控制不到位

为了防止大体积砼内外温差过大而产生温度裂缝,实施信息化控制,随时观测砼内的温度变化,内外温差控制在25℃以内,及时调整保温及养护措施,使砼的温度梯度变化不致过大,以达到控制有害裂缝的标准。

2010年10月26日,QC小组成员罗强在砼内布置测温点12个点。

副组长潘颖负责掌握砼内部的实际温度变化情况,在砼升温阶段,2-3h测一次,温度下降阶段4-8h测一次,监视温度变化

情况,将砼内外温差控制在25℃范围内,以指导温控工作。

实施效果:

砼浇筑完毕后,监控点按浇筑面积平均分布,采用温度计监控了共计12个点的温度变化情况,内外温差比对值最大值为19℃。

均满足施工验收规范要求。

九、完成效果检查

1、质量检查

经过QC小组成员的不懈努力,通过有效的、有针对性的对策实施,采用改进施工工艺后。

我方和甲方现场代表、监理,对4#楼筏板基础大体积混凝土浇筑质量进行检查,检测结果合格率为97%,比活动前提高了11.4%。

因此从施工中各部位的检测数据表明,工程施工质量可靠。

活动后筏板基础大体积混凝土施工质量效果实测统计表

序号

质量名称

(检查项)

不合格

(点)

合格

(点)

合格率

(%)

频数

(点)

累积频数

(点)

频率

(%)

累积频率

(%)

1

温度裂缝

5

95

95

5

5

23.81

23.81

2

干缩裂缝

4

96

96

4

9

19.05

42.86

3

蜂窝麻面

4

95

95

4

13

19.05

61.91

4

表面平整度差

3

97

97

3

16

14.29

76.20

5

夹渣

2

98

98

2

18

9.52

85.72

6

湿渍

1

99

99

1

19

4.76

90.48

7

其它

2

98

98

2

21

9.52

100

8

合计

21

678

97

21

100

备注:

共检查700点,不合格21点,合格率为97%>95%。

制表人:

XX制表时间:

2010年11月16

 

活动柱状对比图

制图人:

XX制图时间:

2010年11月16

通过活动后的“筏板基础大体积混凝土施工质量效果实测统计表”、“筏板基础大体积混凝土施工质量问题排列图”、“活动柱状对比图”上述图表数据可得:

筏板基础大体积混凝土施工质量合格率达到了95%的目标值,QC活动圆满完成。

2、经济效益

由于施工工艺的改进,方便了施工,消除了施工中的安全隐患,降低了劳动强度,加快了施工进度,缩短了工期,降低了成本约45000元。

3、社会效益

由于本次施工运用QC小组活动的形式,积极进行技术革新和施工方法的改进,优质圆满的完成施工任务,为我公司争得了荣誉。

本次筏板基础大体积砼施工质量裂缝控制取得成功,为今后从事高层建筑大体积筏板基础施工的质量控制奠定了坚实的基础。

十、巩固措施:

经过此次QC小组活动,使得本工程的筏板基础大体积砼浇筑质量得到大幅度提高。

为了使本次活动的成果有效保持和推广应用,本小组针对各项实施后的效果,制定了一系列的巩固措施。

1、总结本次QC活动在施工质量控制上取得的成功经验,并将其归纳整理成文《现浇筏板基础大体积砼裂缝施工质量控制》,以论文的形式发表在公司内部的电子论坛上。

2、将本次QC活动成果向公司其他项目加以推广及应用。

3、进一步完善QC措施,不断提高QC水平。

十一、总结回顾及今后打算

此次QC活动的成功是大家团结协作,勇于迎接挑战的结果。

我们将巩固功,应用于今后的各类项目,并不断继续推行科学质量管理,使项目部的管理水平更上一个新的台阶。

综合素质评价表

项目

活动前

活动后

质量意识

3

5

团队精神

3

5

解决问题的信心

4

5

QC知识

3

4

个人能力

3

4

制表人:

XX制表时间:

2010-11-20

今后打算:

通过QC活动,小组成员熟练掌握了QC工具的应用,并对QC活动的功能有了新的认识。

下一个QC小组课题选定为《现浇砼楼板裂缝控制》。

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