锅炉补给水系统调试报告.docx

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锅炉补给水系统调试报告.docx

锅炉补给水系统调试报告

 

技术资料

编号:

印度拉法基2×15MW电厂

锅炉补给水系统调试报告

 

 

中国机械工业第四建设工程公司印尼拉法基项目部调试所

2008年12月

中国机械工业第四建设工程公司印尼拉法基项目部调试所

报告编号:

批准:

审核:

报告:

调试:

操作:

2008年月日

1、概述

1.1概况

本工程建设两套汽轮发电机组,每套机组包含锅炉、汽轮机和发电机。

其中一套系统锅炉已具备点火吹管条件。

为配合主机设备调试,在华电领导的支持下,在安装单位的大力协助及运行人员的配合下,对3×75T/H锅炉补给水处理系统进行了调试。

于XXXX年XX月XX日顺利生产出合格的除盐水,各项指标均优于设计要求,为锅炉点火及2#炉的水压实验奠定了良好的基础,得到了业主、安装公司的好评。

现将有关事项报告如下:

锅炉主要参数:

额定蒸发量75t/h

额定蒸汽压力5.3MPa

额定蒸汽温度485℃

给水温度150℃

排烟温度~148℃

本工程所用原水来自XXXXXXXX(调试用水暂用印度拉法基工厂来水)(设计原水及实际用原水水质见下表),经湍流絮凝沉淀预处理和化学水处理,达到高压锅炉用水标准。

本锅炉补给水处理系统主要由活性炭、阳床、阴床和混床组成,系统出力为2×75t/h。

由XXX设计院设计,主要设备由无锡华光锅炉股份有限公司、南京汽轮电机(集团)有限责任公司提供;

设备厂提供,和利时公司制作。

1.2工艺流程

压力清水活性炭过滤器逆流再生阳离子交换器除二氧化碳器

(带有除碳风机)中间水箱逆流再生阴离子交换器混床

除盐水箱除盐水泵主厂房

1.3运行方式

活性炭过滤器、除盐系统的一级离子除盐包含逆流阳离子交换器、除碳器及水箱、逆流阴离子交换器以及二级除盐混合离子交换器均为两列,并联连接,一列运行,一列再生备用。

除盐系统基本上采用单元制连接,采用适当的检测和控制仪表以保证系统的自动运行。

同时也可以进行手动操作。

2、技术参数

2.1原水水质

2.1.1设计原水水质:

参数

单位

设计数值

碱度(按CaCO3计)

mg/l

105

mg/l

22

氯化物

mg/l

16.1

mg/l

5

硝酸盐

mg/l

2

PH

-

8.3

mg/l

4

mg/l

24

mg/l

34

硫酸盐

mg/l

25

试验温度

总溶解固体

mg/l

218

总硬度(按CaCO3计)

mg/l

75.8

总悬浮固体

mg/l

90

浊度

NTU

70

COD

ppm

32

BOD

ppm

15

2.1.2实际原水水质:

(见附表)

2.2设计产水水质:

DD≤0.2μS/㎝SiO2≤20ug/L

2.3主要设备参数

 

设备名称

单位

活性炭过滤器

阳床

除碳器

阴床

混床

数量

2台

2台

2台

2台

2台

材质

Q235-B

Q235-B

Q235-B

Q235-B

Q235-B

设计压力

MPa

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

介质

水/酸

水/空气

水/碱

水/酸/碱

设计温度

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

设计流速

m/h

10-15

20-30

20-30

30-40

设计出力

t/h

50-75

50-75

50-75

50-75

51-71

填料名称

活性炭

阳树脂

塑料球

阴树脂

阳/阴树脂

填料层高

2000

1600

2000

2800

500/1000

压脂层高

200

200

排水方式

石英砂

石英砂

石英砂

排水帽

垫层高度

850

850

850

生产厂家

常州

常州

常州

常州

常州

备注

3.设备规范

序号

设备名称

型号及规格

单位

数量

生产厂家

1

活性炭过滤器

DN2500

2

常州电力设备厂

2

阳床

DN1800

2

常州电力设备厂

3

除碳器

DN1100

常州电力设备厂

4

除碳风机

CQ19-J右00,Q=1507m3/hH=1180Pa

2

附电机

YH90S-2N=1.5KW

2

常州电力设备厂

5

中间水箱

DN2200V=5.0m3

2

常州电力设备厂

6

中间水泵

IH80-50-200Q=60

m3/hH=45.2M

2

安徽三联泵业

附电机

YB160M2-2N=15KW

n=2900r/min

2

安徽皖南电机厂

7

阴床

DN1800

2

常州电力设备厂

8

混床

DN1500

2

常州电力设备厂

9

碱呼吸器

DN50

4

常州电力设备厂

10

树脂捕捉器

DN150

2

常州电力设备厂

11

除盐水箱

V=300m3φ=7760

2

现场制作

12

除盐水泵

IH80-50-315Q=46.8

m3/hH=110M

3

安徽三联泵业

附电机

Y200L2-2N=37KW

n=2900r/min

3

安徽皖南电机厂

13

自用水泵

IH65-40-200Q=23.4

m3/hH=43M

2

安徽三联泵业

附电机

Y132S2-2N=7.5KW

n=2900r/min

2

安徽皖南电机厂

14

酸储槽

V=12.5m3

DN2000×5000

2

常州电力设备厂

15

酸计量箱(阳)

V=1.6m3DN=1100

1

常州电力设备厂

16

酸计量箱(混)

V=0.63m3DN=800

1

常州电力设备厂

17

酸喷射器(阳)

Q=15.7m3/h

1

常州电力设备厂

18

酸喷射器(混)

Q=10m3/h

1

常州电力设备厂

19

碱储槽

V=12.5m3

DN2000×5000

2

常州电力设备厂

20

碱计量箱(阴)

Q=1.0m3/h

1

常州电力设备厂

21

碱计量箱(混)

Q=0.63m3/h

1

常州电力设备厂

22

碱喷射器(阴)

Q=15.7m3/h

1

常州电力设备厂

23

碱喷射器(混)

Q=10m3/h

1

常州电力设备厂

24

酸雾吸收器

DN=550

2

常州电力设备厂

25

卸碱泵

50FSB-20Q=15

m3/hH=20M

1

江苏飞翔泵业

附电机

N=3KW

1

26

卸酸泵

50FSB-20Q=15

m3/hH=20M

1

江苏飞翔泵业

附电机

N=3KW

1

27

安全淋浴器

1

28

消毒机

DJ200/30×4Q=6-8t/hN=120W

1

29

阳树脂贮存罐

DN1800H=1800㎜

1

常州电力设备厂

30

阴树脂贮存罐

DN1800H=3000㎜

1

常州电力设备厂

31

树脂喷射器

DN80

2

常州电力设备厂

32

废水中和池

V=2×100m3

1

混凝土

33

废水泵

2.4BXG100WFB-AQ=120m3/hH=20M

2

江苏飞翔泵业

附电机

N=18.5KWn=2900r/min

2

34

压缩空气罐

DN1800V=10m3

2

常州电力设备厂

35

反洗水池

V=120m3

1

混凝土

36

输送泵

2.4G50WFB-A1Q=10.5m3/hH=20.5M

1

江苏飞翔泵业

37

收水器

DN300

2

常州电力设备厂

38

控制系统

1

北京华创远大

39

电动葫芦

0.5T,N1=1.5KW

N2=0.2KW

1

4.调试前各项条件基本具备

序号

内容

责任

单位

是否

完成

备注

1

除盐系统土建工作已经完成,

土建

2

防腐施工完毕,排水沟道畅通,栏杆沟盖板齐全、平整;

土建

3

地面装修完成并可使用。

土建

4

调试用原水水质全分析结束,并出示化验报告

见附件

5

道路畅通,能满足填料、及水处理药品的运输要求

土建

6

除盐系统及辅助设备安装完毕

安装

7

容器衬胶部分用电火花测试仪检测合格

安装

8

容器内部检查完成,确认附件安装正确

安装

9

除盐系统的转动机械分部试运合格,可投入使用。

安装

10

压缩空气系统分部试运合格,可投入使用。

安装

11

控制气管道吹扫(有关设备、盘、电磁阀、气动阀)结束

安装

12

热控系统安装完毕,

安装

13

就地盘、气动阀反馈信号、液位报警、远操近操分部试运合格

14

动力电源、热控电源、照明电源化学分析用电源及插座均已施工结束,确保安全可靠。

安装

15

在线化学分析仪表、流量表、压力表、温度表等应调试校准合格

16

各类阀门调试完、严密性试验合格。

17

运行人员、化验员应经过专业培训,并已上岗

安装

18

维修工、电工、仪表工及设计部门、安装部门、设备供货厂家到达现场

19

除盐系统再生用酸、碱应储备各20m3

储备各7m3

20

预处理系统运行正常,能保证化水用水量及各项指标合格

21

填料(石英砂或石、阳树脂、阴树脂、活性炭、塑料空心球、液面覆盖球等)按量到场并检验合格,

22

填料在体外用自来水或工业水冲洗干净后分类存放备用

安装

23

石英砂在装填前进行化学稳定性实验并合格。

见化验单

24

车间内照明消防等辅助设施完善

25

中心化验室、运行化验室建设装修完毕

安装

26

化验室药品、仪器齐全,可投入使用。

27

树脂装填喷射器小车及进出口软管准备就绪,并能与水源、交换器入脂阀连接。

安装

28

阴、阳床酸、碱喷射器出口备一临时软管及连接法兰,以备树脂预处理时酸碱交错进入。

安装

29

废水排放施工完毕,达到排放条件

已接临时管

30

化水系统设备、阀门挂牌

安装

31

化水车间所有的门安装完成

土建

安装临时门

32

化水操作规程编印完成并投入使用

33

组织机构成立

34

调试措施已审核并允许实施

5.调试步骤

5.1水冲洗及水压实验

5.1.1启动原水泵向化水供水,手动打开各设备进水门、空气门、正排门,设备满水后关空气门,向地沟排水,冲洗5-10分钟,冲洗至出水水质澄清、无油花。

5.1.2原水经活性炭过滤器、阳床进入除碳器,对中间水箱进行冲洗。

5.1.3启动中间水泵依次冲洗阴床、混床,冲洗至合格。

5.1.4冲洗酸、碱储罐、计量箱,启动再生(自用)水泵,冲洗酸、碱喷射器和再生管道,冲洗至出水澄清。

5.1.5依次调整各阀门开度和严密性。

5.1.6手动慢慢关闭阳床、混床产水门,系统打全压至0.6MPa。

5.2酸碱喷射器性能调整

将酸碱计量箱注满水,启动再生自用泵,分别开阴、阳、混床碱、酸入口门,中排门,然后分别开启阴、阳、混床碱、酸喷射器入口门,调整碱、酸喷射器流量分别为:

阳床酸喷射器12.7m3/h(现场表显示51%)

阴床碱喷射器12.7m3/h(现场表显示51%)

混床酸喷射器5~6m3/h(现场表显示28%)

混床碱喷射器6~7m3/h(现场表显示33%)

5.3进行整体消缺。

(由安装公司负责)

5.4活性炭装填及预处理

5.4.1打开活性炭过滤器上人孔,先按设计要求装入石英砂垫层高度850㎜(装入次序为φ16-32250㎜、φ8-16150㎜、φ4-8100㎜、φ2-4150㎜、φ1-2200㎜)装填高度为2米。

(由安装公司指挥部职工加班完成)

5.4.2开活性炭过滤器进水门、空气门,慢慢进水至满,静置浸泡24小时。

5.4.3正、反冲洗及空气擦洗活性炭过滤器,直至出水澄清,不带有黑色颗粒,冲洗水入反洗水池。

5.5装填除碳器填料

塑料多面空心球自除碳器上人孔装入,装填高度至上人孔中心。

开机时打开中间水箱排污门,冲洗至澄清后投入使用。

5.6树脂装填及预处理

5.6.1树脂装填

5.6.1.1由安装公司先按设计要求分别向阳床、阴床装入石英砂(装入次序为φ16-32250㎜、φ8-16150㎜、φ4-8100㎜、φ2-4150㎜、φ1-2200㎜)并分别用5%的盐酸浸泡4小时后,用清水冲洗至PH为7左右。

5.6.1.2用树脂喷射器分别向阳床、阴床、混床装入规定数量和种类的树脂,其中阳床装入树脂183袋,型号001×7;阴床装入树脂305袋(2#阴床装树脂360袋)型号201×7;混床分别装入阳树脂35袋,型号001×7MB、阴树脂70袋,型号201×7MB。

装填结束后分别对离子交换器进行了正洗,至出水澄清,然后进行反洗至出水澄清,无碎细树脂。

5.6.1.3树脂浸泡、冲洗

向各床内注满水,浸泡24小时后,反洗至出水澄清透明。

5.6.2树脂预处理

根据树脂厂家资料说明,和厂家技术人员提供信息,该品牌树脂可免于预处理。

为此本次调试中树脂预处理步骤省略,直接进入树脂再生阶段,再生效果良好。

5.7树脂首次再生

5.7.1阳离子交换器首次再生

(1)再生剂名称:

盐酸

再生剂浓度:

HCl浓度5%。

再生剂消耗量:

33%的盐酸1.2m3。

(是正常再生用量的2倍)

(2)再生步骤

Ⅰ、放水至树脂层上200mm左右。

Ⅱ、开自用水泵,开喷射器进水门、阳床进酸门及阳床中排门,核准喷射器进水流量,预喷射5分钟。

Ⅲ、慢慢开启进酸门,调节溶液浓度,使再生液浓度保持在4.5-5%(以喷射器出口酸浓度表为准),同时取样化验与在线表核对无误(因喷射器出口未设计人工取样口,暂以阳床储水取样阀代替).

Ⅳ、进酸足量后关闭进酸门继续按原流量进水置换约40分钟。

Ⅴ、启动设备对阳床正洗,正洗至出口电导率小于400us/cm后取样化验钠离子浓度为50ug/L,关闭正排阀开排水阀向中间水箱供水。

5.7.2阴离子交换器首次再生

(1)再生剂名称:

氢氧化钠

再生剂浓度:

4%。

再生剂消耗量:

48%(原设计30%)的氢氧化钠0.25m3。

(是正常再生用量的2倍)

(2)再生步骤

Ⅰ、放水至树脂层上200mm左右。

Ⅱ、开自用水泵,开喷射器进水门、阴床进碱门及阴床中排门,核准喷射器进水流量,预喷射5分钟。

Ⅲ、慢慢开启进碱门,调节溶液浓度,使再生液浓度保持在3.5-4%(以喷射器出口碱浓度表为准),同时取样化验与在线表核对无误.

Ⅳ、进碱足量后关闭进碱门继续按原流量进水置换约40分钟。

Ⅴ、启动设备对阳床正洗,正洗至出口电导率小于20us/cm后取样化验二氧化硅浓度为3.8ug/L,设备停运备用。

5.7.3因除盐水箱液位低,除盐水储量不能满足混床再生用量,在混床再生前开阳床、阴床及混床反洗进水门、出水门向除盐水箱补水100m3。

5.7.4混床再生

Ⅰ、启动原水泵,开活性炭过滤器、阳床、阴床,待出水合格后向混床供水。

Ⅱ、开启混床反排门,逐渐开大反洗入口门,控制反洗流量15—20m3/h,使树脂慢慢膨胀,维持在上视镜中心线,以不跑树脂为准。

Ⅲ、当排水澄清,树脂分层彻底后(时间约10分钟),关闭反洗入口门及反排门,停运混床以前的系统,开混床空气门,使树脂自然沉降分层(约10分钟)。

Ⅳ、开混床上中排门及空气门,放水至水面离树脂层表面100㎜时,关闭上中排门、空气门。

Ⅴ、开混床进碱门、进酸门、中排门,启动自用泵,先开碱入口门,调节碱喷射器流量,6---7m3/h;再开启酸喷射器入口门,调节酸喷射器流量为5-6m3/h,稳定2—3分钟。

Ⅵ、当床内液位稳定后,开碱酸计量箱出口门,调节碱浓度为4%、酸浓度5%,初次再生进酸碱量为正常再生的2倍,连续进48%碱液0.44m3,33%酸液0.66m3

Ⅶ、酸碱进完后,关闭计量箱出口门,维持原流量继续冲洗。

当中排水电导小于20μs/cm时关闭中排门,开空气门,使液位上升至上窥视窗中心线。

关闭混床进酸进碱门,停自用水泵及喷射器进出口门。

Ⅷ、开启混床正排门、空气门放水至树脂层上200㎜左右,开混床反排门,开启压缩空气进气门,对树脂混合5分钟。

当树脂混合均匀后,迅速关闭进气门、反排门,开混床正排门、入口门,阴床出口门,关阴床正排门,当混床空气门溢水关闭,对树脂进行迫降。

检查树脂混合情况,树脂混合好后,以50m3/h的流量正洗,正洗至电导率≤0.2μs/cm,二氧化硅≤20μg/L时即为合格,停止正洗,投入运行向除盐水箱制水。

把各设备进出门开度至满量,系统出力至75t/h,产水质量仍能达到设计要求。

5.8PLC系统投入

5.8.1检查各气动门的开停执行及反馈情况并调整正确.

5.8.2电气设备单体调试见电气卷。

5.8.3压力变送器等热控设备单体调试见热控热控卷

5.8.4对现场在线仪表调整并反馈至PLC系统.(在线仪表调整见仪表厂家资料)

5.8.5编制自动投运及反洗再生步序并投入使用.(见步序表)

6、调试结果

6.1产水水质:

电导率≤0.2us/cm

二氧化硅≤20ug/L

符合国标二级除盐产水标准(检测数据见化验记录表)

6.2产水量:

正常50t/h,最大产水量75t/h,满足设计要求。

6.3安全方面

由于在调试前已做好安全教育等准备,调试用劳保用品齐全,在整个调试过程中无一轻微或重大安全事故发生.

7、存在问题及建议

7.1活性炭过滤器要定期反洗,一般间隔时间为3-6天,停设备时应每日反洗一次。

7.2活性炭的反洗流量为0.5m3/(m2.s),可预先在反洗水泵出口阀门上调好。

7.3各设备大反洗时要掌握好流量,预防将滤料冲出,必要时加手动调节阀控制。

7.4定期检测活性炭过滤器进水余氯和COD、浊度,并及时调整,以防活性炭、树脂受损。

 

印度拉法基2×15MW电厂

分系统调整试运质量检验评定表

工程名称:

印度拉法基2×15MW电厂工程试运阶段:

分系统试运

专业名称:

化学系统名称:

锅炉补给水处理性质:

一般

Specialty:

ChemistrySystem:

BoilerFeedwaterTreatmentCharacter:

General

序号

No.

检验项目

InspectionItem

性质

Character

单位

Unit

质量标准

Quality

检查结果

InspectionConclusion

评定等级

gradation

合格

Passed

优良

Excellent

自评

selfassessment

核定

verification

1

制水量

WaterOutput

达到设计要求

Reachthedemandofdesigning

达到并超设计要求

Reachandsurpassthedemandofdesigning

优良

Excellent

2

出水电导率

Conductivity

(25℃)

主要

Essential

us/cm

≤0.3

≤0.2

≤0.2

优良

excellent

3

出水二氧化硅

SiliconDioxide

主要

major

ug/L

≤20

≤20

优良

excellent

分项总评

GeneralComment

共检验主要项目2个,其中优良2个

themajorinspectionitemstotal2,ofwhich2areexcellent

一般项目1个,其中优良1个

GeneralInspectionItemsTotal1,whichisexcellent

全部检验项目的优良率100%

Theexcellencyratiooftheinspectionitemsis100%

分项工程等级

Gradationofsub-systems

优良

excellent

备注:

Remarks:

安装单位:

签字:

2008年月日

InstallationUnit:

Signature

调试单位:

签字:

2008年月日

TestandCalibrationUnit:

Signature

总承包单位:

签字:

2008年月日

TheContractor:

Signature:

业主:

签字:

2008年月日

Employer:

Signature

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