锅炉补给水系统调试报告.docx
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锅炉补给水系统调试报告
技术资料
编号:
印度拉法基2×15MW电厂
锅炉补给水系统调试报告
中国机械工业第四建设工程公司印尼拉法基项目部调试所
2008年12月
中国机械工业第四建设工程公司印尼拉法基项目部调试所
报告编号:
批准:
审核:
报告:
调试:
操作:
2008年月日
1、概述
1.1概况
本工程建设两套汽轮发电机组,每套机组包含锅炉、汽轮机和发电机。
其中一套系统锅炉已具备点火吹管条件。
为配合主机设备调试,在华电领导的支持下,在安装单位的大力协助及运行人员的配合下,对3×75T/H锅炉补给水处理系统进行了调试。
于XXXX年XX月XX日顺利生产出合格的除盐水,各项指标均优于设计要求,为锅炉点火及2#炉的水压实验奠定了良好的基础,得到了业主、安装公司的好评。
现将有关事项报告如下:
锅炉主要参数:
额定蒸发量75t/h
额定蒸汽压力5.3MPa
额定蒸汽温度485℃
给水温度150℃
排烟温度~148℃
本工程所用原水来自XXXXXXXX(调试用水暂用印度拉法基工厂来水)(设计原水及实际用原水水质见下表),经湍流絮凝沉淀预处理和化学水处理,达到高压锅炉用水标准。
本锅炉补给水处理系统主要由活性炭、阳床、阴床和混床组成,系统出力为2×75t/h。
由XXX设计院设计,主要设备由无锡华光锅炉股份有限公司、南京汽轮电机(集团)有限责任公司提供;
设备厂提供,和利时公司制作。
1.2工艺流程
压力清水活性炭过滤器逆流再生阳离子交换器除二氧化碳器
(带有除碳风机)中间水箱逆流再生阴离子交换器混床
除盐水箱除盐水泵主厂房
1.3运行方式
活性炭过滤器、除盐系统的一级离子除盐包含逆流阳离子交换器、除碳器及水箱、逆流阴离子交换器以及二级除盐混合离子交换器均为两列,并联连接,一列运行,一列再生备用。
除盐系统基本上采用单元制连接,采用适当的检测和控制仪表以保证系统的自动运行。
同时也可以进行手动操作。
2、技术参数
2.1原水水质
2.1.1设计原水水质:
参数
单位
设计数值
碱度(按CaCO3计)
mg/l
105
钙
mg/l
22
氯化物
mg/l
16.1
镁
mg/l
5
硝酸盐
mg/l
2
PH
-
8.3
钾
mg/l
4
硅
mg/l
24
钠
mg/l
34
硫酸盐
mg/l
25
试验温度
℃
总溶解固体
mg/l
218
总硬度(按CaCO3计)
mg/l
75.8
总悬浮固体
mg/l
90
浊度
NTU
70
COD
ppm
32
BOD
ppm
15
2.1.2实际原水水质:
(见附表)
2.2设计产水水质:
DD≤0.2μS/㎝SiO2≤20ug/L
2.3主要设备参数
设备名称
单位
活性炭过滤器
阳床
除碳器
阴床
混床
数量
2台
2台
2台
2台
2台
材质
Q235-B
Q235-B
Q235-B
Q235-B
Q235-B
设计压力
MPa
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
介质
水
水/酸
水/空气
水/碱
水/酸/碱
设计温度
℃
0-50
0-50
0-50
0-50
0-50
设计流速
m/h
10-15
20-30
20-30
30-40
设计出力
t/h
50-75
50-75
50-75
50-75
51-71
填料名称
活性炭
阳树脂
塑料球
阴树脂
阳/阴树脂
填料层高
㎜
2000
1600
2000
2800
500/1000
压脂层高
㎜
200
200
排水方式
石英砂
石英砂
石英砂
排水帽
垫层高度
㎜
850
850
850
生产厂家
常州
常州
常州
常州
常州
备注
3.设备规范
序号
设备名称
型号及规格
单位
数量
生产厂家
1
活性炭过滤器
DN2500
台
2
常州电力设备厂
2
阳床
DN1800
台
2
常州电力设备厂
3
除碳器
DN1100
常州电力设备厂
4
除碳风机
CQ19-J右00,Q=1507m3/hH=1180Pa
台
2
附电机
YH90S-2N=1.5KW
台
2
常州电力设备厂
5
中间水箱
DN2200V=5.0m3
台
2
常州电力设备厂
6
中间水泵
IH80-50-200Q=60
m3/hH=45.2M
台
2
安徽三联泵业
附电机
YB160M2-2N=15KW
n=2900r/min
台
2
安徽皖南电机厂
7
阴床
DN1800
台
2
常州电力设备厂
8
混床
DN1500
台
2
常州电力设备厂
9
碱呼吸器
DN50
台
4
常州电力设备厂
10
树脂捕捉器
DN150
台
2
常州电力设备厂
11
除盐水箱
V=300m3φ=7760
台
2
现场制作
12
除盐水泵
IH80-50-315Q=46.8
m3/hH=110M
台
3
安徽三联泵业
附电机
Y200L2-2N=37KW
n=2900r/min
台
3
安徽皖南电机厂
13
自用水泵
IH65-40-200Q=23.4
m3/hH=43M
台
2
安徽三联泵业
附电机
Y132S2-2N=7.5KW
n=2900r/min
台
2
安徽皖南电机厂
14
酸储槽
V=12.5m3
DN2000×5000
台
2
常州电力设备厂
15
酸计量箱(阳)
V=1.6m3DN=1100
台
1
常州电力设备厂
16
酸计量箱(混)
V=0.63m3DN=800
台
1
常州电力设备厂
17
酸喷射器(阳)
Q=15.7m3/h
台
1
常州电力设备厂
18
酸喷射器(混)
Q=10m3/h
台
1
常州电力设备厂
19
碱储槽
V=12.5m3
DN2000×5000
台
2
常州电力设备厂
20
碱计量箱(阴)
Q=1.0m3/h
台
1
常州电力设备厂
21
碱计量箱(混)
Q=0.63m3/h
台
1
常州电力设备厂
22
碱喷射器(阴)
Q=15.7m3/h
台
1
常州电力设备厂
23
碱喷射器(混)
Q=10m3/h
台
1
常州电力设备厂
24
酸雾吸收器
DN=550
台
2
常州电力设备厂
25
卸碱泵
50FSB-20Q=15
m3/hH=20M
台
1
江苏飞翔泵业
附电机
N=3KW
台
1
26
卸酸泵
50FSB-20Q=15
m3/hH=20M
台
1
江苏飞翔泵业
附电机
N=3KW
台
1
27
安全淋浴器
台
1
28
消毒机
DJ200/30×4Q=6-8t/hN=120W
台
1
29
阳树脂贮存罐
DN1800H=1800㎜
台
1
常州电力设备厂
30
阴树脂贮存罐
DN1800H=3000㎜
台
1
常州电力设备厂
31
树脂喷射器
DN80
台
2
常州电力设备厂
32
废水中和池
V=2×100m3
台
1
混凝土
33
废水泵
2.4BXG100WFB-AQ=120m3/hH=20M
台
2
江苏飞翔泵业
附电机
N=18.5KWn=2900r/min
台
2
34
压缩空气罐
DN1800V=10m3
台
2
常州电力设备厂
35
反洗水池
V=120m3
台
1
混凝土
36
输送泵
2.4G50WFB-A1Q=10.5m3/hH=20.5M
台
1
江苏飞翔泵业
37
收水器
DN300
台
2
常州电力设备厂
38
控制系统
台
1
北京华创远大
39
电动葫芦
0.5T,N1=1.5KW
N2=0.2KW
套
1
4.调试前各项条件基本具备
序号
内容
责任
单位
是否
完成
备注
1
除盐系统土建工作已经完成,
土建
是
2
防腐施工完毕,排水沟道畅通,栏杆沟盖板齐全、平整;
土建
是
3
地面装修完成并可使用。
土建
是
4
调试用原水水质全分析结束,并出示化验报告
是
见附件
5
道路畅通,能满足填料、及水处理药品的运输要求
土建
是
6
除盐系统及辅助设备安装完毕
安装
是
7
容器衬胶部分用电火花测试仪检测合格
安装
是
8
容器内部检查完成,确认附件安装正确
安装
是
9
除盐系统的转动机械分部试运合格,可投入使用。
安装
是
10
压缩空气系统分部试运合格,可投入使用。
安装
是
11
控制气管道吹扫(有关设备、盘、电磁阀、气动阀)结束
安装
是
12
热控系统安装完毕,
安装
是
13
就地盘、气动阀反馈信号、液位报警、远操近操分部试运合格
是
14
动力电源、热控电源、照明电源化学分析用电源及插座均已施工结束,确保安全可靠。
安装
是
15
在线化学分析仪表、流量表、压力表、温度表等应调试校准合格
是
16
各类阀门调试完、严密性试验合格。
是
17
运行人员、化验员应经过专业培训,并已上岗
安装
是
18
维修工、电工、仪表工及设计部门、安装部门、设备供货厂家到达现场
是
19
除盐系统再生用酸、碱应储备各20m3
储备各7m3
20
预处理系统运行正常,能保证化水用水量及各项指标合格
是
21
填料(石英砂或石、阳树脂、阴树脂、活性炭、塑料空心球、液面覆盖球等)按量到场并检验合格,
是
22
填料在体外用自来水或工业水冲洗干净后分类存放备用
安装
是
23
石英砂在装填前进行化学稳定性实验并合格。
是
见化验单
24
车间内照明消防等辅助设施完善
是
25
中心化验室、运行化验室建设装修完毕
安装
是
26
化验室药品、仪器齐全,可投入使用。
是
27
树脂装填喷射器小车及进出口软管准备就绪,并能与水源、交换器入脂阀连接。
安装
是
28
阴、阳床酸、碱喷射器出口备一临时软管及连接法兰,以备树脂预处理时酸碱交错进入。
安装
是
29
废水排放施工完毕,达到排放条件
是
已接临时管
30
化水系统设备、阀门挂牌
安装
是
31
化水车间所有的门安装完成
土建
是
安装临时门
32
化水操作规程编印完成并投入使用
是
33
组织机构成立
是
34
调试措施已审核并允许实施
是
5.调试步骤
5.1水冲洗及水压实验
5.1.1启动原水泵向化水供水,手动打开各设备进水门、空气门、正排门,设备满水后关空气门,向地沟排水,冲洗5-10分钟,冲洗至出水水质澄清、无油花。
5.1.2原水经活性炭过滤器、阳床进入除碳器,对中间水箱进行冲洗。
5.1.3启动中间水泵依次冲洗阴床、混床,冲洗至合格。
5.1.4冲洗酸、碱储罐、计量箱,启动再生(自用)水泵,冲洗酸、碱喷射器和再生管道,冲洗至出水澄清。
5.1.5依次调整各阀门开度和严密性。
5.1.6手动慢慢关闭阳床、混床产水门,系统打全压至0.6MPa。
5.2酸碱喷射器性能调整
将酸碱计量箱注满水,启动再生自用泵,分别开阴、阳、混床碱、酸入口门,中排门,然后分别开启阴、阳、混床碱、酸喷射器入口门,调整碱、酸喷射器流量分别为:
阳床酸喷射器12.7m3/h(现场表显示51%)
阴床碱喷射器12.7m3/h(现场表显示51%)
混床酸喷射器5~6m3/h(现场表显示28%)
混床碱喷射器6~7m3/h(现场表显示33%)
5.3进行整体消缺。
(由安装公司负责)
5.4活性炭装填及预处理
5.4.1打开活性炭过滤器上人孔,先按设计要求装入石英砂垫层高度850㎜(装入次序为φ16-32250㎜、φ8-16150㎜、φ4-8100㎜、φ2-4150㎜、φ1-2200㎜)装填高度为2米。
(由安装公司指挥部职工加班完成)
5.4.2开活性炭过滤器进水门、空气门,慢慢进水至满,静置浸泡24小时。
5.4.3正、反冲洗及空气擦洗活性炭过滤器,直至出水澄清,不带有黑色颗粒,冲洗水入反洗水池。
5.5装填除碳器填料
塑料多面空心球自除碳器上人孔装入,装填高度至上人孔中心。
开机时打开中间水箱排污门,冲洗至澄清后投入使用。
5.6树脂装填及预处理
5.6.1树脂装填
5.6.1.1由安装公司先按设计要求分别向阳床、阴床装入石英砂(装入次序为φ16-32250㎜、φ8-16150㎜、φ4-8100㎜、φ2-4150㎜、φ1-2200㎜)并分别用5%的盐酸浸泡4小时后,用清水冲洗至PH为7左右。
5.6.1.2用树脂喷射器分别向阳床、阴床、混床装入规定数量和种类的树脂,其中阳床装入树脂183袋,型号001×7;阴床装入树脂305袋(2#阴床装树脂360袋)型号201×7;混床分别装入阳树脂35袋,型号001×7MB、阴树脂70袋,型号201×7MB。
装填结束后分别对离子交换器进行了正洗,至出水澄清,然后进行反洗至出水澄清,无碎细树脂。
5.6.1.3树脂浸泡、冲洗
向各床内注满水,浸泡24小时后,反洗至出水澄清透明。
5.6.2树脂预处理
根据树脂厂家资料说明,和厂家技术人员提供信息,该品牌树脂可免于预处理。
为此本次调试中树脂预处理步骤省略,直接进入树脂再生阶段,再生效果良好。
5.7树脂首次再生
5.7.1阳离子交换器首次再生
(1)再生剂名称:
盐酸
再生剂浓度:
HCl浓度5%。
再生剂消耗量:
33%的盐酸1.2m3。
(是正常再生用量的2倍)
(2)再生步骤
Ⅰ、放水至树脂层上200mm左右。
Ⅱ、开自用水泵,开喷射器进水门、阳床进酸门及阳床中排门,核准喷射器进水流量,预喷射5分钟。
Ⅲ、慢慢开启进酸门,调节溶液浓度,使再生液浓度保持在4.5-5%(以喷射器出口酸浓度表为准),同时取样化验与在线表核对无误(因喷射器出口未设计人工取样口,暂以阳床储水取样阀代替).
Ⅳ、进酸足量后关闭进酸门继续按原流量进水置换约40分钟。
Ⅴ、启动设备对阳床正洗,正洗至出口电导率小于400us/cm后取样化验钠离子浓度为50ug/L,关闭正排阀开排水阀向中间水箱供水。
5.7.2阴离子交换器首次再生
(1)再生剂名称:
氢氧化钠
再生剂浓度:
4%。
再生剂消耗量:
48%(原设计30%)的氢氧化钠0.25m3。
(是正常再生用量的2倍)
(2)再生步骤
Ⅰ、放水至树脂层上200mm左右。
Ⅱ、开自用水泵,开喷射器进水门、阴床进碱门及阴床中排门,核准喷射器进水流量,预喷射5分钟。
Ⅲ、慢慢开启进碱门,调节溶液浓度,使再生液浓度保持在3.5-4%(以喷射器出口碱浓度表为准),同时取样化验与在线表核对无误.
Ⅳ、进碱足量后关闭进碱门继续按原流量进水置换约40分钟。
Ⅴ、启动设备对阳床正洗,正洗至出口电导率小于20us/cm后取样化验二氧化硅浓度为3.8ug/L,设备停运备用。
5.7.3因除盐水箱液位低,除盐水储量不能满足混床再生用量,在混床再生前开阳床、阴床及混床反洗进水门、出水门向除盐水箱补水100m3。
5.7.4混床再生
Ⅰ、启动原水泵,开活性炭过滤器、阳床、阴床,待出水合格后向混床供水。
Ⅱ、开启混床反排门,逐渐开大反洗入口门,控制反洗流量15—20m3/h,使树脂慢慢膨胀,维持在上视镜中心线,以不跑树脂为准。
Ⅲ、当排水澄清,树脂分层彻底后(时间约10分钟),关闭反洗入口门及反排门,停运混床以前的系统,开混床空气门,使树脂自然沉降分层(约10分钟)。
Ⅳ、开混床上中排门及空气门,放水至水面离树脂层表面100㎜时,关闭上中排门、空气门。
Ⅴ、开混床进碱门、进酸门、中排门,启动自用泵,先开碱入口门,调节碱喷射器流量,6---7m3/h;再开启酸喷射器入口门,调节酸喷射器流量为5-6m3/h,稳定2—3分钟。
Ⅵ、当床内液位稳定后,开碱酸计量箱出口门,调节碱浓度为4%、酸浓度5%,初次再生进酸碱量为正常再生的2倍,连续进48%碱液0.44m3,33%酸液0.66m3
Ⅶ、酸碱进完后,关闭计量箱出口门,维持原流量继续冲洗。
当中排水电导小于20μs/cm时关闭中排门,开空气门,使液位上升至上窥视窗中心线。
关闭混床进酸进碱门,停自用水泵及喷射器进出口门。
Ⅷ、开启混床正排门、空气门放水至树脂层上200㎜左右,开混床反排门,开启压缩空气进气门,对树脂混合5分钟。
当树脂混合均匀后,迅速关闭进气门、反排门,开混床正排门、入口门,阴床出口门,关阴床正排门,当混床空气门溢水关闭,对树脂进行迫降。
检查树脂混合情况,树脂混合好后,以50m3/h的流量正洗,正洗至电导率≤0.2μs/cm,二氧化硅≤20μg/L时即为合格,停止正洗,投入运行向除盐水箱制水。
把各设备进出门开度至满量,系统出力至75t/h,产水质量仍能达到设计要求。
5.8PLC系统投入
5.8.1检查各气动门的开停执行及反馈情况并调整正确.
5.8.2电气设备单体调试见电气卷。
5.8.3压力变送器等热控设备单体调试见热控热控卷
5.8.4对现场在线仪表调整并反馈至PLC系统.(在线仪表调整见仪表厂家资料)
5.8.5编制自动投运及反洗再生步序并投入使用.(见步序表)
6、调试结果
6.1产水水质:
电导率≤0.2us/cm
二氧化硅≤20ug/L
符合国标二级除盐产水标准(检测数据见化验记录表)
6.2产水量:
正常50t/h,最大产水量75t/h,满足设计要求。
6.3安全方面
由于在调试前已做好安全教育等准备,调试用劳保用品齐全,在整个调试过程中无一轻微或重大安全事故发生.
7、存在问题及建议
7.1活性炭过滤器要定期反洗,一般间隔时间为3-6天,停设备时应每日反洗一次。
7.2活性炭的反洗流量为0.5m3/(m2.s),可预先在反洗水泵出口阀门上调好。
7.3各设备大反洗时要掌握好流量,预防将滤料冲出,必要时加手动调节阀控制。
7.4定期检测活性炭过滤器进水余氯和COD、浊度,并及时调整,以防活性炭、树脂受损。
印度拉法基2×15MW电厂
分系统调整试运质量检验评定表
工程名称:
印度拉法基2×15MW电厂工程试运阶段:
分系统试运
专业名称:
化学系统名称:
锅炉补给水处理性质:
一般
Specialty:
ChemistrySystem:
BoilerFeedwaterTreatmentCharacter:
General
序号
No.
检验项目
InspectionItem
性质
Character
单位
Unit
质量标准
Quality
检查结果
InspectionConclusion
评定等级
gradation
合格
Passed
优良
Excellent
自评
selfassessment
核定
verification
1
制水量
WaterOutput
达到设计要求
Reachthedemandofdesigning
达到并超设计要求
Reachandsurpassthedemandofdesigning
优良
Excellent
2
出水电导率
Conductivity
(25℃)
主要
Essential
us/cm
≤0.3
≤0.2
≤0.2
优良
excellent
3
出水二氧化硅
SiliconDioxide
主要
major
ug/L
≤20
≤20
优良
excellent
分项总评
GeneralComment
共检验主要项目2个,其中优良2个
themajorinspectionitemstotal2,ofwhich2areexcellent
一般项目1个,其中优良1个
GeneralInspectionItemsTotal1,whichisexcellent
全部检验项目的优良率100%
Theexcellencyratiooftheinspectionitemsis100%
分项工程等级
Gradationofsub-systems
优良
excellent
备注:
Remarks:
安装单位:
签字:
2008年月日
InstallationUnit:
Signature
调试单位:
签字:
2008年月日
TestandCalibrationUnit:
Signature
总承包单位:
签字:
2008年月日
TheContractor:
Signature:
业主:
签字:
2008年月日
Employer:
Signature