1#机组启动72小时试运行报告正式稿.docx

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1#机组启动72小时试运行报告正式稿

 

桥巩水电站1#机组启动试运行

工作报告

 

桥巩水电站1#水轮发电机组启动试运行指挥部

2008年7月27日

一、工程概况

二、试运行工作内容

三、工作计划

四、启动前的调试及验收

五、充水试验

六、机组首次开机

七、机组空转运行下调速系统试验

八、过速试验

九、无励磁自动开机和自动停机试验

十、发电机升流试验

十一、机组空载试验

十二、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验。

十三、220kV设备及主变冲击受电试验

十四、机组同期并网试验

十五、机组带负荷试验

十六、机组甩负荷试验

十七、1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份)

十八、机组72小时试运行

十九、结论及存在的问题

 

一、工程概况

桥巩水电站工程是红水河规划开发的第九个梯级水电站,是一座以发电为主,兼有航运等综合利用效益的大型水电站,枢纽布置从左到右分别布置有左岸接头土坝、左岸混凝土重力坝、船闸、发电厂房、开关站、泄水闸、右岸混凝土重力坝和右岸接头土坝。

电站装设8台单机容量为57MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量456MW。

电站以220kV一级电压接入广西电网,220kV出线3回。

电站采用计算机监控,按无人值班(少人值守)设计。

二、试运行工作内容

1、充水试验

2、机组首次开机

3、机组空转运行下调速系统试验

4、过速试验

5、无励磁自动开机和自动停机试验

6、发电机升流试验

7、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验

8、220kV设备及主变冲击受电试验

9、机组空载试验

10、机组同期并网试验

11、机组带负荷试验

12、机组甩负荷试验

13、1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份)

14、机组72小时试运行

三、1#机组试运行大事记

1、充水试验7月1日~7月3日

2、机组首次开机7月3日~7月4日

3、机组空转运行下调速系统试验7月13日

4、发电机升流试验7月14日

5、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验7月15日

6、机组空载试验7月15日

7、220kV设备及主变冲击受电试验7月18日

8、无励磁自动开机和自动停机试验7月19日

9、机组过速试验7月19日

10、机组同期并网试验7月22日~7月23日

11、机组带负荷试验7月24日

12、机组甩负荷试验7月24日

13、机组稳定性试验、一次调频试验等7月24日

14、1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份)7月22日~23日

15、机组72小时试运行7月25日~7月27日

四、充水试验

流道冲水分两步进行,第一步,利用尾水平压冲水阀(DN350)经厂房检修排水廊道,再由上下游流道放空阀往流道冲水。

第二步,1#机组流道水位与厂房尾水水位平压后,再根据尾水、进口闸门开启程序进行闸门开启操作,利用闸门向流道冲水。

整个冲水过程中,密切关注检修泵房、主轴密封、尾水管伸缩节、转轮室组合面、导水机构组合面、定子、灯泡头、锥体组合面的渗漏情况,以及水工建筑物的渗漏情况。

1#机流道冲水过程中,机组各组合面无任何渗漏水的现象,检修密封、主轴密封工作正常,满足设计要求。

尾水、进口闸门提出水面,流道冲水充满后,根据百分表测量,转轮室下沉0.17mm,灯泡头上浮0.75mm。

五、机组首次开机

按照起动试运行规程、《1#机组启动试运行方案》中机组首次启动和空转试验的要求,对1#机组各部位、各系统进行检查,使其处于手动开机状态,满足手动开机要求后,正式开始首次启动和空转试验:

1手动投入主轴密封水,退出空气围带、风闸,投入高压油顶起装置及机组润滑油,确保高顶建压,润滑油、密封水流量显示正常。

2手动打开调速器的导叶开度限制机构,待机组开始转动后将导叶关回,由各部观察人员检查和确认机组转动与静止部件之间有无摩擦、碰撞及其它异常情况。

此时的机组导叶启动开度为4.7%。

3确认各部正常后再次打开导叶启动机组。

当机组转速升至接近50%额定转速时暂停升速,观察各部无异常后继续升速,机组在额定转速下运行。

7.8m水头下,机组额定转速下的导叶开度24.79%。

4在机组升速过程中派专人严密监视推力瓦和各导轴瓦的温度,无急剧升高或下降现象。

机组达到额定转速后,在半小时内每隔10分钟记录瓦温,之后可适当延长时间间隔,(见7月4日的运行日志)。

机组空转4小时后瓦温稳定,此时的最高发电机径向瓦温为51度,最高水轮机径向瓦温为46度,最高正推力瓦温为38度,最高反推力瓦温为52度,润滑油温为36度。

此值不应超过设计值。

5机组启动过程中,未发现推力瓦和导轴瓦温度突然升高、机组摆度过大等不正常现象。

6机组启动过程中,主轴密封漏水较小,完全满足设计要求。

7机组启动过程中,机组各部位振动值见下表:

.

序号

项目

振动允许值(mm)

1

转轮室径向振动

0.14

2

推力轴承支架的轴向振动

0.05

3

灯泡头径向振动

0.04

六、机组空转运行下调速系统试验

(1)检查调速器测频信号,波形正确,幅值符合要求。

(2)机组瓦温基本稳定后,调速器测频装置工作正常,进行调速器手动和自动切换,接力器无明显摆动。

(3)频率给定的调整范围符合设计要求。

(4)调速器空载扰动试验符合设计要求,调速器自动运行稳定时,加入扰动量分别为±1%、±2%、±4%、±8%的阶跃信号,调速器电气装置能可靠的进行自动调节,调节过程正常,最终能够稳定在额定转速下正常运转。

(5)试验完成后,手动停机。

七、过速试验

1#机组进行过速试验,试验水头7.5m。

在桨叶开度25%,导叶开度61%时,机组频率达到68.3Hz,机组转速达到113.79r/min(额定转速83.3r/min,过速136.6%)时,机组机械过速保护装置动作,机组事故停机。

按设计要求,机械过速保护应在转速上升至160%(机组转速达到133.28r/min)时动作,机械过速保护装置需厂内重新整定。

根据机组过速试验情况,业主、设计、监理、厂家协商后,为了保证1#机组安全运行,决定将电气过速保护160%临时改为130%过速动作,并重新做过速试验检验电气过速保护130%动作可靠,此项工作于7月23日21:

30分完成。

过速试验停机后,全面检查机组各部分,如转子联轴螺栓、磁极连接、磁极引线、阻尼环、组合轴承、水导轴承、主轴密封等转动部分,未发现螺栓松动和焊缝裂开等异常现象。

八、无励磁自动开机和自动停机试验

1、启动机组LCU1空转开机。

按照机组自动开机流程,检查各自动化元件动作情况和信号反馈正常。

调速器工作情况正常。

开机程序满足设计要求。

2、机组LCU1自动停机

由机组LCU1发停机指令,机组自动停机。

高压油顶起系统在机组转速降至95%额定转速时正常投入。

机组停机过程中各停机流程与设计顺序一致,各自动化元件动作应可靠。

现地、机旁、中控室等部位,检查紧急事故停机按钮动作可靠。

模拟机组各种机械事故及故障信号,进行事故停机流程试验。

事故和故障信号响应正确,事故停机信号的动作流程正确可靠。

3、远方开停机命令正确、动作正常。

九、发电机升流试验

1、手动开机至额定转速,机组各部运行正常。

2、励磁变自然通风良好,励磁功率柜风冷回路正常。

3、将励磁调节器电流给定降至最小,投入它励电源。

检查短路范围内的CT二次残余电流,无开路现象。

4、合灭磁开关,缓慢升流至(3~4)%发电机额定电流,检查升流范围内各CT二次无开路,继续升流至10%额定电流,检查各CT二次三相电流平衡相位正确;检查测量表计接线及指示正确;检查发电机保护、励磁变压器保护、主变保护、发变组故障录波及测量回路的电流幅值相位显示正确。

(见试验报告)。

5、解开保护停机回路,投入保护跳灭磁开关回路,模拟检查发电机差动的动作情况动作正常。

6、逐级升流检测并录制发电机50%额定电流下跳灭磁开关的灭磁曲线。

(见试验报告)。

7、手动启动录波装置正常,发电机短路特性曲线录制正确,测量发电机轴电压满足设计要求。

(见试验报告)。

8、在发电机额定电流下,跳灭磁开关检验灭磁情况正常。

9、额定电流下的机组振动与摆度满足设计要求,碳刷与集电环工作情况正常。

10、试验过程中检查发电机主回路、励磁变、共箱母线等各部位运行正常,无异常声响或温升。

11、试验完毕后模拟发动机差动保护停机,跳灭磁开关-。

十、机组空载试验

1、发电机过压保护试验

1.1测量发电机升流试验后的残压值,并检查三相电压的对称性满足试验要求。

1.2手动升压至25%额定电压,检查:

发电机及引出母线、分支回路等设备带电正常。

机组各部振动及摆度正常。

测量发电机PT二次侧三相电压相序、幅值正常,测量PT二次开口三角电压值满足设计要求(见试验报告)。

1.3逐级升压至发电机额定电压,检查带电范围内一次设备的运行情况正常。

1.4检查发电机PT回路相序、电压应正确,测量PT开口三角电压值满足设计要求(见试验报告)。

1.5测量额定电压下机组的振动与摆度,测量额定电压下发电机轴电压满足设计要求(见试验报告)。

1.6定子铁芯各部温度正常。

1.7分别在50%、100%发电机额定电压下跳灭磁开关,检查灭弧情况正常,空载灭磁特性曲线(见试验报告)。

2、发电机空载特性试验

2.1零起升压,每隔10%额定电压记录定子电压、转子电流、励磁电压,发电机空载特性的上升曲线平稳,满足设计要求(见试验报告)。

2.2当发电机励磁电流达到额定值1600A时,测量发电机定子最高电压,并在最高电压下持续运行5min,运行正常。

(最高定子电压低于13.65kV,见试验报告)。

2.3由最高电压开始降压,每隔10%额定电压记录定子电压、励磁电流、励磁电压,发电机空载特性的下降曲线满足设计要求(见试验报告)。

2.4试验完毕后将励磁电流降为零,跳灭磁开关,断开它励电源,停机。

2.5将转子回路经过电阻接地,进行转子一点接地保护试验正常。

十一、发电机带主变及开关站一次设备零起升压试验。

该试验原计划进行零起升压试验带开关站及主变一起进行,后应电网公司要求,只进行1#主变压器及发电机零起升压试验。

220kV开关站不进行零起升压试验,直接由系统电压进行冲击。

1、发电机带主变升流升压试验

1.1、将10kV第1段母线上的负荷切到其他段上,使母线停电,将断路器910置工作位置,并处于合闸位置,断开所有的接地开关和其它分支的断路器,母线PT处于工作位置。

1.2、合发电机中性点刀闸,分开关站隔离开关20016,检查升压范围以外的断路器、隔离开关、接地开关在分闸位置。

1.3、开机至空转,合灭磁开关,合发电机出口断路器901。

1.4、零起升压至10%的发电机额定电压,检查主变工作情况,检测相关电压互感器二次及开口三角的幅值、相序,检测电压互感器送至保护、测量、同期、故障录波、调速器、励磁的电压幅值、相序,确定10kV第1段母线的相序与外来电源一致。

1.5、逐步升压,分别在25%、50%、75%、100%发电机额定电压下检查带电一次设备及主变工作情况无异响、温度突然升高等问题。

1.6、在额定电压时,检测电压互感器送至保护、测量、同期、故障录波、调速器、励磁的电压幅值、相序、相位满足设计要求(见试验报告)。

1.7检测发电机出口断路器901同期电压幅值、相位。

1.8升压完毕,降低励磁电流至零,分灭磁开关,分发电机出口断路器901。

2、发电机空载下的励磁调整和试验

2.2、机组励磁变已恢复正常接线,机组采用自励方式。

2.3、按定值整定并投入发电机保护,水机保护。

2.4、自动开机到空转,稳定运行。

2.5在发电机额定转速下,检查励磁A、B、C通道下的调节范围,在调整范围内平滑稳定的调节。

2.6、在额定空载励磁电流情况下,检查功率整流桥的均流系数,均流系数大于0.85。

(见试验报告)。

2.7、在发电机空载状态下,分别录波检查起励、逆变、手动和自动切换、通道切换等情况下的稳定性和超调量。

在发电机空转且转速在95%~100%额定值范围内,自动起励,机端电压从零上升到额定值时,电压超调量不大于额定值的10%,超调次数、调节时间满足设计要求。

(见试验报告)。

2.8、在发电机空载状态下,人工加入±10%阶跃量干扰,检查各通道的调节情况,超调量、超调次数、调节时间满足设计要求。

(见试验报告)。

2.9、发电机转速在90%~110%内变化,测定发电机端电压,录制发电机电压/频率特性曲线。

频率每变化1%,发电机电压的变化值不大于±0.25%。

(见试验报告)。

2.10、进行额定电压的起励、逆变灭磁试验并录波,分别在A、B、C通道“正常”位置,手动和自动分别进行额定电压下的起励、逆变灭磁试验。

试验结果满足设计要求,波形正常(见试验报告)

2.11调速器设置为自动,机组LCU1设置为现地控制,在LCU1上发“开机到空载”令,观察机组自动开机至95%额定转速、自动合灭磁开关、自动起励升压到90%额定电压等过程中的设备运行情况正常。

十二、220kV设备及主变冲击受电试验

1、开关站220kV设备全电压受电冲击正常

2、1#主变压器全电压受电冲击正常

试验中发现的问题:

1#主变压器试验前检查时发现套管内存在积水,对其低压侧套管与封闭母线连接处橡胶伸缩节由于存在设计缺陷,在雨后容易渗水,施工单位采取对封口处涂抹硅胶方式对其进行了密封。

72小时运行过程中,无异常现象发生。

十三、机组同期并网试验

1、选择发电机出口断路器作为机组并列同期点,同期回路接线正确。

2、假同期试验正常。

3、发电机出口断路器同期正常,机组并列。

4、水轮发电机组带负荷试验,有功负荷应逐级增加,观察并记录机组各部位运转情况和各仪表指示,详见记录;调速系统的协联关系正确

5、水轮发电机组带负荷下励磁调节器试验符合设计要求。

十四、机组带负荷试验

由于水头的限制,带负荷试验最高带42MW负荷进行试验,试验结果满足设计要求,机组各部的振动、摆度满足设计要求;定子绕组温度;推力瓦和导轴瓦、定子铁心、空气冷却器等部位温度值,主变油温等温升稳定,无明显变化,(详见试验资料及运行记录),停机检查没有发现异常。

十五、机组甩负荷试验

甩负荷试验进行3次,分别为10MW、20MW、36MW,由于受水头限制,1#机组未按照100%的要求进行甩负荷试验,试验过程中机组记录接力器不动时间小于0.2秒,水轮机调速器系统的动态调节性能满足设计要求,导叶接力器两段关闭规律、转速上升率、水压上升率等,符合设计要求。

(见试验报告)试验过程中对瓦温进行观测,瓦温稳定,无异常变化,转轮室径向振动满足设计要求,试验结束后对机组内部转动部分进行检查,未发现异常情况。

记录表格:

项目

负荷

(MW)

导叶开度

(%)

桨叶开度(%)

最高

转速

(转/S)

进口流道水压

(Mpa)

转轮室径向振动(mm)

正推最高瓦温

(℃)

反推最高瓦温

(℃)

径向最高瓦温(℃)

水导最高瓦温(℃)

1

10

44.37

2.65

91.3

0.375

0.33

35

53

51

46

2

20

69.99

34.25

103.27

0.375

0.37

35.5

53

51

46

3

36

86.97

67

112.6

0.415

0.40

35.5

54

51

46

注:

机组在进行36MW甩负荷过程中,由于电气过速保护动作,机组事故停机;最大水压上升率:

10.6%。

十六、1#机组主要试验项目报告(中试院做的部份):

(一)调速系统试验报告:

1试验时间

2008年7月10日~24日

2试验项目完成情况

序号

试验项目

完成情况

是否合格

合格

不合格

1

调速系统静态调整试验

已完成

2

调速系统手动开机试验

已完成

3

调速系统自动现地、远程开、停机试验

已完成

4

空载扰动与3分钟转速摆动试验

已完成

5

过速130%停机试验

已完成

6

负荷扰动与增减试验

已完成

7

甩负荷20MW、最大负荷(36MW)试验

已完成

3主要试验结果

3.1调速系统静态调整试验

实测永态转差率bp=6.043%,静态性死区ix=0.003%,非线性度ε=0.356%,满足国标GB9652.1-2007要求。

3.2空载扰动与3分钟转速摆动试验

在额定电压工况下,调速器手动控制状态,机组的空载转速摆动为±0.720%,调速器自动工况主用通道转速摆动为±0.189%,满足国标GB9652.1-2007要求。

3.3过速试验

进行机组130%过速试验,导叶开度为43.55%,机组最大转速65.12Hz,过速保护动作正确,正确响应设计流程。

3.4甩负荷20MW、最大负荷(36MW)试验

甩负荷20.0MW最大频率Fmax=62.04Hz,甩负荷36.0MW最大频率Fmax=68.08Hz;其中后者达136%机械过速停机。

3.5调速器控制流程正确有效

调速系统手动开机试验、调速系统自动现地、远程开、停机试验、负荷扰动与增减试验等流程控制合理,符合设计要求。

4结论

1#机组调速器的静态特性满足规范要求,但动态控制参数有待进一步优化,在试验水头仅为9m左右的机组带最大有功36.0MW情况下,进行甩负荷试验达136%机械过速停机,显然导叶关闭规律整定并不合适,导致机组转速上升过快,不利于安全稳定运行。

另受电站施工进度等的固有影响,目前运行水头无法使机组带至额定出力,因此甩100%满负荷试验暂不能进行,无法全部验证调速器的动态控制性能,有待条件合适后再补充完善,以便进一步验证机组调节保证计算的可靠性,以满足机组运行的安全需要。

(二)#1机组PSS试验报告:

#1发电机采用自并励励磁方式,使用南瑞的SAVR-2000微机励磁调节器。

广西桂能科技发展有限公司在桥巩电厂及南瑞的配合下,于2008年7月23日完成了桥巩#1机组PSS试验工作。

本次试验进行了以下项目试验:

1.空载特性试验

2.小阶跃空载5%和10%阶跃试验

3.大阶跃试验

4.转子时间常数试验

5.调差极性试验

6.无补偿频率特性试验

7.临界增益试验

8.负载阶跃试验

9.反调试验

试验结果表明,#1机组PSS对于0.1Hz-2Hz的低频振荡均具有抑制作用,可以正常投入运行。

 

Ur

UAmax

Vt

UA

PSS

UAmin

图1SAVR-2000型调节器PID模型框图

图2SAVR-2000型调节器PSS-2A模型框图

#1机组的励磁PID参数:

TR=0.05,KP=25,KI=5,KD=0。

#1机组的PSS参数(Tj=2.8s):

Tw1=Tw2=Tw3=T7=5s、T1=0.18s、T2=0.02s、T3=0.2s、T4=0.02s、T8=0.2s、T9=0.1s、M=5、N=1、KS1=4、KS2=1.78、KS3=1、T5=T6=0。

#1机组PSS自动投入值:

10MW。

#1机组PSS自动退出值:

10MW。

#1机组PSS输出限幅值:

±5%。

另外,由于本次试验由于水头限制,有功功率最大只能带到32MW,故仅进行了该状态下的无补偿频率特性试验和负载阶跃试验,上述试验结果只适用于P=32MW的情况下,等到水头达到负荷能带到90%额定有功功率时,必须再补做PSS试验。

(三)1#发电机进相试验报告:

#1机组为东方公司生产的57MW水轮发电机组,采用自并励励磁系统,使用南瑞电气控制公司的SAVR-2000型微机励磁调节器。

广西桂能科技发展有限公司在桥巩电厂和励磁厂家的配合下,于2008年7月23日完成了桥巩#1发电机组的进相试验工作。

本次试验由于水头原因,进行了P=10MW和P=25MW两个有功状态的试验,等到水头条件允许情况下,将补做P=40MW和P=57MW的两个有功状态试验。

试验结果表明,桥巩1#发电机可以在一定的进相深度安全运行,待中调下达低励限制定值后,由电厂技术人员按定值进行修改后,1#机组可以正常投入进相运行。

由于该励磁调节器的低励限制只设两个点,故设置有功功率P=0和P=57MW,具体设置如下:

有功(MW)

无功(Mvar)

0

-44

57

-10

(四)#1机组稳定性报告:

【8.5m水头】

1.试验时间

2008年7月21日至7月23日

2.试验测点数据

试验水头:

7.8~8.9m,平均水头:

8.5m。

水导瓦总间隙:

0.35mm。

参见附表:

桥巩#1机组8.5m水头稳定性数据汇总。

3.结果分析

3.1变转速试验

变转速试验中,随机组转速从52Hz、50Hz、48Hz、46Hz逐步降低,机组水导摆度基本保持不变,所有振动测点随转速降低而明显下降。

但从频谱上看,在机组转速下降过程中,转频分量振动也随转速下降而降低;但机组振动的转频分量所占比例很小,约为混频的1/5~1/6;机组振动频谱中大量存在的是低于1Hz以下的低频水力振动。

可见,机组存在一定的质量不平衡;但机组的质量不平衡量对机组的转动部分影响较小,在机组转速变化过程中的振动变化主要由机组的水力原因引起。

3.2变励磁试验

变励磁试验中,机端电压由10%Ue上升到110%Ue,从试验结果的数据汇总可以看出,随机组机端电压的逐步升高,除灯泡头水平振动和水导+Y轴向振动随机端电压的升高呈起伏变化外,其他的摆度和振动测点基本保持不变。

说明机组的电磁不平衡力较小,对机组的振动和摆度影响较小。

3.3变负荷试验

从机组带不同负荷的情况看,随着负荷的增加,除机组水导摆度基本保持不变,推力轴承+X径向振动略有上升外;其他测点振动都有大幅度升高,最大负荷下的振动基本为不带负荷时的二倍。

在最大负荷时,水导摆度110µm,推力轴承+X径向水平振动60µm,满足相关标准的要求;而灯泡头水平振动、水导+Y轴向水平振动和组合轴承+Y轴向水平振动分别达到了280µm、343µm、183µm;水导+Y径向垂直振动和推力轴承+Y径向垂直振动分别达到223µm和172µm;水导+X径向水平振动达到368µm,已经超出相关标准很多。

(五)1#机组一次调频试验报告:

1试验项目完成情况

序号

试验项目

完成情况

是否合格

合格

不合格

1

调速系统“PT断线”保护功能试验

已完成

2

有功功率、导叶开度输入信号率定试验

已完成

3

调速系统测频回路修正校准试验

已完成

4

调速系统综合固有死区测量试验

已完成

5

一次调频投切参数切换检查试验

已完成

6

调速系统一次调频负荷响应时间试验

已完成

7

调速器负载PID参数优化试验

已完成

8

调速系统一次调频负荷限制试验

已完成

9

跟踪电网频率下调速系统一次调频响应试验

已完成

10

一次调频、二次调频联合响应试验

已完成

2主要试验结果

2.1调速系统测频回路修正校准试验

通过试验仿真系统对调速系统测频回路进行校准,实测测频最大误差为0.01Hz(测频回路只精确到0.01Hz),

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