QC报告降低435烧结机煤气消耗.docx

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QC报告降低435烧结机煤气消耗

运用TQC方法,降低煤气消耗

一、概况

435m2烧结机设计主要参数:

年产烧结矿438.21万吨,年作业率为92%,烧结矿的转鼓指数为>78%。

主要工艺流程包括:

烧结所用混匀料由第三原料场接受、贮存、混匀,

混匀料和固体燃料直接由皮带机运至配料室矿槽前转运站。

燃料破碎系统处理后运输至配料室,各种原料在配料室按照一定比例配料后,经一次混合机、二次混合机送至烧结机焙烧、破碎,在环冷机上冷却到150C以下,再运往冷筛分室进行整粒,其中+14mm、8-14mm、6-8mm为成品,部分8-14mm作为铺底料回到烧结机,-6mm部分为返矿回到配料室,成品取样后,运往3200m3高炉烧结矿矿槽前转运站。

面对严峻的市场形势,为进一步降本增效,我车间特成立了QC小组,拟降低煤气消耗。

二、QC小组概况

1、小组成立时间:

2012年1月30日

2、小组名称:

二烧车间降低煤气消耗

3、小组成员概况表

单位

炼铁部二烧车间

注册号

小组名称

二烧车间降低煤气消耗小组

组长

高居安

活动课题

降低煤气消耗

类型

攻关型

成员姓

年龄

文化

程度

职务

职称

小组职务

小组分工

1

高居安

43

本科

主任

工程师

组长

全面负责

2

杨福州

36

本科

副主任

工程师

副组长

方案策划

3

刘其敏

38

本科

主任助理

高级工程师

副组长

技术负责

4

刘茂伟

38

本科

生产科副科

工程师

组员

组织协调

5

庞国朝

28

本科

技术员

助理工程师

组员

组织协调

6

邓加才

35

中专

工长

助理工程师

组员

对策实施

7

李金辉

26

本科

工长

助理工程师

组员

检杳验证

8

张运河

36

本科

工长

助理工程师

组员

对策实施

9

杜瑞臣

27

大专

中控

-

助理工程师

组员

检杳验证

1

马德群

26

本科

中控

助理工程师

组员

对策实施

1

汪洋

23

专科

中控

实习生

组员

对策实施

1

郝晓东

23

本科

中控

实习生

组员

对策实施

制表:

庞国朝

三、选题理由

1、面对严峻的市场形势,为进一步降本增效,公司和炼铁部对我车间的成本提了更高的要求。

2、对微负压点火,我们做的不够,点火煤气还有进一步下降的空间

3、料层还有进一步提升的空间,在生产过程中通过工艺改进、设备改造、操作思路的变更,煤气消耗还可以降低。

因此,我们将“降低煤气消耗”作为选题。

四、现状调查

经过QC小组讨论,我们根据2011年的煤气消耗,分析了具体的原因。

表12011年的煤气消耗

月份

煤气消耗(m3/t)

月份

煤气消耗(m3/t)

1月份

5.43

7月份

5.45

2月份

5.51

8月份

5.41

3月份

5.48

9月份

5.56

4月份

5.50

10月份

5.49

5月份

5.52

11月份

5.54

6月份

5.45

12月份

5.60

从以上统计结果看出,煤气消耗部分月份能达到5.43m3/t,但由于众多原因,大多数时候仍然高于5.43m3/t,主要存在的问题是设备存在缺陷、生产过程控制出现波动、物料不稳定、人员操作水平偏低,根据这些问题列出了生产情况统计表如下:

生产波动情况统计表

II生产_机械电气

-其它

五、目标设定及可行性分析

1、目标:

435m2烧结机烧煤气消耗达到5.0m3/t。

2、可行性分析

(1)、我车间有健全的管理制度,管理人员管理经验丰富、技术水平较高,责任心强,富有团队精神。

(2、、各级领导对提高烧结矿质量工作非常重视,对QC小组活动给予大力支持。

(3、、严把煤气关,稳定煤气压力。

(4)、435m2烧结机自动化程度较高,生产稳定性相对较强。

(5)、基础工作扎实,各种技术台账较齐全,生产中的问题能及时发现、解决。

(6)、2011年12月份已经对部分风箱进行了改造,进一步降低了点火压力,生产条件已经具备,只需要细化措施,目标是能实现的。

六、原因分析和要因确定

QC小组成员通过调查研究,从人员,原料,设备,生产工艺,

操作制度五个方面分别对影响煤气消耗的因素进行了如下分析:

烧结机煤气消耗

根据因果图,QC小组通过现场验证,对影响烧结矿产量的主要

因素列表如下:

表2要因确认表

序号

影响因素

确认

确认情况

是否

确认人员

方法

要因

1

操作水平低

现场验证

部分职工没有在大型烧结机工作的经验,刚接触大型烧结机,无从下手,没有掌握操作要领。

经过培训,这部分职工已经过培训,符合上岗资格。

庞国朝

2

熟练程度不够

部分职工从高炉车间调入烧结车间,没有经过专门培训,对烧结机的操作缺少经验。

经过培训,这部分职工已经过培训,符合上岗资格。

庞国朝

3

责任心不强

完善了工艺巡检制度,加强了管理,加大了考核力度。

庞国朝

4

协作不好

通讯工具缺之,与部协调后已经解决。

对大型烧结机的工序存在知半解,经过强调上道“工序服从下道工序,全场服从中控”后,互相配合明显得到改善。

庞国朝

5

矿粉矿点多

我公司原料品种众多,物理性能和化学成分存在偏差,经过与第三原料场沟通,定时将原料的变化的料比和提供堆图,建立原料的基础台账,及时了解原料的变化。

李金辉

6

混匀料配料误差

电子秤存在零点漂移现象,经过统一校秤,保证了物料的稳定。

李金辉

7

粒级分布不均匀

每周定期检测混匀料的粒级变化,根据粒级变化,及时调整配碳量,防止质量下降。

刘茂伟

8

混匀料含水量变化

每周定期检测混匀料的水分变化,根据水分变化,及时调整配碳量和混合灰配比,防止质量下降。

刘茂伟

9

皮带寿命短

米用改变皮带的上胶,由

6mm改变到8mm

杨福州

10

环冷密封不好

动静密封磨损较快,利用检修机会及时更换。

杨福州

11

漏斗寿命短

采用阶梯型漏斗,增加耐磨方钢。

刘其敏

12

污水泵不上水

因污水泵堵塞、流量计不准,采用了增加算子、定期检查处理水泵、定期处理管道内壁的粘附物。

杨福州

13

焦粉粒度不好

因为来料粒度粗,设备损坏大,料流过大等,导致粒度粗。

采用定期对焊辊,减少料流,加大维护粒度,保证破碎粒度。

杨福州

14

零星停机较多

因流程长、电气故障、人为原因等,零星停机多。

提高设备的点巡检质量。

进行技术改造,克服生产中的不利因素。

强化零星停机后的开机管理,缩短波动时间。

杨福州

15

自动阀损坏

水质差,自动阀损坏大。

与自动化部协调尽早解决。

刘其敏

16

混匀料存储量偏低

流程长。

增加进料的频度。

刘其敏

17

单系统流程

设计原因。

加强点巡检,防止事故停机。

刘其敏

18

进料流程长

场地限制,流程长。

增加进料的频度,保证料位。

张则广

19

点火负压过高

抽风系统和原料结构决定,延长送料器,调整九辊,适当改变原料结构。

刘其敏

20

料层不保证

生产波动、原料结构不太好。

创造厚料层的操作条件,大力推行标准化操作制度,保证料层达到

720mm。

邓加才

21

水分不合适

对原料结构的变化没有及时跟踪。

及时摸索原料变化混合料水分率的变化。

邓加才

22

配碳量偏低

原料变化、看火工的业务水平较低。

适当增加配碳量。

张运河

23

点火制度不合理

原料变化、看火工的业务水平较低,调整煤气用量和仝煤比,保证点火效果。

张运河

24

考核制度不完善

投产初期,各种考核细则不完善,没有根据具体的生产情况编制合理的考核细则制定操作考核细则。

建立事故分析制度。

对生产过程全程监控。

刘其敏

25

考核制度不执行

没有专人进行生产监管。

由刘其敏进行全过程监管。

刘其敏

制表:

庞国朝时间:

2013年1月20日

七、制定对策

QC小组成员根据要因确认表,针对存在的五个方面主要影响因

素,经过认真分析,从实际出发,从25个影响因素中确认了5个要

因,并制定了具体可行的对策措施,见下表。

表3对策表

〒号

要因

现状

目标

措施

地点

完成时间

负责人

1

协作不好

所抽调的人员大多数来自于小烧结机车间,

人员对大型烧结机的操作方法掌握不够。

提高协调

水平

加强岗位培训,提高操作工人协调

办公室

12月

刘其敏

2

点火制度不合理

现有点火制度中空煤比不合理,且不能自动调节。

实时调节

空煤比

经过与自动化部、安全科进行协调,最终实现了空煤比自动调节,出于安全考虑只自动调节空气。

现场

2月份

刘其敏

3

点火负压过高

机头风箱翻板

使用周期利

'J用检修

现场

3月份

杨福州

磨损严重。

超过3个

时间,更

换更加耐

磨的材料

4

料层不保

料层透气性不

好造成被迫减

料层。

提高料层

透气性

对松料器进行合理改造,对水份及焦粉粒度进行严格管理。

现场

3月份

杨福州

5

零星停机较多

因为流程长,原因多,导致零星停机

避免零星

停机

提咼设备的点巡检质量。

进行技术改造,克服生产中的不利因素。

强化零星停机后的开机管理,缩短波动时

现场

12月

杨福州

间。

制表:

庞国朝

时间:

2012年1月20日

八、对策实施

2012年2月18日,我们QC小组由组长高居安同志在车间会议室组织小组人员,召开会议,进行了对策、目标、措施交底,并立即行动起来,各负其责,全面实施。

(一)协作不好

435m2烧结机是目前邯钢最大的烧结机,于2009年6月份正式投产,由于在项目建设过程中,炼铁部435m2烧结机项目组花费

了大量的精力和时间,对其中不合理的工艺、设备、控制方案等进行了大量地改进,保证了一次性投产成功。

但是所抽调的人员大多数来自于小烧结机车间,人员对大型烧结机的操作方法掌握不够,部分职工对每班的日常工作任务不清楚,对操作过程中的协调关系不明确、需要及时联系和调整的参数无法准确及时地发现和调整。

我们QC小组的庞国朝根据实际情况,从2012年2月23日开始,利用下夜班和当班的时间,分别对烧结机岗位、中控岗位、每天坚持讲课1小时,并制定了严格的培训和考核制度,做到人员、课时、老师三落实,每月进行考试,考试成绩与奖金挂钩,前三名分别奖励100元、80元、50元,不及格的每人考核50元。

这样保证了培训效果,提高了职工的操作水平和协调能力

为激发全员学业务、学技术的积极性和自觉性,我们坚持以赛促练,车间坚持定期组织看火工、混合机工进行看混合料水分率比赛;组织工长进行煤气系统操作比赛。

同时组织职工参加公司“两赛”,

以赛促学,学以致用,弓I导广大职工苦练内功,提升技能水平,争当技术状元,在公司“两赛”中,我车间的看火工取得了优异的成绩。

车间在公司或部奖励的同时,车间还给予一定嘉奖。

(二)点火制度不合理

1、推行厚料层操作制度,减少点火炉炉膛容积,保证点火效

果。

一是通过改造平料器提升料层至800mm,在操作时严格推行厚料层操作制度,无特殊情况不允许降低料层。

二是严格推行标准化操作,实行圆辊布料盯岗制,24小时盯好布料操作,以进一步稳定操作过程。

三是改进松料器,为推行厚料层操作打好良好的基础。

2、稳定空煤比,提高煤气使用率。

由于煤气管网压力波动较尢稳定空煤比比较困难。

中控设专人进行此类参数的调节,同时加强与现场看火工的联系,实时了解现场情况。

杜绝因空煤比不合适而造成的煤气浪费现象。

(三)、料层不保证

435烧结机由于料层达到800mm,料层透气性已经成为制约生

产的重要因素,这样通过提高料层来降低煤气消耗的目的就不能实

现。

因此,提高料层透气性就成为当务之急。

2012年3月份,经过我们QC小组分析查找,最后将原因分析了出来。

采取了如下措施,提高了料层的透气性。

(1)通过改进混合机添加热水和混合料仓加蒸汽的方法,提高并稳定混合料温度。

将混合机热水温度控制在80〜90C,一次混合机添加热水,二次混合机添加常温水,提高料温10C以上。

严格控制混

合料仓料位,使物料完全覆盖蒸汽,增加蒸汽和混合料的接触面积和接触时间,保证预热效果,料仓蒸汽预热能提高料温30C以上。

(2)改进松料器和平料器,多次调整松料器的长度,调整平料器的最大高度。

将松料器的位置提高了50mm,松料器的长度由800mm调整到了1200mm,料层透气性增强,负压下降了500Pa左右。

平料器的立柱割除,升高平料器的最大高度。

松料器改造前

松料器改造后

(3)调整九辊布料器的角度和咼度。

将九辊布料器的角度由原来的

35°改为37°,同时将九辊布料器整体上移40mm,极大地改善了偏析效果,烧结过程负压由-17.5KPa下降到了-16.7Kpa,极大的改善了料层的透气性。

九辊布料器改造施工中

(4)摸索降低二次混合机的转速,调整调速液力耦合器的转速,从960r/min逐渐下降到880r/min,延长混合时间,改善制粒效果;

(5)改变操作制度,控制好点火负压和点火温度。

(四)、零星停机较多

设备事故和电气事故时有发生,加之流程较长,清扫地面的外协工碰皮带机的事故开关、电气原因、补焊漏斗等各方面的原因,导致烧结机经常出现零星停机现象,制约了烧结矿质量的提高。

1、提高设备的点巡检质量。

定期更换托辊、护皮,定期补焊漏斗,减少因皮带机系统的托辊、护皮等引起的零星停机。

2、降低篦条、隔热垫对生产的影响。

合理控制好风门开度,控制好铺底料厚度,减少篦条的烧损;定期更换篦条、隔热垫,减少因篦条、隔热垫烧损带来的零星停机。

3、进行技术改造,克服生产中的不利因素。

改进混合机加水方式,减少混合机粘料;在混合料仓上增加了空气炮,及时处理混合料仓的粘料,延长检修周期。

4、强化零星停机后的开机管理,缩短波动时间。

2011年和2012年435m2烧结机作业率对比

月份

说明:

系列1为2011年,系列2为2012年,从图表中看出,2012年的日历作业率明显要比2011年高

(五)、点火负压过高

1、采取微负压点火制度。

每次检修时查看1#、2#风箱翻板的磨损情况,并且加以加固,从而保证点火炉下1#、2#风箱翻板炉膛压力为微负压,实现节能降耗的最终目标。

2、对1#、2#风箱翻板内的耐磨材料进行了重新更换,选用的新耐磨材料,其使用寿命能达到3个月以上。

九、效果检查和确认

1、435m2烧结机于2012年1月份至10月从煤气消耗平均为3.448m3/t,比2011年12月幅度较大,完成了目标任务。

具体数据如表

4

2、通过PDCA循环的对策实施,在烧结矿的产质量没有降低的前提下,不但降低了烧结矿煤气消耗,而且提高了管理员人和操作人员的整体素质,为今后各项管理工作打下了坚实的基础。

表32012年的煤气消耗

月份

煤气消耗(m3/t)

月份

煤气消耗(m3/t)

1月份

4.11

7月份

3.28

2月份

3.39

8月份

3.27

3月份

3.72

9月份

3.26

4月份

3.60

10月份

3.27

5月份

3.26

11月份

--

6月份

3.32

12月份

--

十、巩固措施及标准化

1、及时与现场沟通,确定料面、料层、及点火温度是否合适。

2、严格执行标准化操作制度,根据物料的变化及时摸索合适的工艺参数。

3、严格执行公司、炼铁部及车间的工艺操作制度奖罚制度,做好车间生产管理的每一项工作。

4、继续开展QC小组活动使之规范化、制度化、科学化。

强化生产管理,将烧结矿产量稳定在一个较高的水平上。

5、定期对工人进行技术培训,提高技术水平。

6、对制约生产的问题组织攻关队,及时解决问题,为生产创造便利条件。

7、定期召开经验总结会,罚劣奖优。

十一、遗留问题及今后打算

通过开展QC小组活动实现了当初的改善目标。

在实施过程发现,由于部分技术工人技术不够,操作不够熟练,责任心不够强,生产中的局部波动仍然存在,造成烧结矿减产。

因此,我们决定在今后的生产中,不断提高管理人员和操作人员的业务水平和管理水平,减

少生产中的波动,并积极摸索新方法,为今后的生产操作、管理提供参考,使我们的管理水平更上一层楼。

另外,片面的追求产量的提高,而没有注意质量的要求也是不行的,在高炉向精料要效益的要求下,我们QC小组始终会任何工作的开展都以质量为中心。

邯钢炼铁部二烧车间QC小组

2013年1月

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